張 波,呂玉坤
離心風機是火電廠的重要輔機,是僅次于泵的耗電大戶[1],其耗電量約占發電機組發電量的1.5%~3%,占廠用電的25%~30%[2]。因此,研究和改造風機,提高其性能,對火電廠的節能增效具有重要意義。
國內外對離心風機的研究多集中于葉輪和蝸殼結構,而對蝸殼型線的優化、葉輪與蝸殼之間軸向相對位置及徑向相對位置的研究不多。黃東濤、張建、王建等對葉片通流部分進行了改造[3~5]。Dawes、Nursen、楊靜等研究了蝸殼內部的三維旋轉流動[6~8]。區穎達、呂玉坤等研究得出了合適的蝸舌間隙,可較好地降低泄漏損失和噪聲[9,10]。宋寶軍、程博利用數值模擬手段,分別對蝸殼寬度和蝸殼型線優化,提高了風機效率和全壓[11,12]。鄭金等提出多種節能改造方案,增壓風機節電效果顯著[13]。因此,耦合蝸殼寬度、蝸舌間隙及葉輪軸向相對位置三因素,探尋最優耦合方案,就有可能提高風機性能。
本文以G4-73№8D型離心風機為研究對象,在蝸殼型線優化的基礎上,采用正交試驗設計方法耦合蝸殼寬度、蝸舌間隙及葉輪軸向相對位置三因素[14],利用Fluent數值模擬軟件,對耦合風機的內部三維流場進行數值模擬,研究其蝸殼內部流動特性,以提高風機性能。
正交試驗設計是利用正交性原理編制并已標準化的正交表,科學安排試驗方案,得到的試驗結果再用數理統計方法進行處理,使之得出科學結論。
探索基于蝸殼型線優化,耦合蝸殼寬度A、蝸舌間隙B、葉輪軸向相對位置C(葉輪后盤與蝸殼后端的間距)三因素后,離心風機全壓與效率都提升的方案。……