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ZGM113G型中速磨煤機煤粉細度偏粗試驗分析

2017-06-01 12:46:12
發電設備 2017年3期

李 沙

(華電電力科學研究院, 杭州 310030)

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ZGM113G型中速磨煤機煤粉細度偏粗試驗分析

李 沙

(華電電力科學研究院, 杭州 310030)

結合一臺ZGM113G 型中速磨煤機碾磨煤粉的細度偏粗問題,從磨輥加載力、分離器擋板開度和風煤比等方面開展了相關試驗。結果表明:磨煤機分離器擋板磨損嚴重、回粉擋板脫落和風煤比偏高造成煤粉細度偏粗。建議定期檢查磨煤機內部分離器擋板磨損情況及標定入口一次風量,確保磨煤機穩定運行。

中速磨煤機; 煤粉細度; 分離器擋板; 回粉擋板; 風煤比

磨煤機是燃煤電廠重要的輔機設備,其運行狀況直接關系到鍋爐的安全與經濟運行。某電廠4C磨煤機碾磨的煤粉細度偏粗,筆者通過試驗調整與分析,查找煤粉細度粗的原因,從而提高磨煤機運行穩定性與經濟性。

1 ZGM113型中速磨煤機簡介

某電廠600 MW機組鍋爐為超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊結構П型鍋爐露天布置。采用中速磨直吹式制粉系統,配備6臺ZGM113G型中速磨煤機,其中一臺備用。

ZGM113G磨煤機是一種中速輥盤式磨煤機,其碾磨部分是由轉動的磨環和三個沿磨環滾動的固定且可自轉的磨輥組成。原煤從落煤管落到磨環上,旋轉磨環借助于離心力將原煤運動至碾磨滾道上,通過磨輥進行碾磨。三個磨輥沿圓周方向均布于磨盤滾道上,碾磨力則由液壓加載系統產生,通過靜定的三點系統,碾磨力均勻作用至三個磨輥上,這個力是經磨環、磨輥、壓架、拉桿、傳動盤、減速機、液壓缸后通過底板傳至基礎。原煤的碾磨和干燥同時進行,一次風通過噴嘴環均勻進入磨環周圍,將經過碾磨從磨環上切向甩出的煤粉混合物烘干并輸送至磨機上部的分離器,在分離器中進行分離,粗粉被分離出來返回磨環重磨,合格的細粉被一次風帶出分離器。分離器作用是將從研磨區送來的氣粉混合物中的粗顆粒分離出來,通過回粉擋板返回研磨區,符合燃燒要求的煤粉通過出粉口送入鍋爐。

2 試驗結果與分析

煤粉細度試驗方法為:在磨煤機出口4根一次風煤粉管道取樣孔上依據等截面法等速抽取煤粉,然后利用氣流分析篩篩分煤粉,求取4根煤粉管煤粉細度R90算數平均值作為試驗結果。試驗時煤種相同,磨煤機分離器擋板開度、風煤比、加載力等控制條件基本一致,4C、4D磨煤粉細度對比見表1。

表1 4C、4D磨煤粉細度對比

由表1可知:當磨煤機控制條件基本一致時,4C、4D磨煤粉細度R90分別為37.3%、16.2%,4C磨煤粉細度R90異常偏大,煤粉著火困難,燃盡性降低,灰渣含碳量必然升高。ZGM113G 型中速磨煤機煤粉細度的變化與分離器擋板開度、加載力和風煤比等因素有關。

2.1 加載力對煤粉細度影響

ZGM113G磨煤機采用液壓變加載方式,調節閥開度根據給煤量變化自動調節,實現變加載運行,增加磨煤機加載力,可以提高磨煤機的碾磨能力,使煤粉變細,但過大的加載力會加劇磨輥的磨損,同時磨煤電耗因磨輥負載增大而增大,當碾磨壓力增加到一定程度后, 制粉系統經濟性開始降低[1]。分析表1結果可知:4C、4D磨煤機的給煤量、加載力基本一致時,4D磨煤機碾磨的煤粉細度較細,4C磨煤機碾磨的煤粉細度偏粗,可見加載力并不是造成4C磨煤粉細度偏粗的原因。

2.2 分離器擋板開度對煤粉細度影響

4C磨煤機標準研磨出力為87.7 t/h(當R90=16%, 可磨系數(HGI)=80,應用基水分=4%),煤粉細度R90=10%~40%,采用的是傳統擋板式的靜態分離器,從研磨區送來的氣粉混合物中粗顆粒被分離出來,通過回粉擋板返回研磨區,符合燃燒要求的煤粉通過出粉口送入鍋爐。煤粉細度的調整是通過操作折向門操作器聯動調整折向門的開度來實現,折向門的開度一般為25°~80°,正常工作角度約45°。分離器折向擋板開度變大時,管路阻力降低,當一次風粉流量不變時,折向擋板對氣流的離心力作用減弱,煤粉細度變粗,反之煤粉細度變細。

