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蒸發(fā)系統(tǒng)U型管平衡過汁的生產(chǎn)實踐

2016-11-16 09:20:40黃文略劉勝杰何華柱韋生勇鄭慧琳馮永茂謝紹銳
廣西糖業(yè) 2016年4期
關鍵詞:液位系統(tǒng)

黃文略,劉勝杰,何華柱,趙 強,韋生勇,鄭慧琳,馮永茂,梁 裕,謝紹銳

(廣西永鑫華糖集團有限公司,廣西 南寧 530021)

蒸發(fā)系統(tǒng)U型管平衡過汁的生產(chǎn)實踐

黃文略,劉勝杰,何華柱,趙 強,韋生勇,鄭慧琳,馮永茂,梁 裕,謝紹銳

(廣西永鑫華糖集團有限公司,廣西 南寧 530021)

分析了糖廠多效蒸發(fā)系統(tǒng)U型管在生產(chǎn)中對平衡過汁、穩(wěn)定蒸發(fā)操作和減少糖分損失等方面的原理、作用和效果,介紹了廣西都安永鑫糖業(yè)有限公司在使用蒸發(fā)系統(tǒng)U型管平衡過汁的實踐,并與傳統(tǒng)蒸發(fā)系統(tǒng)的生產(chǎn)進行了對比。

蒸發(fā)系統(tǒng);U型管;平衡過汁

0 引言

國內(nèi)亞硫酸法糖廠的蒸發(fā)系統(tǒng)多采用手動方式控制蒸發(fā)液位。部分糖廠使用自動方式控制蒸發(fā)系統(tǒng),但液位的測量往往不夠準確,只能用鼠標操作氣動閥來控制液位,自動控制蒸發(fā)液位較難實現(xiàn)。手動控制蒸發(fā)系統(tǒng)的缺點有以下幾個方面:一是蒸發(fā)各效液位不穩(wěn)定。蒸發(fā)汽壓的變化,抽汽量的變化,入料的不穩(wěn)定等因素都會造成蒸發(fā)液位的變化,手動控制閥門跟不上這些變化,從而使蒸發(fā)液位控制不穩(wěn)定。二是糖漿錘度控制不穩(wěn)定。由于蒸發(fā)液位不穩(wěn)定,流量調(diào)節(jié)頻繁,糖漿錘度也就跟著波動。三是糖分損失大。手動控制蒸發(fā)系統(tǒng),糖汁在蒸發(fā)罐內(nèi)的停留時間較長。當糖汁停留時間越長,蒸發(fā)過程的pH下降越大,糖分轉(zhuǎn)化損失越多。

本文以廣西都安永鑫糖業(yè)有限公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為依據(jù),通過對比分析兩個榨季蒸發(fā)系統(tǒng)的運行情況,闡述U型管過汁在蒸發(fā)系統(tǒng)中的作用和效果。

1 蒸發(fā)系統(tǒng)U型管平衡過汁的工作原理

根據(jù)生產(chǎn)實際,查找歷年生產(chǎn)記錄,核算出蒸發(fā)罐各罐汁室的壓力差,由壓力差來確定U型管的總高度。每個蒸發(fā)罐出汁進入U型管之前制作一個小平衡箱,每個小平衡箱頂部接一根平衡管,每個蒸發(fā)罐制作U型過汁管路,糖汁由壓力差實現(xiàn)自動過汁,并且液位保持穩(wěn)定。

2 蒸發(fā)系統(tǒng)U型過汁管的技改實踐

廣西都安永鑫糖業(yè)有限公司在2014年對蒸發(fā)系統(tǒng)進行了技改,加入了U型管平衡過汁系統(tǒng),技改內(nèi)容如下。

一是每個蒸發(fā)罐制作U型過汁管路(見圖3)。

二是每個蒸發(fā)罐出汁進入U型管之前制作一個小平衡箱,小平衡箱內(nèi)隔板的最高水平位置在該蒸發(fā)罐加熱管總長三分之一的水平位置。

三是在U形管頂部增加一條小平衡管(見圖1)。

四是2#~6#罐將原自動控制調(diào)節(jié)閥改到入汁管上安裝。

五是U形管底部接一條管到糖漿平衡罐(見圖2),轉(zhuǎn)停罐時利用真空可將U形管里積料排清。

六是為便于日常轉(zhuǎn)罐管理,前三個罐出汁高度取值相同,后三個罐出汁高度取值相同。

3 U型平衡過汁管使用效果

3.1 物料均衡過汁

經(jīng)過2014/2015年榨季生產(chǎn)實踐,蒸發(fā)U型管平衡過汁系統(tǒng)運行良好,過汁閥調(diào)好開度后除了轉(zhuǎn)罐和榨量調(diào)整,基本不用再動作,物料過罐相比之前平穩(wěn);而傳統(tǒng)的蒸發(fā)操作是人工手動調(diào)節(jié)過汁閥門,閥門動作頻繁,平衡過汁的調(diào)節(jié)滯后,往往出現(xiàn)高液面的情況。

