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酒鋼5號高爐懸料的處理與分析

2016-11-30 21:09:27張豐紅甘肅鋼鐵職業技術學院甘肅嘉峪關735100
中國新技術新產品 2016年12期

張豐紅(甘肅鋼鐵職業技術學院,甘肅  嘉峪關 735100)

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酒鋼5號高爐懸料的處理與分析

張豐紅
(甘肅鋼鐵職業技術學院,甘肅嘉峪關735100)

摘要:對酒鋼5號高爐懸料及非計劃休風的原因及處理進行了總結和分析,認為懸料、崩料及堵風口是造成爐礦恢復困難的主要原因。采用集中加凈焦、減輕焦炭負荷,在爐況恢復期間嚴格執行《5號高爐爐況恢復方案》,并相應細化有效的參數控制措施,使爐況得到迅速恢復。

關鍵詞:酒鋼5號高爐;懸料的原因;分析與處理

0. 前言

高爐生產的特點就是大型化、連續化、機械化和自動化。高爐生產在整個鋼鐵生產線中處于承上啟下的地位,所以要求高爐生產要不間斷地連續生產,僅在設備檢修或發生事故時才能休風停產。這就要求高爐生產中要穩定順行,即煤氣正常上升,爐料正常下降,高爐才能取得良好的技術經濟指標,才能實現高爐強化的方針:安全、高產、優質、低耗和長壽。

高爐生產能否穩定順行,受到很多因素的影響。比如原燃料化學成分和物理性質的變化;氣候條件的波動;高爐設備其他及外界因素的影響;高爐操作者的失誤等。高爐操作者的任務就是隨時觀察爐況,尋找爐況變化的原因,在諸多原因中找到主要原因,對爐況做出準確判斷,采取適當的調節措施,使高爐生產經常處于穩定順行之中。

酒鋼5號高爐有效熔劑為450m3, 2012年12月31日爐況出現波動,制定了《5號高爐爐況恢復方案》,在執行過程中各項控制參數落實不到位,沒有嚴格執行《5號高爐爐況恢復方案》,導致冶煉過程中高爐溫、高堿度、高鈦,不利于活躍爐缸,致使第15個風口打開后,風量回縮,爐內滑尺崩料增加爐缸活躍性下降,引起氣流分布紊亂,料尺工作變差出現懸料,造成爐況恢復出現反復,高爐非計劃休風39min。通過這次事故使高爐操作者進一步了解懸料的原因、懸料的征兆、處理懸料的原則與預防。

1. 事故經過

1.1懸料的經過

2013年1月3日夜班0∶33分,爐內滑尺4.0m,1∶54趕料線至1.2m,爐內風量820m3/min,風壓由0.195MPa突然冒尖至0.198MPa,減風至670m3/min,減風風壓不下,料尺不動,高爐懸料,2∶32~2∶35減風坐料;在后續爐況恢復過程中,由于坐料,料柱透氣性變差,加風困難,風量小,動能不足,導致爐缸工作變差,爐況恢復困難,為盡快將爐況恢復到正常水平,6∶32~7∶11高爐休風堵6#、7#、8#風口恢復爐況,造成高爐非計劃休風39min。

1.2事故的原因

(1)爐況恢復出現反復的原因:針對2012年12月31日爐況出現波動,制定了《5號高爐爐況恢復方案》,在執行過程中各項控制參數落實不到位,其中①爐溫規定0.50%~0.80%,平均[Si]=0.93%,合格率31.2%,未達到大于75%規定要求;②堿度控制規定1.08±0.02倍,平均堿度1.08倍,合格率56.2%,未達到大于75%規定要求;③鐵水含鈦控制過高,鐵水平均含[Ti]=0.145%,大于規定要求;④鼓風動能不足,實際鼓風動能35kj/g,低于規定要求(42kj/g)。導致冶煉過程中高爐溫、高堿度、高鈦,不利于活躍爐缸,致使第15個風口打開后,風量回縮,爐內滑尺崩料增加爐缸活躍性下降,引起氣流分布紊亂,料尺工作變差出現懸料,是造成爐況恢復出現反復的主要原因。

(2)參數控制未達到規定的主要原因:爐況恢復過程中,為疏松料柱,穩定爐內氣流分布,采取集中加凈焦和調輕負荷的措施(共集中加焦10t,負荷由4.46倍調輕至4.36倍),工長在操作過程中,未能合理控制煤量,導致2日平均爐溫達到0.93%,最高達到1.41%。并且在堿度調整上未考慮爐溫變化對堿度的影響,全天超上限爐渣堿度為8爐次,合格率56.2%。同時受爐溫超上限的影響,導致生鐵含鈦平均為0.145%,遠高于0.80%~1.00%的控制范圍規定。

(3)作業區在爐況管理上,未采取有效措施嚴格落實爐況恢復方案中參數的控制要求,是此次事故的管理原因。

1.3事故的處理

(1)休風堵6#、7#、8#風口恢復爐況,在爐況恢復期間嚴格執行《5號高爐爐況恢復方案》,并相應細化有效的參數控制措施,指導工長操作。

(2)將礦批由18t退至17t,將焦炭負荷由4.36倍調整為4.06倍,進一步穩定中心主氣流,疏松料柱,改善爐內透氣性,盡快恢復爐況。

(3)組織值班室工長認真學習此次事故,并針對此次事故細化對值班室工長的培訓工作,對高爐日常操作中出現的問題及以往出現的事故進行認真分析學習,避免高爐再次出現此類事故。

