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ODCB精餾塔再沸器氣蝕原因分析與改進

2017-02-27 10:47:14陳宏福
化工設(shè)計 2017年1期
關(guān)鍵詞:設(shè)計

陳宏福

中石化石油工程設(shè)計有限公司 東營 257000

ODCB精餾塔再沸器氣蝕原因分析與改進

陳宏福*

中石化石油工程設(shè)計有限公司 東營 257000

針對塔釜再沸器換熱效果差、換熱管易腐蝕穿孔的問題進行系統(tǒng)分析,得出再沸器出口管線上限流孔板設(shè)計不合理是問題的主要原因,針對該問題對限流孔板進行重新設(shè)計并采取了一些措施,改進后裝置運行狀況良好。

限流孔板 塔釜 再沸器 腐蝕穿孔 改進

甲苯二異氰酸酯(TDI)是重要的化工基礎(chǔ)原料,在汽車、電子、涂料、建筑等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用[1]。在生產(chǎn)TDI的過程中,通常采用鄰二氯苯(ODCB)作為溶劑,ODCB精餾塔是TDI精制過程重要的分離設(shè)備之一,該塔為填料塔,其主要作用是將上游工序送來的TDI+ODCB溶液進行分離,并保證得到高純度的ODCB溶劑。在分離提純TDI的過程中,因TDI屬于熱敏性物料,高溫下易發(fā)生副反應(yīng)生成脲類、亞胺等[2]。為減少副反應(yīng)的發(fā)生,ODCB精餾塔在分離提純ODCB和TDI的過程中采用負壓操作,即塔頂25 kPa(A),塔釜再沸器采用強制循環(huán)再沸器,通過增大再沸器物料循環(huán)量、降低再沸器出口溫度等方式減少TDI副反應(yīng)的發(fā)生。但在實際生產(chǎn)過程中,ODCB精餾塔的再沸器換熱效果較差,時常聽見再沸器內(nèi)部傳出類似水擊的異響,再沸器在運行不到半年的時間便出現(xiàn)了換熱管破裂和腐蝕穿孔的現(xiàn)象。操作人員針對該問題進行了認真的梳理、分析及改進,但效果不明顯。經(jīng)對塔釜再沸器及整個循環(huán)管路進行分析,最終找到了癥結(jié)所在并有效解決問題。

1 ODCB精餾塔工藝流程

上游工序來的TDI+ODCB物料經(jīng)泵加壓、計量后送至ODCB精餾塔,塔釜物料經(jīng)塔釜循環(huán)泵加壓后分為兩股物流,一股送至再沸器,用中壓蒸汽加熱至155℃后再循環(huán)至ODCB精餾塔內(nèi);另一股送入下游工序,進一步分離提純TDI產(chǎn)品。因物料中含HCL、CCL4等低沸點物質(zhì),為得到純凈的ODCB,該塔采用側(cè)線采出的方式得到純度較高的ODCB,塔頂物料經(jīng)塔頂冷凝器冷凝后一部分回流至ODCB精餾塔內(nèi),另一部分送至下游工序。具體流程見圖1。

圖1 ODCB精餾塔工藝流程

2 ODCB精餾塔再沸器設(shè)計參數(shù)及故障產(chǎn)生原因分析

針對塔釜再沸器換熱效果差、使用壽命短的問題,首先利用EDR模擬軟件對再沸器的結(jié)構(gòu)尺寸、換熱管壁厚、換熱管材質(zhì)等參數(shù)進行模擬,再沸器設(shè)計參數(shù)見表1。通過模擬分析結(jié)果及查閱相關(guān)標準、文獻[3],再沸器設(shè)計合理,符合設(shè)計規(guī)定。根據(jù)塔釜物料的組分含量,當再沸器管程出口操作溫度169℃時,利用Aspen軟件計算得出再沸器管程物料對應(yīng)汽化壓力為46 kPa(A),通過與現(xiàn)場操作人員進行探討,懷疑因ODCB精餾塔為負壓操作(操作壓力28 kPa(A)),再沸器出口管線靠近ODCB精餾塔處的限流孔板孔徑設(shè)計偏大,使再沸器內(nèi)物料的壓力降低,達到了物料在操作溫度下的飽和蒸汽壓46 kPa(A),導致物料在再沸器換熱管內(nèi)部分汽化,出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,從而使換熱器傳熱效果變差,嚴重時導致?lián)Q熱器振動產(chǎn)生異響甚至損壞。

表1 塔釜再沸器設(shè)計參數(shù)

3 限流孔板孔徑計算分析

針對以下限流孔板設(shè)計不合理的問題根源,進行詳細論述。

3.1 限流孔板前后壓差的確定

首先根據(jù)實際管道布置及設(shè)備布置情況,確定孔板之前的壓力,通過分析計算得出管道壓力損

失、塔釜再沸器的壓力損失、泵出口至限流孔板的高差等參數(shù),見表2。由此可得出限流孔板之前的壓力為:

