張若冰(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
摻混肥裝置運(yùn)行中存在的問題及解決方法
張若冰
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
介紹摻混肥裝置在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的故障和該裝置存在的一些設(shè)計(jì)缺陷;著重介紹在處理這些問題時(shí)的技術(shù)改造手段,為不斷優(yōu)化設(shè)備工藝參數(shù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
摻混肥裝置;攪拌;間隙;振動;改造
摻混肥裝置(DPHB—50—630型全自動多功能配料混料包裝系統(tǒng))是海洋石油富島有限公司復(fù)合肥部的重要生產(chǎn)裝置,由秦皇島三農(nóng)機(jī)械設(shè)備有限公司制造,本裝置集配料、混合、包裝于一體,可實(shí)現(xiàn)從25kg、40kg、50kg之間任意量程的配料、混合、包裝,分為投料單元、配料單元、混合單元、包裝單元。該裝置因產(chǎn)量低(10t/h)、故障率高在2015年進(jìn)行了升級改造,升級改造后該裝置的產(chǎn)能達(dá)到了15t/h,產(chǎn)能比原來提升了50%。改造后取消了原有的3臺提升機(jī)和1臺大傾角皮帶運(yùn)輸機(jī),重新安裝1臺主提升機(jī)代替原有的提升機(jī)和大傾角皮帶輸送機(jī),將人工在高位平臺上投料改為在地面上投料,將原有的定量配料秤安裝在地下基坑,在地下基坑再安裝1臺皮帶輸送機(jī)。這次改造極大地提高了投料作業(yè)的安全性,使員工直接在地面就可以完成投料工作,消除了在高處作業(yè)容易跌傷的安全隱患。另外原有提升機(jī)和大傾角輸送機(jī)的拆除,又為廠房節(jié)省了寶貴的空間,使廠房的布置更加合理。該裝置立面簡圖見圖1。

圖1 摻混肥裝置立面圖
工作流程為:
在PLC控制面板輸入產(chǎn)品配方后,將氮肥(緩釋尿素)、磷肥、鉀肥等基礎(chǔ)顆粒狀肥料,由人工投入原料倉,各種原料經(jīng)計(jì)量配料秤自動計(jì)量后,再由皮帶運(yùn)輸機(jī)送入提升機(jī),再進(jìn)入混合攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌混合,混合均勻后的物料自動進(jìn)入自動包裝機(jī)進(jìn)行包裝,最后經(jīng)自動碼垛系統(tǒng)碼垛后入庫(見圖2)。

圖2 BB生產(chǎn)工藝流程圖
該裝置自2016年1月投用以來,不斷出現(xiàn)大大小小的故障,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)常性間斷,為使這套裝置能夠順暢運(yùn)行,根據(jù)這套裝置經(jīng)常出現(xiàn)的故障做了針對性的技術(shù)改造工作。
2.1大小給料機(jī)軸銷松動
基坑配料秤大小給料機(jī)的軸銷容易松動。大小給料機(jī)運(yùn)行幾個(gè)班次后,固定軸梢的定位螺絲就開始松動,導(dǎo)致大小給料機(jī)門無法關(guān)緊,漏料嚴(yán)重。檢查過程中發(fā)現(xiàn),固定定位螺絲的螺母焊點(diǎn)過于單薄,螺栓如果用力頂緊,就導(dǎo)致螺母脫焊,從而導(dǎo)致漏料。
解決方法:將原先的定位螺母補(bǔ)焊,原先為點(diǎn)焊式,現(xiàn)改為滿焊,用電鉆在與螺母相對應(yīng)位置的軸上加工直徑為Φ8.5mm、深度為5mm的盲孔,上緊螺栓時(shí)使正好頂緊在盲孔上。在軸銷與軸套的另一端再加焊一處(長度為6mm左右),用以增加連接強(qiáng)度。改造以后此故障完全消失。
2.2鏈輪與鏈條打滑現(xiàn)象
提升機(jī)底部無張緊裝置,底部自重過輕,摩擦力過小,在潮濕天氣運(yùn)行時(shí),鏈輪和鏈條容易發(fā)生打滑現(xiàn)象,無法正常送料。
