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普利斯二代乙氧基化裝置擴能改造設計

2016-07-10 21:39:03劉偉
當代化工 2016年4期

劉偉

摘 要:提出了普利斯二代乙氧基化裝置擴能改造設計方案,裝置生產能力由5.2萬t/a提高到7.5萬t/a,綜合能耗由51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,節約費用85.51元/t。

關 鍵 詞:普利斯二代;乙氧基化;擴能

中圖分類號:TQ 052 文獻標識碼: A 文章編號: 1671-0460(2016)04-0794-02

Abstract: Enlarging capacity design project of PressⅡ ethoxylation device was mentioned, device production capacity was increased from 52 kt/a to 75 kt/a, synthesized power consumption was decreased from 51.3 kg Eo/t to 43.6 kg Eo/t.

Key words: PressⅡ; Ethoxylation; Enlarging capacity

意大利普利斯(Press)公司(現歸屬美國SD公司)的循環噴霧反應器是國內外較為流行的乙氧基化反應器之一,該技術經過幾十年的發展歷程,反應器形式已經從一臺橫臥(PressⅠ)、兩臺斜臥(PressⅡ)、一臺斜臥一臺立式(PressⅢ)、一臺立式(PressⅣ)、一臺立式一個文氏噴嘴(PressⅤ)等五個階段。在處理能力、品種多樣化、產品質量等方面逐步提高。撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置是1992年引進的Press二代技術,為增強現有裝置的市場競爭力,進行PressⅡ技術擴能改造設計研究[1,2]。

1 PressⅡ技術現狀

PressⅡ技術工藝流程簡圖見圖1。

1 反應器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 原料預熱器E-106; 4 反應回路換熱器E-101; 5 冷卻器E-102; 6 加熱器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷卻器E-107

圖1 PressⅡ工藝流程

Fig.1 Process of PressⅡ

原料經原料預熱器進入反應系統,催化劑(45% NaOH水溶液)加入量0.3%,升溫、真空脫水、N2置換,然后加入環氧乙烷,反應物料經循環泵在反應回路換熱器中與導熱油換熱,導熱油通過冷卻器或加熱器進行冷卻或加熱,反應期間,反應壓力保持在0.2~0.5 MPa,反應溫度保持在120~180 ℃,反應結束后老化10 min,送中和釜。

由此可見,乙氧基化反應是單批次反應,裝置處理能力與單批次反應時間息息相關。PressⅡ技術反應系統各操作工序所需時間見表1。

由表1可知,生產AEO2的反應時間為207 min,其中加催化劑、脫水、分析和預熱到反應溫度需70 min,占33.8%;生產AEO9的反應時間為258 min,其中加催化劑、脫水、分析和預熱到反應溫度需70 min,占27.1%。

撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置的批次生產能力為25 t,按開工8 000 h計算,設計能力為5.2萬t/a,其中AEO9 2.4萬t,AEO2 2.8萬t。

2 擴能設計方案

若將加催化劑、脫水、分析和預熱到反應溫度工序與反應系統分離,增加預處理單元,則可以提高反應器的利用率,減少批次反應時間,從而達到擴能的目的,生產AEO2的反應時間可縮短為137 min;生產AEO9的反應時間可縮短為188 min,對撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置而言,其設計能力將達到7.5萬t/a,其中AEO9 3.5萬t,AEO2 4萬t。

PressⅡ技術擴能改造設計方案見圖2。

新增1臺預處理器,利舊原料預熱器,建立一個原料預處理循環系統,原料、催化劑入預處理器,升溫、真空脫水、N2置換,預處理器中物料溫度和水份達到規定要求后,將物料送入反應單元。

新增預處理器的設計壓力為-0.1~0.35 MPa,設計溫度為200 ℃,封頭為橢圓形封頭,內徑為Ф3 000 mm,切線長為4 000 mm,總高度(長度)為6 000 mm,壁厚為10 mm,金屬總重為6.5 t,容器類別為一類。正常操作工況:操作壓力為-0.1~0.30 MPa,操作溫度為60~180 ℃,介質為醇類介質。由于產品質量要求,設備材料選用S31608。詳見表2。

1 反應器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 預處理加熱器E-106; 4 反應回路換熱器E-101; 5 冷卻器E-102; 6 加熱器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷卻器E-107; 9 預處理器SA-105

3 擴能改造效果

通過增加預處理系統對裝置進行擴能改造,裝置能耗將大大降低,裝置改造前后能耗計算見表3、4。

由表3、4可知,改造后裝置能耗可以從51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,減少7.7 kg Eo/t。

新鮮水按2.26元/t計算,循環水按5.63元/t計算,1.0 MPa蒸汽按187.2元/t計算,電按0.63元/度計算,儀表風按0.15元/標立計算,氮氣按0.16元/標立計算,PressⅡ技術擴能改造后每噸產品公用工程的成本將由343.12元/t降至257.61元/t,可節約85.51元/t。

4 結 論

綜上所述,對撫順石化公司合成洗滌劑廠PressⅡ乙氧基化裝置而言,通過增加預處理系統可以提高設計能力2.3萬t/a,達到7.5萬t/a,其中AEO9 3.5萬t,AEO2 4萬t。改造后裝置能耗將從51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,減少7.7 kg Eo/t,節約費用85.51元/噸。所以,應在市場允許的條件下,加快PressⅡ乙氧基化裝置擴能改造的步伐。

參考文獻:

[1]秦勇.淺談我國乙氧基化生產工藝的發展趨勢[J].日用化學品科學,2014(11):1-6.

[2]徐志陽.乙氧基化裝置的工藝評述[C].中國洗滌用品行業年會,2013:97-101.

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