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基于PLC的機(jī)器人控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2016-07-23 08:49:01張景生
科技與創(chuàng)新 2016年14期

張景生

摘 要:隨著科學(xué)信息技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器人的應(yīng)用已越來越廣泛。主要對(duì)基于PLC的機(jī)器人控制系統(tǒng)展開了設(shè)計(jì),對(duì)系統(tǒng)的組成作了詳細(xì)的闡述,并對(duì)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)作了深入的分析,以期能為有關(guān)方面提供有益的參考和借鑒。

關(guān)鍵詞:PLC;機(jī)器人;控制系統(tǒng);觸摸屏畫面

中圖分類號(hào):TP424.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.14.096

在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的背景之下,工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所涉及到的重體力勞動(dòng)量不斷增加。當(dāng)中,部分勞動(dòng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)單單依靠人力是很難實(shí)現(xiàn)的。而為了更好地完成工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù),就需要通過研究與應(yīng)用機(jī)器人系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)?;诖?,本文就基于PLC的機(jī)器人控制系統(tǒng)進(jìn)行探討,相信對(duì)有關(guān)方面能有一定的幫助。

1 系統(tǒng)組成

該系統(tǒng)是專為實(shí)現(xiàn)機(jī)器人四焊位(正反面各2個(gè)焊位)工作站自動(dòng)翻轉(zhuǎn)焊接而開發(fā)設(shè)計(jì)的,由1臺(tái)匯川H2U-2416MT可編程控制器、1臺(tái)普洛菲斯ST系列5.7″觸摸屏、2套伊萊斯ESDB交流伺服電機(jī)組成。其中,H2U-2416MT可編程控制器是1臺(tái)24點(diǎn)輸入、16點(diǎn)晶體管輸出的PLC,支持2路100K高速脈沖輸出,可同時(shí)控制2套四焊位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)伺服動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)1臺(tái)機(jī)器人與2套翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)配合的主副焊接工作站自動(dòng)生產(chǎn)。

2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2.1 觸摸屏畫面

觸摸屏主要畫面設(shè)計(jì)有示教畫面、監(jiān)控畫面、異常報(bào)警畫面等。示教畫面用來對(duì)主副焊接工作站翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行初始調(diào)試,通過操作觸摸屏上的“+”“-”等按鍵,手動(dòng)示教確定自動(dòng)時(shí)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)各焊位和安裝工件所需位置;監(jiān)控畫面用來操作驗(yàn)證示教調(diào)試后的各焊位定位和動(dòng)作情況,在聯(lián)機(jī)自動(dòng)生產(chǎn)時(shí),可監(jiān)視機(jī)器人原點(diǎn)和顯示翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的動(dòng)作狀態(tài),監(jiān)視機(jī)器人自動(dòng)焊接時(shí)所在的焊位等,其中包括觸摸屏的主站監(jiān)控。

2.2 PLC程序與說明

為保證機(jī)器人和四焊位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)工作中不會(huì)發(fā)生碰撞,在機(jī)器人與四焊位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的PLC控制程序中設(shè)計(jì)了互鎖。無論是示教調(diào)試,還是自動(dòng)焊接生產(chǎn),機(jī)器人必須在原點(diǎn)位置且輸出原點(diǎn)信號(hào)給PLC后,PLC才可以控制四焊位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)動(dòng)作。如果機(jī)器人不在原點(diǎn),那么翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)無法進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)翻轉(zhuǎn)控制。同時(shí),每套翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)除了設(shè)計(jì)分配必要的焊位外,還需在控制系統(tǒng)中定義分配1個(gè)安裝位,以便于操作工人安裝和拆卸工件。

在自動(dòng)生產(chǎn)前,需在手動(dòng)模式下示教操作,以確定各焊位的位置數(shù)據(jù)。為了消除機(jī)械誤差對(duì)示教操作定位的影響,在示教確定焊位位置數(shù)據(jù)前,要先執(zhí)行1次對(duì)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的回原點(diǎn)清零處理,隨后再根據(jù)焊接模架時(shí)所需的工位數(shù)量和要求示教,以確定對(duì)應(yīng)的焊位位置數(shù)據(jù)。主站示教操作確定焊位的控制程序如圖1所示,M101~M104為對(duì)應(yīng)主站焊位1~4位置數(shù)據(jù)的觸摸屏示教確定按鈕,M100為工件安裝位位置數(shù)據(jù)的觸摸屏示教確定按鈕。

