


【摘要】:通過對懸掛式輸送線跳齒故障分析以及觀察測量,找到快速解決問題的方法,同時提出另一種可行的方案,以待進一步驗證。
【關鍵詞】:輸送線;跳齒;快速解決
對于常見的鏈條輸送機械來講,長時間使用后跳齒是一個通病,造成跳齒的原因主要是由兩方面造成的。第一是鏈條的節距被拉長,造成鏈條與鏈輪在嚙合時產生推齒現象。從圖一中可以看出鏈條節距p變長后,鏈繞上鏈輪時節圓d向齒頂移動,好像鏈輪齒推動鏈條向齒頂上升。由于齒的高度有限,當Δp大到一定程度時,就會產生鏈條在鏈輪齒頂的打滑現象。第二是鏈輪齒的受力面嚴重磨損,鏈輪與鏈條已無法有效嚙合,產生滑齒現象。此時鏈條銷軸從齒槽處爬起到齒頂,然后滑落到下一個齒槽,周而復始,頻繁跳齒。
對于以上兩種現象,如果不是太嚴重,均可以采用緊急防范處理。
第一種情況,我們可以增加壓輪,強行防止鏈條脫出,但是如果節距長到一定程度,壓輪便不起作用;
第二種情況我們可以采用把受損齒面堆焊修復,阻止鏈條滑脫,但是如果鏈條節距變長,此種方法也不能徹底解決問題。鏈條輸送系統經長期使用后,往往是兩種情況同時出現,此時要采用多種措施處理。
懸掛式輸送線也是一種鏈傳動結構,長期使用后也出現類似故障。我公司一條使用10年的懸掛式輸送線近期跳齒故障頻繁,甚至達到1次/小時的頻次,導致輸送線運行不平穩,輸送物料由于跳齒抖動而造成掉落損壞,對生產造成一定的影響和損失。該條輸送線期初設計長度為480m,滑架間距480mm,鏈條節距120mm,吊具為1000個(見圖二)。隨著十幾年的使用,鏈條逐漸被拉長,也逐漸被截短,目前吊具已剩下962個。同時鏈輪輪齒也有一定的磨損。
為緊急解決問題,初步定了幾種修復方案。1、緊急采購備件,將鏈輪和鏈條全部更新,這樣可以徹底解決問題,但是要投資20多萬;2、在鏈輪嚙合處增加壓輪;3、把驅動鏈輪輪齒進行堆焊修復。
但是當我們將舊鏈條拆下進行測量時,發現鏈環及鏈板長度并沒有發生明顯的變化,但是安裝到一起后滑架間距達到500mm。通過理論計算,鏈條總長度為480m,吊具962個,滑架間距為499mm。實際測量和理論計算基本一致,比期初設計間距增大了將近20mm。進一步測量發現每個鏈環的頭部內側面發生磨損,壁厚變薄1mm;銷軸磨損較為嚴重,與鏈板鏈環接觸部分均磨出2mm深凹槽,鏈板無明顯變化(圖三)。以此計算,在每個銷軸連接處兩側會拉長4mm,每兩個滑架間有4根銷軸,4個鏈環頭,磨損后拉長部分剛好為20mm,與裝配后整體測量偏差一致。其中銷軸磨損加長16mm,占總增加長度的80%。
綜上分析,如果我們緊急更換全部銷軸,可以把由銷軸磨損產生的偏差消除,使滑架間距縮短至484mm,4mm的偏差基本不影響輸送鏈的傳動。同時我們觀察到雖然銷軸的受力面磨損嚴重,但是其非受力面卻完好無損,我們是否可以將銷軸全部調向后繼續使用呢?經過調向后裝配測量,完全可以達到預期的目的。于是我們一邊緊急采購銷軸,一邊利用周末全部對舊銷軸調向安裝。經開機驗證,基本上徹底解決了輸送線的跳動問題。事先制定的方案沒有實施,在沒有更換任何一個備件的情況下,僅僅是對銷軸調向便消除了故障。需要強調的一點是必須保證100%的銷軸全部調向。
在實際生產過程中,設備的故障大部分是逐漸出現的,剛開始時可能對生產影響不大,往往被忽略,當真正影響生產時,卻又需要緊急處理。但是,如果經過我們的認真觀察和分析,往往可以意外的得到花最小的成本,在最短的時間內解決問題的對策。同時,我們提出另外一種修復方法,即鏈條不動,把鏈輪的輪齒用線切割把磨損面進行部分切除,使鏈輪節距符合鏈條的節距,不過這樣需要拆除鏈輪花費功夫,同時如果后期更新鏈條,鏈輪就必須報廢了。不過這種方案也可以緊急處理問題,留給志同道合的同仁們做進一步驗證。