胡 明,陳齊清,彭小強
(中電投江西核電有限公司,江西 九江 332000)
AP1 000核電站CVS調硼后沖洗操作探析
胡 明,陳齊清,彭小強
(中電投江西核電有限公司,江西 九江 332000)
化學和容積控制系統(CVS)是AP1 000核電站核島重要輔助系統,根據CVS工作特點對補水管路容積的影響進行了計算分析,從安全性、經濟性等方面對調硼后管路沖洗方法進行了探討,指出了沖洗過程存在的問題,并提出了沖洗方法改進建議。
CVS;調硼;沖洗
化學和容積控制系統是核電站的主要輔助系統之一,在反應堆的啟動、停運及正常運行過程中都起著重要的作用。AP1 000作為我國從美國西屋公司引進的第三代非能動壓水堆核電技術,與第二代壓水堆核電站相比,其化學和容積控制系統(簡稱CVS)有較大的簡化,其運行方式也存在一定區別,本文著重對CVS系統調硼后補水管路沖洗操作過程進行了分析。
1.1 CVS功能
CVS的主要功能是提供RCS的凈化、容積控制和化學控制[1]。
RCS凈化即是通過CVS的凈化回路子系統去除反應堆冷卻劑中的裂變產物及離子或顆粒形式的活化產物,使冷卻劑純度及放射性水平在可接受的限制以下。反應堆冷卻劑從一回路冷段依次流經再生熱交換器、下泄熱交換器、離子交換器和后置過濾器,再通過再生熱交換器回到主泵入口。如圖1所示。再生熱交換器利用回水將冷卻劑由280℃冷卻至111℃,下泄熱交換器利用設備冷卻水將冷卻劑進一步冷卻至52.2℃。若下泄熱交換器出口溫度過高,凈化隔離閥會自動關閉以隔離凈化管線,從而保護除鹽床中的樹脂。
RCS容積控制通過CVS的補水子系統和下泄子系統共同完成。在穩壓器液位較低時,CVS通過補水泵將一定濃度的硼酸溶液經補水過濾器和再生熱交換器輸送至主泵入口;當穩壓器水位較高時,下泄管線相關閥門開啟以排出部分冷卻劑,冷卻劑由一回路冷段經再生熱交換器、下泄熱交換器、除鹽床和后置過濾器排放至放射性廢液處理系統(WLS)。由于AP1 000采用屏蔽式主泵,不需要提供主泵軸封流量,故不需要提供連續的補水流量。在正常功率運行時,若穩壓器水位正常,則補水和下泄都無需投運,冷卻劑依靠主泵提供的驅動壓頭通過凈化回路連續循環。
RCS化學控制包括硼濃度調節、pH值控制和含氧量控制。AP1 000核電站利用CVS向冷卻劑中注入不同的化學藥品以實現RCS化學控制,如注入除鹽水或濃硼酸來調節冷卻劑硼濃度,注入氫氧化鋰來調節冷卻劑pH值,注入聯氨或氫來控制冷卻劑氧含量。
1.2 補水控制系統運行模式
反應堆補水控制系統有4種運行模式,分別為“自動”、“硼化”、“稀釋”和“混合”,在不同模式下執行不同的操作以實現不同的功能[1]。
通常,補水控制系統運行在“自動”模式,CVS根據穩壓器液位變化自動向一回路補充一定體積的硼酸溶液,以補償一回路的微小泄露及正常功率變化而引起的穩壓器液位變化。“混合”相當于“自動”的手動模式,即手動選擇注入的硼酸溶液的體積。在這兩種模式下,都需要設定所注入的硼酸溶液濃度,該濃度值為當前一回路硼濃度。

圖1 CVS系統簡圖
“硼化”和“稀釋”模式用于調節反應堆冷卻劑硼濃度。在需要調硼時,通過向主泵入口注入濃硼酸以實現硼化操作,在停堆時保證反應堆獲得足夠的停堆裕度;通過向主泵入口注入除鹽水以實現稀釋操作,從而完成反應堆啟動及保證在功率運行時控制棒調節棒組位于正常的調節范圍。
“硼化”和“稀釋”操作過程基本相同,通過三通閥選擇連接到硼酸貯存箱或除鹽水系統,設定好注入一回路的硼酸或除鹽水的的體積和流量,并啟動一臺補水泵完成注入。在任何模式下,若穩壓器液位高,則自動打開下泄管路閥門,將流出物排放到廢液處理系統。
由于在正常功率運行時,凈化是連續運行的,其環路可以視為一回路的一部分。 如圖1所示,在調硼操作結束后,管路A、B段中存留的硼酸或除鹽水是無法進入一回路進行循環的。若不對該管段進行沖洗,直接在自動模式下進行補水,那么該段體積的硼酸或除鹽水會先注入堆芯。下面對該體積硼酸或除鹽水注入堆芯的影響進行計算分析。
系統的含硼量平衡方程為
M(C+dC)=MC+CB×dm-C×dm
(1)
式中M——一回路冷卻劑總質量,C——一回路冷卻劑當前硼濃度,CB——注入一回路的硼酸濃度,dm——注入的硼酸質量,dc——硼酸濃度的變化量。
該公式可化簡為
dm=M×(CB-C)-1×dC
(2)
則若需要將總質量為M的一回路冷卻劑的硼濃度從C初始調節至C最終,需要注入濃度為CB的含硼水的質量為:

