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煤化工尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成工藝對比分析

2017-06-08 05:50:41劉素麗梁雪美
石油化工應用 2017年5期
關(guān)鍵詞:工藝分析

葉 濤,吳 蒙,劉素麗,梁雪美

(神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司,寧夏銀川 750411)

煤化工尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成工藝對比分析

葉 濤,吳 蒙,劉素麗,梁雪美

(神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司,寧夏銀川 750411)

隨著國內(nèi)大型煤化工快速發(fā)展,特別是煤制油項目的規(guī)劃建設,隨之帶來了一些亟待解決的重要難題,即項目的投資大、工藝流程長且復雜、污染嚴重、工藝物料繁多等問題。本文提出煤制油項目低溫甲醇洗集成優(yōu)化工藝,就工藝流程長且復雜、工藝物料繁多等問題進行探討,對尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成優(yōu)化工藝進行技術(shù)經(jīng)濟對比分析,為今后規(guī)劃項目煤制油工藝設計、技術(shù)方案論證提供初步的思路和見解。

尾氣脫碳;低溫甲醇洗;集成;對比分析

神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司400萬噸/年在建煤炭間接液化項目[1]、內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責任公司在建500萬噸/年煤基合成油項目、潞安集團540萬噸/年在建煤制油項目等大型煤制油項目中合成油尾氣處理工藝基本都采用MDEA工藝脫碳技術(shù)[2]。從目前伊泰16萬噸/年煤制油項目的實際運營及以后的生產(chǎn)運營方面看,MDEA工藝是成熟的、可靠的生產(chǎn)工藝[3],但是整條工藝生產(chǎn)線上卻增加了一個生產(chǎn)單元、一種物料介質(zhì)、一個污染排放口、一套生產(chǎn)管理操作管理。

中國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國,煤炭占所有一次性能源消耗量的70%,80%以上的電廠使用煤炭發(fā)電[4]。據(jù)BP集團2013年7月發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示[5],2012年中國煤炭消費量為1 783.3百萬噸油當量,同比增長6.1%,在全球煤炭消費總量中的比例首次超過50%,達到50.2%。隨著國家提出“煤炭資源高效利用”的十二五規(guī)劃,對煤炭資源轉(zhuǎn)化提出的要求越來越高,為了節(jié)省投資、高效利用、合理規(guī)劃煤制油項目,針對本公司在建煤制油項目情況,就現(xiàn)有的MDEA尾氣脫碳與低溫甲醇洗工藝集成進行技術(shù)經(jīng)濟性對比分析,為今后規(guī)劃項目煤制油工藝設計、技術(shù)方案論證提供初步的思路和見解。

1 MDEA尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成工藝流程對比分析

1.1 MDEA脫碳尾氣工藝簡易流程

合成油尾氣經(jīng)變換后進入MDEA脫碳單元進行處理,即來自變換單元的變換氣進入吸收塔,吸收氣體中的CO2氣(R2NCH3+CO2+H2O=R2CH3NH+HCO3-),經(jīng)洗滌后的凈化氣通過冷卻、分離、干燥送往PSA裝置制氫;富胺液進入閃蒸塔釋放有效氣(CO,H2,少量CO2氣)后進入熱再生塔;在熱再生塔頂部減壓釋放CO2尾氣去后續(xù)的尾氣處理系統(tǒng)排入大氣,從塔中部抽出貧液作為吸收塔的吸收劑,完成整個循環(huán)(見圖1)。

自1953年MDEA工藝被開發(fā)后,就一直是化工工藝尾氣處理的主要工藝,但在整條煤制油工藝生產(chǎn)線上,為了控制油品合成尾氣中的CO2含量,增加此處理工藝,同時也增加了人力、設備、物料、電耗、水耗等大量的投資,以及后續(xù)的生產(chǎn)運營管理和檢維修費用。為此,增加了整個煤制油工藝技術(shù)配置的復雜性和工廠的投資費用。

1.2 低溫甲醇洗集成工藝簡易流程

圖1 MDEA脫碳尾氣工藝簡易流程

圖2 低溫甲醇洗集成工藝簡易流程

目前,煤基合成油項目中,為了使得合成油所需凈化氣達到指標(總硫含量小于0.1 mg/L,HCN含量小于0.1 mg/L,NH3含量小于0.1 mg/L,裝置壓降小于3 MPa,H2+CO有效氣回收率大于99.5%,CO2濃度小于0.5%),粗煤氣的凈化氣處理工藝基本都采用低溫甲醇洗工藝,將MDEA尾氣脫碳裝置與低溫甲醇洗裝置進行集成提供了可能。低溫甲醇洗集成工藝方案(見圖2),與傳統(tǒng)的煤制油項目中尾氣處理工藝相比,此方案去掉了一套MDEA裝置,只需要在低溫甲醇洗裝置內(nèi)增加很少的設備,用的吸收劑也是低溫甲醇洗裝置中的甲醇,不需要消耗其他的物料,即油品合成尾氣經(jīng)變換、冷卻后進入增加的吸收塔,凈化后的凈化氣送去PSA裝置(不用進行干燥);富甲醇送去凈化裝置固有的中壓閃蒸系統(tǒng),釋放有效氣(CO,H2,少量CO2氣)經(jīng)壓縮機送往系統(tǒng)中循環(huán)利用;后續(xù)的解析、熱再生完全依托固有的低溫甲醇洗裝置處理,完全可以滿足油品合成尾氣工藝指標。根據(jù)德國林德公司對尾氣處理工藝的研究,氣體組分可能會波動產(chǎn)生C5以上的物質(zhì),將會影響到低溫甲醇洗裝置的吸收效果,會造成去F-T合成裝置的合成氣指標不合格。因此,控制好油品合成尾氣中組分是此集成工藝技術(shù)的關(guān)鍵因素。

