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電鍍廢水治理工程實例分析

2017-06-29 12:03:55盧尚鋒,曹紅菊,曾凱旋
資源節約與環保 2017年5期
關鍵詞:水質工藝

電鍍廢水治理工程實例分析

盧尚鋒1曹紅菊2曾凱旋3

(杭州銀江環??萍加邢薰菊憬贾?10012)

某電鍍廢水,采用“沉砂+隔油+氣浮+混凝沉淀+生化+二級混凝沉淀+砂濾碳濾單元”組合工藝,出水穩定滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)中城市綠化水質要求。

電鍍;氣??;生化;砂濾碳濾

前言

電鍍行業是關乎國計民生、高污染、高用水量的行業。其產生的廢水毒性大,必須嚴格處理達標排放或循環利用。國內對電鍍廢水的治理雖有50多年的歷史,但相關的行業排放標準在2008年才出臺。目前,國家對電鍍行業污染物排放提出了更高的要求,因此,需采用更先進的工藝、更有效的治理技術去適應新形式下的電鍍政策[1]。

某企業從事金屬表面處理加工,在產品鍍膜及酸洗工序中排放廢水,水量240m3/d,廢水組成復雜,含有部分重金屬離子,COD濃度較高。為此企業新建一套廢水處理設施,采用“沉砂+隔油+氣浮+混凝沉淀+生化+二級混凝沉淀+砂濾碳濾單元”組合工藝,工程穩定運行,出水穩定達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)中城市綠化水質要求。

1廢水設計參數

表1是設計進水出水水質指標。

表1 設計進出水質(除pH外,單位mg/L)

2 廢水處理工藝及說明

廢水先經過沉砂池沉淀懸浮物,自流入調節池收集(含油廢水經過隔油池除油),然后通過水泵打入氣浮設備,然后自流入一級混凝沉淀池,至此油類可以達到相關排放要求。一級混凝沉淀池清液通過生化系統去除水中的COD,泥水混合物經沉淀池分離。生化出水再經過二級混凝沉淀及砂濾碳濾及消毒單元,滿足回用需求。系統產生的污泥通過污泥泵匯集于污泥濃縮池,然后打入板框壓泥機處理后含水率低于80%,濾液排入調節池。

污泥排入污泥池,經板框壓濾脫水處理,泥餅外運處置。

圖1 處理工藝流程圖

3 主要建(構)筑物及設備運行參數

3.1 預處理沉砂池

1座,4m*4m*3.5m(H),有效水深3m,有效容積48m3,HRT=4h。地下式鋼砼,用于車間廢水的統一收集,并去除其中含有的鐵銹等顆粒物,泥渣定期清理至污泥池。

3.2 預曝氣調節池

1座,12m*6m*3.5m(H),有效水深3m,有效容積216m3,HRT=21.6h。地下式鋼砼加蓋,配備提升泵2臺(1用1備),Q=12m3/h,H=18m,N=1.5kW,池內設置穿孔曝氣管,DN50,UPVC,為保證水量水質穩定,避免負荷沖擊,故先將廢水收集于調節池作為臨時存儲。

3.3 氣浮設備

1套,裝機功率2.5kW,一體化設備,氣浮池由接觸池和分離池組成。廢水在接觸池內與來自溶氣罐的溶氣水混合,析出的微小氣泡與廢水中的污染物接觸并附聚在一起,通過分離池的作用使附聚體浮于水面,得以刮除,處理后的廢水從擋板下側流出進入中和反應槽[2]。

3.4 一級反應沉淀池

1座,7m*4m*4m(H),地上式鋼砼,配備電動攪拌機(搭配變速機)2臺,轉速20-30r/min,功率0.75kW,設置污泥泵2臺(1用1備),Q=12m3/h,H=18m,N= 1.5kW,投加PAC、PAM、NaOH,使廢水中的污染物形成絮體,通過沉淀池沉淀從而實現懸浮物的分離,同時調節生化系統進水pH。

3.5 生化池

1座,17m*4m*4m(H),有效水深3.5m,有效容積238m3,HRT=20h,容積負荷0.5-0.8kgBOD/(m3·d),污泥負荷0.15-0.3kgBOD/(kgMLSS·d),配備曝氣盤一套,直徑260mm,橡膠盤面,利用羅茨風機向兼氧及好氧池曝氣。利用微生物的作用,去除廢水中可生化性較好的污染物。隔開分厭氧(4m*4m*4m(H))、兼氧(5m*4m*4m(H))和好氧池(8m*4m*4m(H))三座,池內設置生物填料,φ160*80mm,填料高度2.5m,共計170m3。

