商 青(山東兗礦國際焦化有限公司,山東 濟寧 272100)
?
焦爐自動加熱技術及應用
商青
(山東兗礦國際焦化有限公司,山東濟寧272100)
摘 要:針對兗礦國際焦化有限公司7.63米焦爐人工測量焦爐加熱溫度,受測溫點、測溫時間、測溫人員的熟練程度以及外部氣候等因素的影響,測溫精度低、誤差大等情況,引入自動加熱控制系統,實現資源高效利用、穩定爐溫、降低能耗、提高焦炭質量的目的。
關鍵詞:焦爐;自動加熱;優化控制
山東兗礦國際焦化有限公司的7.63米焦爐加熱工藝流程是根據焦爐生產負荷,人為確定標準溫度,測量焦餅中心溫度,根據焦餅溫度曲線判斷標準溫度確定是否合理,直至調整合理標準溫度。不同焦爐生產負荷,對應不同的標準溫度。日常測量主要有焦爐直行溫度、橫排溫度和爐頭溫度。調火測溫工每四小時測量一次直行溫度,然后根據焦爐平均溫度與標準溫度的偏差,加減煤氣流量、調整分煙道吸力。每周測量一次爐頭溫度,半月測量一次橫排溫度。人工測量焦爐加熱溫度,受測溫點、測溫時間、測溫人員的熟練程度以及外部氣候等因素的影響,測溫精度低、誤差大等情況,因此需要改進加熱控制系統,實現資源高效利用、穩定爐溫、降低能耗、提高焦炭質量、減少人工干預的目的。
(1)焦爐加熱溫度的測量采用傳統的人工測溫方法。調火測溫工采用紅外線測溫儀瞄準立火道底部,人工測量受測溫點、測溫時間、測溫人員的熟練程度以及外部氣候條件等因素的影響,測溫精度低,誤差大;立火道底部溫度不是均勻分布的,不同的人,選擇不同的測量點,測量結果有很大的不同,測量點的偏移對測溫的影響非常大。
(2)焦爐的加熱過程是單個燃燒室間歇、全爐連續、受多種因素干擾的熱工過程。焦爐的熱慣性非常大,增減煤氣流量后,溫度要在4~6小時以后才能反映出來[1],另外測溫時間間隔大,溫度調節不及時,爐溫波動大。
(3)焦爐用加熱煤氣為回爐煤氣和一部分馳放氣,根據生產及焦爐溫度情況設定加熱煤氣流量進行控制。馳放氣流量的波動導致加熱煤氣熱值波動,引起焦爐爐溫波動,降低焦爐熱工效率。
(4)空氣過剩系數不合理。公司目前采用對單個燃燒室廢氣進行取樣分析,得出的空氣過剩系數代表性不強,且人工取樣、化驗過程費時多,周期長,不能實時地反映燃燒情況的變化。
盡管在近幾十年一直在嘗試用熱電偶的方法去代替人工測溫,但由于測溫技術本身的限制和焦爐惡劣的環境,熱電偶實時測溫時間滯后[2],因此實施焦爐自動加熱和優化控制系統的技改,對于穩定爐溫、降低能耗、提高焦炭質量、實現資源高效利用非常有必要。
(1)實現焦爐立火道溫度的全自動直接測量,可將三班測溫改成白班巡檢;(2)建立火道溫度變化趨勢數學模型,通過數學模型準確預測全爐立火道溫度的變化趨勢;(3)實現焦爐加熱過程的全自動控制,根據火道溫度的變化自動調整加熱煤氣流量(壓力)和煙道吸力;(4)火落時間自動判斷并記錄;(5)優化標準火道溫度模型,模型能根據配煤水分的變化和焦炭成熟預測模型,指導或自動調整標準溫度;在保證焦炭成熟度前提下,降低標準溫度20℃以上;(6)在充分利用甲醇馳放氣的情況下,穩定焦爐加熱;(7)節約回爐煤氣流量2%以上;(8)實時監測全爐各炭化室的工作狀態,自動監測全爐各炭化室的加熱狀態、自動判斷高溫/低溫號,生成操作指導界面,指導工藝人員對個別爐號的供熱量進行調整;(9)自動連續測量焦餅表面溫度,并自動生成趨勢曲線和報表。
(1)光學鏡頭:光學系統直接安裝在爐頂的看火空小爐蓋上,通過目測瞄準對準立火道底部三角區中心位置,光學系統的總高度低于80mm;(2)光纖:把光學鏡頭收集的光信號傳送給儀表系統;(3)儀表系統:把光信號轉化成溫度信號,并輸出標準4~20mADC信號,實現自動控制依托原有DCS控制系統;利用原有煙道吸力和煤氣流量自調閥實現自動控制;(4)防塵、防火系統:通過隔熱材料和吹風,減低設備溫度,確保鏡頭清潔。
焦爐自動加熱優化控制系統可根據火道溫度自動調整加熱煤氣流量;根據加熱煤氣流量自動調整分煙道吸力;根據焦炭成熟度修正標準溫度、調整個別異常火道;以二前饋、一反饋、一監控、三修正、兩串級相結合的優化調控系統。二前饋:供熱煤氣量前饋、分煙道吸力前饋。一反饋:爐溫反饋。一監測:監測空氣系數α值。三修正:熱值修正、水分修正、實測爐溫偏差修正。兩串級:爐溫控制、吸力控制采用串級控制方案。焦爐立火道溫度控制系統是典型的大慣性、非線性、特性參數時變的系統,并且在生產過程中還經常受到諸如延時推焦、變更結焦時間、裝爐煤水分波動等因素的干擾,因此采用解析式表述的模糊控制規則。
(1)優化燃燒控制。在進行吸力控制之前,用便攜式燃燒效率儀監測各個燃燒室的燃燒情況,然后對個別進氣風門進行粗調,保證各個火道的空氣過剩系數合理,并且各個火道的空氣過剩系數基本一致。吸力控制采用前反饋控制模式,根據前饋吸力模型和加熱煤氣流量的變化前饋調整分煙道吸力大小;根據分煙道殘氧量的大小反饋調整、修正吸力目標值,考慮到交換過程對分煙道殘氧量影響非常大,氧化鋯測出的煙氣殘氧量不能直接作為控制參數,需要反饋模型計算的數據作為控制參數。
(2)穩定加熱煤氣的熱流量。最大限度的利用甲醇馳放氣,同時確保加熱煤氣熱流量的基本穩定。甲醇馳放氣流量增大時,自動降低焦爐煤氣流量;甲醇馳放氣流量減小時,自動增加焦爐煤氣流量;
在實施焦爐優化加熱控制后,焦爐標準溫度控制更加合理,焦爐直行溫度均勻系數顯著提高,安定系數持續控制在1,空氣過剩系數穩定在合理范圍內,提高焦爐熱工效率,可節約回爐煤氣流量2%。
實施焦爐優化加熱控制后,溫度的波動減小了,空燃比更合理,并且根據火落時間模型優化標準溫度,節約回爐煤氣約2%;溫度下降后,結石墨減少,粗苯回收率提高;焦爐操作管理自動化水平有了很大的提高;對焦爐的調火提供了操作指導;爐溫的穩定,有利于延長爐體壽命;焦炭質量的提高;焦油/苯的產量提高;通過對煉焦指數的觀察,可實時檢測高溫、低溫爐號,避免生焦、過火焦;降低工人勞動強度,改善操作環境。
參考文獻:
[1]李忠,謝克昌.煤基醇醚燃料[M].北京:化學工業出版社,2011:29-31.
[2]賀永德.現代煤化工技術手冊[M].北京:化學工業出版社,2011:764-766.
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.036