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某地下礦山重型板式給料機(jī)支重輪改造與應(yīng)用

2016-06-16 06:48:36張?jiān)品?/span>
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年4期
關(guān)鍵詞:故障

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(首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦)

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某地下礦山重型板式給料機(jī)支重輪改造與應(yīng)用

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(首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦)

摘要某地下重型板式給料機(jī)工作環(huán)境潮濕,支重輪機(jī)構(gòu)因設(shè)計(jì)缺陷,維修和潤(rùn)滑注油困難。設(shè)備運(yùn)行時(shí)支重輪機(jī)構(gòu)密封圈和軸承損壞、滾輪和軸磨損嚴(yán)重,甚至脫落,常造成設(shè)備停機(jī)檢修,影響礦山生產(chǎn)的正常進(jìn)行。在分析支重輪機(jī)構(gòu)組成的基礎(chǔ)上,分析了問題產(chǎn)生的原因。通過采取實(shí)心通軸代替支重輪組,增大支重輪直徑,在鏈節(jié)外側(cè)安裝軸承座,支重輪采用平輪半體對(duì)開、輪軸同體結(jié)構(gòu)等改進(jìn)措施,支重輪部件磨損情況大為改善,延長(zhǎng)了使用壽命,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),維修保修方便。應(yīng)用結(jié)果表明,支重輪改進(jìn)后,增強(qiáng)了設(shè)備對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力,設(shè)備完好率提高到99%~100%,部件損耗和維修工人勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低,有利于實(shí)現(xiàn)低成本生產(chǎn),改造經(jīng)驗(yàn)對(duì)其他支重輪的改造具有一定的實(shí)際參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞重型板式給料機(jī)支重輪實(shí)心通軸

首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦主溜井物料輸出設(shè)備ZB1 800 mm×12 000 mm型重型板式給料機(jī)(沈陽(yáng)礦山機(jī)械有限公司生產(chǎn))于2011年7月安裝在標(biāo)高-378 mm的水平破碎硐室,并投入使用,平均作業(yè)時(shí)間13.5 h/d,輸送礦石1.05萬(wàn)t/d。近兩年由于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣、設(shè)計(jì)缺陷等原因,該重型板式給料機(jī)暴露出支重輪潤(rùn)滑不及時(shí)、維修難度大、使用壽命短等問題。結(jié)合杏山鐵礦生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)支重輪存在的缺陷進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),以消除故障,確保該板式給料機(jī)正常穩(wěn)定運(yùn)行。

1支重輪存在問題及原因

該重型板式給料機(jī)的支重輪主要起到支承鏈條的作用,防止鏈板因載荷和自重而產(chǎn)生較大的撓度,保證鏈條正常運(yùn)行并承受一部分物料的沖擊力和料倉(cāng)的壓力。支重輪軸線與主軸平行,依次布置5縱26排,每排5組共130組。其中外側(cè)支重輪每排2組共52組,直徑150 mm,中間支重輪每排3組共78組,直徑130 mm。兩種支重輪滾輪長(zhǎng)短、直徑不同,外側(cè)支重輪需要托鏈運(yùn)行,外形尺寸較大。支重輪結(jié)構(gòu)見圖1。

1.1存在問題

該重型板式給料機(jī)在使用過程中支重輪常出現(xiàn)故障,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

圖1 支重輪結(jié)構(gòu)示意

(1)密封圈損壞。由于井下潮濕,給料機(jī)鏈板縫隙撒落的粉礦和水分混合成泥水狀附著在支重輪表面。支重輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),泥水在鏈板不均勻的壓力和摩擦力作用下滲透到密封圈內(nèi)部,使其變形、脫落,失去密封作用,直接導(dǎo)致后期支重輪嚴(yán)重?fù)p壞。現(xiàn)場(chǎng)密封圈損壞情況見圖2。

圖2 密封圈損壞

(2)軸承損壞。密封圈密封失效脫落后,泥水直接進(jìn)入支重輪內(nèi)部,造成軸承潤(rùn)滑油變質(zhì)。同時(shí),固體顆粒進(jìn)入滾動(dòng)軸承滾道加劇軸承磨損,最終使軸承滾珠脫落,滾動(dòng)軸承成為滑動(dòng)軸承并迅速損壞。鏈板的擠壓使端蓋和滾輪不斷發(fā)生變形,軸承和滾輪內(nèi)壁直接互相磨損,最終破碎脫落,見圖3。