以下用主站兩焊位(焊位1、焊位2)的PLC程序介紹控制設(shè)計(jì)原理。主站示教操作時(shí),在將X1選擇開關(guān)打至“OFF”狀態(tài),以及主站翻轉(zhuǎn)定位氣缸后磁感X4和機(jī)器人原點(diǎn)X11信號(hào)均為“ON”的前提下,先操作執(zhí)行對(duì)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的回原點(diǎn)清零處理,然后按下觸摸屏上的“+”(M17)或“-”(M18)點(diǎn)動(dòng)按鈕使翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,在到達(dá)所需的位置后松開按鈕,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)停止動(dòng)作。此時(shí),按下觸摸屏上的“M101”按鈕,將Y0輸出脈沖的累積值傳送到D1102作為焊位1的位置數(shù)據(jù),同時(shí)依照此方法確定焊位2的位置數(shù)據(jù)(D1104);所需的兩焊位數(shù)據(jù)確定后,最后按此方法操作M100進(jìn)行工件安裝位D1100的位置數(shù)據(jù)確定。

示教確定主站翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)焊位1和焊位2以及工件安裝位的位置數(shù)據(jù)后,在安裝位將工件裝到翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)固定,操作翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)分別轉(zhuǎn)到原先已示教確定好的焊位1和焊位2,使焊接機(jī)器人在相應(yīng)的焊位1和焊位2上進(jìn)行焊接軌跡的示教數(shù)據(jù)確定;完成焊接軌跡示教數(shù)據(jù)的確認(rèn)后,再使翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)自動(dòng)回到工件安裝位。此時(shí),翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的自動(dòng)控制位置和機(jī)器人自動(dòng)焊接軌跡匹配完畢,可進(jìn)行此工藝要求的鋁合金模架連續(xù)大批量生產(chǎn)。

自動(dòng)翻轉(zhuǎn)焊接控制功能的實(shí)現(xiàn):將選擇開關(guān)打至自動(dòng)模式,使X1為“ON”狀態(tài),在主站翻轉(zhuǎn)定位氣缸后磁感X4和機(jī)器人原點(diǎn)X11信號(hào)為“ON”的條件下,按下焊接機(jī)器人的主站運(yùn)行按鈕,焊接機(jī)器人向PLC的輸入點(diǎn)X14發(fā)出焊位1指令;PLC驅(qū)動(dòng)主站伺服電機(jī)使翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)從安裝位向焊位1目標(biāo)翻轉(zhuǎn)。在這個(gè)過程中,為避免安裝工件時(shí)使翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相對(duì)位置誤差而影響焊接質(zhì)量,在PLC控制程序中設(shè)計(jì)了從安裝位開始進(jìn)行自動(dòng)翻轉(zhuǎn)焊接時(shí),對(duì)Y0的輸出累積脈沖進(jìn)行清零回原點(diǎn),翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)在原點(diǎn)停留2 s后M151置位,再執(zhí)行D1102焊位1的目標(biāo)位置;到達(dá)焊位11.5 s后,M181置位使氣缸伸出定位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),氣缸前磁感X5檢測(cè)到氣缸伸出定位后由PLC的Y10動(dòng)作發(fā)出焊位1完成信號(hào)給機(jī)器人。此時(shí),焊接機(jī)器人從原點(diǎn)前往焊位1的位置焊接作業(yè);焊接完成,機(jī)器人返回原點(diǎn)后,向PLC輸入點(diǎn)X15發(fā)出焊位2的目標(biāo)指令,M181復(fù)位,定位氣缸退回,氣缸后磁感X4檢測(cè)到氣缸退回完畢后,再執(zhí)行D1104焊位2的目標(biāo)位置;到達(dá)焊位21.5 s后,M182置位使氣缸伸出定位翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),氣缸前磁感X5檢測(cè)到氣缸伸出定位后使Y10復(fù)位,PLC的輸出點(diǎn)Y11動(dòng)作發(fā)出焊位2完成信號(hào)給機(jī)器人。此時(shí),機(jī)器人再由機(jī)器人原點(diǎn)轉(zhuǎn)往焊位2的位置進(jìn)行焊接作業(yè),焊接完畢后返回原點(diǎn),M182復(fù)位,使定位氣缸退回,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)到安裝位停止,焊接機(jī)器人的主站運(yùn)行自動(dòng)復(fù)位停止,操作工人在翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)安裝位對(duì)焊接好的鋁合金模架進(jìn)行拆除。在主站翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)安裝新的工件后,按下焊接機(jī)器人的主站運(yùn)行按鈕即可實(shí)現(xiàn)鋁合金模架的連續(xù)焊接生產(chǎn)。同理,對(duì)于其它復(fù)雜工件的焊接,只需根據(jù)工藝要求在四個(gè)焊位范圍內(nèi)選擇不同的組合,即可完成翻轉(zhuǎn)焊接生產(chǎn)。

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