(3)
在“稀釋”操作后,管路A、B段為除鹽水,則CB=0,可以得出:

(4)
查閱相關圖紙并計算出該管路容積約為0.35 m3,一回路總容積為299 m3[1]。設正常滿功率運行時一回路冷卻劑體積為270 m3,且不考慮含硼水和除鹽水的比重區別。
那么根據公式,在注入0.35 m3除鹽水后,△C=C最終-C初始=-0.001 3C初始。很明顯,初始硼濃度值越大,注入除鹽水后,硼濃度的變化值也越大。
為避免出現正的慢化劑溫度系數,反應堆正常運行時的冷卻劑硼濃度最大不能超過1 400 mg/L[2],而AP1 000核電站循環末期熱態滿功率運行時對應的臨界硼濃度為10 mg/L[1]。在兩種情況下注入0.35 m3除鹽水后影響如表1所示。

表1 注入0.35 m3除鹽水后影響
根據上述計算可知,無論是循環初期還是循環末期,注入0.35 m3的除鹽水,所引入的反應性相對于堆芯控制棒組件總的反應性控制能力來說是比較小的,其造成的瞬態影響幾乎可以忽略。
同樣,若CVS進行“硼化”后不沖洗,再補水時會先注入0.35 m3的濃度為4 375 mg/L的濃硼酸,可以推算得出,△C=5.68-0.001 3C初始。由公式可以看出,初始硼濃度越低,硼濃度變化值越大,如表2所示。

