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含油污水處理系統(tǒng)技術(shù)改造與運(yùn)行效果

2017-04-10 15:02:14羅文濤張健
山東工業(yè)技術(shù) 2017年7期
關(guān)鍵詞:改造效果

羅文濤++張健

摘 要:北聯(lián)站污水處理系統(tǒng)改造前運(yùn)行多年,工藝技術(shù)相對(duì)落后,設(shè)備設(shè)施老化,管線腐蝕嚴(yán)重,處理效果差,水質(zhì)不能達(dá)到注水標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)不能安全平穩(wěn)運(yùn)行。為使水質(zhì)達(dá)標(biāo),對(duì)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后污水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到注水要求,實(shí)現(xiàn)了污水零外排目標(biāo),滿足了生產(chǎn)需要,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:污水處理;改造;水質(zhì)凈化與穩(wěn)定;效果

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.011

北聯(lián)站污水處理系統(tǒng)2001年建設(shè),設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1600m3/d。由于污水處理系統(tǒng)建成時(shí)間較長(zhǎng),工藝技術(shù)相對(duì)落后,設(shè)備老化,裝置運(yùn)行不平穩(wěn),經(jīng)常出現(xiàn)容器管線腐蝕泄漏、設(shè)備損壞等問題,致使系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,水質(zhì)不合格,實(shí)際處理能力達(dá)不到設(shè)計(jì)處理能力要求。為使污水處理合格, 對(duì)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,建設(shè)規(guī)模2500m3/d,設(shè)計(jì)處理能力125m3/h。污水系統(tǒng)改造完成運(yùn)行以來,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達(dá)到注水指標(biāo),取得了較好的效果。

1 改造前污水處理系統(tǒng)

1.1 改造前污水處理工藝

原油處理裝置來的含油污水(T=55℃,油≤1000mg/l、懸浮物≤300mg/l),首先進(jìn)入1座500m3重力沉降罐,在沉降罐內(nèi)除去大部分油后進(jìn)入2座300m3緩沖罐,緩沖罐出水經(jīng)泵提升至2座20m3反應(yīng)罐,幾種水處理藥劑分別加在提升泵入口和反應(yīng)罐內(nèi),污水在反應(yīng)罐內(nèi)混合、絮凝后依靠余壓進(jìn)入2座100m3臥式壓力斜板沉降罐,進(jìn)一步去除污水部分油珠和懸浮固體雜質(zhì)。壓力斜板罐出水進(jìn)入2座60m3/h的一級(jí)核桃殼過濾器,再進(jìn)入2座60m3/h的二級(jí)纖維球過濾器過濾,濾后水直接進(jìn)入1000 m3注水罐用于油田注水。

1.2 污水處理系統(tǒng)存在的主要問題

(1)設(shè)備設(shè)施陳舊老化,腐蝕嚴(yán)重,泄漏頻繁,影響正常生產(chǎn)。

污水系統(tǒng)基本都是90年建設(shè),建成時(shí)間較長(zhǎng),工藝管線均為埋地管線,腐蝕嚴(yán)重。近年來,管線每年腐蝕穿孔泄露達(dá)5~6次。系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施陳舊老化,設(shè)備故障頻發(fā),污水反應(yīng)罐、壓力斜板罐的收油排污電動(dòng)閥基本無法工作,收油排污靠人工操作,工作強(qiáng)度大。此外,加藥系統(tǒng)均是單罐、單泵運(yùn)行,無備用設(shè)備,經(jīng)常需停產(chǎn)維修;1座 300m3緩沖罐也因多次腐蝕穿孔停用。

(2)500m3重力除油罐溢流。由于500m3重力除油罐內(nèi)部出水管徑小,現(xiàn)污水量已達(dá)1400 m3左右,來水量在40-110m3/h波動(dòng),當(dāng)來水量大于60m3/h時(shí), 500m3重力除油罐開始出現(xiàn)溢流現(xiàn)象。目前污水平均每天溢流80 m3左右,這部分污水被排出站外。

