張金紅
(中冶陜壓重工設備有限公司,陜西富平 711711)
XK2316/5數控鏜銑床的故障分析與處理
張金紅
(中冶陜壓重工設備有限公司,陜西富平 711711)
XK2316/5鏜銑床采用了西門子840D,611D數字伺服系統。在加工過程中出現了報警“電機編碼器零標記丟失”,“伺服故障”等問題,經過分析與處理,保證了生產的正常運行。
數控機床;故障分析;排除
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.14
中冶陜壓重工設備有限公司購買的XK2316/5數控鏜銑床,采用了西門子840D數控系統,配裝NCK模塊,611UD數字伺服系統,PLC型號采用S7-300,I/O模塊等,主傳動采用德國西門子主軸伺服電機,進給系統采用全數字西門子交流伺服電機,并裝有HEIDENHAIN光柵尺,構成位置和速度信息反饋全閉環伺服控制系統,保證了機床加工時定位精度和工作精度。設備結構合理,性能優越,廣泛應用于精密數控加工及相關行業中。
XK2316/5數控鏜銑床幾種故障現象:①在進行加工扇形板零件時,加工的扇形板零件精度誤差過大。②運行較長時間后,主軸轉速運行<1000 r/min時,轉速正常。主軸轉速運行>1000 r/min時,經常報警電機編碼器零點標記丟失伺服故障。③重新啟動后運行時主軸故障依舊。④X軸在移動過程中出現抖動現象,Z軸在移動過程中報警輪廓監控。開展了一系列故障分析與處理的技術攻關等活動,取得了較好效果。
(1)故障現象。機床在進行加工扇形板零件時,加工的扇形板零件精度誤差過大。
(2)分析和處理方法。扇形板的工藝要求要進行很多斜面的加工,在對工件加工過的斜面進行測量時,發現加工第二個斜面時候Z軸的進刀位置相對于加工第一個斜面的位置有偏差,并且加工精度不達標,機床X軸和Z軸聯動加工斜面,分析原因是否為Z軸和X軸有間隙引起的加工精度差,用百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表表針壓在工作臺上,百分表對零,將Z軸進行±1 mm正反向移動,監測Z軸間隙的大小。相反,用百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表壓在放置在X軸的工件上,百分表表針對在垂直于X軸的工件端面上,百分表對零,將X軸進行±1 mm正反向移動,監測X軸間隙的大小。發現X軸與Z軸間隙都不大,符合正常要求范圍。進一步分析X軸和Z軸聯動加工斜面出現此故障,懷疑X軸與Z軸幾何精度有問題。配合機械用直尺打X軸與Z軸的垂直度,發現X軸與Z軸不垂直,將其重新調至垂直度后,故障消失。
(1)故障現象。主軸轉速運行<1000 r/min,轉速正常。主軸轉速運行>1000 r/min,主軸經常報警電機編碼器零點標記丟失伺服故障。
(2)分析和處理方法。數控機床報警顯示電機編碼器零點標記丟失伺服故障,結合數控機床的結構,產生報警的原因有機械原因和電氣原因,接下來需要對這兩方面逐個排查。機械過載,造成電機的溫度升高,編碼器的溫度也升高,電子元件性能不好造成報警。需要檢查主軸箱與主電機連接的聯軸器是否同心,主軸變速箱的軸承的好壞,主軸齒輪間隙是否過大,電機旋轉時電機軸有無擺動等。電氣原因主要檢查電機編碼器的好壞,電機編碼器反饋電纜是否完好,控制電路板是否正常等。首先確認電氣原因:停電后拆除電機編碼器,檢查編碼器的軸承有沒有死點,給編碼器加5 V電源,用示波器檢測編碼器的輸出信號是否正確。更換一新編碼器后,在MDI方式下編寫M03S1000,運行后故障依舊。運行M03S900機床運行正常,則說明編碼器反饋電纜和控制板沒有問題。在運行M03S900的程序中,觀察電機編碼器,發現電機編碼器有擺動的現象,分析原因可能是電機軸承或機械原因造成的電機軸擺動。拆除電機和變速箱,由于主軸電機具有三相異步電機的特征,將拆下的電機加380 V電源,旋轉時發現主軸電機內部有間斷的響聲,停電后分解電機檢查,發現電機的前后軸承與端蓋的軸承間隙太大,電機在高速旋轉時,由于間隙的原因造成電機軸旋轉時擺動量大,在同軸安裝的高精度的編碼器擺動量也大,所以報警“電機編碼器零點標記丟失”等。將電機的端蓋進行鑲套處理,安裝完成后試車,故障消除。
