孟 剛(華能銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)
600MW機組高壓調節(jié)閥門故障分析及處理
孟 剛
(華能銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)
本文介紹了600MW機組高壓調節(jié)閥門在運行中出現(xiàn)的問題,通過對某電廠發(fā)生的典型故障原因分析,并針對設備結構上設計不足之處,提供改進思路和方案,不僅提高了設備運行可靠性、而且結構簡單,裝配方便,為同類型機組在安全生產(chǎn)上提供了參考。
高壓調節(jié)閥門;十字頭;斷裂
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.217
汽輪機的啟動、停機和功率的變化是通過調節(jié)汽閥的開度大小進而改變蒸汽流量參數(shù)來實現(xiàn)的。所以, 調節(jié)汽閥的穩(wěn)定運行對汽輪機的安全穩(wěn)定運行是至關重要的。在蒸汽節(jié)流閥特別是高壓調節(jié)閥上不可避免地會有一些振動,而過大的振動將導致閥桿漏汽加大和十字頭破裂,因此在汽輪機運行時應注意觀察調節(jié)閥桿的振動。
某電廠2×600MW汽輪機為東方汽輪機廠引進日本日立公司技術設計和制造,型號為NZK600-16.67/538/538,型式為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。高壓調節(jié)閥數(shù)量4個,聯(lián)合調節(jié)開啟方式,中壓調節(jié)閥與中主閥為中壓聯(lián)合汽閥,數(shù)量2個,為液壓開啟,彈簧關閉,非定位套閥,內有旁通閥。
2015年1月29日21:00 #2機組負荷約有40MW快速波動,DEH畫面各高調門反饋波動,一次調頻頻繁動作,就地檢查各高調門波動較大。21:25 解除AGC,協(xié)調模式下負荷仍有波動,解除CCS,投入機組BASE方式,觀察負荷穩(wěn)定、調門開度穩(wěn)定。22:45機組負荷320MW,發(fā)現(xiàn)#1EH油泵電流漲至51.8A,高調門EH油濾網(wǎng)間歇發(fā)差壓高報警;立即手啟備用EH油泵,發(fā)現(xiàn)四個高調門大幅波動,立即解除四個高調門自動,鍋爐等離子拉弧穩(wěn)燃。就地檢查機組振動正常,EH油系統(tǒng),高、中壓主汽門及其調門機械連接無異常。
盤面分析運行參數(shù),#1高調門后壓力較正常運行值偏低3MPa、#1、#2瓦瓦溫較正常運行值降低5~9℃,初步判斷#1高調門故障。00:00 開始全行程活動#1高調門。0:58手動緩慢關閉#1高調門至20%,就地不動;手動緩慢全開該門,再次關閉過程中卡在62.4%。活動該門期間,主汽壓、四個高調門后壓力及負荷基本無變化,判斷#1高調門故障、無蒸汽通流。暫維持CV1手動,投入CV2、CV3、CV4自動,觀察參數(shù)穩(wěn)定,投入DEH的CCS遙控后CV2-CV4仍然波動幅度較大。02:00 通知熱控退出DEH的一次調頻后觀察穩(wěn)定,投入機組AGC方式,按照#1高調門占四個調門的噴嘴數(shù)占比,避免轉子抬升幅度過高而引起機組振動大的事故,暫限負荷至400MW。
進一步查找高調閥門波動原因,30日00:00分,值長令:全行程活動#1高調門,手動緩慢關閉#1高調門,0:58關至20%后就地不動;手動緩慢全開該門,活動該門期間,主汽壓、四個高調門后壓力及負荷穩(wěn)定無變化;30日白班,重新對#2機主機#1高調門做全行程活動試驗,閥門開啟反饋正常,關閉時卡澀在57%,試驗過程中,主汽壓、四個高調門后壓力及負荷穩(wěn)定無變化。綜合兩次閥門活動試驗現(xiàn)象及#1高調閥閥后參數(shù),初步判斷#1高調門內部故障,門架及反饋裝置動作,閥芯沒有動作。
3.1運行參數(shù)分析

表1 閥門故障前、后開度對照表

表2 閥門故障前、后開度對照表
對比以上參數(shù)發(fā)現(xiàn),#1高調閥開度與閥后壓力不對應且明顯偏低,判斷#1CV在關閉位,閥后壓力為高壓導汽管竄入蒸汽壓力。

表3 閥門故障前、后溫度對照表
如圖1所示,因#1、#4高調門對應的噴嘴 數(shù)為57個,#2、#3高調門對應的噴嘴數(shù)為35個,原閥序閥位開啟順序為#1CV-#3CV-#4CV-#2CV,同負荷下,當#1高調閥緩慢關小時,#3、#4、#2CV開度逐漸增大,并將轉子整體抬升,#1、#2瓦軸承溫度整體減低5~9℃。