圖3 軸承損壞

(3)滾輪磨損。軸承損壞后,滾輪無(wú)法與鏈板接觸面平行接觸,鏈板運(yùn)行不平穩(wěn)加劇滾輪表面的不均勻磨損,嚴(yán)重時(shí)滾輪外壁被磨出較深的溝槽,滾輪內(nèi)壁與軸直接摩擦也加速其磨損,內(nèi)外壁多被磨損成不規(guī)則形狀,見圖4。

圖4  滾輪磨損

(4)軸磨損。軸承損壞后,軸與滾輪內(nèi)壁、支座直接擠壓磨損變形,直至脫落,見圖5。

圖5  軸磨損

1.2原因分析

(1)環(huán)境惡劣是造成支重輪發(fā)生故障的直接原因。該設(shè)備安裝于地下硐室,潮濕環(huán)境和物料撒落現(xiàn)象難以避免,支重輪嚴(yán)重銹蝕,磨損難以控制。

(2)支重輪日常維護(hù)潤(rùn)滑困難是造成故障的主要原因。支重輪要求定期檢查維護(hù),人工注入潤(rùn)滑油脂進(jìn)行潤(rùn)滑。由于現(xiàn)場(chǎng)支重輪安裝于鏈板內(nèi)部,上下鏈板間距不足500 mm,空間狹小,每一排支重輪中間3組只有在長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)拆除3塊以上鏈板時(shí)才能進(jìn)行人工注油,大部分支重輪難以實(shí)現(xiàn)常規(guī)的潤(rùn)滑保養(yǎng)。

(3)磨損的支重輪未能及時(shí)修復(fù)、更換是故障擴(kuò)大的根本原因。支重輪設(shè)計(jì)更換周期為6個(gè)月,實(shí)際使用壽命僅2個(gè)月甚至更短。損壞脫落的支重輪若不及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢出,會(huì)卡在鏈板中間,使板式給料機(jī)因故障停機(jī)。杏山鐵礦僅設(shè)計(jì)了一條主溜井破碎生產(chǎn)線,重型板式給料機(jī)檢停率較低。支重輪維修、更換需停機(jī)放空物料,拆除鏈板,耗時(shí) 4 h以上,緊迫的生產(chǎn)任務(wù)使頻繁損壞的支重輪得不到及時(shí)維修、更換,只能在大部分支重輪嚴(yán)重?fù)p壞后集中進(jìn)行,造成惡性循環(huán)。同時(shí),更換下來(lái)的支重輪大部分已磨損嚴(yán)重,修復(fù)再利用難度很大,價(jià)值低。

2改進(jìn)方案

支重輪損壞是一個(gè)故障累積的過程,根據(jù)原因分析,確定改進(jìn)的切入點(diǎn)是完善設(shè)計(jì)缺陷。

2.1減少和消除故障點(diǎn)

原支重輪機(jī)構(gòu)每組支重輪都會(huì)發(fā)生軸承碎裂、滾輪磨損等故障,發(fā)生故障的概率高;正常運(yùn)行時(shí)需對(duì)130組支重輪位進(jìn)行日常檢查,檢查工作量大。在保證工作需求的基礎(chǔ)上,進(jìn)行以下改進(jìn)。

(1)用實(shí)心通軸支重輪組代替縱向獨(dú)立的支重輪組,固定于通軸上,輪、軸同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng),形成轉(zhuǎn)動(dòng)心軸,將支重輪布置由5縱減至1縱。

(2)增大支重輪直徑,將26排支重輪改為13排,兩側(cè)和中間支重輪的直徑分別增大至280 mm、310 mm。改進(jìn)后,130組支重輪減少到13組,故障點(diǎn)大大減少,從根本上降低了設(shè)備的故障率[1]。

2.2優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

原支重輪受鏈板磨損和擠壓作用,鋼結(jié)構(gòu)支座基礎(chǔ)容易變形開裂。每排5組獨(dú)立的支撐點(diǎn)隨支重輪的損壞很快發(fā)生變化,尤其是中間3組支重輪損壞后,支撐點(diǎn)由5點(diǎn)變2點(diǎn),鏈板失去有效支撐后運(yùn)行不平穩(wěn),容易變形。采取了具體的改進(jìn)措施,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