(1)故障現象。機床在加工工件時,執行G0X…時,或正向動快速移動X軸時,機床X軸出現嚴重的抖動現象。
(2)分析和處理方法。X軸采用滾動支撐,滾珠絲杠驅動工作臺運行,分析X軸的傳動機構,產生快速移動抖動的原因可能有:X軸的滾珠絲杠的間隙太大;X軸的動態特性參數設置不合理;X軸的讀數頭安裝不牢,或者光柵尺受污染;因機床使用的乳化液黏度大,機床的潤滑不好,造成摩擦力大。
根據先易后難的原則,對有可能產生故障的電氣原因做了檢查,由于機床出現的故障時間較長,動態性能參數設置可能不適合現有的傳動鏈,修改動態性能參數位置環,電流環的增益參數MD32200,MD1407和積分時間MD1409,改變后故障依舊。檢查反饋回路上讀數頭的安裝和光柵尺的清潔情況,將機床改為半閉環,使用HEIDENHAIN檢測光柵尺的工具PWT18檢測光柵尺的信號,檢測確定光柵尺沒有受到污染。再對X軸的滾珠絲杠進行間隙檢查,將百分表吸在機床Z軸,±1 mm移動X軸來檢測X軸的滾珠絲杠的間隙,發現X軸的間隙約0.2 mm,根據經驗判斷X軸的間隙太大,造成在移動過程中出現抖動現象。根據滾珠絲杠的特點,要消除絲杠的間隙,得重新配合絲母中間的消隙的墊片,配合合適的墊片后,安裝完成后,將機床改為全閉環后試車,故障消除。
(1)故障現象。機床Z軸在移動過程中,經常出現報警25050“輪廓監控”現象。
(2)分析和處理方法。Z軸采用雙閉環控制,機械采用電機皮帶連接滾珠絲杠驅動主軸箱運行,利用平衡缸來平衡主軸箱的自重,減少Z軸電機的輸出力矩。機床出現輪廓監控,首先需對輪廓監控的概念有所了解,輪廓監控就是對于一個機床軸測量的實際位置值和從NC位置設定值計算出來的實際位置值進行比較,大于參數MD36400的值,就報警“輪廓監控”。根據Z軸的傳動原理,控制原理和輪廓監控的原理,分析出現此故障的原因有:聯軸器松動或者皮帶打滑;機械部分潤滑不好,機械阻力大;機械傳動機構絲母的固定松動;平衡缸的油壓調整得不合適;伺服電機的制動器故障;驅動器的性能不好或者信號異常;動態性能參數位置環的增益設定不合適。
根據輪廓監控的原理分析,出現此類報警的原因大多是機械故障。首先對有可能產生故障的機械原因進行檢查,檢查聯軸器和皮帶,正常;檢查機床的潤滑系統,油路通暢;檢查平衡缸的壓力,發現油壓有點偏高,調整壓力到機床要求的基礎壓力,試運行后故障依舊,判斷不是平衡壓力的故障;將Z軸改為半閉環,對Z軸進行間隙檢查,將百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表表針壓在工作臺上,百分表對零,對Z軸進行±1 mm正反向移動來監測間隙的大小,如果間隙大,則說明機械傳動機構絲母的松動。檢查并緊固絲母和絲杠座,試車后故障依舊。檢查機械后故障未消除,有可能是電氣故障由于機床使用時間較長,傳動鏈磨損,動態性能參數設置不適合現有的傳動鏈。為此修改動態性能參數位置環,電流環的增益參數MD32200,MD1407和積分時間MD1409,改變后故障依舊。故障基本確定在Z軸的驅動裝置,更換Z軸的驅動裝置并安裝完成后,將機床改為全閉環后試車,故障消除。打開Z軸的裝置檢查,發現功率元件的焊點虛接,造成整流逆變沒有輸出。
通過對XK2316/5鏜銑床的主軸旋轉經常報警,電機編碼器零點標記丟失伺服故障進行分析,在X軸移動抖動,Z軸運行時報警“輪廓監控”等故障的排除過程中,不但總結出維修和排除此類故障的維修流程,縮短了維修時間,也保證了設備能夠長時間正常和順利地運行。
TH17
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〔編輯 王永洲〕