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降低300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫分析

2017-05-24 15:08:19劉宏強
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年13期

劉宏強

摘 要:云浮C廠兩臺機組是上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1036/17.5-M4506,亞臨界參數(shù)、帶再熱、單汽包自然循環(huán)、島式布置、全鋼架支吊結(jié)合的循環(huán)流化床鍋爐。與300MW等級汽輪發(fā)電機組相匹配。鍋爐主要由單爐膛、3個高溫絕熱旋風(fēng)分離器、前墻8點給煤,同時配備床上、床下燃燒器。自投產(chǎn)以來,鍋爐運行基本正常,但由于經(jīng)驗不足,設(shè)計缺陷以及技術(shù)不成熟,鍋爐長期保持高床溫、大風(fēng)量運行,由此引發(fā)不少問題:文章從300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫高實際狀況尋找原因,從運行控制到燃料控制,通過技術(shù)改造解決問題。從而為同類型300MW循環(huán)流化床鍋爐的安全運行、環(huán)保達標(biāo)排放控制提供參考和積累經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:300MW循環(huán)流化床;床溫;控制措施

引言

循環(huán)流化床鍋爐近年得到國內(nèi)的認可,在經(jīng)濟性上燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高和負荷調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)勢。在環(huán)保清潔方面具有NOx排放低、可實現(xiàn)燃燒過程中直接脫硫等對控制污染有重要意義。云浮C廠兩臺機組均為上海鍋爐廠具有自主知識產(chǎn)權(quán)的300MW循環(huán)流化床機組;自投產(chǎn)以來,鍋爐運行基本正常,但由于經(jīng)驗不足,設(shè)計缺陷以及技術(shù)不成熟,鍋爐長期保持高床溫、大風(fēng)量運行,由此引發(fā)不少問題:本文從300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫高實際狀況尋找原因,從運行控制到燃料試驗,通過技術(shù)改造解決問題。從而為同類型300MW循環(huán)流化床鍋爐的安全運行、環(huán)保達標(biāo)排放控制提供參考和積累經(jīng)驗。

1 床溫高的問題

1.1 控制300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫的意義

床溫是指循環(huán)流化床鍋爐密相區(qū)的床層溫度,分為上層床溫和下層床溫。它是反映爐內(nèi)燃燒狀態(tài)的重要參數(shù),床溫的控制直接影響鍋爐的燃燒穩(wěn)定和燃料的結(jié)焦性以及脫硝、脫硫效率(爐內(nèi)脫硫方式時)。

1.2 300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫高產(chǎn)生的問題

云浮C廠兩臺機組均為上海鍋爐廠具有自主知識產(chǎn)權(quán)的300MW循環(huán)流化床機組;分別于2010年7月和8月投入商業(yè)運行。鍋爐運行基本正常,但由于經(jīng)驗不足,設(shè)計缺陷以及技術(shù)不成熟,鍋爐長期保持高床溫、大風(fēng)量運行,由此引發(fā)不少問題:

(1)床溫高、風(fēng)機出力大,能耗大。當(dāng)機組負荷N≥250MW時,平均床溫都保存在≥930℃一次風(fēng)量基本都保持≥410KNm3/h、兩側(cè)風(fēng)機電流基本保持在230-250A。二次風(fēng)量基本都保持≥300KNm3/h、兩側(cè)風(fēng)機電流基本保持在110-125A。這反應(yīng)出機組運行中為保證床層流化及控制床溫,風(fēng)機出力均保持較高,導(dǎo)致高電耗。

(2)床溫高且不平均,部分單點高,難以判斷爐內(nèi)真實燃燒狀況。造成配風(fēng)混亂。

(3)一次風(fēng)量大,風(fēng)速高,摩擦系數(shù)增大。容易造成四管泄漏。

(4)風(fēng)量過大,排煙溫度高,鍋爐熱損失大。

(5)NOx排放量超標(biāo)。據(jù)設(shè)計循環(huán)流化床鍋爐床溫控制在850-900之間NOx的生成最少。在床溫普遍≥930℃的情況下。由于在設(shè)計初期的國家NOx排放指標(biāo)沒有那么嚴格(400mg/Nm3),所以沒有配套脫硝裝置,導(dǎo)致NOx排放經(jīng)常超標(biāo)(排放指標(biāo)200mg/Nm3)。通過不定期的采樣,同整個數(shù)據(jù)記錄的對比,平均每天NOx排放超標(biāo)平均時間達18小時。

2 控制措施和效果

通過分析,總結(jié)云浮C廠300MW循環(huán)流化床鍋爐床溫過高主要有以下三點原因:

