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合成氨中置鍋爐常見失效原因分析及改進措施探討

2017-04-26 01:55:49高源胡培遠陽煤集團淄博齊魯第一化肥有限公司山東淄博255436
化工管理 2017年8期
關鍵詞:裂紋工藝故障

高源 胡培遠(陽煤集團淄博齊魯第一化肥有限公司,山東 淄博 255436)

合成氨中置鍋爐常見失效原因分析及改進措施探討

高源 胡培遠(陽煤集團淄博齊魯第一化肥有限公司,山東 淄博 255436)

氨作為一種重要的化工原料,在化肥、輕工、醫藥、制冷劑等領域有著極為廣泛的應用。合成氨是指在高溫高壓條件下,直接使用氫和氮原料合成氨的工藝,屬于一種無機化工流程。中置鍋爐是一種廢熱回收裝置,因此也被稱為廢熱鍋爐。筆者從中置鍋爐基本結構及工藝特點入手,就中置鍋爐常見失效問題及成因進行了分析和探討,并相應提出了幾點改進措施,以供相關單位參考。

合成氨;中置鍋爐;失效原因;改進措施;分析

工業合成氨工藝中,中置鍋爐是一種廢熱回收裝置,故而又被稱為廢熱鍋爐。中置鍋爐主要通過管程吸收氨合成塔產生的混合氣體的熱量,對殼程中的水進行加熱,以達到廢熱回收的目的。氨合成塔產生的混合氣體主要由N2、H2以及NH3等氣體組成,從氨合成塔出來時仍處于高溫高壓的狀態,經中置鍋爐回收后,可使合成氣有效降溫,同時利用余熱產生副產蒸汽。但在實際應用過程中,中置鍋爐失效問題時有發生。因此,對中置鍋爐失效問題及成因進行分析,并探討其改進措施,具有重要的現實意義。

1 廢熱鍋爐基本結構及工藝特點分析

(1)廢熱鍋爐基本結構

合成氨廢熱鍋爐結構屬于管殼式結構,通常具有兩種形式,其一是聯箱式,其二是管箱式。廢熱鍋爐殼體主要由Q345R材質制成,列管則主要由OCr18Ni9Ti或10MoWVNb材質制成,詳細結構如下圖所示。

圖一聯箱式廢熱鍋爐結構示意圖

(2)廢熱鍋爐工藝特點分析

由于廢熱鍋爐管程及殼程通過的介質不同,其工藝特點及相關要求也具有較為明顯的差異。廢熱鍋爐殼程通過的工藝介質以軟水和蒸汽為主,工作壓力不得高于2.7MPa,工作溫度不得高于225℃;廢熱鍋爐管程通過的工藝介質是N2、H2以及NH3組成的混合氣體,工作壓力不得高于32MPa,工作溫度不得高于375℃。

2 列管裂紋問題成因及控制措施分析

2.1 廢熱鍋爐列管裂紋故障成因分析

廢熱鍋爐列管裂紋問題多發生于列管設備彎頭處。如某公司廢熱鍋爐,設備規格為φ1400.0mm×14.0mm,有效換熱面積34.0m2,列管使用10MoWVNb材質制成,殼程使用Q345R材質制成。設備投用三年時間內,因列管彎頭裂紋導致的嚴重泄露故障6次,給企業的生產造成了巨大的不良影響;再如某公司廢熱鍋爐,設備規格φ1800.0mm×16.0mm,有效換熱面積108.0m2,列管使用10MoWVNb材質制成,殼程使用Q345R材質制成。該設備投入使用不足一年即發生換熱管泄露失效故障,維修檢查發現泄漏失效由于列管彎頭裂紋失效導致。

廢熱鍋爐列管裂紋故障成因,主要存在以下幾點可能:一,廢熱鍋爐制造過程中,使用的原始材料存在質量問題,包括化學成分不合格或存在超標缺陷等,導致的設備裂紋;二,設備使用過程中,受超壓、超溫條件影響,導致列管塑性變形超過列管承受極限導致的裂紋;三,廢熱鍋爐列管彎管處理中,產生的殘余應力導致列管彎頭存在細小缺陷。設備在實際生產應用過程中,受工作應力及熱應力影響,導致缺陷放大造成裂紋。

