摘 要:湛江調順電廠脫硫氧化風機頻繁跳閘,嚴重影響生產效率,通過對脫硫氧化風機的運行狀況、跳閘首出原因、事故簡要經過的統計分析,根據就地PLC控制柜氧化風機保護停運條件,提出對應的預防措施,防止脫硫氧化風機頻繁跳閘,保障了脫硫率的穩定性及運行的環保要求,防止了氧化風管堵塞、石膏質量不好、吸收塔內漿液沉積嚴重等隱患。
關鍵詞:脫硫氧化風機;就地PLC控制;跳閘分析
1 系統設備介紹
湛江調順電廠#1、#2機組均為600MW亞臨界壓力燃煤發電機組,機組采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)工藝,1爐1塔系統配置,共2套脫硫系統,脫硫率≥95%。FGD裝置采用濕式強制氧化、石灰石-石膏回收工藝,沒有煙道旁路檔板門,一爐一塔制,吸收塔的類型是目前廣泛采用的逆流噴淋空塔。
石灰石漿液制備系統源源不斷為吸收塔提供石灰石漿液,吸收塔反應池除了匯集下落的循環吸收漿液外,循環漿液吸收二氧化硫形成的亞硫酸鹽的氧化、中和以及石膏結晶析出等反應也大部分發生在反應池中。反應池處布置了4臺漿液循環泵、2臺石膏排出泵、5臺攪拌器和一排(10條)氧化空氣管。在反應池內,煙氣中的二氧化硫被漿液吸收,與石灰石反應生成不穩定亞硫酸鈣(或亞硫酸氫鈣),為了將亞鹽強制氧化成硫酸鹽,需要氧氣的參與,氧氣就來源于脫硫氧化風機鼓入的空氣。亞硫酸鈣被強制氧化為石膏,石膏經二級脫水處理后外運。
脫硫氧化風機有四臺,型號為LAMSON2406,型式為六級離心式,是脫硫重要設備之一,也是罕見控制保護設置在就地熱工設備。
2 設備運行現狀
脫硫氧化風機最初設計為1塔2臺風機,一運一備,氧化風機1A、1B可供應#1吸收塔,氧化風機2A、2B可供應#2吸收塔,打開#1、#2吸收塔氧化風管聯絡門后,氧化1B也可以供應#2吸收塔,氧化2A也可以供應#1吸收塔。正常運行時,#1、#2吸收塔氧化風管聯絡門關閉,吸收塔開啟對應的一臺氧化風機,其余一臺備用。
目前公司為節能降耗,運行方式改為2座吸收塔共用一臺氧化風機,其余3臺備用。投運前,至吸收塔10支氧化風支管應逐條沖洗;吸收塔進漿過程中,液位覆蓋過氧化風管時,應啟動氧化風機,且只能運行該吸收塔配套氧化風機,不能通過氧化風聯絡管通風,兩座吸收塔液位相近時,才可以通過聯絡管通風;啟動后,氧化風冷卻水應及時投入并控制流量。氧化風機通過聯絡管通風,由于管道較長,有搶風現象,應通過調節兩座吸收塔液位,保證各塔風量平衡。氧化風機跳閘,沖洗氧化風管支管,備用風機運行前暫停脫水機運行;如通過聯絡管通風應先關閉聯絡門,調整好兩塔液位,待風機啟動后再打開。
正因為這種運行方式,氧化風機的可靠性尤為需要保證。氧化風不足,容易導致石膏成分中亞硫酸鈣超標,石膏脫水不干,石膏質量不好,粘黏脫水機下料口,導致石膏輸出皮帶打滑跑偏等現象,引起石膏脫水系統頻繁跳閘,損壞脫水設備。同時,吸收塔內亞硫酸鈣過多,影響脫硫效率,吸收塔內漿液沉積嚴重。氧化風機頻繁跳閘后,沒有氧化風,斜插入吸收塔反應池循環漿液里的氧化風管容易堵塞,氧化風管堵塞,影響氧化風機運行時氧化風量,氧化風量低氧化風機運行電流低,導致氧化風機更頻繁跳閘。
3 設備跳閘統計分析
2016年7月20日10:15,脫硫班檢修人員在設備巡視過程中發現#1A氧化風機底座有油污,設備衛生差,于是對設備衛生進行清理。10:30,運行值班員發現氧化風機1A跳閘,跳閘首出是PLC工作異常。運行值班員立即到就地進行檢查同時通知熱工檢修人員。就地檢查沒有發現異常,機務檢修人員告在清理設備衛生過程中發現氧化風機跳閘。熱工班檢修人員查看PLC工作異常原因是電機軸瓦溫度保護動作,其他沒有發現異常。運行值班員對氧化風機復位后重啟氧化風機,運行正常。
經過調查與現場情況檢查,發現檢修班員當時在進行1A氧化風電機基礎衛生清理點離溫度測點位置有一定的距離,且溫度計及周圍沒有清潔痕跡,應該未觸碰到該溫度測點。但在進行電機基礎衛生清理過程中有可能觸碰了1A氧化風機非驅動端軸瓦溫度測點引出導線的保護套管,電機軸瓦溫度保護動作,經PLC發出跳閘信號,造成氧化風機1A跳閘。
鑒于此次氧化風機跳閘事故,為了更清楚全面分析氧化風機跳閘原因,統計2015年5月至2016年7月氧化風機跳閘情況,如表1。
經表1總結,氧化風機跳閘主要原因是PLC工作異常引起氧化風機跳閘。就地PLC柜氧化風機保護停運條件:
(1)吸收塔液位≤3.9m,延時5s。
(2)電機油站油位低報警或者兩臺油泵全部停運,延時3s。
(3)電機油站綜合故障報警,延時60s。
(4)風機軸承溫度≥140℃(135℃報警)。
(5)出口門不在開位。
(6)氧化風機PLC故障。
(7)氧化風機1B、2A、2B電機電流≥150A或≤108A(112A報警);氧化風機1A電機電流≥150A或≤80A。
(8)風機運行2分鐘后,風機出口壓力≥110kPa或≤50kPa,或者風機出口流量不正常時,延時5s。
(9)按事故按鈕。
(10)電機軸承溫度≥85℃。
氧化風機就地PLC工作異常主要為風機或電機溫度異常、電流高或低異常、風機出口壓力或出口流量異常。
鑒于以上氧化風機頻繁跳閘事故原因分析,為預防事故應做好以下措施:
(1)氧化風機PLC運行過程中存在可靠性不高的情況,運行值班員在巡檢過程中要特別注意檢查就地柜的各項參數,發現異常及時通知熱工檢修進行處理。
(2)氧化風機1A、2A啟動前入口擋板門開度分別調至45%、40%且出口門需恢復至初始狀態。氧化風機1B返廠檢修,氧化風機2B的PLC故障,暫不作要求。
(3)檢修人員在氧化風機設備附件工作時,要注意設備測點及信號電纜位置,避免誤動造成風機跳閘。
(4)檢修人員應對氧化風機PLC控制柜進行包扎及封堵,避免柜內原件受環境影響而老化。
(5)高溫天氣,啟動氧化風機后應要求檢修給風機本體加吹風扇,預防風機溫度高報警。
(6)監盤時,密切關注氧化風機運行中電流和流量變化,及時做出相應的調整。