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潛熱鍋爐鍋筒滿液對造氣的影響及處理

2016-11-14 02:35:03
氮肥與合成氣 2016年9期
關(guān)鍵詞:液位

向 宏

(湖北新洋豐合成氨廠湖北荊門448150)

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潛熱鍋爐鍋筒滿液對造氣的影響及處理

向宏

(湖北新洋豐合成氨廠湖北荊門448150)

湖北新洋豐合成氨廠造氣車間共有14臺Φ2 650 mm 造氣爐,分為4個單元:1#和2#造氣爐為第1單元;剩余12臺造氣爐按4爐一單元為第2單元至第4單元,每2臺爐共用1臺蒸汽緩沖罐。制氣蒸汽由1臺45 t/h造氣灰渣發(fā)電鍋爐及1臺35 t/h造氣吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐(以下簡稱潛熱鍋爐)供給。2臺鍋爐供給的蒸汽在造氣蒸汽分汽缸匯聚混合后,一部分蒸汽經(jīng)拖動4#和5#造氣高壓風(fēng)機的4#和5#汽輪機做功減壓后進第1單元至第4單元蒸汽緩沖罐,其余部分由蒸汽自調(diào)閥減壓后進入二次蒸汽總管,經(jīng)再次減壓后進入蒸汽緩沖罐;造氣爐水夾套副產(chǎn)蒸汽經(jīng)顯熱回收器上部熱管與單元煤氣換熱后也進入蒸汽緩沖罐,罐內(nèi)蒸汽再經(jīng)造氣爐蒸汽閥門控制進入爐內(nèi)參與氣化反應(yīng),各處蒸汽壓力及溫度見表1(造氣爐水夾套副產(chǎn)的約115 ℃蒸汽經(jīng)水夾套出口進入汽包,再進入單元顯熱回收器換熱,換熱后約220~230 ℃的蒸汽再進入蒸汽緩沖罐)。

表1  各處蒸汽壓力及溫度

2015年2月5日C班21:45,潛熱鍋爐開車過程中,因操作工對其鍋筒液位誤判,導(dǎo)致鍋筒滿液,大量軟水隨蒸汽被帶至造氣蒸汽系統(tǒng),使半水煤氣氣質(zhì)、氣量大幅下降,影響造氣時間長達5 h左右,后果極其嚴重。

1 潛熱鍋爐現(xiàn)象及操作

2015年2月5日B班9:05,潛熱鍋爐的燃燒爐(以下簡稱燃燒爐)點火成功,經(jīng)升溫合格后,逐臺加送造氣吹風(fēng)回收氣至燃燒爐,于20:00,將5臺造氣爐吹風(fēng)氣送至燃燒爐;21:00,將6臺造氣爐吹風(fēng)氣送燃燒爐;因1月27日至2月3日的大雪低溫天氣導(dǎo)致鍋筒進水自調(diào)閥不能正常工作,儀表工因故未及時修復(fù),依靠操作工開旁路閥控制鍋筒液位。又因造氣送至燃燒爐的吹風(fēng)氣氣量過大,鍋筒液面波動劇烈,且鍋筒液面計處攝像頭故障導(dǎo)致操作室遠傳液面監(jiān)控畫面模糊,無法準確判斷鍋筒液面位置;經(jīng)操作工多次現(xiàn)場檢查,判斷鍋筒缺水,遂開大鍋筒進水自調(diào)閥旁路閥。21:55潛熱鍋爐蒸汽過熱器出口蒸汽溫度由正常值220 ℃陡降至115 ℃;至22:00,鍋筒出口蒸汽壓力由0.85 MPa上升至1.01 MPa,操作工仍然斷定鍋筒缺水,向調(diào)度反映后,鍋筒進水量由1臺脫氧泵加至2臺;因用水量驟增,脫氧槽液位快速下降,開啟脫氧槽軟水進口自調(diào)閥旁路閥;22:35,操作工判定鍋筒液位合格,停運1臺脫氧泵,關(guān)閉脫氧槽軟水進口自調(diào)閥旁路閥;24:00,2月6日0:00,A班操作工接班,發(fā)現(xiàn)潛熱鍋爐鍋筒軟水進口自調(diào)閥旁路閥關(guān)閉,鍋筒無液位,但汽水分離器導(dǎo)淋閥開啟時有水流出,即判定鍋筒缺水,于 0:30 停送造氣吹風(fēng)回收氣,燃燒爐進入保溫狀態(tài);對鍋筒緩慢進水,至1:10鍋筒液位達液面計的1/2;2:00,再緩慢送回收的吹風(fēng)氣至燃燒爐,潛熱蒸汽過熱器出口蒸汽溫度驟升并穩(wěn)定至正常值(220 ℃)。2月6日B班,更換了鍋筒液面計監(jiān)控攝像頭,修復(fù)了鍋筒進水自調(diào)閥。

