丁文剛,邵尚奇,高紀超,杜曉霞
(1.中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津300459;2.大港油田石油工程研究院,天津300280)
海上油田注水井復合有機酸化解堵增注液研究
丁文剛1,邵尚奇1,高紀超1,杜曉霞2
(1.中海油田服務股份有限公司油田生產事業部,天津300459;2.大港油田石油工程研究院,天津300280)
針對海上B油田注水井注水過程中壓力升高,注水量下降的現象,分析注水井堵塞原因主要為無機垢和有機垢堵塞。提出采用復合有機酸化解堵增注措施,研究出了適合于目標油田注水井的復合有機酸化解堵增注液,室內評價了其基本性能和解堵效果。結果表明,該體系具有良好的防膨性能,與地層水配伍性好,具有良好的穩定鐵離子能力,腐蝕性能可以滿足海上平臺的要求,并且對現場堵塞物的溶解率高,能夠很好的解除地層中有機垢和無機垢堵塞。相比較于現場解堵劑,復合有機酸化解堵增注液解堵后滲透率恢復值均大于100%,明顯改善了儲層,可以代替現有解堵劑應用于海上平臺注水井酸化解堵增注作業。
注水井;堵塞;復合有機酸;解堵增注
注水開發是海上低滲透油田開發最常用的手段之一[1]。低滲透油田儲層物性一般較差,在注水開發過程中,經常發生地層堵塞現象,使注水壓力升高,注水井吸水能力下降,影響注水開發的效果[2]。針對這一問題,注水井解堵增注技術得到了很大的發展,其中酸化解堵增注屬于最常用的增注措施[3,4]。
目前,國內外關于注水井酸化解堵增注的研究已經相當成熟,酸液體系的發展也趨于完善,各種酸化解堵增注技術也在國內外各大油田有過很多成功應用[5,6]。本文針對海上B油田低滲透儲層注水井地層堵塞以無機垢和有機垢堵塞為主的現象,并結合室內實驗,研究出了適合于該油田注水井的復合有機酸化解堵增注液體系,并評價了解堵增注液的各項性能,為現場酸化解堵增注的實施提供參考。
海上B油田在注水過程中出現注水壓力升高,部分注水井達不到配注要求的現象,分析主要原因有:(1)注入水和地層水存在無機垢堵塞地層現象;(2)儲層原油中的瀝青質和膠質含量較高,存在有機質堵塞地層現象;(3)地層礦物中黏土礦物含量較高,存在水敏現象;(4)分析現場垢樣成分含有較多的鐵腐蝕產物,因此存在腐蝕產物堵塞地層的現象;(5)另外,注水層物性較差,注入水水質不達標也易造成地層堵塞。
結合以上分析認為,海上B油田注水井堵塞以無機垢和有機垢堵塞為主,但兩種堵塞的主次無法判斷,因此建議采用復合有機酸化解堵增注措施。針對該油田注水井堵塞原因、類型以及解堵措施,結合注水層物性特征,研制的復合有機酸化解堵增注液主要成分包括多元醇有機聚醚酯混合物、復合有機酸、黏土穩定劑、鐵離子穩定劑、緩蝕劑、阻垢劑、滲透劑以及復配表面活性劑。室內對復合有機酸化解堵增注液體系進行了基本性能評價。
2.1防膨性能評價
室內使用離心法評價了復合有機酸化解堵增注液對膨潤土的防膨效果。實驗結果(見表1)。

表1 防膨性能評價結果Tab.1 Evaluation results of anti swelling property
由表1可知,經過復合有機酸化解堵增注液處理后,膨潤土的膨脹率比蒸餾水下降明顯,說明酸化解堵增注液能夠很好的防止儲層黏土礦物的膨脹,具有良好的黏土穩定能力。
2.2與地層水的配伍性評價
將復合有機酸化解堵增注液與目標儲層地層水按不同比例混合后,在50℃下使用濁度儀測定不同比例混合液的濁度值,評價復合有機酸化解堵增注液與地層水的配伍性。實驗結果(見表2)。