2.1.1 制造環節中的故障成因排查分析

上述故障實例中,廢熱鍋爐列管均選用10MoWVNb材質制成,這種材料是我國自主研發的一種特殊鋼材,具有抗氫腐蝕、耐熱等優點,尤其在高壓高溫條件下,具有良好的抗腐蝕性。故障實例一中的公司在發現設備裂紋故障后,及對故障列管材料進行了取樣分析,實驗結果顯示,故障列管中的S和P成分存在超標缺陷,故而初步判斷故障是由于材料質量問題導致的。

2.2.2 設備應用環節中的故障排查分析

上述實例中,兩個公司發現設備失效故障后,均對中央控制室中保存記錄的廢熱鍋爐工藝運行數據進行了分析,但均不存在超壓或超溫現象,可以排除受此影響造成設備失效的可能。隨后對設備中通過的水質進行了取樣檢查,實例二中的公司存在水質合格率頻繁波動的問題,相關人員又對故障列管進行腐蝕和結垢檢查,雖然發現列管表面存在一定的結垢問題,但程度較為輕微,故而排除水質影響的可能。

2.2.3 列管處理故障成因排查分析

上述故障實例中,廢熱鍋爐列管裂紋故障均發生于設備使用不久后,在故障檢查過程中,公司維修人員對其他未泄露設備進行了滲透檢測,檢測結果顯示,部分正常列管在彎頭處存在微小裂紋。發現裂紋后公司立即與設備制造廠家取得了聯系,聯合檢查后,判斷設備裂紋失效故障與換熱管冷彎處理有著直接的聯系。

2.2 列管裂紋故障控制措施分析

對于10MoWVNb材質制成的列管而言,加強設備材料質量及制造質量控制,是避免設備裂紋失效故障的重要渠道。尤其是換熱管彎頭部位,受冷彎處理工藝影響,彎頭處受到的應力最大,也最容易產生裂紋問題。

此外,就奧氏體不銹鋼制成的廢熱鍋爐而言,在水及蒸汽介質中,溶氧量和氯離子濃度也是相關企業需重點控制的指標,如列管表面存在點坑、縫隙等微小缺陷,就會導致氯離子的堆積,進而產生腐蝕裂紋等問題。通常情況下,腐蝕速率與溫度間有著一定的聯系,溫度越高腐蝕速率越快。此外,在氯離子含量相對較少的高溫水及熱水環境中,氧含量的高低也是影響應力腐蝕破裂的主要因素,因此,控制降低水介質的溶氧量,也可達到減緩應力腐蝕發展的目的。

3 筒體及封頭等部位裂紋失效故障及控制措施分析

部分廢熱鍋爐筒體裂紋產生于殼程液位以下區域的環縫處,且裂紋垂直于焊縫,裂紋形狀多表現為兩頭尖、中間粗,逐漸由焊縫向熱影響區發展,也就是典型的應力腐蝕裂紋。

有上文介紹可得,廢熱鍋爐殼程壓力承受標準為2.7MPa,依據無力矩理論分析可得,鍋爐的軸向應力應是環向應力的二分之一,而焊縫裂紋方向主要垂直于主應力方向,逐漸向母材區發展,并相應產生放射狀的二次裂紋。

廢熱鍋爐筒體裂紋的產生原因,主要分為以下幾種可能:一,設計因素影響。通常情況下,筒體裂紋故障與設備進水管的布置設計間有著一定的聯系,如進水管口設計位置過低,就可能受冷熱介質接觸產生的溫度應力影響,導致裂縫的產生。因此,在設備設計階段,應注意避免過低的進水管布置設計,同時避免進水管口與設備焊縫的直對設計;二,設備制造因素影響。設備制造質量不符合相關規范標準,是導致筒體裂紋的主要原因。因此,在設備制造過程中,除基礎的應力消除處理外,還應對設備進行全面的整體應力消除熱處理,以避免設備封頭位置存在應力殘余;三,使用因素影響。水質對于鍋爐的使用有著直接的影響,在廢熱鍋爐實際應用過程中,相關工作人員應重點加強水質的氯離子濃度和pH值控制,同時注意設備結垢清洗,以控制設備電化學腐蝕問題的發生。

4 結語

本文從廢熱鍋爐基本結構和使用工藝要求入手,就其常見失效故障進行了分析。總的來說,相關企業在廢熱鍋爐應用過程中,應全面加強設備質量控制和水質控制,規范使用操作,以避免失效故障的發生。

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