高文
中圖分類號:U412 文獻標識:A 文章編號:1674-1145(2017)01-000-02
摘 要 本文以G204煙上線大中修工程為研究對象,介紹乳化瀝青冷再生基層的施工工藝及施工質(zhì)量控制指標,同時對冷再生技術(shù)帶來的經(jīng)濟效益和社會效益進行分析。結(jié)果表明,乳化瀝青冷再生基層是一項有著廣闊應用前景的新工藝,對道路建設中舊瀝青路面回收利用提供了良好的示范作用。
關(guān)鍵詞 乳化瀝青冷再生 銑刨料 配合比 施工工藝
目前,我國主要國省道干線大多面臨大中修及改建,從而產(chǎn)生大量瀝青銑刨廢料,這些混合料不僅占用大量的土地資源且污染環(huán)境,造成極大的資源浪費,如能將這些舊料再生利用,那將對節(jié)約資源、保護環(huán)境、維護生態(tài)平衡具有重大意義。為此,本文以G204煙上線大中修工程為背景,對乳化瀝青廠拌冷再生基層技術(shù)進行應用研究。
一、乳化瀝青冷再生技術(shù)是采用專門銑刨設備銑刨原瀝青路面后,將銑刨料運至拌合站后進行破碎和篩分,并摻入適當比例的新集料、乳化瀝青、活性劑(水泥等)等材料后經(jīng)常溫拌和、攤鋪、碾壓等工序,重新形成具有所需承載能力結(jié)構(gòu)層的一種工藝方法,從而實現(xiàn)舊路面再利用。
二、工程概述:G204煙上線萊陽段大中修工程起點(K70+819)位于海陽與萊陽交界處,向西南經(jīng)萊陽城區(qū),終點(K107+770)止于萊陽與萊西交界處,全長27.8km。其中K70+819-K73+500及K84+200-K87+280段采用路面病害處理后加鋪10cm乳化瀝青冷再生基層+熱瀝青預拌同步碎石封層+6cm中粒式瀝青混凝土下面層(AC-20)+黏層+4cm細粒式SBS改性瀝青上面層(AC-13C)的施工方案。
三、乳化瀝青冷再生基層試驗研究
乳化瀝青冷再生混合料配合比設計包括原材料試驗、混合料配合比(新加集料、填料、水、乳化瀝青用量)設計和混合料路用性能試驗。
(一)原材料主要由銑刨料和乳化瀝青組成,(1)按試驗要求對銑刨料篩分2~3檔,超過設計最大粒徑的顆粒進行破碎后再篩分利用。破碎機器需要弱化調(diào)整,目的為打開膠結(jié)料粘結(jié),但同時要盡量避免礦料的破碎。篩分為兩檔時,篩分規(guī)格為9.5mm以上和9.5mm以下。篩分三擋時,篩分規(guī)格為9.5mm以上、9.5mm-4.75mm和4.75mm以下。不同規(guī)格銑刨料分開堆放,不得“串倉”混料,混合使用時,必須先采用鏟車反復翻料均勻。
該項目所采用的銑刨料規(guī)格10-20mm和0-10mm兩檔。
(2)乳化瀝青,廠拌再生需要考慮混合料運輸和卸料,改性乳化瀝青采用慢裂型。
(二)乳化瀝青冷再生混合料級配
(1)礦料級配,首先經(jīng)過篩分試驗確定乳化瀝青冷再生混合料礦料級配曲線在范圍以內(nèi)。
(2)其次確定乳化瀝青冷再生混合料最佳含水量,本文采用旋轉(zhuǎn)壓實法確定乳化冷再生瀝青混合料最佳含水量,旋轉(zhuǎn)壓實次數(shù)50次,擬采用4%外加乳化瀝青,對成型后試件進行劈裂試驗,試驗結(jié)果對比表明:4%外加水量時空隙率最小,劈裂抗拉強度最高,確定最佳外加水量為4%。
(3)確定最佳乳化瀝青含量
以4%外加水量為基礎,分別利用旋轉(zhuǎn)壓實試驗成型3%、3.5%、4%乳化瀝青含量的三組試件,對三組試件進行試驗研究,實驗結(jié)果如下:
實驗結(jié)果表明:隨著乳化瀝青含量的增大,密度和孔隙率不斷減小,劈裂強度比不斷增加,綜合分析,確定乳化瀝青最佳含量為4%。
(三)乳化瀝青冷再生混合料路用性能試驗
(1)高溫穩(wěn)定性是瀝青路面最關(guān)鍵的指標之一,車轍試驗是評價瀝青混合料高溫穩(wěn)定性的室內(nèi)試驗方法,按照瀝青混合料車轍試驗(T0719-2011)條件進行測定。通過3次試驗,動穩(wěn)定度均值在3076次/mm實驗結(jié)果表明:混合料具有良好的高溫穩(wěn)定性,滿足施工要求。
