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一次風(fēng)壓自適應(yīng)控制運用的經(jīng)濟性分析

2017-06-19 18:44:53謝合偉
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2017年6期

謝合偉

摘 要:針對該廠7號機組一次風(fēng)壓力控制系統(tǒng)存在的問題,對一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)進行了自適應(yīng)控制優(yōu)化,對比了優(yōu)化前后的一次風(fēng)機節(jié)能效果與安全性,實踐證明優(yōu)化后的一次風(fēng)壓控制更能適應(yīng)負(fù)荷的變化,節(jié)能效果明顯,并且具有足夠的安全邊際,機組能夠安全穩(wěn)定運行,可供同類機組參考。

關(guān)鍵詞:風(fēng)煤比 自適應(yīng) 節(jié)電率

中圖分類號:TP273 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)02(c)-0098-02

該廠600 MW機組爐型號為DG1920/25.4-Ⅱ6型,該型號鍋爐系國產(chǎn)600 MW超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、固態(tài)排渣、平衡通風(fēng)、前后墻對沖燃燒。

鍋爐采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配備6臺ZGM113G-Ⅲ型磨煤機,滿負(fù)荷5臺磨運行,中、低負(fù)荷下保留4臺/3臺磨運行;磨煤機采用靜態(tài)分離器、一次風(fēng)機為2級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機,一次風(fēng)一部分經(jīng)過空預(yù)器加熱后送往磨煤機和冷一次風(fēng)混合調(diào)節(jié)實現(xiàn)煤粉的分離、干燥和輸送,磨煤機的一次風(fēng)壓與密封風(fēng)差壓低于1.5 kPa會引起磨煤機保護跳閘。

1 存在的問題

目前一次風(fēng)機自動控制方式是通過一次風(fēng)壓的PID實現(xiàn),而一次風(fēng)壓設(shè)定值根據(jù)磨煤機的最大給煤率由函數(shù)給出,此種方式無法自動適應(yīng)煤種及負(fù)荷變化,造成磨煤機風(fēng)門節(jié)流損失較大,一次風(fēng)機耗電率偏高,不經(jīng)濟。

熱一次風(fēng)母管壓力控制曲線如圖1所示,磨煤機風(fēng)煤比控制曲線如圖2所示。

對于7號鍋爐,一次風(fēng)機廠用電率約0.65%,占整臺機組廠用電的比例約為10%,對比同類型機組偏高,優(yōu)化一次風(fēng)機的運行是實現(xiàn)節(jié)能的有效措施之一。

2 自適應(yīng)控制的運用

在保持原一次風(fēng)母管壓力設(shè)定值控制函數(shù)不變的條件下,引入一次風(fēng)母管壓力修正值,采用一次風(fēng)母管壓力設(shè)定值的自適應(yīng)控制方法和邏輯設(shè)計,使一次風(fēng)母管壓力設(shè)定值能夠根據(jù)磨煤機的運行情況進行動態(tài)調(diào)整,從而適應(yīng)不同負(fù)荷、煤種的變化,減少磨煤機冷熱風(fēng)門節(jié)流損失,達到最大限度降低一次風(fēng)機廠用電率,提高一次風(fēng)系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)品質(zhì),一次風(fēng)機自適應(yīng)系統(tǒng)主要由通信參數(shù)給定值規(guī)律變化輸出(IEC心跳)、熱風(fēng)門指令判斷邏輯及一次風(fēng)自適應(yīng)控制主邏輯組成,工作原理示意圖如圖3所示。

熱態(tài)調(diào)試過程中保持煤種不變,各運行的磨煤機風(fēng)量及磨煤機出口溫度、2臺一次風(fēng)機均投入自動且投入一次風(fēng)自適應(yīng)IEC智能控制系統(tǒng),通過進行相應(yīng)的設(shè)定值擾動試驗(負(fù)荷、燃料量擾動),觀察IEC設(shè)定值大小變化是否正常,觀察一次風(fēng)機動葉及各臺磨煤機風(fēng)量及風(fēng)門的動作是否正常,以保證一次風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠在投運過程中達到最佳調(diào)節(jié)效果,使機組能夠安全穩(wěn)定運行。

