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增強型SNCR脫硝技術在電站鍋爐上的應用

2017-03-27 15:42:30馬務
科技資訊 2017年2期

馬務

摘 要:該文設計了一套SNCR脫硝系統,在循環流化床鍋爐上進行了應用,采用添加劑提高了系統脫硝效率,分析了添加劑對脫硝系統的影響規律。性能測試數據表明,機組滿負荷下,尿素溶液流量90 kg/h、150 kg/h、150 kg/h加添加劑3個工況的氮氧化物排放分別為56 mg/Nm3、44.3 mg/Nm3和37.4 mg/Nm3,氨逃逸均在8 ppm以下,最高脫硝效率達到了70%。

關鍵詞:循環硫化床鍋爐 氮氧化物 脫硝效率 添加劑

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)01(b)-0089-03

為進一步降低燃煤電廠污染物排放量,2015年12月2日,國務院常務會議決定在全國燃煤電廠實施超低排放。為貫徹落實會議精神,環境保護部、國家發展和改革委員會、國家能源局印發了《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》,具體指導燃煤電廠超低排放工作。方案中明確規定,到2020年,全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現超低排放(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10、35、50 mg/Nm3)。

1 工藝概述

SNCR脫硝技術是指在沒有催化劑的情況下,將還原劑(尿素溶液或氨水)直接噴入爐膛內溫度為800 ℃~1250 ℃的區域內,與煙氣中的NOx反應,生成N2和水,以達到脫除NOx的目的[1-2]。

在800℃~1250 ℃范圍內,NH3或尿素還原NOx的主要反應為:

氨水為還原劑:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

尿素為還原劑:4NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O2

由于SNCR脫硝技術系統簡單,且對爐膛運行溫度較為敏感,因此,脫硝效率具有一定的局限性,為達到更好的脫硝效果,實際運行中可向還原劑中加入一定量的鈉鹽、CO、H2O2和醇類等添加劑,能有效提高系統脫硝效率[3-5]。

2 工藝系統

2.1 鍋爐參數

某熱電廠的2臺型號為:DG450/9.81-1型循環流化床鍋爐。鍋爐型式為:高壓自然循環汽包爐。特點為:單爐膛、平衡通風、全鋼架支吊方式。鍋爐采用循環流化床燃燒技術,在燃用設計煤種時,能夠在30%~100%負荷范圍內穩定運行,循環物料的分離采用2個汽冷式旋風分離器。鍋爐設計排煙溫度為130 ℃,鍋爐設計效率91.2%。爐膛出口煙溫760 ℃~890 ℃,氮氧化物出口濃度102~176 mg/Nm3(標態、干基、6%O2)。表1為鍋爐設計煤質表,表2為鍋爐煙氣設計參數表。

2.2 脫硝系統

SNCR脫硝系統主要分為還原劑制備、輸送和噴射3部分,該項目使用尿素作為還原劑。圖1為脫硝系統流程圖。

尿素溶液制備系統由尿素溶解罐、尿素溶液輸送泵、斗提機、尿素溶液儲罐及相關管道閥門組成。尿素顆粒和添加劑由斗提機送入尿素溶解罐,由除鹽水制成質量濃度為50%的尿素溶液,經尿素溶液輸送泵打入尿素溶液儲罐。

尿素溶液輸送系統采用模塊化設計供貨,由稀釋水模塊、高流量循環模塊、背壓模塊、計量模塊和分配模塊組成。稀釋水模塊和高流量模塊的作用是分別將除鹽水和50%尿素溶液輸送至噴射區域附近的計量模塊,稀釋成5%~10%濃度的尿素溶液,由分配模塊送至各尿素溶液噴槍,多余的尿素溶液由背壓模塊重新進入尿素溶液儲罐。

尿素溶液經噴槍壓縮空氣霧化后,進入旋風分離器內,與煙氣中的氮氧化物進行反應。

3 運行情況

某熱電廠的2臺爐公用一套尿素溶液制備系統,對應一套高流量循環模塊及背壓模塊,每臺爐有一套稀釋水模塊和計量模塊,2套分配模塊,每個分配模塊對應6支噴槍,每臺爐共12支噴槍,尿素溶液在噴槍內霧化成顆粒狀液滴,增大了與煙氣的接觸面積,便于脫硝反應的進行。表3為機組運行的主要數據。

某電科院對鍋爐的脫硝系統進行了性能試驗,試驗分為3個工況,分別為50%尿素溶液流量90kg/h、150kg/h和150kg/h加添加劑。表4為各工況下脫硝系統的運行數據。

工況一、二、三分別對應50%尿素溶液流量90 kg/h、150 kg/h和150 kg/h加添加劑。三種工況的氮氧化物排放分別為56 mg/Nm3、44.3 mg/Nm3和37.4 mg/Nm3,各個工況下的氨逃逸均在8 ppm以下,在加入添加劑的情況下,最高脫硝效率可以達到70%。

4 添加劑的影響

在實際運行中,尿素溶液中加入適量的添加劑后,機組的氮氧化物排放有了明顯降低,這是因為添加劑對脫硝反應的進行在一定的條件下具有促進作用。圖2為實驗室條件下,添加不同濃度的添加劑對脫硝效率的影響。

可以看出,在沒有添加劑的情況下,脫硝效率隨著反應溫度的升高,先增加再降低,在950 ℃~1 125 ℃的溫度區間內,脫硝效率可達到65%以上,此溫度為脫硝反應的溫度窗口。隨著添加劑濃度的升高,脫硝效率的曲線向左移動,溫度窗口擴寬為900 ℃~1 125 ℃,且最高脫硝效率也隨之升高。當溫度升高到1 125 ℃以后,脫硝效率有所下降,這是因為溫度過高會使尿素分解產生的NH3氧化成NOx,抵消了部分脫硝效果。添加劑的存在不僅可以提高脫硝效率,也可以使脫硝系統在較低的反應溫度下正常運行。

5 結語

根據循環流化床鍋爐的運行特點和設備布置的具體情況,采用SNCR脫硝技術來減少機組氮氧化物的排放,針對機組運行中旋風分離器溫度較低的特點,在脫硝還原劑中加入添加劑,并適量降低系統稀釋水耗量,增大霧化空氣壓力,保證脫硝系統穩定有效運行,最高脫硝效率達到了70%。

參考文獻

[1] 劉洪濤,牛勝利,韓奎華,等.非催化煙氣還原脫硝法脫硝特性的實驗研究[J].動力工程,2009,29(9):850-853.

[2] 韓奎華,路春美,王永征,等.選擇性非催化還原脫硝特性試驗研究[J].中國電機工程學報,2008(14):80-85.

[3] 郝吉明,王書肖,陸永琪.燃煤二氧化硫污染物控制技術手冊[M].北京:化學工業出版社,2001.

[4] 段傳和.選擇性非催化還原法(SNCR)煙氣脫硝[M].北京:中國電力出版社,2012.

[5] 白建寧,李戰國.330MW循環流化床鍋爐運行優化[J].華北電力技術,2016(1):55-58.

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