孫同成,李 亮,周 珺
(1.中國石化西北油田分公司,新疆烏魯木齊 830011;2.中國石油化工股份有限公司石油工程技術研究院,北京 100101)
耐高溫耐鹽氮氣泡沫調驅實驗研究及應用
孫同成1,李亮1,周珺2
(1.中國石化西北油田分公司,新疆烏魯木齊830011;2.中國石油化工股份有限公司石油工程技術研究院,北京100101)
塔河油田碎屑巖水平井在長期生產后,底水抬升不均勻,導致平面低滲段和垂向上高部位潛力難以動用。氮氣泡沫調驅技術可以有效地降低含水率,調整注入剖面,擴大波及體積和水平井頂部油層的動用程度,提高底水油藏采收率。針對塔河油田高溫(120℃)、高礦化度(21×104mg/L)的地層條件,篩選出耐高溫耐鹽的HTS-1起泡劑。通過填砂管實驗測試了泡沫體系的封堵性能,實驗結果表明,氮氣泡沫對高滲透率的地層具有較好的封堵性能,對低滲透率地層的封堵效果較差。利用數值模擬技術,優化了氮氣泡沫的注入方式和工藝參數。現場的施工應用結果表明,注入氮氣泡沫調驅后對應采油井組的采油量增加明顯,有效地提高了油藏的采收率。
高溫高鹽;氮氣泡沫;底水油藏;注入方式;氣液比
塔河油田碎屑巖水平井高含水經多輪次堵水治理后,油藏近井剩余油分布逐漸減少,油藏頂部和井間剩余油相對富集[1]。常規的堵水工藝難以進一步挖潛剩余油,需要進行治水接替技術研究,氮氣泡沫調驅技術是一種有效壓制底水和釋放平面、垂向剩余油最有效的手段[2,3]。氮氣泡沫井間驅替是在水氣交替注入的基礎上加入表面活性劑并加大整體注入量,在注水井近井地帶以及高滲層等含油飽和度較低的地層中形成較為穩定的泡沫,以泡沫滲流為主。泡沫能夠有效地減小氣體的指進,并能起到很好的調剖作用[4-6]。陳叔陽等[7]針對塔河油田碎屑巖油藏的儲層特征,開展了氮氣泡沫驅適應性分析的論證,通過對比分析認為,相比其他氣源,氮氣泡沫更適合塔河油田的油藏條件。
氮氣泡沫技術能夠高效實現驅油的關鍵是泡沫的穩定性。穩定泡沫的形成,一方面需要具有良好起泡性能的起泡劑;另一方面可以通過提高泡沫的表觀黏度來提高泡沫的穩定性。特別是針對高溫、高鹽、高鈣鎂離子的油藏條件,泡沫的穩定性尤為重要[8,9]。目前,國內外氮氣泡沫調驅主要應用于中低溫儲層,并且地層水礦化度都不太高[10,11]。于清艷、戴彩麗等針對塔里木地區高溫(110℃)、高礦化度(11.52×104mg/L)的儲層條件,研制出耐高溫耐鹽的強化泡沫體系,應用效果較好[12-14]。本文針對塔河油田高溫(120℃)、高礦化度(21×104mg/L)的儲層特征,篩選出耐高溫耐鹽的泡沫體系,通過數值模擬優化了氮氣泡沫的注入方式。現場的施工應用結果表明,注入氮氣泡沫調驅后對應采油井組采油量增加,有效地提高了油藏的采收率。
1.1起泡劑的優選
采用攪拌法對起泡劑性能進行評價,采用礦化度為21×104mg/L的地層水,分別配制質量濃度為0.05%、0.10%、0.15%、0.20%、0.25%、0.30%、0.40%的起泡液。在120℃下恒溫24 h,恒速攪拌器的攪拌速度設定為3 500 r/min,攪拌時間60 s,將配置好的起泡液(100 mL)倒入到攪拌器量杯中攪拌,攪拌60 s后立即將泡沫倒入1 000 mL量筒,室溫條件下記錄泡沫的起泡體積和析液半衰期(析液體積達50 mL)(見圖1~圖3)。

圖1 起泡體積隨起泡劑濃度的變化Fig.1 The relation between foaming volume and foaming agent concentration

圖2 泡沫析液半衰期隨起泡劑濃度的變化Fig.2 The relation between foam half-life and foaming agent concentration
由圖1可知,在0.05%~0.4%的較寬濃度范圍內,起泡劑的起泡體積隨濃度增加呈現一個上升再到略有下降的平緩趨勢,這是由于在低于臨界膠束濃度時,隨著濃度的增加,注入一定氮氣后,表面活性劑分子在氮氣/水界面上的吸附量增大,界面張力降低,產生的泡沫體系自由能降低,能形成更多的氣液界面,生成更多的氣泡,增大泡沫的體積。當起泡劑濃度達到臨界膠束濃度時,由于溶液的表面張力不再減小,無法再生成更多的泡沫,起泡性能不再提高。