解決方法:根據(jù)該提升機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)在提升機(jī)底部安裝懸臂式張緊裝置,利用配重的自重來增大鏈輪與鏈條的摩擦力并保持張緊力穩(wěn)定不變。同時(shí)這種張緊裝置還具備一定的調(diào)節(jié)位移可以自動補(bǔ)償鏈條的彈性變形和永久變形。實(shí)踐中采用兩根1.8m長的16a槽鋼作為懸臂分別安裝在提升機(jī)底部從動軸兩端,懸臂長度設(shè)定為2m,再在槽鋼邊緣處不斷增加配重來測試鏈輪與鏈條的摩擦力,當(dāng)把配重逐漸增加到50kg時(shí),鏈條順利地運(yùn)轉(zhuǎn)起來。通過這次改造有效地消除了鏈輪與鏈條的打滑現(xiàn)象。改造示意圖見圖3。

圖3 懸臂式張緊裝置示意圖
2.3產(chǎn)品質(zhì)量存在攪拌不均現(xiàn)象
摻混肥在生產(chǎn)過程中,通過攪拌機(jī)可以使氮、磷、鉀等物料充分混合,從而提高混合的均勻度,使養(yǎng)分均勻分布。
但是初期生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢時(shí)卻發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格現(xiàn)象,通過打開觀察孔仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)在攪拌過程中,因攪拌葉片外邊緣與殼體間隙過大,攪拌機(jī)在進(jìn)行攪拌時(shí)有部分氮、磷、鉀等物料滯留在底部得不到充分混合,原料甚至產(chǎn)生分層現(xiàn)象。由此判斷為攪拌缸存在設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量不合格現(xiàn)象。
解決方法:測量攪拌葉片外翼與攪拌缸間隙有25mm,決定將間隙縮小為10mm來增大攪拌面積,取6mm厚的304不銹鋼板截成矩形,尺寸為寬60mm,長度200mm,數(shù)量6塊,分別安裝在攪拌葉片外邊緣,安裝位置采用對稱式安裝,保持原有平衡不變。從而在攪拌時(shí)有效地提高原料的摻混程度,且能把較大的物料破碎,保證了各種物料均勻分布,使養(yǎng)分結(jié)構(gòu)在任何部分都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。試生產(chǎn)后經(jīng)過多次抽檢,產(chǎn)品質(zhì)量合格率均達(dá)到100%。
2.4提升機(jī)主動輥兩軸端漏料問題
提升機(jī)在將原料往上提送時(shí),有部分原料不斷從頂端主動輥兩端孔隙中漏出,導(dǎo)致平臺上到處都是落地料,一是造成了原料的浪費(fèi)、二是漏料對兩端的主動輥軸承造成了嚴(yán)重腐蝕。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)主動輥兩端軸徑為Φ100mm,而機(jī)殼外孔為Φ140mm,單邊間隙達(dá)到20mm,顯然這么大的間隙無法將原料密封在提升機(jī)內(nèi)部。
解決方法:車床加工兩個(gè)半圓壓蓋,直徑為Φ102mm,厚度為4mm,材質(zhì)為304不銹鋼,先在機(jī)殼上鉆孔攻絲,再用螺栓緊固的方式將兩塊半圓壓蓋固定在機(jī)殼的外孔上,用以縮小軸徑與機(jī)殼外孔的間隙,使單邊間隙不超過1mm,最后再以毛氈封堵其余細(xì)小的縫隙,再將兩端被腐蝕軸承更換。改造后運(yùn)行至今,漏料現(xiàn)象完全消除,同時(shí)也有效延長了主動輥軸承的使用壽命。
2.5提升減速機(jī)振動過大
減速機(jī)在運(yùn)行中振動過大,經(jīng)測振儀檢測,振動烈度為29.5mm/s,嚴(yán)重超標(biāo)。停車后發(fā)現(xiàn)一是減速機(jī)與主動輥不對中,減速機(jī)比主動輥低3mm。判斷原因是支撐減速機(jī)的支座剛性不足,產(chǎn)生一定撓度變形,造成了對中不良。二是減速機(jī)的皮帶輪與軸徑形成了間隙配合,軸的外徑發(fā)生了磨損,經(jīng)測量直徑為42.65mm,皮帶輪的內(nèi)孔也發(fā)生了磨損,測量直徑為44mm,軸與孔單邊有0.8mm的間隙。這樣當(dāng)減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),減速機(jī)的皮帶輪與軸就不斷發(fā)生碰撞導(dǎo)致振動嚴(yán)重超標(biāo),產(chǎn)生這個(gè)故障的原因判斷為皮帶輪內(nèi)孔加工尺寸偏差過大,在初始安裝時(shí)存在微微松動的現(xiàn)象,在運(yùn)行中磨損逐漸加劇最后導(dǎo)致振動超標(biāo)。