表2 與地層水配伍性評價結果Tab.2 Compatibility evaluation results of formation water
從表2數據可知,不同比例的混合液濁度值均在10 NTU以下,說明復合有機酸化解堵增注液進入地層后不會與地層水產生無機沉淀等堵塞儲層,與地層水配伍性良好,對地層滲透率不會產生不良影響。
2.3腐蝕性能評價
室內采用“掛片失重法”評價了復合有機酸化解堵增注液和地層水不同比例混合后對N80鋼片的腐蝕情況。試驗條件為:溫度50℃,材質為N80油管鋼片,試驗方法參見SY/T5405-1996《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》。實驗結果(見圖1)。

圖1 腐蝕性能評價結果Fig.1 Evaluation results of corrosion performance
由圖1可知,隨著混合液中解堵增注液體積的增大,腐蝕速率逐漸增大。100%復合有機酸化解堵增注液對N80鋼的腐蝕速率為0.495 1 g/(m2·h),完全滿足石油行業標準,能夠達到現場施工的要求。
2.4鐵離子穩定能力評價
鐵離子穩定能力評價實驗方法參照SY/T6571-2012《酸化用鐵離子穩定劑性能評價方法》。實驗結果(見表3)。

表3 鐵離子穩定能力評價結果Tab.3 Evaluation results of iron ion stability
由表3實驗數據可知,無論在25℃還是在50℃條件下,復合有機酸化解堵增注液的穩定鐵離子能力值均大于180 mg/mL,說明解堵增注液體系具有良好的鐵離子穩定能力。
2.5溶解垢能力評價
針對現場堵塞物分析結果,主要成分為無機垢和有機垢,室內使用復合有機酸化解堵增注液對現場堵塞物進行溶蝕實驗評價,并與常用有機溶劑0#柴油、二甲苯以及常用無機解堵劑15%HCl、12%HCl+3% HF對現場堵塞物的溶蝕效果進行對比。實驗結果(見表4)。

表4 溶解垢能力評價結果Tab.4 Evaluation results of the ability to dissolve scale
由表4實驗數據可知,由于現場堵塞物中含有無機垢和有機垢多種成分,所以單一解堵劑對現場堵塞物的溶解效果不理想。而復合有機酸化解堵增注液中含有解除有機垢和無機垢的有效成分,所以對現場堵塞物的溶解率較高,能夠很好的解除地層中有機垢和無機垢堵塞。
3.1解除模擬無機垢效果評價
室內評價方法為:首先使用濃度較高的模擬氯化鈣鹽水驅替巖心2 PV,再注入2 PV濃度較高的碳酸鈉鹽水,利用兩者接觸后能夠形成大量碳酸鈣沉淀的特點,在巖心中模擬無機垢形成的堵塞,然后注入1 PV的復合有機酸化解堵增注液進行解除模擬無機垢堵塞效果的評價。實驗結果(見表5)。
由表5實驗數據可知,復合有機酸化解堵增注液對模擬無機垢的解堵率達到228.6%,解堵后巖心滲透率提高14.9%,說明復合有機酸化解堵增注液對地層中形成的無機垢具有良好的解除效果。
3.2解除模擬有機垢效果評價
室內使用加入一定量瀝青質的海上B油田儲層原油在50℃下飽和巖心,模擬儲層條件下有機垢污染堵塞儲層現象,測定污染前后的滲透率,然后擠入1 PV復合有機酸化解堵增注液進行解除模擬有機垢堵塞效果的評價,實驗結果(見表6)。
由表6實驗數據可知,復合有機酸化解堵增注液對模擬有機垢的解堵率達到192.6%,解堵后巖心滲透率提高6.4%,說明復合有機酸化解堵增注液對地層中形成的有機垢具有良好的解除效果。