2 造氣系統(tǒng)現(xiàn)象及操作

(1) 壓力及溫度變化。2月5日21:55,造氣DCS中控顯示分汽缸蒸汽溫度由正常值245.0 ℃驟降至178.9 ℃,隨后逐漸降至168.5 ℃(24:00交班時),造氣灰渣發(fā)電鍋爐輸送至造氣系統(tǒng)蒸汽的壓力和溫度均未變,分汽缸蒸汽壓力亦保持在0.65 MPa;減壓后二次蒸汽總管壓力由正常的0.21 MPa逐步下降,至2月6日A班1:48降至0.12 MPa(燃燒爐保溫狀態(tài)下基本不產(chǎn)蒸汽,僅靠造氣灰渣發(fā)電鍋爐供應(yīng)蒸汽);E蒸汽緩沖罐(共分為A,B,C,D,E,F(xiàn)和G罐,7#和8#造氣爐共用的E蒸汽緩沖罐溫度變化最大,影響時間最長,此處選取E罐)蒸汽溫度由223.0 ℃(2月5日 21:57的正常溫度)驟降至106.8 ℃,2月6日 0:30,A班巡檢工發(fā)現(xiàn)E蒸汽緩沖罐水擊現(xiàn)象嚴重。

(2)氫氮比變化。2月5日22:42,造氣DCS中控顯示合成循環(huán)氣中氫體積分數(shù)為57%(工藝指標為55.0%~57.0%),隨后至2月6日0:19降至50.0%;2:07降至49.1%,直至3:02才緩慢上漲至55.5%,期間采取上吹減氮、取消吹凈等措施仍無法穩(wěn)定氫氮比,合成循環(huán)氣中氫體積分數(shù)過低導(dǎo)致合成系統(tǒng)循環(huán)機超壓嚴重。

(3)爐溫變化。一單元5#造氣爐變化最為明顯。2月5日22:04,該爐上行煤氣溫度為343 ℃(正常值),隨后逐漸下降,至2月6日0:15降至265 ℃,至1:30降至165 ℃;下行煤氣溫度2月 5日22:04為204 ℃,至2月6日0:15降至105 ℃;2月6日0:40, A班造氣主操發(fā)現(xiàn)該爐下行集塵器有水滲出。

(4)其他變化。2月6日A班接班后,半水煤氣中氧體積分數(shù)逐漸上升至0.8%(1:45)。自2月5日23:00合成循環(huán)氣中氫體積分數(shù)開始下降,新鮮氣氣質(zhì)、氣量均也隨之逐漸下降,威脅安全生產(chǎn),2月6日0:30,壓縮系統(tǒng)減停運1臺M型壓縮機。

