高彥博,王亞玲,高銀山,朱麗萍,秦月,熊濤,樊寬陽
(1.中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安710020;2.中國石油大學(北京),北京昌平102249)
姬塬油田耿60區完善注采層系技術研究
高彥博1,2,王亞玲1,高銀山1,2,朱麗萍1,秦月1,熊濤1,樊寬陽1
(1.中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安710020;2.中國石油大學(北京),北京昌平102249)
姬塬油田耿60區隨著開發歷史長,局部注采層系不完善,油井見效程度低,遞減大,針對以上問題開展了以完善注采層系為主,同時針對雙排井網試驗區、單方向受效區實施老井轉注提高水驅控制程度,最終達到了較好的開發效果。
完善;注采層系
(1)水驅控制程度較低,開發初期耿60區塊水驅控制程度71.5%,雙排井網試驗區開發矛盾突出;
(2)地層壓力保持水平低,2010年耿60區塊壓力保持水平僅78.5%,2010-2013年雖經過加強注水、精細注水管理,地層壓力仍然上升緩慢,油井見效程度低,穩產基礎薄弱。
2.1細分開發層系,提高層間水驅控制程度
耿60區塊地層劃分與對比按照“以沉積模式為指導、以標志層為基準、以厚度旋回為參考、以分級控制為步驟、動靜結合反復對比驗證”的原則進行[1,2]。耿60長4+5油藏在原細分小層的基礎上,將主力層長4+522由原來的1個單層細分為長4+522-1、長4+522-2、長4+522-3、長4+522-4等4個單層,近幾年長4+5油藏水井補孔18口,油井補孔27口,注采層系得到完善。
水井選層標準:(1)針對長期不見效或見效緩慢的油井,水井補孔完善注采層系,提高水驅開發效果;(2)根據數模成果,剩余油富集區實施超前注水,措施培育。

表1 耿60區塊近幾年主力層補孔情況統計表
油井選層標準:對注采對應性較好的長4+522-4層實施措施挖潛,提高單井產能。
從油井補孔實施效果(見表1)來看,超前注水區平均注水量3 200 m3、注水時間3個月左右,平均單井日增油在1.2 t以上,實施效果較好(見圖1)。

圖1 長4+5油藏超前注水區油井補孔效果圖
2.2實施老井轉注,提高儲量控制程度
針對耿60區塊局部壓力保持水平較低、遞減大、油井見效緩慢的問題,2008年以來對耿60區塊雙排井網試驗區、邊部單方向受效區,實施油井轉注13口,水驅控制程度由71.5%上升到97.5%,對應油井58口,見效油井15口,單井日增油0.7 t,累計增油15 680 t。
通過完善注采層系,耿60區塊開發效果得到一定改善。具體表現在以下四個方面:
3.1含水率上升減緩
與2013年相比,長4+5油藏耿60區塊含水與采出程度關系曲線橫向偏移,開發效果總體穩定變好。
3.2存水率趨于穩定
從耿60區塊水驅指數與存水率關系曲線可以看出,存水率基本穩定在0.89(見圖2)。
3.3地層壓力逐步恢復
投產初期耿60區塊地層壓力僅11.51 MPa,主向井壓力高于側向井,2008-2012年壓差逐漸縮小。2013年加強注水,2014年完善注采層系,地層壓力穩步上升,目前生產壓差0.7 MPa(見圖3),壓力分布逐漸合理。
3.4兩項遞減減小
與2010年相比,耿60區塊兩項遞減逐年減緩(見圖4)。

圖2 耿60區水驅指數與存水率關系曲線

圖3 耿60區地層壓力變化曲線

圖4 耿60區兩項遞減變化曲線
(1)精細地層對比,完善注采層系,將主力層長4+ 522由原來的1個單層細分為長4+522-1、長4+522-2、長4+522-3、長4+522-4等4個單層,水井實施超前注水,措施培育,超前注水區平均注水量3 200 m3、注水時間3個月左右,平均單井日增油在1.2 t以上,實施效果較好。
(2)雙排井網試驗區、單方向見效區實施油井轉注13口,水驅控制程度由71.5%上升到97.5%,地層壓力逐步回升,有效的壓力驅替系統得到確立。
(3)從含水與采出程度關系曲線,水驅指數及存水率、地層壓力及兩項遞減等指標綜合判斷,耿60區塊有效的壓力驅替系統已經確立,開發效果較好。
[1]于寶新,陳剛.油田開發實用技術[M].北京:石油工業出版社,2010.
[2]程啟貴.大型低滲透巖性油藏評價及開發技術[M].北京:石油工業出版社,2015.
TE357.6
A
1673-5285(2016)09-0094-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.024
2016-06-30
高彥博,男(1982-),油田開發工程師,2006年畢業于西安石油大學石油工程專業,現為中國石油大學(北京)在讀碩士研究生,主要從事油田開發方面的工作,郵箱:gyb1_cq@petrochina.com.cn。