2. 懸料的原因、征兆、處理原則及方法

2.1常見的原因

(1)原料燃料強度降低,粉末增多,爐料透氣性變差,導致風量和風壓不對稱,風壓升高超過正常風壓后處理不及時,發生小滑料后造成懸料。

(2)爐溫波動幅度較大,使軟熔帶發生變化,軟熔帶高度增加后爐料的透氣性降低,調節不及時而發生懸料。

(3)高爐長期體風之后由于爐料壓縮和粉化,透氣性不好,送風后風壓偏高,發生懸料。

(4)爐缸工作不均勻或氣流分布不合理,容易發生懸料。例如:邊緣過分發展,雖然一般風壓偏低,但發生邊沿通道堵塞后風壓劇增,處理不及時就會懸料。

(5)剖面失常,當高爐結瘤時容易懸料;即使高爐沒有結瘤,但爐腹、爐腰結厚時(特別是爐溫波動大,長期邊緣氣流不足時極易發生),也容易發生懸料。

(6)操作混亂造成煤氣流分布不合理,爐況出現難行,產生“管道”后發生崩料,崩料后又造成懸料。

2.2高爐懸料的征兆

(1)風壓緩慢升高或突然冒尖,風量逐漸減少或銳減。(2)爐頂壓力下降,壓差升高,透氣性指數顯著低于正常水平。(3)爐頂溫度升高,四點溫差縮小。(4)風口焦炭呆滯,個別風口出現生降。(5)料尺下降不正常,下下停停,震動幾分鐘后又突然塌落,當停滯時間超過10min后就成為懸料。

2.3高爐懸料的預防

(1)低料線的料下到成渣帶時,由于透氣性變差,風壓不穩,此時應適當減風,以保持風量風壓對稱,此時嚴禁加風和大幅度提高風溫,爐前要及時出凈渣鐵。

(2)原燃料質量惡化時,禁止采取強化冶煉的措施??蛇m當采用邊緣和中心同時發展的裝料制度。

(3)渣鐵出不凈風壓憋高時,嚴禁強行增加風量。

(4)在風壓不穩時不宜提高風溫,爐溫低需要提高風溫時,可一次加20℃,待風壓穩定并和風量對稱后再加。

(5)按風壓操作,加風時每次不超過10kPa~15kPa,風量和風壓不對稱時嚴禁強行加風。

(6)如果爐溫在規定的下限水平,應該采用減風的措施來避免懸料,不要大幅度地撤風溫;爐溫充沛時,撤風溫的幅度可大一些。當風溫在1000℃左右時,可一次降100℃~150℃;風溫在1100℃以上時,可一次降200℃。

(7)高爐的三班操作必須保持統一,堅持穩定風壓、穩定壓差、穩定料批和穩定爐溫的原則,樹立操作好本班,照顧好下班的全局觀念。

2.4高爐懸料的處理原則

高爐正常生產是爐料下降的重力與煤氣上升浮力相適應。懸料是打破了上述平衡,處理懸料也要從這兩方面入手。

(1)高爐懸料說明上升煤氣流產生的浮力與爐料有效重量相等。因此,處理懸料要從降低煤氣浮力和增加爐料有效重量同時入手,要使風量與爐料透氣性相適應,爐料下降力大于煤氣浮力。

(2)處理懸料要區別懸料的類型,同時要查明懸料的原因,根據不同的類型采取相應的處理措施。

(3)處理懸料決策要果斷,方法要妥當,時間要抓緊,千萬別讓一般性懸料發展成頑固性懸料。

2.5處理懸料的方法

(1)懸料發生在爐溫合適或向熱時

①應視爐況減風溫或加濕分,爭取爐料不坐而下;②爐料仍不下,可采用加風頂的辦法,在采用此法時應注意,當風壓逐漸下降而風量自動增加,爐料剛一動時立即減風以防崩下再懸,此法不能連續使用;③人工坐料,若坐料后,恢復風量再懸時,應把風量加到適當水平,過一段時間,料線趕到正常后再坐料,但回風的風壓應較前次稍低些;④坐料后應臨時改變發展邊緣的裝料制度;⑤爐料下降正常后,應先把風量恢復到一定水平,再視爐溫情況恢復風量。

(2)懸料發生在爐涼時

①迅速減風改常壓,爭取料不坐而下;②爐料仍不下時,應即行坐料,并相應減輕負荷;③爐料下降后,風量和風溫應視爐溫情況進行調節,使爐溫保持一定水平。

(3)惡性懸料

經過3次坐料仍未解決的懸料稱惡性懸料。其惡性懸料又分3種類型:爐溫不足的惡性懸料、爐溫充足的惡性懸料和大涼時的惡性懸料。

(a)爐溫不足時的惡性懸料處理:

①坐料后視料柱透氣性惡化程度,以較低的風壓回風;②在恢復過程中,視風壓和風量的對稱情況穩定加風,要按壓差操作,并采用發展邊緣的裝料制度,同時相應調節負荷。

(b)爐溫充足時的惡性懸料處理:

①撤足夠的風溫;②提高風壓、增大風量,維持1h,將風口前焦炭燒出一個空間后再坐料,按一般性懸料的回風方法處理。

(c)大涼時的惡性懸料處理:爐溫過低以致風口涌渣和自動灌渣而又發生懸料時:

①先將熱風溫度提高到設備允許的最高水平,同時全閉濕分;②將風口燒亮,待爐頂溫度達到500℃時再坐料;③風口來渣時,可將視孔蓋打開放出,同時準備好打水管,以防燒壞設備;④爐料下降后即回風到停止灌渣的水平;⑤如預計爐況難以恢復時,可先加幾批凈焦,并改疏松邊緣的裝料制度;⑥回風后視高爐順行情況恢復風量。

參考文獻

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中圖分類號:TF57

文獻標識碼:A

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