一次風(fēng)自適應(yīng)控制系統(tǒng)在熱態(tài)調(diào)試過程中,熱一次風(fēng)母管壓力接近5.8 kPa、密封風(fēng)機入口壓力接近4.5 kPa、出口壓力在10.5 kPa。由于7號鍋爐密封風(fēng)機出口壓力開關(guān)設(shè)置在10 kPa的下限值自動聯(lián)啟被用密封風(fēng)機,且考慮到機組的安全、穩(wěn)定運行,進一步對一次風(fēng)機自適應(yīng)控制系統(tǒng)做出了優(yōu)化,IEC智能控制系統(tǒng)限制值調(diào)整為+0.3~-2.1 kPa,DCS系統(tǒng)中也對熱一次風(fēng)母管壓力的下限值修改為6.2 kPa。

7號鍋爐投入一次風(fēng)自動控制后,熱一次風(fēng)壓在6.2~8 kPa調(diào)整范圍內(nèi),密封風(fēng)機出口風(fēng)壓在12~14 kPa,整個過程中密封風(fēng)與一次風(fēng)差壓均大于5.0 kPa,離1.5 kPa的跳磨差壓還有足夠的安全邊際,如表1所示。

3 經(jīng)濟性分析

在一定條件下,退出和投入一次風(fēng)自適應(yīng)控制系統(tǒng),在不同負(fù)荷下比較一次風(fēng)機電流、計算節(jié)能效果、一次風(fēng)機參數(shù)及電流取自DCS系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù),節(jié)電率計算公式為:

節(jié)電率=(退出時的總電流-投入時的總電流)/退出時的總電流×100

總電流為2臺一次風(fēng)機電流之和,退出時的熱一次風(fēng)母管壓力曲線按圖2中所示曲線運行。

在此次熱態(tài)調(diào)試中,分別選取了300 MW、350 MW、400 MW、500 MW負(fù)荷下做一次風(fēng)機的自適應(yīng)試驗,并得到在相同負(fù)荷下一次風(fēng)自適應(yīng)控制系統(tǒng)投入前、后的節(jié)電率和節(jié)電功率換算值,如表2所示。

在300 MW負(fù)荷下的節(jié)電率達到12.1%,換算節(jié)電功率為223.5 kW;在350 MW負(fù)荷下的節(jié)電率達到18.8%,換算節(jié)電功率為391.3 kW;在400 MW負(fù)荷下的節(jié)電率達到20.1%,換算節(jié)電功率為454.9 kW;在500 MW負(fù)荷下節(jié)電率為12%左右,換算節(jié)電功率為276.5 kW。

在試驗條件下,假設(shè)年出力系數(shù)70.0%,利用小時4 500 h(則運行小時為600/420×4 500=6 428 h),預(yù)計節(jié)約功率280 kW,上網(wǎng)電價(含稅)0.48元/kWh,則7號鍋爐應(yīng)用一次風(fēng)自適應(yīng)智能控制系統(tǒng)的年經(jīng)濟效益為:

280×6 428×0.48=86萬元

由此可見,一次風(fēng)機采用自適應(yīng)控制系統(tǒng)后能夠保證機組安全穩(wěn)定運行,且一次風(fēng)機電流下降明顯,節(jié)能效果顯而易見,達到了節(jié)能降耗的目的。

4 結(jié)語

對7號鍋爐相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化整定后,應(yīng)用一次風(fēng)自適應(yīng)控制系統(tǒng),一次風(fēng)母管壓力設(shè)定值的變化能快速跟隨機組負(fù)荷變化,較投入之前更能及時進行調(diào)整,提高了一次風(fēng)系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)品質(zhì),并且具有足夠的安全邊際,不存在密封風(fēng)與一次風(fēng)差壓不足引起跳磨煤機的條件。

應(yīng)用一次風(fēng)自適應(yīng)調(diào)節(jié)后,隨給煤率下降,一次風(fēng)機節(jié)電率升高,一次風(fēng)機節(jié)電率可達到8%~22%,節(jié)電功率為180~460 kW,節(jié)能效果明顯。在機組平均負(fù)荷率74.6%的情況下,機組節(jié)約供電煤耗0.23 g/kWh,7號機組年平均負(fù)荷率約60%,節(jié)電效果應(yīng)更明顯。

參考文獻

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