(2)通過浸水試驗來判定乳化瀝青冷再生混合料的水穩(wěn)定性,進行凍融劈裂試驗,凍融循環(huán)后劈裂強度(Mpa)為(0.3、0.26、0.28)均值0.28,未凍融循環(huán)劈裂強度(Mpa)為(0.35、0.33、0.37),均值0.35,凍融劈裂強度比為80%,實驗結(jié)果表明:乳化瀝青冷再生混合料具有良好的水穩(wěn)定性,滿足施工要求。
四、施工方案
(一)冷再生混合料的拌和 生產(chǎn)過程中,同時從料堆和皮帶運輸機隨時檢測各種材料的質(zhì)量和均勻性,檢查超粒徑銑刨料顆粒。檢查冷料倉儲料情況,防止空料、串料,防止礦料過多卡機或過少空轉(zhuǎn),拌和應均勻,達到混合料呈黑褐色、少花白料、無液體流淌現(xiàn)象、無水泥或礦粉結(jié)塊成團現(xiàn)象,和易性好。 (二)冷再生瀝青混合料的運輸
拌和后的冷再生混合料不宜儲存,立刻運至施工現(xiàn)場使用。拌和機向車廂內(nèi)卸料時,從車廂前部、后部、中部分三次裝料,每次汽車應至少移動兩次位置,以減少混合料離析現(xiàn)象。汽車運輸混合料時,采用篷布覆蓋住車廂,防止混合料提前破乳、污染、中途遭受雨淋,表面過早破乳產(chǎn)生的后果,與熱拌瀝青混合料表面降溫結(jié)皮是等效的。
(三)冷再生瀝青混合料的攤鋪
攤鋪機采用瀝青攤鋪機,攤鋪速度根據(jù)拌合站產(chǎn)量、施工機械配套情況及攤鋪厚度、攤鋪寬度予以調(diào)整選擇,攤鋪速度宜控制在2-4m/min范圍內(nèi)。與傳統(tǒng)熱拌瀝青混合料攤鋪稍有不同,攤鋪冷再生瀝青混合料時熨平板不必預熱,只需涂少量防粘劑(植物油:水=1:3),以防止水分散失而影響混合料的和易性。
(四)冷再生瀝青混合料的碾壓
冷再生基層的碾壓采用單鋼輪壓路機和重型膠輪壓路機(30t以上)組合方式。碾壓遍數(shù)根據(jù)試驗段確定,單鋼輪壓路機靜壓1遍,然后振動碾壓3遍。鋼輪碾壓后,表面可能產(chǎn)生微裂縫,膠輪壓路機及時跟進,以便消除微裂縫,膠輪壓路機碾壓4-6遍。
廠拌冷再生混合料每層攤鋪厚度最好不大于150mm,則在鋪上一層前需經(jīng)過養(yǎng)生。雨天不能攤鋪,若溫度低于10℃,停止攤鋪。
(五)接縫的處理,日常施工時一般連續(xù)作業(yè)不易中斷,如因故中斷時間較長及每天施工結(jié)束后須設置橫縫。每天施工結(jié)尾時碾壓后末端成一斜坡,在第二次開始攤鋪新混合料之前,用三米直尺確定挖除范圍,并挖成一橫向垂直向下的斷面。
(六)冷再生瀝青混合料的養(yǎng)生及開放交通 ,銑刨料冷再生混合料基層在碾壓施工結(jié)束后,應封閉交通進行養(yǎng)生,混合料中的水分逐步散失,結(jié)構(gòu)強度進一步形成。養(yǎng)生時間一般為2-5天,在養(yǎng)生過程中及時檢測路面中的含水量,當路面含水量降低至2%以下或者能完整取出芯樣時,可鋪筑上面的結(jié)構(gòu)。
五、乳化瀝青冷再生基層具有良好的經(jīng)濟和環(huán)境效益。(1)乳化瀝青具有無毒、無臭、不易燃燒、生產(chǎn)工藝簡單、原料低廉易得、便于施工等特點;(2)冷再生技術(shù)節(jié)省成本,包括材料和運輸成本,與其他傳統(tǒng)的施工方法相比,總投資可節(jié)省40-50%;(3)不損壞路基,提高舊路等級,且能夠精確控制層鋪厚度;(4)可以充分利用舊路瀝青路面,不需做扔棄處理,減少了新材料的開采,具有較高的環(huán)保效益;(5)瀝青冷再生技術(shù)采用的筑路機械具有封閉式自動控制添加系統(tǒng),可以實現(xiàn)合理配合比、防止粉塵飛揚、有利于文明施工。
六、結(jié)語:通過在本次G204大中修工程中運用乳化瀝青冷再生技術(shù),有效的利用了舊瀝青銑刨料,減少了資源浪費和環(huán)境的破壞,加快了工程建設進度,并掌握了乳化瀝青冷再生技術(shù)的施工工藝和控制及檢測指標,為該技術(shù)在煙臺地區(qū)乃至全省的推廣奠定了實踐基礎。
參考文獻:
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