表5 解除無機垢效果評價結果Tab.5 Evaluation results of remove inorganic scale effect

表6 解除有機垢效果評價結果Tab.6 Evaluation results of remove organic scale effect

表7 綜合解堵效果評價結果Tab.7 Evaluation results of comprehensive solution blocking effect
3.3綜合解堵效果評價
評價方法:室內首先使用海上B油田平臺注入水(未處理)對巖心進行模擬堵塞污染,測定污染前后滲透率,然后擠入1 PV復合有機酸化解堵增注液進行綜合解堵效果的評價;作為對比,使用同樣的方法對現場解堵劑進行綜合解堵效果評價。實驗結果(見表7)。
由表7實驗數據可知,巖心經過平臺注入水污染后,滲透率下降明顯,說明堵塞嚴重。經過復合有機酸化解堵增注液和現場解堵劑處理后,滲透率出現不同程度的增加,巖心的解堵率均大于200%,說明解堵液在已經堵塞的巖心中能夠起到很好的解堵效果。相比較于現場解堵劑,復合有機酸化解堵增注液解堵后的滲透率恢復值均大于100%,說明復合有機酸化解堵增注液不但能解除已經產生的堵塞,還能提高基質滲透率,達到改善儲層的目的。
(1)針對海上B油田注水井堵塞原因展開分析,結果認為堵塞以無機垢和有機垢堵塞為主,但兩種堵塞的主次無法判斷,因此建議采用復合有機酸化解堵增注措施。
(2)復合有機酸化解堵增注液具有良好的黏土穩定能力,與地層水配伍性好,具有良好的穩定鐵離子能力,腐蝕性能可以滿足海上平臺的要求,并且對現場堵塞物的溶解率高,能夠很好的解除地層中有機垢和無機垢堵塞。
(3)復合有機酸化解堵增注液對單一的模擬無機垢和有機垢均有良好的解除能力,另外,相比較于現場解堵劑,復合有機酸化解堵增注液解堵后滲透率恢復值均大于100%,明顯改善了儲層,可以代替現有解堵劑應用于海上平臺注水井酸化解堵增注作業。
[1]劉光成,溫哲華,王天慧,等.海上油田注聚井解堵增注技術進展研究[J].石油天然氣學報,2014,36(12):244-247.
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[5]陳東升,姜紅.酸化增注技術在勝利油田的應用[J].內江科技,2011,32(4):119-120.
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Research of complex organic acid blocking removal and augmented injection fluid for water injection wells in offshore oilfield
DING Wengang1,SHAO Shangqi1,GAO Jichao1,DU Xiaoxia2
(1.Production Optimization-COSL,Tianjin 300459,China;2.Petroleum Engineering Research Institute of Dagang Oilfield,Tianjin 300280,China)
Aiming at the pressure rise and the decline of water injection quantity in the process of water injection well in B offshore oilfield,the main reasons for the blocking of water injection wells are inorganic and organic fouling.By using the compound organic acid hydrolysis method,the mixed organic acid solution plugging and increasing injection solution was proposed,and its basic performance and blocking effect were evaluated.The results show that the system has good anti swelling performance,good compatibility with formation water,good stability of iron ion,corrosion performance can meet the requirements of offshore platform,the dissolution rate of the site is high,which can remove the organic and inorganic fouling in the formation.Compared to field plugging agent,compound organic acidizing plugging removal and augmented injection solution plugging the permeability recovery values were greater than 100%,can significantly improve the reservoir,to replace the existing solutionplugging agent used in offshore platform injection wells acid dissolve plugging removal and augmented injection work.
injection well;blocking;complex organic acid;blocking removal and augmented injection
TE358.5
A
1673-5285(2016)09-0053-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.013
2016-07-08
丁文剛,男,湖北天門人,碩士研究生,工程師,2013年畢業于長江大學油氣井工程專業,現在從事酸化技術研究工作,郵箱:drillingman@163.com。