孫廣奇
(四川機電職業技術學院,四川 攀枝花 617000)
西門子S7-300在焦爐交換機控制系統改造中的應用
孫廣奇
(四川機電職業技術學院,四川 攀枝花 617000)
介紹了焦爐交換機控制流程,分析了原控制系統中存在的問題,針對問題提出了以S7-300代替原PLC的改造方案,實踐證明,改造后效果顯著。
S7-300;焦爐交換機;控制流程
現代煉焦爐控制系統的核心是煤氣交換機,它按照周期和規律改變焦爐加熱系統氣體流向,保證焦爐循環加熱,焦爐的加熱決定著焦炭的產量和質量。因此,必須保證焦爐交換機控制系統的正常運行,從而保證煉鐵高爐給料及時、充分及后續化工產品的回收和產出。
某廠煉焦煤氣原交換機控制系統核心是20世紀90年代中期生產的某國產PLC,隨著PLC產品市場的變化,該PLC因缺乏競爭力而停產,備品備件更換困難,另外由于交換機控制工藝的不斷改進,該型號PLC的功能也顯現出不足。根據上述情況,提出了以西門子S7-300替代原PLC的控制系統改造方案。
1.1焦爐交換機控制流程
在焦爐煤氣、廢氣交換控制工作中,交換機處于核心位置,通過控制兩臺油缸,帶動煤氣坨和廢氣坨,由兩套液壓系統給焦氣油缸和廢氣油缸提供油壓動力,正常情況下,一套運行一套備用,系統每間隔20 min交換一次,交換分手動和自動兩種控制方式,根據外部限位開關采集的控制點不同又分為單號和雙號交換,交換步驟如下。
煤氣正向交換步驟:交換時間到發出交換預示信號30 s→預示30 s到啟動油泵→煤氣單數上升到前半程后停止→廢氣雙數前半程下降啟動→廢氣中間停頓1 s→廢氣雙數后半程下降→啟動到限位后停止→煤氣單數上升后半程啟動→到限位后停止油泵。
煤氣反向交換步驟:交換時間到發出交換預示信號30 s→預示30 s到啟動油泵→煤氣雙數上升到前半程后停止→廢氣單數前半程下降啟動→廢氣中間停頓1 s→廢氣單數后半程下降→啟動到限位后停止→煤氣雙數上升后半程啟動→到限位后停止油泵。
1.2原系統存在的問題
原系統主要存在以下問題:(1)原PLC主機及配件產品使用的是某國產20世紀90年代中期產品,該產品已停產,備品備件購買困難;(2)外部檢測元件為觸點式限位開關,在易燃易爆區域使用存在安全隱患;(3)PLC功能不足,無法在微機上進行狀態監控,故障檢測工作困難;(4)設備部件嚴重老化,故障修復工作困難。
2.1PLC系統配置
根據控制系統主要功能,采用西門子S7-300型PLC,系統基本配置如下:(1)主機:CPU314C-2PTP;(2)輸入模塊SM321DI8×DC24V,3塊;(3)輸出模塊SM322DO8×DC24V/0.5A,2塊。
2.2系統功能
根據交換機控制的輸入點數18點,輸出點數14點及控制系統自身要求,選用CPU314C-2PTP作為核心,其控制功能為:(1)實現各種信號的自動控翩,如油缸行程、運行狀況等;(2)實現交換機的三種控制方式:全自動、手動、特殊手動;(3)實現交換機的故障保護,如煤氣低壓自動關門,交換時間過長報警等;(4)交換開始信號由PLC程序定時器自動生成;(5)各種運行狀態的信號指示。
2.3PLC系統I/O分配(表1)
2.4PLC輸入輸出方式
由于西門子PLC的輸入輸出模塊內部具有光電隔離措施,同時傳感器和執行元件由模塊供電,因此交換機的各種輸入輸出信號均采取直接引入的方式實現控制。
2.5交換機系統控制流程圖
以正向控制流程為例,給出正向控制流程圖,如圖1所示。

圖1 交換機正向控制流程圖
煉焦焦爐交換機控制系統系統經過PLC改造以后,取得了較好的效果,具體如下:(1)經過改造后,控制線路簡單,方便進行故障查找及設備維護;(2)交換機原來的控制系統中沒有實現超時保護,而目前的PLC控制系統中加入了超時保護電路,使系統更安全,故障查找更方便、清晰;(3)焦爐交換機改為西門子S7-300控制后,備品備件易于準備,故障點減少,焦爐加熱的穩定性得到保證,焦炭質量明顯提高。
[1] 西門子公司.S7-300和S7-400梯形邏輯(LAD)編程[M].西門子公司,2004,1.s
[2] 廖常初.S7-300/400PLC應用技術[M].機械工業出版社,2005,1.

表1 PLC系統I/O分配
TP273
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