圖1 汽輪機調節(jié)級噴嘴組布置示意圖
3.2設備結構分析
初步分析原因為#2機組#1高調門十字套螺紋止動失效或閥芯脫落,導致閥門關閉。2月3日,#2機組春節(jié)調停,2月11停運盤車后,#1高調門解體后發(fā)現(xiàn)#1高調門門桿防轉銷斷裂,導致門桿螺紋從十字頭中退出,經(jīng)過多次敲打撞擊,使得門桿與十字頭螺紋損壞而報廢。擴大對其余的3個高調門門桿防轉銷解體檢查,并確認了其它3個高調門防轉銷與十字頭完好;(1)#2機組#1高調門十字頭螺紋止動失效。高調閥的操縱座中的十字頭采用螺紋形式直接聯(lián)接,實際安裝存在大小不等的間隙,墊環(huán)的間隙若裝配不當或漏裝,極造成十字套與閥桿間的圓柱銷在機組停機打閘調節(jié)閥快關及變負荷過程中承受沖擊載荷,圓柱銷承受很大的剪切應力而斷裂,螺紋止動失效,閥桿在汽流的擾動下逐漸部分退出十字套,使得閥桿變長,使得調節(jié)閥關閉,而就地與集控室檢查顯 示調節(jié)閥卡在某個閥位,調門仍存在一定開度的假象。在運行中會造成閥門實際開度與指令不符,引起負荷波動。東方600MW以上的大容量機組,其高壓主汽調節(jié)閥中的高壓調節(jié)閥的閥桿提升機構均按“日立”調節(jié)閥結構,模化設計成閥桿與十字頭采用螺紋直接聯(lián)結,如圖2所示。由于閥門關閉瞬間強大的反作用力作用到螺紋結合面上,使螺紋發(fā)生嚴重變形,造成大修時高壓調節(jié)閥無法解體;(2)高調門閥芯的固定螺釘脫落,導致閥芯從閥桿頭部連接處脫落;(3)高調門閥桿與操縱座機構連接桿銷子斷裂。

圖2 十字頭與閥桿聯(lián)接原設計結構圖
3.3暴露問題
對東汽機組存在的共性問題重視不足,沒能及早開展隱患排查和十字頭技術改造調研,我廠在2010年#1機組C級檢修中中壓調整閥門出現(xiàn)類似現(xiàn)場發(fā)生,造成中壓調整閥門門桿螺紋咬扣,更換新門桿。此結構在東汽D300H、D300K、D300L、D600B,D600C,D600D,D600E,D660B機組均有不同程度發(fā)生。
與東汽廠進行技術交流溝通,制定高調門十字頭整改優(yōu)化方案,并通過檢修解體檢查各個高調門閥桿與操縱座機構連接銷子情況。
閥桿與十字頭聯(lián)結的改造方案如下:閥桿上端設計成一定角度的錐體,與錐形襯套配合為一體,用園螺母牢固鎖緊后再加,裝一帶槽鎖緊園螺母將園螺母鎖死,防止園螺母可能發(fā)生的松脫。完成上述裝配工作后將錐襯套連同閥桿裝入十字頭并用6-M20內六角園柱螺釘邊接成一體。
此結構與原設計相較,閥桿與十字頭無直接連接關系,原設計的拆卸弊病不可能在該結構上發(fā)生;拆卸、維修方便,只需拆除連接螺釘,便完成了十字頭與閥桿的分解工作。閥桿與襯套的分解,卸掉上端螺母后,便可取下襯套。對用戶檢修來無任何后顧之憂。
此結構與原結構相較,取消了止動板,即取消裝配后焊接工序(若焊接工藝不當,有可能損傷十字頭,產(chǎn)生裂紋)與拆卸時止動板的打磨工序,湖北某電廠曾因止動板焊不牢發(fā)生脫落導致螺塞外退出現(xiàn)負荷大波動故障;該設計結構巧妙利用內外錐面緊密配合的自鎖原理,有效地抑制了閥桿因汽流擾動所產(chǎn)生的不規(guī)則顫動,大大增強了調節(jié)閥工作的穩(wěn)定性,這已在大武囗、撫順等電廠得到了充分的驗證。該設計結構適用于東汽D300N以上各種十字頭結構操縱機構的調節(jié)閥門。其改進設計結構如圖3所示。

圖3 改進設計結構
采用此閥桿與十字頭聯(lián)結的改造方案已改造20余臺機組,近幾年運行中均為出現(xiàn)閥門類似故障問題。
通過對國產(chǎn)600 MW機組高壓調節(jié)閥故障原因進行了分析檢查,從而利用檢修機會及時對高壓調節(jié)閥的十字頭結構進行了改造完善,解決了國產(chǎn)600 MW機組高壓調節(jié)閥防轉銷斷裂、十字頭咬扣、閥桿振動等不安全問題,確保高壓調節(jié)閥的靈活性,為同類型機組處理該缺陷提供了可靠的依據(jù)。
[1]東方汽輪機廠.NZK600-16.7/538/538型汽輪機維護說明書[K].
[2]剪天聰主編.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1990,
孟剛(1972-),男,山東聊城人,工程師,華能銅川照金電廠策劃部主任助理兼汽機專業(yè)專工,主要從事汽輪機和調速系統(tǒng)設備檢修工作。