試驗時保持給煤量為40 t/h、風量為80 t/h左右,其他控制條件一致,得出分離器折向門開度特性曲線,見圖1。

圖1 分離器折向門開度特性曲線

從圖1可知:分離器折向門開度由45°降到30°,煤粉細度R90由40.2%降到34.2%。分離器折向門開度關小后,煤粉細度R90有所降低,但變化幅度不大,總體來看,4C磨煤機碾磨的煤粉細度還是偏粗。檢查磨煤機內部時發現存在分離器擋板磨損較為嚴重、回粉擋板脫落的情況。

分離器擋板磨損情況見圖2。

圖2 分離器擋板磨損情況

從圖2可以看出:大部分分離器擋板都存在不同程度磨損,部分擋板磨損較為嚴重,磨煤機分離器分離效率降低,粗煤粉沒有返回研磨區,而直接進入煤粉管道,導致進入爐膛燃燒的煤粉偏粗。

回粉擋板脫落情況見圖3。

圖3 回粉擋板脫落情況

從圖3看出:共有3片擋板脫落,使得碾磨的煤粉不通過分離器分離,粗煤粉直接通過回粉管路進入煤粉管道。

2.3 風煤比對煤粉細度影響

合理的風煤比為鍋爐的安全穩定運行提供保障。在一定給煤量下,過大的風煤比會使得煤粉變粗,同時煤粉著火推遲,燃燒火焰不穩定,影響鍋爐的安全穩定運行。風煤比偏低則可能造成堵磨、石子煤量大和一次風煤粉管道內煤粉沉淀[2]。

一次風風量測試方法為:在磨煤機出口一次風煤粉管測孔上,利用靠背管進行插入和抽出兩次的測量,兩次測量的動壓進行算術平均后作為該點動壓,再計算根據測得的氣流平均動壓計算氣流流量。從現場觀察各噴口著火情況看,4C磨煤機各角噴口著火距離較遠,可能是風量偏大導致。DCS顯示風量與實測風量試驗結果對比見表2。

表2 DCS顯示風量與實測風量對比 t/h

由表2可知:就地實測風量比DCS顯示風量偏大,兩個工況下風量都偏高20 t/h以上。本廠磨煤機運行時風煤比一般控制在2.0左右,實際風煤比在2.5左右,較大的風煤比,必然造成煤粉細度偏粗。

3 結語

磨煤機分離器擋板磨損嚴重、回粉擋板脫落和風煤比偏高是造成煤粉細度偏粗的原因。磨煤機運行過程中,如果分離器擋板磨損嚴重、回粉擋板脫落或關閉不嚴,不可避免地造成磨煤機性能降低,碾磨的煤粉細度達不到燃燒需求,鍋爐經濟性降低。日常運行及檢修時,有必要定期檢查磨煤機分離器擋板磨損情況、回粉擋板是否有脫落,標定磨煤機入口一次風風量,提高磨煤機運行穩定性與經濟性。

[1] 陳華桂, 黃磊, 岳峻峰, 等. 正壓直吹式制粉系統優化調整試驗分析[J]. 江蘇電機工程, 2004, 23(6): 51-53.

[2] 王培萍, 趙世偉, 岳希明, 等. ZGM113G型中速磨煤機運行問題分析[J]. 熱力電力, 2010, 39(1): 56-57, 60.

Test Analysis on Coarse Coal Particles in a ZGM113G Medium-speed Coal Mill

Li Sha

(Huadian Electric Power Research Institute, Hangzhou 310030, China)

To solve the problem of coarse coal particles pulverized by a ZGM113G medium-speed coal mill, a series of tests were conducted from the aspects of roller loading force, separator baffle opening, and air-coal ratio, etc. Results show that the problem of coarse coal particles is caused by the worn separator baffle, loosened reverse-flow baffle, too high air-coal ratio and so on. It is suggested that the erosion conditions of internal separator baffles should be inspected periodically, while the inlet primary air flow be calibrated regularly, so as to guarantee a stable operation of the coal mill.

medium-speed coal mill; coal fineness; separator baffle; reverse-flow baffle; air-coal ratio

2016-09-12;

2016-09-28

李 沙(1987—),男,助理工程師,主要從事電站鍋爐節能、環保試驗及優化的工作。E-mail: 1021245457@qq.com

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