解決方法:第一步是在減速機(jī)支座安裝墊鐵重新找正對中,消除誤差;第二步是在減速機(jī)皮帶輪孔加裝厚度為0.75mm銅片,再車床加工定位軸套,內(nèi)孔為Φ43mm、長度為35mm,安裝在皮帶輪內(nèi)端與減速機(jī)軸肩處,此舉是為了控制皮帶輪前后竄動;在軸徑上均勻涂覆鎖固劑后裝上皮帶輪,在軸的外側(cè)加裝一個(gè)定位壓板,用M16螺栓旋緊在軸端將皮帶輪鎖住。完成以上工作后重新開車,振動大幅減小,經(jīng)測振儀檢測:振動烈度為6mm/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于檢修前的數(shù)值,目前數(shù)據(jù)仍有些偏大,但是考慮到提升機(jī)高度為10m,在提升物料時(shí)本身存在一定晃動,因此這個(gè)振動是在合理范圍之內(nèi)。
2.6對投料通道進(jìn)行技術(shù)改造
公司每年有5 000t左右的小顆粒尿素需要包裝,這些小顆粒尿素按照常規(guī)生產(chǎn)流程只能經(jīng)由投料平臺投入原料倉,再由皮帶運(yùn)輸機(jī)導(dǎo)入提升機(jī)后才能包裝,這樣一來只有當(dāng)配料秤、大小給料機(jī)以及皮帶運(yùn)輸機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)才能進(jìn)行生產(chǎn),而小顆粒尿素為單一原料不需要配比,因此包裝小顆粒尿素完全可以繞開以上流程。為優(yōu)化工藝流程提高生產(chǎn)效率經(jīng)與有關(guān)工藝人員共同研究討論,最終做出技術(shù)改造方案如下:
在提升機(jī)西南側(cè)平臺開300mm×200mm長方孔,將截面為同樣尺寸的不銹鋼方管(長度2.8m)由此孔向下直接安裝到基坑內(nèi)部的提升機(jī)進(jìn)料斗上,上下兩端以焊接方式固定。方管安裝好后,小顆粒尿素就可以直接由此通道投入提升機(jī),而不需要再經(jīng)過投料平臺→原料倉→大小給料機(jī)→配料秤→皮帶運(yùn)輸機(jī)→提升機(jī)的流程。這次技術(shù)改造節(jié)省了電力消耗,降低了機(jī)械磨損,提高了基坑內(nèi)部設(shè)備的使用壽命,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
投料位置如圖4平面圖所示。

圖4 小顆粒尿素投料位置示意圖
通過以上幾個(gè)方面的檢修與改造,使該套摻混肥裝置進(jìn)入了良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),故障率大幅減少,生產(chǎn)效率有效提高。但是目前還有諸多不盡如人意之處,例如基坑內(nèi)的運(yùn)輸皮帶更換非常困難、提升機(jī)頂部的支撐架剛度不夠、傳感器使用壽命短等。這些不足仍然制約著摻混肥裝置的長期運(yùn)行,今后隨著對這套裝置的不斷深化運(yùn)用,將繼續(xù)對這套裝置進(jìn)行優(yōu)化改造。
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The Existing Problems in Bulk Blending Fertilizer Facility Runing and the Resolvents
Zhang Ruo-bing
Introduces the failure of the equipment of mixing fertilizer and some design defects in the equipment;This paper focuses on the technical transformation measures to deal with these problems,In order to continuously optimize the process parameters of the equipment and sum up experience.
bulk blending fertilizer facility;stir;clearance;vibration;frame
TE622
B
1003-6490(2016)05-0003-02