表2 注入0.35 m3濃硼酸(4 375 mg/L)后影響
由于在循環末期硼濃度更低,且硼的微分價值更大,則硼化引起的反應性變化最大。在C初始為10 mg/L時,注入0.35 m3濃硼酸后吸收反應性達到94.1 pcm,這個反應性的變化量相對來說就較為顯著了。
總之,在調硼操作后,若不對補水管路進行沖洗,由于管路容積的存在,之后再進行堆芯補水的話,就會導致非預期的反應性變化,無論這個變化大小,都違背了反應性變化必須預期可控的原則,因此,調硼操作后,進行補水管路沖洗是必要的。
3.1 現有沖洗方法分析
對調硼操作后的補水管路進行沖洗的目的是將管路中留存的濃硼酸或除鹽水置換為與當前一回路硼濃度一致的硼酸溶液。根據CVS系統運行規程,設計采用的管路沖洗方法是隔離補水,將沖洗水排至RCDT(反應堆冷卻劑疏水箱)。在進行沖洗之前,關閉補水截止閥(V081)以隔離向一回路的補水,打開CVS向PXS(非能動堆芯冷卻系統)補水管線隔離閥(V089),設定沖洗水硼濃度為當前一回路硼濃度,設定沖洗流量和沖洗體積,打開PXS閥門泄露試驗盤至RCDT隔離閥,然后啟動反應堆補水控制系統進行沖洗,沖洗水排至WLS系統的RCDT。完成沖洗后恢復系統至沖洗前狀態。
該方法會導致下泄熱交換器出口超溫,原因如下:
由于在沖洗前未關閉凈化隔離閥(V001-V003),若在沖洗過程中若因功率變化導致穩壓器水位高,下泄管線相關閥門會自動開啟進行排放,而由于關閉V081導致再生熱交換器失去回水冷卻,280℃的冷卻劑不經冷卻直接進入下泄熱交換器,勢必超過下泄熱交換器冷卻能力,造成下泄熱交換器出口溫度過高,觸發保護關閉閥門凈化隔離閥中的V003。即使穩壓器液位在沖洗時一直穩定,不會因下泄而導致下泄熱交換器出口超溫,在關閉補水截止閥后, CVS中的冷卻劑停止流動并逐漸冷卻,設備冷卻水控制閥(CCS-V221)會自動逐漸關閉。由于V081是氣動閥,且只有開關兩種狀態,那么在完成沖洗后,發出開啟補水截止閥指令時,該閥門會迅速開至100%,凈化回路流量立即恢復至正常運行時狀態,勢必導致設備CCS-V221來不及打開,同樣使下泄熱交換器出口超溫,從而觸發保護關閉V003。
那么,為了避免下泄熱交換器出口超溫,可以在“硼化”或“稀釋”后進行沖洗操作前關閉V003,以退出凈化回路,然后關閉V081以隔離補水,之后再進行沖洗。在完成沖洗后,先打開V081,然后將V003置于點動模式(Jog Mode),逐步開啟V003恢復凈化流量。這樣操作一方面在沖洗時隔離了高溫冷卻劑進入下泄熱交換器的通路,另一方面在沖洗完成后提供了控制凈化流量逐步恢復的手段,這樣就不會因產生下泄或凈化流量突然恢復而導致下泄熱交換器出口超溫。
但無論是否關閉V003,這種隔離向一回路補水的沖洗方法都存在以下缺點。
(1)在沖洗期間穩壓器失去液位調節能力
關閉V081,在穩壓器液位低時無法向一回路進行補水;關閉V003,在穩壓器液位高時無法開啟下泄向WLS進行排放。因此需要選擇穩壓器液位正常及功率穩定時進行沖洗。
(2)增加了廢水排放
因為要補償堆芯燃耗,“稀釋”基本上每周都要進行,若每次都要進行補水總管沖洗且將沖洗水排至RCDT,會導致產生較多的廢水,增加了運行成本。
3.2 沖洗方法改進建議
為了避免現有方法可能導致的問題,可以采用沖洗過程中不關閉任何閥門并將沖洗水直接注入一回路的方法。具體來說,在“硼化”或“稀釋”操作后,采用“混合”補水方式,手動設定補水硼濃度為當前一回路冷卻劑硼濃度,設定注入Kq體積的含硼水(q為AB管段容積),啟動補水泵將AB管段留存的濃硼酸或除鹽水沖洗進入一回路。K>1,具體值根據試驗或工程經驗確定,以使得留存在AB管段的濃硼酸或除鹽水剛好全部注入一回路中。沖洗完畢后,AB管段充滿與當前一回路冷卻劑硼濃度一致的含硼水。按照這種方法,在“硼化”或“稀釋”整個過程中,總共需要向一回路注入Q+Kq體積的流體(Q為調硼時注入一回路的濃硼酸或除鹽水的體積計算值)。
該方法相比方法1來說,但有以下幾點優勢。
(1)簡化操作
若采取方法1調硼,在設定除鹽水或濃硼酸注入量時,需要在注入量計算值Q的基礎上再加上一個q(q為AB管段容積),即Q設定=Q+q,能保證正好有Q體積的硼酸或除鹽水進入一回路中,從而使得調硼結束后,預計硼濃度與測量硼濃度一致。而采取方法2的話,除鹽水或濃硼酸注入量就設定為計算值。在完成除鹽水或濃硼酸的注入后,其留存在AB管段間的部分會在隨后的沖洗中帶入一回路,同時AB管段液體也替換成當前一回路濃度的含硼水,一舉兩得,這樣就大幅簡化了操作過程;
(2)有利于延長設備使用壽命
在整個操作過程中,無需操作任何閥門,減少了閥門操作次數,也就降低了閥門的磨損;另外,由于“稀釋”基本上每周要進行,同時沖洗水直接進入一回路,整個過程相當于給一回路添加了Q+(K-1)q的裝量,這在一回路存在一定泄露時降低了冷卻劑補給需求,也就減少了補水泵啟停次數;
(3)不影響穩壓器液位調節
整個操作未隔離下泄和補水,若因功率突變等原因導致穩壓器液位偏高或偏低,能夠及時進行下泄或補水以維持穩壓器液位正常;
(4)減少了廢水排放量
沖洗水直接進入一回路,不再需要通過PXS閥門泄露試驗盤排放到WLS,降低了WLS運行壓力,提高了電站運行經濟性。
由于AP1 000核電站CVS補水管路容積的存在,會導致堆芯出現非預期的反應性變化,在進行調硼操作后要對補水管路進行沖洗,但頻繁的沖洗操作會加快設備損耗及增加廢水排放。在實際運行操作過程中,建議充分考慮補水管路容積的影響,采取將沖洗水直接注入一回路的方法,可以有效避免上述問題,從而提高AP1 000核電站運行的安全性和經濟性。
[1]顧軍.AP1 000核電廠系統與設備[M].北京:原子能出版社,2010.
[2]鄭福裕.壓水堆核電廠運行物理導論[M].北京:原子能出版社,2009.
(本文編輯:嚴 加)
Flushing Operation After Boron Concentration Adjustment by CVS of AP1000 Nuclear Power Plant
HU Ming,CHEN Qiqing,PENG Xiaoqiang
(CPI Jiangxi Nuclear Power Co., Ltd.,Jiujiang 332000, China)
The Chemical and Volume Control System (CVS) is an important auxiliary system of AP1000 nuclear power plant. This paper calculates and analyzes the impact of the makeup pipeline volume according to the CVS operating characteristics, discusses the pipeline flushing methods after boron concentration adjustment from the perspective of security and economy, points out the problems existing in the flushing process, and finally puts forward the improvement suggestions about the flushing method.
CVS; boron concentration adjustment; flushing
10.11973/dlyny201703023
胡 明(1982—),男,工程師,從事熱能與動力工程專業。
TL48
A
2095-1256(2017)03-0323-04
2017-02-25