圖3 泡沫綜合值隨起泡劑濃度的變化Fig.3 The relation between foam comprehensive value and foaming agent concentration
綜合分析起泡劑的起泡體積、半衰期和泡沫綜合值隨起泡劑濃度的變化,優選HTS-1作為耐高溫耐鹽的起泡劑。在濃度大于0.2%以后,HTS-1的半衰期和泡沫綜合值上升幅度平穩。當濃度達到0.4%時,HTS-1的半衰期和泡沫綜合值都呈現不同程度的下降。因此,綜合泡沫各方面的性能,HTS-1起泡劑的最佳濃度為0.2%~0.3%。
1.2性能評價
泡沫流體的阻力系數是指水的流度對泡沫流體流度的比值,表征泡沫注入多孔介質的難易程度,阻力系數越大越難注入。泡沫流體的殘余阻力系數是指泡沫流體通過巖心前后鹽水滲透率比值,表征泡沫流體降低孔隙介質滲透率的能力,即對多孔介質的封堵能力,殘余阻力系數越大,泡沫流體對高滲層的封堵性越好。將填砂管巖心飽和地層模擬水,記錄孔隙體積,測其滲透率。然后在95℃恒溫條件下按氣液比1∶1、氣液混注方式、0.7 mL/min的注氣速度向填砂管巖心注入氮氣泡沫3倍孔隙體系,記錄穩定時注入壓力,計算氮氣泡沫的阻力系數。然后以0.5 mL/min的注入速度水驅至壓力穩定,記錄水驅注入壓力,計算殘余阻力系數(見表1)。

表1 不同滲透率下氮氣泡沫的阻力系數和殘余阻力系數Tab.1 Nitrogen foam resistance factor and residual resistance coefficient under different permeability
在不同滲透率的地層注入氮氣泡沫體系,滲透率越低,注入壓力越高,封堵率越低,氮氣泡沫的封堵性能越差(見表2)。氮氣泡沫對高滲透率的地層具有較好的封堵性能,對低滲透率的地層的封堵效果較差,并且地層滲透率越高封堵效果越明顯。這主要是因為泡沫在低滲透地層中較難注入,并且低滲透地層對氮氣泡沫有較強的剪切作用,對氮氣泡沫的穩定性有不利影響。氮氣泡沫的這種選擇性封堵能力有利于在注入過程流入優勢通道,并且能夠有效封堵優勢通道,從而有效擴大地層水驅波及體積,提高采收率。

表2 氮氣泡沫對不同滲透率巖心的封堵性能Tab.2 Nitrogen foam sealing characteristics for different permeability cores
在泡沫性能實驗的基礎上,考慮到起泡體積的大小、半衰期和泡沫質量等因素影響泡沫的穩定性,利用油藏參數建立概念模型來優選體系濃度,其余參數采用經驗法進行優選。根據儲層剩余油分布特征,選取塔河油田9區的TK907井作為研究對象,利用建立的氮氣泡沫井間驅數值模擬模型,針對TK907H井組開展氮氣泡沫井間驅數值模擬。通過單因素分析方法,分析注入方式、氣液比、注入速度及用量對井組增效的影響,最終形成氮氣泡沫驅替工藝參數。
2.1注入方式
泡沫的封堵作用不是永久性的,需要不斷補充起泡劑。化學劑的注入方式有連續注入和周期段塞注入。分別模擬了連續注入氮氣泡沫、氮氣+起泡劑溶液交替注入、氮氣泡沫+氮氣混合段塞注入這三種注入方式的調驅效果。實驗結果表明,氮氣泡沫的注入方式對產油量增加效果影響較小,其中氮氣泡沫混合注入的起泡效果較好,但氮氣泡沫+氮氣混合段塞注入防氣竄效果較好(見圖4)。

圖4 TK907H井組氮氣泡沫注入方式模擬Fig.4 Nitrogen foam injection mode simulation in TK907H
2.2氣液比
氣液比是影響氮氣泡沫驅的一個重要因素,它對氮氣泡沫的質量以及封堵強度都有較強的影響(見圖5)。當氣液比較小時,起泡劑的利用率較低,氣泡的數量有限,封堵效果較差。當氣液比過大時,液膜較薄,容易破滅,驅油效果較差。從圖5中看出,數值模擬優化氣液比3∶1,室內實驗優化氣液比為3∶1~5∶1,綜合分析確定氣液比為3∶1。

