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防塵蓋軸承壓蓋模具改進

2016-07-28 11:29:04王延日
哈爾濱軸承 2016年2期

王延日

(哈爾濱軸承集團公司 小型球軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)

防塵蓋軸承壓蓋模具改進

王延日

(哈爾濱軸承集團公司 小型球軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)

摘 要:通過對防塵蓋軸承壓蓋后外徑變形原因的分析后發現,模具結構是造成外徑變形的原因,故對該模具進行了改進設計,將壓蓋工序對產品外徑變形影響降至最低限度,達到了降低廢品率的目的。

關鍵詞:軸承;防塵蓋;壓蓋模具;外徑圓度

1 前言

帶防塵蓋的密封軸承,往往在壓蓋后牙口部位產生一定的變形,對外徑圓度(VDsp)產生一定程影響,特別對于一些超輕、特輕系列產品,其變形量甚至超出行業標準,從而導致一定數量的產品成為不合格品,給企業帶來了一定程度的損失。因此,由壓蓋引起的軸承外徑變形問題亟待解決。

2 變形因素分析

帶防塵蓋軸承在壓蓋過程中,需要通過專用模具將防塵蓋的卷邊壓入軸承外圈的牙口中,見圖1。由于外圈牙口屬于車削成型,在套圈淬火后必然要產生圓度的變形,因此,當外圈在模具壓力作用下,會在牙口部位產生不均勻的向外擴張,當套圈壁厚較小時,所產生的彈性變形在防塵蓋的支承下轉變為塑性變形。

3 模具的改進設計

3.1 模具的結構及工作原理

改進后的模具結構見圖2。工作原理:模具殼體1向下運動,壓蓋模3的d處通過軸承內孔進行定位引導,殼體1的內徑與軸承外徑接觸,壓蓋模3工作面同時與防塵蓋接觸,彈簧2被壓縮;當殼體1通過銷釘4與模具3接觸時,壓蓋開始進行。模具3將防塵蓋的卷邊壓入軸承外圈牙口。壓蓋完成后,模具殼體首先上升,彈簧2將殼體向上頂起并將軸承推出模具殼體的內孔。殼體內孔與軸承外徑表面的接觸,增加了軸承外圈強度,限制了外徑的變形量。

圖2 改進后模具結構及壓蓋圖

3.2 主要參數的確定

3.2.1 殼體內徑與軸承外徑的配合精度

3.2.1.1 配合性質的確定

限制軸承外徑變形主要因素是模具殼體內徑與軸承外徑的間隙,如果間隙較大則不能達到完全限制變形的目的,或者根本無法限制其變形。如果間隙過小,則軸承嵌入殼體而不能被彈簧推出,影響生產的順利進行且容易劃傷軸承外徑,所以,選擇配合性質為間隙配合。

3.2.1.2 基準制的選擇

因軸承本身即為標準零件,且為設計基準,所以選擇以軸承外徑作為基準的基軸制。

3.2.1.3 公差等級的選擇

首先,殼體內徑與軸承外徑的相對運動要求為:較小的間隙、無相對轉動,但有多次的相對移動。以0級6004-2Z軸承為例,外徑尺寸公差,公差帶位置h,5級精度。參照《機械零件設計手冊》中“公差與配合的選擇”可知,孔的公差帶位置應選擇G,考慮滿足使用要求并降低加工成本,殼體內徑應為6級精度,即尺寸公差,所以,配合代號為G6/h5。

3.2.2 殼體內徑與軸承外徑的有效接觸長度

殼體與軸承外徑的接觸情況,見圖3。在確保軸承壓蓋過程中外徑不變形的前提下,還要考慮加工順利進行及不影響產品外徑表面質量等因素,接觸長度L應盡量較小數值,基本確定為L=0.5~1mm,計算起點應從軸承外徑裝配倒角最大軸向坐標尺寸開始。

圖3 殼體與軸承外徑的接觸情況

3.2.3 殼體壁厚尺寸

殼體壁厚尺寸B直接影響壓蓋時外徑變形量的控制結果,過小達不到控制變形的目的,過大則造成材料浪費。通過試驗,B等于軸承外圈壁厚時,即可滿足使用要求。

4 改進前后壓蓋質量對比

改進前后兩個對照組共選取6004-2Z產品各15套樣件,每15套一組,且每套兩面,分別用改進前和改進后的模具進行壓蓋加工,共取得60個測量數據。通過圓度誤差測量并加以比較,見圖4。由圖4可知,改進后的模具壓蓋結果,外徑圓度誤差變化很小,基本可以滿足《Q/HZ1-38-2010》中對開式軸承單一外徑變動量的技術條件。

圖4 改進模具前、后外徑圓度誤差值比較

5 結束語

通過對防塵蓋軸承壓蓋模具進行有針對性的改進,可以減小壓蓋工序對外徑圓度誤差的影響,提高產品合格率。下一步的改進方向是進一步簡化模具結構,減小體積,降低成本。

(編輯:王立新)

中圖分類號:TH133.33+1

文獻標識碼:B

文章編號:1672-4852(2016)02-0014-02

收稿日期:2016-05-31.

作者簡介:王延日(1987-),男,助理工程師.

Improvement on gland mould for dust cover bearing

Wang Yanri
(Small Ball Bearing Branch,Harbin Bearing Group Corporation, Harbin 150036,China)

Abstract:It was found that the mould structure was the cause of deformation of outside diameter through analyzing the cause of outer diameter deformation after the dust cover bearing gland , therefore the improvement design to this mold was made so that the effect of gland process on product diameter deformation dropped to the minimum to achieve the goal of reducing the rejection rate.

Key words:bearing; dust cover. gland mould; outside diameter roundness

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