(1)循環(huán)物料少,流化風(fēng)配風(fēng)不合理。

(2)床層床料粒徑配比不合理。通過不定期抽樣發(fā)現(xiàn)床料粒

徑≥8mm的占據(jù)30-48%,且不均勻,粒度過粗過多。

(3)風(fēng)帽設(shè)計不合理。布風(fēng)會產(chǎn)生盲區(qū),加劇風(fēng)帽磨損,造成流化不均。

通過技術(shù)控制和設(shè)備改造,我們采取下面四個措施,得到比較明顯效果。

(1)控制返料器風(fēng)量配比,合理分配回料閥松動風(fēng)和返料風(fēng)配風(fēng)。并制作典型工況操作卡指導(dǎo)操作。

原回料閥松動風(fēng)和返料風(fēng)配風(fēng)比例不合理,通過優(yōu)化調(diào)整后,松動風(fēng)調(diào)整門開度規(guī)定為30%,返料風(fēng)調(diào)整門開度規(guī)定為95%以上,以保證回料閥立管差壓建立和循環(huán)料的返料正常。在稀相區(qū)差壓不大于1.5KPa的情況下,松動風(fēng)門不作運行調(diào)整。

(2)從控制床層顆粒度入手,在原本設(shè)計上沒有設(shè)置爐內(nèi)脫硫系統(tǒng),所以通過摻燒常規(guī)爐渣來改善床料的均勻性。同時在配煤中加入高灰分的煙煤,蓄高床壓后進行排渣,是床料的大顆粒可以通過冷渣系統(tǒng)排出,一達到床層顆粒置換和控制的效果。降低的風(fēng)量,減少了風(fēng)機損耗,也降低風(fēng)帽和爐管的磨損。

(3)對風(fēng)帽(大直徑鐘罩改進型風(fēng)帽)進行技改,改變風(fēng)帽開孔數(shù)和開孔方向。達到減少布風(fēng)盲區(qū)。減少風(fēng)帽的磨損,降低因為風(fēng)帽磨損造成風(fēng)室漏渣,流化不均。還進一步降低一次風(fēng)量,減少風(fēng)機電耗。

(4)通過試驗調(diào)整入爐煤顆粒度配比,在源頭把關(guān)。這是我們主要采取的措施:通過縮小部分二級破碎機錘頭間隙和篩網(wǎng)網(wǎng)眼尺寸,減小大顆粒比例和加強采樣監(jiān)測,從源頭上控制入爐煤顆粒度分布,控制1-6mm份額最大85%的要求,顆粒度≥8mm的從占據(jù)30-48%縮小至15-20%,合理分配顆粒比例;采樣監(jiān)測工作更細致化,增加不同的取樣點,并形成實時報表。

3 結(jié)束語

(1)床壓降低,一、二次風(fēng)機電流降低,飛灰可燃物低,氧量可繼續(xù)降低至2.0%左右,因此廠用電率下降。

(2)250MW負荷以下運行時,隨著床壓的降低,爐內(nèi)循環(huán)物料量減少,但隨著顆粒度比例的控制調(diào)節(jié),床溫仍維持>915℃,確保飛灰及底渣燃盡,同時保證單點不超過960℃。

(3)滿負荷一次風(fēng)量達到46萬Nm3/h風(fēng)室不漏渣,上層平均床溫低于920℃,單點最高床溫低于960℃。

(4)科學(xué)試驗合理的入爐煤顆粒度配比,并嚴格按照要求把關(guān);既有利于控制床溫,也有利于分級燃燒控制NOx濃度。

(5)通過摻燒常規(guī)爐渣和高灰分煙煤,使是流化床鍋爐床溫和床壓可控性提高。

(6)床壓和床溫的降低,減少了一、二風(fēng)量,使?fàn)t內(nèi)摩擦系數(shù)降低,四管泄漏幾率降低。減少流化床鍋爐因泄漏造成非停的次數(shù)。提高機組安全經(jīng)濟性。

(7)提供了180MW至300MW負荷條件下鍋爐最優(yōu)運行參數(shù)操作卡;經(jīng)考察運行,節(jié)電效果明顯。

(8)隨著床壓的適當(dāng)優(yōu)化降低,系統(tǒng)阻力降低,一、二次風(fēng)機電流有所降低,一、二次風(fēng)機及引風(fēng)機耗電率環(huán)比下降0.69%,鍋爐熱效率提高了0.5-0.8%。使得在機組停運及負荷率環(huán)比下降的情況下,廠用電率、供電標(biāo)煤耗大幅下降。此項工作估計能使供電標(biāo)煤耗下降4g/kw.h,按#5、6機組利用小時5000h計算,每年可標(biāo)準(zhǔn)煤

12000t。

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