(3)污水處理效果差,水質(zhì)超標(biāo)。反應(yīng)罐處理效果差。污水處理的關(guān)鍵設(shè)備反應(yīng)罐有效沉降容積僅為10m3,污水在反應(yīng)罐內(nèi)停留時(shí)間短,污水和藥劑不能充分混合,含油量和懸浮物不能有效去除,反應(yīng)罐出水含油量、懸浮物含量在進(jìn)、出口沒有明顯區(qū)別,都在40mg/l-50mg/l左右。反應(yīng)罐出水進(jìn)入壓力斜板罐后繼續(xù)反應(yīng),但壓力斜板罐處理效果不理想,出水懸浮物高達(dá)40 mg/L,嚴(yán)重影響后段過濾工藝的正常運(yùn)行。污水殺菌原采用沖擊性投加殺菌劑方式,殺菌效果差,后改為連續(xù)投加,并多次更換過殺菌劑,但效果不理想,細(xì)菌一直不能達(dá)標(biāo),最嚴(yán)重時(shí)腐生菌和硫酸鹽還原菌達(dá)到105個(gè)/ml以上。

(4)過濾器憋壓,部分來水未經(jīng)處理直接去注水罐。過濾工藝使用核桃殼過濾器和纖維球過濾器,二者串聯(lián)使用,過濾器最大處理量60m3/h。由于過濾器處理效果差,受前段污水處理效果較差的影響,纖維球上粘附的懸浮物不能有效清除,難以反洗干凈,造成過濾器濾料污染堵塞,過濾器水質(zhì)處理能力下降,造成過濾器憋壓,同時(shí)造成整個(gè)系統(tǒng)憋壓。為此,只好打開過濾器旁通,致使部分來水(400m3/d左右)不經(jīng)過濾直接去注水罐,造成注水水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)。

(5)污泥處理系統(tǒng)未投運(yùn),污水外排。

污泥處理系統(tǒng)設(shè)備老化,技術(shù)落后,一直無法投運(yùn),站內(nèi)排污及反洗水未經(jīng)處理只好全部外排,目前每天外排污水350m3左右。

2 污水處理系統(tǒng)的改造

2.1 改造后污水處理工藝

污水處理系統(tǒng)改造工程處理能力為2500m3/d,系統(tǒng)包括污水處理、藥劑投加、污泥處理、污油回收、污水回收及配套的系統(tǒng),污水處理工藝采用“水質(zhì)凈化與穩(wěn)定技術(shù)”。處理工藝見下圖:

原油處理裝置來的含油污水(T=55℃,油≤1000mg/l、懸浮物≤300mg/l)進(jìn)入1座500m3重力除油罐,除去大部分油后進(jìn)入1座500m3調(diào)儲(chǔ)罐,進(jìn)一步除油后出水進(jìn)入1座500m3緩沖罐。出水經(jīng)反應(yīng)泵提升進(jìn)多功能反應(yīng)罐,幾種水處理藥劑分別加入調(diào)儲(chǔ)罐入口和反應(yīng)罐內(nèi),污水在反應(yīng)罐內(nèi)充分混合、絮凝后,污水中剩余油珠及懸浮物沉淀下來。出水(含油≤10mg/l,懸浮物≤10mg/l)進(jìn)300m3緩沖罐,經(jīng)泵提升進(jìn)入污水過濾器(油≤5mg/l,懸浮物≤3mg/l),經(jīng)計(jì)量進(jìn)注水罐。

2.2 主要改造措施

2.2.1 污水處理工藝改造

將目前壓力流程改為二級(jí)提升重力流程,采用“高效水質(zhì)凈化與穩(wěn)定技術(shù)”處理工藝及配套藥劑對(duì)污水進(jìn)行處理。改造原500m3重力沉降罐,新建2座500m3調(diào)儲(chǔ)罐,更換反應(yīng)設(shè)備,將2座20m3的反應(yīng)罐更換為能高效去除污水含油及懸浮物的2座150m3多功能旋流反應(yīng)罐,新建2臺(tái)反應(yīng)提升泵和2臺(tái)過濾提升泵。