由此可見,尾氣處理與低溫甲醇洗技術(shù)集成工藝會減少煤制油裝置的投資、工藝裝置數(shù)量、物料種類、生產(chǎn)運營及維護費用,并且會達到裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”要求。

2 MDEA尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成技術(shù)經(jīng)濟對比分析

2.1 裝置投資和操作費用對比分析

從裝置投資成本可以看出,煤制油項目中低溫甲醇洗集成工藝設備數(shù)量遠遠低于單獨設置MDEA尾氣脫碳裝置,大大節(jié)省了裝置設備投資。從操作費用對比分析,單獨設置MDEA脫碳工藝在胺液消耗、再生蒸汽消耗、脫鹽水消耗、電耗、設備維護和檢修費用、人力資源費用等生產(chǎn)操作費用上都遠遠高于低溫甲醇洗集成工藝。因此低溫甲醇洗集成工藝的各項指標都優(yōu)于單獨設置MDEA尾氣脫碳工藝,具體對比分析(見表1)。

2.2 單獨設置MDEA尾氣脫碳工藝與低溫甲醇洗集成工藝對煤制油項目投資的對比分析

采用低溫甲醇洗集成工藝,可以去掉一套MDEA脫碳裝置,并且在低溫甲醇洗裝置只增加了很少的一部分設備,富甲醇的處理完全依托低溫甲醇洗裝置的設備,不會增加額外的操作人員配置,并由價廉易得的吸收劑甲醇取代昂貴的二乙醇胺。對于操作費用,對整個煤制油項目來說,減少了吸收劑、電、脫鹽水、蒸汽等物料的耗量,也大大減少了設備的維護和檢修、人力資源配置的費用。具體對比分析(見表2)。

3 MDEA尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成工藝技術(shù)風險對比

目前,國內(nèi)外已有超過40套以上的尾氣脫碳工藝應用,且工藝技術(shù)成熟,但是低溫甲醇洗集成工藝還未有成熟業(yè)績。因此,從使用業(yè)績和技術(shù)成熟角度而言,單獨設置MDEA尾氣脫碳工藝優(yōu)于低溫甲醇洗集成工藝。兩種工藝設置對比分析(見表3)。

表1 裝置投資和操作費用對比分析

表2 單獨設置MDEA尾氣脫碳工藝與低溫甲醇洗集成工藝對煤制油項目投資的對比分析

表3 MDEA尾氣脫碳與低溫甲醇洗集成工藝技術(shù)風險對比

4 結(jié)論和建議

采用低溫甲醇洗集成工藝,還未出現(xiàn)工業(yè)化運營裝置,缺少運行經(jīng)驗,技術(shù)風險較大,但是從大型煤制油項目固定投資的角度、生產(chǎn)運營角度確實是有很大的優(yōu)勢,尤其是面對當前國內(nèi)煤制油項目越來越熱,項目規(guī)模越來越大,面對國家對煤炭的高效利用和項目投資成本控制的要求越來越高,有必要選擇國內(nèi)具有廣闊發(fā)展前景的新工藝技術(shù),因此建議新建煤制油項目中,油品合成尾氣處理工藝采用低溫甲醇洗集成工藝。

[1] 李明忠,曲照貴.神華寧煤煤間接液化項目出油[J].中國石油和化工,2017,(1):78.

[2] 楊海燕.分離CH4/CO2的吸附劑研究[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學,2013.

[3] 張弛.一種新型的氣體脫硫和尾氣處理工藝[J].廣州化工,2014,42(10):127-129.

[4] 王世文.中國煤炭消費、生產(chǎn)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)[J].經(jīng)濟問題,2011,(11):38-41.

[5]《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》發(fā)布揭能源市場三大新趨勢[J].中國石化,2013,(7):5.

The comparative analysis on the exhaust decarbonization and low temperature methanol purification integration process in the coal chemical industry

YE Tao,WU Meng,LIU Suli,LIANG Xuemei
(Shenhua Ningxia Coal Group Ltd.,Yinchuan Ningxia 750411,China)

As the development of the coal chemical industry in domestic,especially the construction of coal to liquids(CTL)project,some important problems need to be solved urgently, just like large investment,long and complex process flow,severe pollution,various process materials.This paper has give a comparative analysis on the process of low temperature methanol purification integrated optimization and the exhaust decarbonization,and provide a preliminary ideas and opinions on the CTL process design and technology scheme comparison.

exhaust decarbonization;low temperature methanol purification;integration;comparative analysis

TE665.3

A

1673-5285(2017)05-0134-05

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.05.032

2017-04-05

葉濤,男(1985-),寧夏人,研究生,工程師,畢業(yè)于常州大學化學工藝專業(yè),現(xiàn)從事神華煤制油項目的設計、優(yōu)化、管理、建設等相關(guān)工作。

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