圖1 小平衡箱和平衡管

圖2 U型管的排底管

3.2 能均衡的抽取汁汽

經(jīng)過生產(chǎn)實踐,蒸發(fā)各效在保持低液面運行下,未出現(xiàn)較大液面波動及干鍋現(xiàn)象,在I效汽鼓蒸汽壓力穩(wěn)定下,蒸發(fā)各效產(chǎn)生的汁汽較為穩(wěn)定,從而進一步確保了物料加熱及煮糖低一級抽取汁汽的穩(wěn)定性。在較好的生產(chǎn)前提條件下,末效蒸發(fā)糖漿錘度均在生產(chǎn)工藝要求的指標范圍內(nèi)(58~65°Bx),為下一工段創(chuàng)造良好的工藝條件。

3.3 經(jīng)濟效益分析

應用U型管平衡過汁,蒸發(fā)系統(tǒng)的各個罐都能夠保持以最低的液面過汁,減少了糖汁在蒸發(fā)罐里的停留時間,從而減少了糖分在蒸發(fā)罐里的轉(zhuǎn)化損失。在廣西都安永鑫糖業(yè)有限公司,由于山區(qū)、光照時間短,甘蔗純度低等原因,蔗汁在蒸發(fā)過程pH下降比較大。廣西大學劉慧霞教授等認為蔗汁pH值降低的程度與入罐清汁的純度有一定的關系。一般情況下入罐清汁的純度較低,其還原糖、酰胺等含量較高,蒸發(fā)過程的pH下降就較大。

以2014/2015年榨季廣西永鑫華糖集團各公司

圖3 U型管結(jié)構示意圖

數(shù)據(jù)對比,見表1。

表1 2014/2015年榨季廣西永鑫華糖集團甘蔗及糖汁數(shù)據(jù)

表1可知,都安永鑫糖業(yè)有限公司的甘蔗夾雜率、混合汁還原糖與蔗比是最高的,而物料純度正好相反是最低的,因而在物料蒸發(fā)過程中pH值下降幅度較大是必然的。

在蒸發(fā)系統(tǒng)糖汁pH降幅大的情況下,降低糖汁的停留時間變得重要,停留時間減少,就可以達到減少糖分損失的目的。

永鑫華糖集團各公司2014/2015年榨季和2013/ 2014年榨季的蒸發(fā)工段的生產(chǎn)指標分別見表2、表3。

從表2、表3可知,2014/2015年榨季都安永鑫糖業(yè)物料經(jīng)過蒸發(fā)系統(tǒng)后純度上升是最多的,其中清糖漿比初壓汁簡純度上升0.97個百分點,同比提高0.74個百分點。以上數(shù)據(jù)說明了蒸發(fā)U形管平衡過汁系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中,減少了蔗糖轉(zhuǎn)化。經(jīng)核算,此榨季蒸發(fā)系統(tǒng)減少蔗糖損失約257噸,按當時的糖價可折算為128.6萬元。

表2 2014/2015年榨季永鑫華糖集團各公司蒸發(fā)系統(tǒng)指標(2014年12月1日~2015年3月23日)

表3 2013/2014年榨季永鑫華糖集團各公司蒸發(fā)系統(tǒng)指標(2013年12月1日~2014年3月23日)

式中,T為2014/2015年榨季入榨甘蔗量;S為甘蔗蔗糖分;E為壓榨抽出率;R為煮煉收回率;A為使用U型過汁管后減少的蔗糖損失;U為白砂糖單價。數(shù)據(jù)來自都安永鑫糖業(yè)的生產(chǎn)報表。從以上計算可以看出,蒸發(fā)系統(tǒng)采用了U型管平衡過汁后,在總榨量不變情況下,每個榨季可以為公司增加一百多萬元的經(jīng)濟效益。

4 結(jié)語

首先U型管的高度應根據(jù)各個企業(yè)的歷年生產(chǎn)實際和生產(chǎn)指標來確定;要求蒸發(fā)系統(tǒng)的抽汽情況穩(wěn)定,不應有大的抽汽波動和長時間的波動。

其次采用U型管平衡過汁代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工調(diào)節(jié)閥門過汁,具有明顯的優(yōu)勢,不僅降低了工人的勞動強度,更重要的是減少了蔗糖在蒸發(fā)過程的損失,是挖掘提高企業(yè)效益的一個有效途徑。

[1] 霍漢鎮(zhèn).現(xiàn)代制糖化工與工藝學[M].北京化工出版社,2008.

[2] 霍漢鎮(zhèn).制糖工藝與裝備的新概念與新實踐,全國甘蔗糖業(yè)信息中心,2002.

[3] 陳維鈞,許斯欣,林福蘭,等.甘蔗制糖原理與技術(第三分冊),北京:中國輕工業(yè)出版社,2001:169.

[4] 劉慧霞,陸登俊等.甘蔗氨基酸含量變化及其對蔗汁品質(zhì)的影響,甘蔗糖業(yè),2003.08.25.

[5] 王績平,唐海燕,廖寶撫,等.蒸發(fā)糖汁pH下降原因分析及應對措施,甘蔗糖業(yè),2009.

TS243.3

B

2095-820X(2016)04-04

2016-04-05

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