3.6 生化沉淀池

1座,5m*4m*4m(H),配備污泥排放回流泵2臺,Q=12m?/h,H=18m,1.5kW,用于實現生化系統的泥水分離,以及污泥的回流。

3.7 二級反應沉淀池

1座,7m*4m*4m(H),地上式鋼砼,配備電動攪拌機(搭配變速機),2臺,轉速20-30r/min,功率0.75kW,設置污泥泵2臺(1用1備),Q=12m3/h,H=18m,N= 1.5kW。投加PAC、PAM、NaOH,使廢水中的污染物形成絮體,通過沉淀池沉淀從而實現懸浮物的分離。

3.8 板框壓泥機

1臺,7m*3.5m*2m,7t,60m2,0.5-1.6MPa,配備污泥泵2臺,Q=22m3/h,0.83MPa,主要用于泥水分離,保證污泥含水率低于80%。

污泥量核算:根據運行情況,系統中污泥的主要來源為污水中原有的SS,生化系統培養的剩余污泥及投加的藥劑,共計1000mg/L左右,故絕干污泥日產量為240kg,含水率80%污泥為1.2t/d。

3.9 清水池

1座,2m*1.5m*4m,鋼砼。

3.10 石灰池

1座,2m*1.5m*4m,鋼砼配備石灰攪拌機,1臺,0.75kW,石灰加藥泵2臺(1用1備),Q=1.5m3/h,H= 15m,P=0.75kW。

3.11 污泥池

1座,7m*4m*4m,鋼砼。

3.12 砂濾碳濾單元

砂濾碳濾罐各1座,*2.8m,碳鋼防腐,配備提升泵2臺(1用1備),Q=12m?/h,H=18m,N=1.5kW,反洗泵2臺(1用1備),Q=80m?/h,H=15m,N=5.5kW。

3.13 消毒設備

1套,NaClO加藥桶,PE,1m3,帶攪拌機0.75kW,Na- ClO加藥泵,0-200L/h,0.7MPa,0.55kW,2臺(1用1備)

3.14 輔助房

12m*6m*3m,磚混結構,其中:

加藥間(6m*4m*3m):

PAC加藥桶1只,PE,1m3,帶攪拌機0.75kW,PAC加藥泵2臺(1用1備),Q=0-200L/h,H=0.7MPa,N= 0.55kW。

PAM加藥桶1只,PE,1m3,帶攪拌機0.75kW,PAM加藥泵2臺(1用1備),Q=0-200L/h,H=0.7MPa,N= 0.55kW。

NaOH加藥桶1只,PE,1m3,帶攪拌機0.75kW,NaOH加藥泵2臺(1用1備),Q=0-200L/h,H= 0.7MPa,N=0.55kW。

風機房(6m*4m*3m):

鼓風機2臺(1用1備),Q=5.2m?/min,H=50kPa,N=7.5kW。

中控室(6m*4m*3m):

電控柜1套,內部配件德力西,裝機總功率40.3kW。

4 工程運行結果

工程于2016年建成運行,平均進水濃度pH、BOD、濁度約2.8、830mg/L及280,出水濃度分別為7.8、18mg/L及9,其它指標也均優于設計預期。

5 投資及運行成本

總投資為165.75萬元,其中土建投資80.50萬元,設備費用85.25萬元。噸水運行費用為1.61元,其中電費0.8元,藥劑費0.42元,人工費0.35元,污泥處置費0.04元。年運行成本為12.75萬元(300天計算)。

結語

電鍍酸洗廢水,采用“隔油+氣浮+混凝沉淀+生化+二級混凝沉淀+砂濾碳濾單元”組合工藝,切實可行,出水達標穩定可靠。

[1]謝輝,劉海崗,周煒煌.某電聲元件公司電鍍廢水處理工程實例[N].嘉應學院學報,2013年8月,64-67.

[2]董建威,司馬衛平.氣浮—水解酸化—好氧工藝處理化妝品廢水工程應用[J].工業水處理,2016年8月,103-105.

盧尚鋒(1990-),男,浙江東陽人,環境工程本科,從事環境工程工藝設計。

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