圖5 TK907H井組氮氣泡沫氣液比模擬Fig.5 Nitrogen foam gas-liquid ratio simulation in TK907H
2.3注入速度
采用相同注入量、氣液比及注入方式,模擬對比6種不同注入速度(見圖6),模擬結果表明注入速度對井組采出程度影響不大,現場可根據壓力及設備注入能力等綜合因素選擇合適的排量。

圖6 TK907H井組氮氣泡沫注入速度模擬Fig.6 Nitrogen foam injection rate simulation in TK907H
2.4氮氣泡沫用量
氮氣泡沫用量越大,降水增油效果較好,但超過一定值后,增油逐漸趨緩。從圖7中可以看出,TK907H井組在注入氮氣泡沫超過48×104m3后產油量增加幅度趨緩,因此綜合注入效果及經濟效益因素考慮注入用量至少為48×104m3。

圖7 TK907H井組氮氣泡沫用量對產量的影響Fig.7 The influence of nitrogen foam amount on oil production
TK907H井組位于構造高部位,單井控制地質儲量56.13×104t,目前累產14.49×104t,剩余油41.63× 104t,采出程度僅為25.83%。水平段油層厚度23.8 m,避水高度12.7 m,水平井軌跡與砂頂距離8 m,井眼之上約4.36×104t儲量難以動用。根據TK907H水平井剩余油分布特征,利用氮氣泡沫不易氣竄、形成次生氣頂壓制水錐、高部位動用、選擇性封堵高滲出水通道等特性,開展氮氣泡沫控水增效先導試驗,充分發揮氮氣泡沫“油中驅替水中封堵”、“對大孔道封堵強于小孔道”以及氮氣重力置換壓水錐特性,釋放高部位與平面低滲段潛力,從而提高低水油藏采收率。
TK907H井組于2014年3月23~28日正式施工,累計注入氮氣378 000 m3,泡沫液566 m3。注氣最高排量4 000 m3/h,注泡沫液最高排量7 m3/h,最高油壓40.5 MPa,氮氣泡沫注完后停泵壓力38.0 MPa,30 min內壓力降至30.0 MPa,壓降8.0 MPa。TK907H井組實施氮氣泡沫增效現場試驗后,4口臨井產油量增加明顯(見表3),其中TK906H、TK941H、TK934產油量大幅增加,含水量下降,鄰井累計增油2 725.7 t。

表3 TK907H井組鄰井注氣前后生產情況Tab.3 Production situation of adjacent wells around TK907H
(1)通過實驗優選了適合塔河油田碎屑巖的耐高溫耐鹽的發泡劑,優選出的氮氣泡沫體系性能良好,可以有效的封堵高滲地層并降低含水率。
(2)通過室內實驗及數值模擬方法的結合,分析注入方式、氣液比、注入速度及用量對井組增效的影響,最終形成氮氣泡沫驅替工藝參數。
(3)對于塔河油田超深、高溫、高鹽的特殊油藏條件,注氮氣泡沫驅技術可以有效地提高塔河油田的采收率。
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Experiment research and application of high temperature and high salt nitrogen foam profile control and flooding
SUN Tongcheng1,LI Liang1,ZHOU Jun2
(1.Sinopec Northwest Oilfield Branch Company,Urumqi Xinjiang 830011,China;2.Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing 100101,China)
When horizontal well producing for a long time in Tahe oilfield,bottom water would be lift uneven,which lead to the oil in low permeability plane area and structural high part are difficult to use.Nitrogen foam flooding technology can effectively reduce the moisture content,modify injection profile,expand swept volume and increase the bottom water reservoir recovery efficiency.For the high temperature(120℃)and high salinity(21×104mg/L)reservoir in Tahe oilfield,the foaming agent HTS-1 has been screen out.Sealing performance of the foam system has been test through the sand filling tube experiment.The experimental results show that the nitrogen foam has good sealing performance in high permeability formation and poor sealing effect in low permeability formation.Nitrogen foam injection mode and technological parameters have been optimized by using numerical simulation.Field applica-tion results show that after the injection of nitrogen foam,oil production of corresponding production well group are significantly increased and reservoir recovery efficiency is effectively improved.
high temperature and high salinity;nitrogen foam;bottom water reservoir;injection mode;gas-liquid ratio
TE357.45
A
1673-5285(2016)05-0009-06
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.05.003
2016-03-29
國家科技重大專項,項目編號:2011ZX05005-006;國家自然科學基金,項目編號:51304032。
孫同成,男(1984-),工程師,2006年畢業于中國石油大學(華東)石油工程專業,主要從事采油氣工程管理、儲層改造方面的研究與工作,郵箱:suntc.xbsj@sinopec.com。