常緒成,孔冰
(1.華電鄭州機械設計研究院有限公司,鄭州 450015;2.鄭州職業技術學院 汽車工程系,鄭州 450015)
純凝機組供熱改造中熱工自動化系統的方案設計
常緒成1,孔冰2
(1.華電鄭州機械設計研究院有限公司,鄭州450015;2.鄭州職業技術學院 汽車工程系,鄭州450015)
摘要:在日趨惡化的空氣環境下,電廠純凝機組的供熱改造已成為火力發電企業節能降耗、提高企業效益的重要手段。介紹了某電廠2×300 MW純凝機組改造前的基本情況,對供熱改造的熱工自動化系統進行了設計,供其他企業供熱改造熱控設計時參考。
關鍵詞:純凝機組;供熱改造;熱工自動化;分散控制系統;方案設計
0引言
面對日益惡化的空氣環境,綜合治理環境污染任重而道遠。為了響應節能減排的國家政策,供暖及工業用汽采用的小型燃煤鍋爐將關停,取而代之的為大型熱電聯產發電機組的集中供熱[1-2]。同時,將純凝機組進行供熱改造也是節能減排、保護環境的重要措施[3]。
某電廠2×300 MW汽輪發電機組(#9,#10機組)為東方電氣集團生產的N300-16.7/537/537型汽輪機及QFSN-300-2-20 型發電機。汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機。根據規劃,為滿足市政供熱需求,對該機組進行供熱改造設計。
該供熱改造項目新增1座供熱首站,配置6臺熱網加熱器(包括2臺低壓熱網加熱器)、3臺熱網循環水泵(其中2臺為汽輪機驅動)、6臺熱網疏水泵(包括2臺低壓熱網疏水泵)等。供熱首站汽源為該電廠#9,#10機組汽輪機中壓缸到低壓缸連通管上引出的采暖抽汽管道。化學水處理車間新增1臺鈉離子交換器、1臺軟化水泵和1座軟化水箱。一級升壓泵房增加1臺生水泵。
1控制室及電子設備間布置
供熱首站內設置控制室及電子設備間。
控制室位于供熱首站10.6 m層,面積為54 m2,在靠近電子設備間側依墻一字排開布置5個操作臺,放置有操作員站1臺、工程師站1臺、工業電視監控主機1臺、打印機等設備。
電子設備間共布置6面分散控制系統(DCS)機柜、2面閥門電源柜、1面220 V AC電源柜、1面工業電視柜、1面火災報警柜,并留有3個備用盤位。電子設備間設置抗靜電活動地板,地板下為熱控電纜通道。電子設備間靠近低壓配電室布置有2個電纜豎井,為熱控電纜進出電子設備間的主通道。
2熱工自動化水平
2.1控制水平
供熱首站采用DCS,在控制室或#9,#10機組集控室通過DCS操作員站實現對工藝系統和設備的遠程監測與控制。
#9,#10機組本體改造納入汽輪機數字電液控制系統(DEH),其監測與控制將分別納入#9,#10機組DEH;化學補充水系統增加的鈉離子交換器及相關設備采用DCS,其監測與控制納入化學補充水系統DCS。
一級升壓泵房內新增的生水泵,采用常規儀表盤控制,不接入控制系統。
2.2控制方式
供熱首站內配置1套DCS。在供熱首站控制室內設置1套操作員站和工程師站,在供熱首站內通過DCS操作員站可實現設備的集中監測和控制,通過工程師站實現對系統的調試。在原機組集控室機組側各設置1套操作員站,供熱首站無人值守或少人值守時,可通過DCS操作員站完成設備的遠方集中監測和控制。
供熱首站內設置工業電視監視系統,對供熱首站主廠房、低壓配電室、電子設備間等區域進行監視,協助運行人員了解生產現場的具體情況。
供熱首站內設置火災自動報警系統。
#9,#10機組本體改造新增模件插入原機組DEH控制柜備用插槽,不再增加DEH控制柜即可實現新增設備的監測和控制。安裝完后,對新增模件進行畫面組態和邏輯調整。
化學補充水系統改造新增模件插入DCS控制柜備用插槽,不再增加DCS控制柜,實現新增設備的監測和控制。安裝完后,對新增模件進行畫面組態和邏輯調整。
新建一間供熱計量站,設置1套熱量計量系統,實現對熱網供回水母管熱量計量的在線監測。
3熱工自動化系統
3.1分散控制系統
該改造工程供熱首站所采用的DCS結構如圖1所示。