(1)選取φ120 mm較大直徑的通軸安裝實(shí)心通軸支重輪組,克服重板和物料自重,抗擊鏈板的沖擊和擠壓,保障鏈板支撐點(diǎn)分布均勻。

(2)延長(zhǎng)通軸,利用原有基礎(chǔ)梁將軸承座安裝在鏈節(jié)外側(cè),避免撒落的泥料進(jìn)入,便于潤(rùn)滑油脂的注入和支重輪的拆卸與安裝。

(3)支重輪按原間距布置在通軸上,平鍵聯(lián)接的支重輪周向固定,軸肩+軸肩的軸向固定。

結(jié)構(gòu)優(yōu)化沿用了原基礎(chǔ)槽鋼梁,提高了托鏈承壓效果,有效避免了支重輪受到的干摩擦。

2.3降低維護(hù)維修難度

為方便日常潤(rùn)滑維護(hù)保養(yǎng)及安裝、維修,著重進(jìn)行了以下改進(jìn)。

(1)支重輪采用平輪半體對(duì)開結(jié)構(gòu),雙面夾緊套螺栓固定。拆卸更換時(shí),僅需拆裝兩側(cè)螺栓,由頂絲卸下夾緊套。

(2)固定心軸改為轉(zhuǎn)動(dòng)心軸,支重輪機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)為輪軸同體,中間輪無(wú)需潤(rùn)滑,僅對(duì)兩側(cè)軸承座潤(rùn)滑即可。同軸的實(shí)心通軸支重輪轉(zhuǎn)動(dòng)一致,能夠更好地支撐平衡鏈板。維修時(shí),僅拆除兩側(cè)軸承座就能整體抽出支重輪組。

3改進(jìn)效果

該重型板式給料機(jī)于2013年進(jìn)行以上改進(jìn)后,取得了較為滿意的效果。運(yùn)行810 h、運(yùn)輸?shù)V石57萬(wàn)t后,未發(fā)生故障,預(yù)計(jì)使用壽命在2 a以上。

(1)支重輪組滿足支重承載要求,鏈板運(yùn)行平穩(wěn)。除兩側(cè)支重輪組與托鏈接觸處表面輕微磨損外,其他部位無(wú)明顯變化。重型板式給料機(jī)正常運(yùn)行,設(shè)備完好率由90%~93%提高到99%~100%。

(2)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員可隨時(shí)檢查兩側(cè)軸承,注油潤(rùn)滑等保養(yǎng)維護(hù)工作量大大降低,潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)和效果得到提升。

(3)延長(zhǎng)了支重輪使用壽命和備件使用周期,降低了運(yùn)行成本。一組實(shí)心通軸支重輪組代替10組原支重輪,節(jié)約設(shè)備成本17.16萬(wàn)元。改造前支重輪部分備件消耗高達(dá)0.17元/t,改造后低于0.05元/t。

(4)易發(fā)故障的點(diǎn)位減少,安裝拆卸方便。更換支重輪僅需要拆除兩側(cè)軸承支座,抽出支重輪組,拆除螺栓卸下夾緊套即可。改進(jìn)前后,支重輪工作狀況見圖6。

圖6 改造前后支重輪狀況

4結(jié)論

(1)采用實(shí)心通軸支重輪組代替原重型板式給料機(jī)原獨(dú)立的支重輪、增大支重輪直徑等方法,將原130組支重輪減少到13組,大大降低了故障點(diǎn),明顯改善了支重輪磨損、脫落狀況,設(shè)備完好率達(dá)到99%~100%。軸承座安裝在鏈節(jié)外側(cè),有效避免了撒落泥料的進(jìn)入,方便潤(rùn)滑注油和設(shè)備維修。

(2)該支重輪機(jī)構(gòu)改進(jìn)措施的實(shí)施,在很大程度上完善了設(shè)備缺陷,提升了給料機(jī)適應(yīng)惡劣環(huán)境的能力,在保證鏈板運(yùn)行平穩(wěn)、提高設(shè)備使用壽命及維護(hù)維修便宜性、降低運(yùn)行成本和備件損耗等方面具有顯著效果,值得同行業(yè)借鑒。

參考文獻(xiàn)

[1]董雋瑜,梁志剛.BWJ1 600×10 000重型板式給料機(jī)托輪及槽板的改進(jìn)[J].礦山機(jī)械,2011(5):129-130.

(收稿日期2016-02-16)

張?jiān)品?1978—),男,工程師,064403 河北省遷安市首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦。

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