2.2.2 加藥系統(tǒng)改造

新建加藥系統(tǒng),系統(tǒng)采用專門針對(duì)油田污水處理設(shè)計(jì)研制的專用的自動(dòng)加藥控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能適合多種狀態(tài)的控制要求,污水加藥量可根據(jù)來水量變化自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備管線故障,可實(shí)現(xiàn)加藥工藝自動(dòng)化控制。

2.2.3 殺菌工藝改造

新建電解鹽殺菌裝置,利用電解鹽產(chǎn)生的次氯酸鈉來殺死污水中的腐生菌和還原菌,從而滿足地層對(duì)于注水的細(xì)菌指標(biāo)。

2.2.4 過濾工藝改造

原60m3/h核桃殼過濾器和纖維球過濾器更換為3臺(tái)80m3/h的雙濾料過濾器,2用一備。利用原反應(yīng)罐做為反洗水罐,罐內(nèi)安裝電加熱器,對(duì)反洗水加熱,以提高反洗效果。

2.2.5 完善污泥處理系統(tǒng)

新建2座200 m3污泥濃縮池,污泥脫水采用臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)組對(duì)處理工藝所產(chǎn)生的污泥進(jìn)行處理。容器排泥工藝采用射流負(fù)壓排泥技術(shù),重力沉降罐、調(diào)儲(chǔ)罐、反應(yīng)罐內(nèi)都加裝了負(fù)壓排泥器,解決了以往污泥不易排出在罐底沉積的問題。

3 改造后的運(yùn)行效果

3.1 污水處理效果良好,水質(zhì)達(dá)標(biāo)

從正常運(yùn)行后近一年的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看,污水處理效果良好,改造后水質(zhì)較改造前明顯改善,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到注水指標(biāo)。改造效果如下表:

3.2 污泥處理系統(tǒng)順利脫泥

離心脫泥機(jī)組投入運(yùn)行后,順利脫出污泥,機(jī)組性能穩(wěn)定,未出現(xiàn)脫泥機(jī)起泥困難,脫泥困難的問題,滿足了污泥處理的要求,保證了污水處理工藝的正常運(yùn)行。脫泥機(jī)進(jìn)料含固量1%~6%,脫水后泥餅含水率≤70%,平均固相回收率≥95%,上清液含固率≤5‰,達(dá)到工藝要求。

3.3 降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度

改造后,各容器排污均為自動(dòng)排污,污水所加藥劑均為罐車?yán)\(yùn),在儲(chǔ)藥池儲(chǔ)存后由轉(zhuǎn)藥泵輸送到加藥罐,不需人工配置加藥。

3.4 社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著

污水改造工程投用后,污水全部回收處理,每天減少外排污水350 m3,實(shí)現(xiàn)了污水零排放目標(biāo)。同時(shí),污水全部處理回注,節(jié)約了大量清水,現(xiàn)注水系統(tǒng)每天少用清水350 m3,年節(jié)約清水127750 m3,年節(jié)約費(fèi)用396025元。

4 結(jié)語

通過污水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造,解決了污水處理水質(zhì)差問題,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理后水質(zhì)達(dá)標(biāo),滿足了北三臺(tái)油田注入水水質(zhì)要求,實(shí)現(xiàn)了出水的達(dá)標(biāo)回注,杜絕了污水外排,達(dá)到了預(yù)期的目的。

參考文獻(xiàn):

[1]姜振峰,吳艷芝,劉滿.承德焦化廠污水處理工藝改造及效果[J].冶金環(huán)境保護(hù),2002(04):22-23.

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作者簡(jiǎn)介:羅文濤(1968-),男,湖南華容人,本科,工程師,主要從事油氣集輸管理工作。

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