圖1 供熱首站DCS控制系統網絡結構
供熱首站DCS采用XDC800控制系統[4-5],共設置2對獨立的DPU,分別布置于2面DCS控制柜中,并設置2面DCS擴展柜。設置1面DCS電源網絡柜和1面UPS電源柜。主廠房電子設備間設置1面遠程I/O柜。
目前,原機組汽輪機采用XDPS400+ DEH系統, 化學補充水系統采用H-5000M DCS。新增模件插入原有控制柜備用插槽中,不新增控制柜。
此次改造工程I/O點數統計見表1。
由于電動熱網循環水泵6 kV高壓開關柜布置于主廠房內,距離供熱首站電子設備間較遠,采用硬接線連接時,控制信號的傳輸存在衰減問題,因此,在主廠房電子設備間新增一面小控制箱(遠程I/O),里面布置DI,DO,AI,PI模塊各1塊,電源模塊1塊、通信包括新增的供熱抽汽流量測量裝置及疏水系統改造的I/O點。模塊2塊及光纖收發器等,數據通過光纖傳送至供熱首站DCS機柜,實現電動熱網循環水泵6 kV高壓開關柜的遠程控制和監測。

表1 I/O點數統計
注:#9機組本體供熱抽汽管道改造已完成,此I/O點數統計只
3.2驅動汽輪機電子調節系統
驅動汽輪機電子調節系統隨汽輪機廠成套供貨,控制柜布置于汽輪機旁,硬件采用德國Siemens可編程控制器(PLC),與供熱首站DCS采用硬接線方式連接。
3.3工業電視監視系統
供熱首站工業電視監視系統共分為3個監控區域,分別為供熱首站主廠房監視區域、低壓配電室監視區域和電子設備間監視區域,共設10個監視點。全廠工業電視監視系統采用星型網絡結構,在供熱首站10.6 m層電子設備間設1臺交換機,布置于工業電視柜內。在控制室設置1臺液晶顯示器顯示監控圖像。
3.4火災自動報警系統
火災自動報警系統主要監視區域為電子設備間、電氣配電間及電纜主通道等。
3.5能源管理系統(EMS)
目前,電廠#9,#10機組升壓站有EMS 1套,當地小主站1臺,顯示所采集的信息量,可以與省調度中心同步顯示數據。根據河南省熱電聯產機組節能調度要求,#9,#10機組供熱改造后的相關參數(見表2)接入現有EMS,在EMS側遠程測控終端(RTU)中增加數據采集模塊,并對軟件進行必要修改。

表2 節能調度需接入的數據

續表
3.6熱工檢測儀表
根據業主要求,為了能夠滿足其檢修人員的維護和檢修方便性要求,此次改造設計中熱工儀表的選型與原機組熱控設備選型保持一致,以減少備品、備件的品種和數量。
4結論
根據實際工程,對某電廠的2×300 MW純凝機組進行了供熱改造的設計,本文內容可為同類工程提供工程設計借鑒經驗,對供熱改造項目的順利實施和項目的安全性也具有積極的作用。
參考文獻:
[1]許銳鋒,趙俊英,張東海.600 MW機組供熱改造系統的設計與控制[J].中國電力,2015,48(7):72-75.
[2]魏斌,王秋月.自動控制技術在電廠供熱改造中的應用[J].山東工業技術,2015(11):178-178.
[3]劉兵,蓋東飛. 火力發電廠純凝機組供熱改造中控制系統設計分析[J].華電技術,2016,38(1):22-24.
[4]謝明,羅建科. XDC800分散控制系統在300 MW大型發電機組上應用[J]. 裝備制造,2014(S2):63-64.
[5]張林廣,耿慶芝. XDC800控制系統在125 MW汽輪機組DEH上的應用[J]. 熱電技術,2011(4):26-56.
(本文責編:白銀雷)
收稿日期:2016-02-23;修回日期:2016-04-01
基金項目:河南省開放合作項目(142106000001);科技部科研院所技術開發研究專項資金(2013EG121189)
中圖分類號:TK 323
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)04-0035-02
作者簡介:
常緒成(1983—),男,山東東平人,工程師,工學博士,從事電廠熱工自動化設計方面的工作(E-mail:changxc@hdmdi.com)。