P1 =P泵出口-f管道-f再沸器-ρ物料*gh =334.9-20.1-16.4-1.0667×9.8×9.9 =194.9 kPa(A)

經(jīng)模擬計算,限流孔板至ODCB精餾塔的管道阻力降為2 kPa,ODCB精餾塔內(nèi)的塔釜操作壓力為28 kPa(A),所以限流孔板之后的壓力P2為30 kPa(A),小于物料在169℃下的飽和蒸汽壓46 kPa(A)。

限流孔板前后壓差為:

△P=P1-P2
=194.9 kPa

因孔板前后壓差不高于2500 kPa,根據(jù)HG/T20570.15-95可知選用單板限流孔板。

3.2 限流孔板孔徑的計算

根據(jù)HG/T 20570.15-95標準,當限流孔板流經(jīng)的是液相時,孔板孔徑的計算式:

(1)

式中,Q為工作狀態(tài)下流經(jīng)孔板的體積流量,m3/h;C為孔板流量系數(shù),由雷諾數(shù)Re和孔板孔徑d0查圖2求取;d0為孔板孔徑,m;△P為孔板前后的壓降,Pa;γ為物料介質(zhì)的相對密度(與4℃下液態(tài)水的密度相比)。

限流孔板所在管道規(guī)格及體積流量等具體操作參數(shù)見表3,代入式(1)得:

表3 限流孔板所在管道規(guī)格及操作參數(shù)

因雷諾數(shù):

因此限流孔板C-Re-d0/D關(guān)系可查圖2求取。

設(shè),

C=0.602

則,

d0=0.2214
d0/D=0.2214/0.5973=0.37

查圖2得:

C=0.602

與假設(shè)的C值0.602相等,這說明d0=0.2214m=221.4mm有效(單孔、單板)。

圖2 限流孔板C-Re-d0/D關(guān)系

4 消除再沸器故障的鞏固措施

考慮到限流孔板只起到粗略限壓的作用,在工程計算中也有誤差的存在,為了更好的保證塔釜再沸器內(nèi)壓力和流量穩(wěn)定,在靠近限流孔板之前再沸器出口管線上添加手閥,并在手閥之前加裝就地壓力表,具體流程見圖3。

當限流孔板的孔徑因長期運行而沖刷增大時,可通過適當調(diào)節(jié)手閥開度來維持塔釜再沸器的正常操作壓力和流量,并可通過設(shè)置的壓力表來檢測限流孔板之前的壓力,保證塔釜再沸器內(nèi)的壓力不至于太低而使物料發(fā)生部分汽化,引起塔釜再沸器換熱效果差并發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,從而保證了裝置能夠連續(xù)生產(chǎn),減少故障停車檢修的次數(shù)和時間。

將重新設(shè)計計算的孔徑為221.4mm的限流孔板安裝于再沸器出口管線后,塔釜再沸器運行狀況良好,能夠滿足工藝要求。限流孔板壓力表指數(shù)為194 kPa(A),與理論計算的194.9 kPa(A)相當吻合,遠大于管程對應(yīng)操作溫度下的汽化壓力46 kPa(A),從而消除了物料在再沸器管程內(nèi)部分汽化的弊端。在運行的一年多時間內(nèi),塔釜再沸器未出現(xiàn)腐蝕穿孔和物料泄漏的現(xiàn)象。

圖3 ODCB精餾塔改造后的流程

5 結(jié)語

本文針對塔釜再沸器換熱效果差、換熱管易腐蝕穿孔的問題進行了系統(tǒng)分析,得出塔釜再沸器出口管線上限流孔板設(shè)計不合理是造成該問題的主要原因。針對該問題對限流孔板的選型、孔徑計算進行了詳細的論述,從而確定最佳的限流孔板形式為單板,孔徑為221.4mm,將設(shè)計的改限流孔板安裝于裝置上,裝置運行良好,能夠滿足工藝要求。

再沸器出現(xiàn)換熱管破裂、振動的原因有很多,有再沸器設(shè)計自身的原因,如折流板間距、防沖板、折流板切口等設(shè)計不合理,也有再沸器所在管路系統(tǒng)設(shè)計不合理的原因。在遇到此類問題時,要具體問題具體分析,切不可生搬硬套。

1 王 康等.TDI分離工藝控制方案優(yōu)化設(shè)計[J].天津化工,2009,23(1):24-26.

2 詹建鋒.TDI回收技術(shù)探討[J].化學工程與裝備,2013,(2):27-28.

3 李保紅等.基于過程模擬軟件的管殼式換熱器優(yōu)化設(shè)計[J].大連民族學院學報,2010,1(1):1-5.

2016-9-27)

*陳宏福:工程師。2008年畢業(yè)于中國石油大學(華東)工業(yè)催化專業(yè)獲碩士學位。現(xiàn)從事石油化工、油氣處理與儲運方面的設(shè)計工作。 聯(lián)系電話:13906477301,E-mail: sleccchf@163.com。

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