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B型蒸鍋機械式雙模硫化機改造

2017-03-08 21:12:48李貞延,汪彬,許波
輪胎工業 2017年6期

隨著輪胎產品制造技術的不斷提升,節能、高效已成為輪胎行業不斷追求的目標,輪胎硫化已由傳統的過熱水硫化方式逐漸轉變為高溫充氮硫化方式。特別是生產半鋼及全鋼子午線輪胎時,為提高產品質量,硫化模具已普遍采用活絡模具。

活絡模具模套為中空式,若采用蒸鍋式硫化機,易造成模具滑動部件銹蝕,影響模具配合精度,導致產品質量降低,且由于模套為中空式,傳熱效率不高,影響產品硫化效果。蒸鍋式硫化機容積較熱板式硫化機容積大,受熱部件多,需排放蒸汽冷卻,能耗損失較大。在高溫充氮硫化過程中,若采用蒸鍋式硫化機,一旦出現泄漏會導致外溫不穩定,對產品硫化質量影響較大。因此,目前載重和中小型輪胎硫化均采用熱板式硫化機。

我公司對原有的1 651 mm(65英寸)蒸鍋機械式硫化機進行結構分析后,本著低投入、可互換、能通用的原則開展裝備技術創新研究,對其進行熱板式改造。

1 改造方案

1.1 技術參數

硫化機技術參數為:硫化機規格 1 651 mm機械式雙模;熱板外直徑 1 550 mm,厚度 60 mm;熱板內直徑 300(上熱板)和254 mm(下熱板);硫化輪胎胎圈直徑 381~610 mm;硫化輪胎最大外直徑 1 270(兩半模)和1 135 mm(活絡模);膠囊拉伸行程 20~950 mm;中心活塞桿直徑 48 mm(螺紋M27×2);下環環座螺紋T180×6,缸蓋直徑 150 mm;硫化模型高度220~575 mm;活絡模操縱缸活塞參數Φ305 mm×500 mm;托胎最大行程 515 mm;熱板蒸汽工作壓力(蒸汽室出口檢測壓力) ≤1.4 MPa,上下熱板各點的溫差 ≤±1 ℃,模具受熱均勻。

1.2 介質條件

硫化介質條件為:硫化內壓蒸汽壓力 1.8 MPa;一次定型蒸汽壓力 0.06~0.15 MPa;二次定型蒸汽壓力 0.06~0.15 MPa;預熱蒸汽壓力(1.2±0.05) MPa;過熱水壓力或氮氣壓力2.8 MPa;內壓出口溫度 210 ℃;動力水壓力2.5 MPa;操作缸壓力 1.8 MPa;動力用壓縮空氣0.7 MPa;控制用壓縮空氣 0.35 MPa;膠囊真空度 20~27 kPa(150~200 mmHg)。

1.3 精度要求

設備精度為:底座上平面的平面度 ≤0.5 mm;活絡模操縱缸活塞桿中心與中心機構中心的同軸度 ≤Φ1 mm;中心機構活塞桿升高到極限位置時的垂直度 ≤0.5 mm;上固定板安裝模型用孔的中心與下熱板T型槽中心的偏移量 ≤2 mm;合模力最大時進行壓鉛絲試驗(每模型放置4段)的錯片厚度差 ≤0.05 mm;底座水平度≤0.3×10-3mm·mm-1;中心機構與熱板的同心度 ≤0.3 mm;中心機構活塞桿的直線度 ≤0.3 mm;上下熱板模具安裝平面的平面度 ≤0.5 mm;上下熱板模具安裝平面的平行度 ≤0.5 mm。

1.4 改造措施

(1)中心機構。拆除原中心機構及下蒸鍋。配置中心機構,活塞桿拉直高度按技術參數要求設置。

(2)上熱板。上熱板圓周設置4個安裝孔與蒸鍋上固定板相連,中間加10 mm厚鋼板(內外徑與熱板一致),鋼板與熱板間加10 mm厚隔熱板,安裝孔與蒸鍋上固定板第3排過孔在同一圓周并偏移12°等分,上熱板設置4均等分7排模具安裝螺栓過孔。

(3)下熱板。下熱板固定在機座上,中間加10 mm厚隔熱板;下熱板設置T型槽,其兩端與熱板中心徑向距離為690~1 550 mm;介質進出口均應設置在面對機臺的正后方,即進出口設置在同一側;下熱板配置隔熱護罩。上下熱板承受蒸汽壓力均不小于1.4 MPa,合模力為4 500 kN。

(4)外壓蒸汽回管路系統。外壓蒸汽回管路系統分為兩路,設置冷凝桶,并采用定時排和小孔系統疏水。外壓蒸汽回路為:上熱板→活絡模→下熱板→出口管道。在外壓蒸汽回管路設置外壓壓力表2只(左右各1只)。

(5)氮氣管路系統。新增氮氣管路系統,增加氮氣進、進保壓(兩側)、出保壓、左右隔斷等配套氣動閥及配套管路。

(6)抽真空系統。抽真空系統改造為進、出同時進行。

(7)更換上蒸鍋花盤導向卡環。

(8)外溫管路的進汽點與冷凝水排出點要求設計合理,運動部分采用金屬軟管,采用新工藝、新結構,確保冷凝水便于排放,并設置定時排凝裝置,由PLC(可編程控制器)定時控制。

2 改造效果

2.1 投資少

按照改造方案的要求,硫化機主體結構不變,只針對蒸鍋及管路系統進行改造,單機投入費用約為15萬元,新購單臺1 651 mm雙模硫化機價格為150 萬元,可減少投資費用約135 萬元。

2.2 能耗損失低

1 651 mm蒸鍋式硫化機蒸鍋容積約為4 m3,且需排放;改為熱板式后,熱板容積與模具模套容積約為0.25 m3,且無需排放,與蒸鍋式硫化機相比,熱板式硫化機可降低40%的外壓蒸汽能耗損失。

2.3 產品質量提高

對蒸鍋式硫化機進行熱板式改造后,泄漏點減少,產品外觀質量有較大提升,產品一次外觀合格率由99.0%提升至99.2%。由于采用高溫充氮硫化,硫化時間縮短,輪胎胎面過硫現象明顯改善,試驗結果及市場驗證顯示,輪胎耐磨性提高。

2.4 硫化效率提高

對蒸鍋式硫化機進行熱板式改造后,采用高溫充氮硫化工藝,硫化時間縮短,硫化效率可提高約20%。

3 效益分析

對B型蒸鍋機械式雙模硫化機進行熱板式改造,用于輪胎高溫充氮硫化,投入費用較低,可顯著降低蒸汽能耗,提升輪胎產品質量,提高硫化生產效率,且可兼容斜交輪胎、子午線輪胎、實心輪胎的生產應用,適用性廣,設備利用率高。與蒸鍋式硫化機相比,改造后每臺硫化機每年可節約能耗和產品降級損失約10 萬元。

4 結語

通過對B型蒸鍋式雙模硫化機結構分析,采取相對投入較低的改造方案實現熱板式改造,改造后可大幅節約能耗,提升產品質量,提高生產效率,經濟效益顯著。

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