(5)操作。2月5日22:45,造氣分汽缸蒸汽溫度下降,低于汽輪機進氣溫度(>200 ℃),汽輪機停止運轉(zhuǎn);2月6日0:30,對造氣系統(tǒng)所有蒸汽緩沖罐及蒸汽分汽缸拆開導(dǎo)淋閥排水,E罐積水最多,排水耗時4 h;余罐排水約3 h后無水;1:30,5#造氣爐停爐檢查(停爐后半水煤氣中氧體積分數(shù)逐漸下降至0.3%),發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)箱、吹風(fēng)短管、下行煤氣集塵器水滿,造氣爐爐內(nèi)煤棒板結(jié)不透氣,逐漸排凈各處積水,然后對該爐重新提溫;6:05,該爐重新投運,半水煤氣中氧含量未再上升;3:35,造氣分汽缸蒸汽溫度上升至201.5 ℃,汽輪機投運正常;6:30,壓縮系統(tǒng)重新投運1臺M型機,全廠生產(chǎn)恢復(fù)正常。

3 事故造成的損失

鍋筒滿水事故歷時長達近5 h,造成巨大的損失。事故過程中,近100 t脫氧水被帶至造氣蒸汽系統(tǒng),吹風(fēng)氣潛熱回收系統(tǒng)因此少產(chǎn)蒸汽100 t;造氣工況惡化,半水煤氣氣質(zhì)、氣量均大幅下降,少產(chǎn)液氨約20 t;拖動造氣風(fēng)機運轉(zhuǎn)的2臺汽輪機停運約4 h,增加電費約700元;潛熱鍋爐鍋筒先滿水超壓、后缺水;造氣蒸汽系統(tǒng)部分管道、罐體發(fā)生水擊;汽輪機氣缸輕微帶水等都對設(shè)備組成不同程度損害,縮短了設(shè)備使用壽命;造氣吹風(fēng)氣被迫放空2 h,造成了環(huán)境污染;由于合成系統(tǒng)循環(huán)氣中氫含量偏低、氧含量偏高,給合成氨系統(tǒng)安全生產(chǎn)帶來隱患,導(dǎo)致后工段大幅度減量生產(chǎn)。

4 事故原因分析

潛熱鍋爐鍋筒于2月5日C班21:45滿液,操作工對鍋筒液位判斷錯誤,堅持認為鍋筒無水,又加開1臺脫氧泵運行約30 min,大量軟水進入造氣蒸汽系統(tǒng),軟水隨蒸汽迅速經(jīng)潛熱蒸汽過熱器帶至造氣蒸汽分汽缸及各蒸汽緩沖罐、5#造氣爐吹風(fēng)短管及下行煤氣管,導(dǎo)致各處蒸汽溫度迅速下降,5#造氣爐爐溫下降并導(dǎo)致半水煤氣氧含量偏高;因蒸汽帶水嚴重,導(dǎo)致蒸汽過熱器水滿,鍋筒蒸汽無法排出導(dǎo)致超壓;C班操作工于 23:00 發(fā)現(xiàn)鍋筒滿水后,未及時將情況向車間匯報及2月6日A班接班人員說明,又私自將鍋筒進水自調(diào)閥旁路關(guān)嚴,導(dǎo)致交班時鍋筒缺水;A班人員在事故原因沒查清楚的情況下倉促接班,再次延誤了分析判斷和處理事故的時間,導(dǎo)致事故擴大;潛熱工段開車前曾要求儀表工修復(fù)潛熱鍋爐鍋筒自調(diào)閥和更換液面計處攝像頭而儀表工未及時處理,亦是事故發(fā)生的誘因之一。

5 預(yù)防措施

為杜絕再次發(fā)生類似事故,車間應(yīng)加強對操作工業(yè)務(wù)和安全技能的培訓(xùn),制定相關(guān)事故處理的預(yù)案和并加強對應(yīng)急預(yù)案的演練,加強對交接班及各項工藝指標控制的考核力度,對造成事故的人員加強懲處力度;儀表車間要確保液面計監(jiān)控攝像頭及鍋筒進水自調(diào)閥完好,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理,不留隱患。

(收到修改稿2015- 12- 18)

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