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趙莊礦一面四巷瓦斯治理實踐

2016-06-02 05:49:34錢志良
現代礦業 2016年2期

錢志良

(煤科集團沈陽研究院有限公司)

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趙莊礦一面四巷瓦斯治理實踐

錢志良

(煤科集團沈陽研究院有限公司)

摘要結合趙莊礦實際情況,提出了“一面四巷”瓦斯治理方案,通過數據分析了應用效果,結果表明,工作面抽采主要以高抽巷和底抽巷抽采為主,其中高抽巷抽采效果主要受泵站與管路情況、抽采負壓、層位選擇以及回采速度影響,也確定了高抽巷合理高度和負壓,對解決綜采工作面和上隅角瓦斯超限問題有重要意義。

關鍵詞一面四巷高抽巷底抽巷瓦斯治理

晉煤集團趙莊煤礦位于長治市長子縣內,現主采3#煤層,該煤層瓦斯抽采率和抽采濃度較低,鉆孔成孔難,由于地質條件復雜、煤層松軟、透氣性極差,易塌孔[1-3],嚴重減緩了掘進速度,造成采掘比例嚴重失調,只通過本煤層和鉆孔抽采已不能滿足安全需求,這與淮南礦區情況類似。為了提高抽采效率并解決工作面上隅角瓦斯超限問題,此次結合淮南“十五”保護層開采瓦斯綜合治理技術,采用“一面四巷”(即工作面2條順槽、高抽巷、底抽巷)治理方式,對治理效果進行分析和研究[4],明確抽采參數,優化抽采設計,使工作面瓦斯含量明顯降低,從而解決綜采工作面和上隅角瓦斯超限問題,其研究成果可以在晉煤集團所屬礦井推廣應用,對安全生產工作具有重要影響和作用。

11307工作面概況

1307工作面設計回采走向長2 084 m,傾斜長233 m,煤層厚4.6~6.1 m,平均厚5.36 m。1307工作面煤炭儲量為319.4萬t,瓦斯儲量為0.4億m3。工作面共布置有5條巷道,分別為13071巷、13072巷、1307底抽巷、1307-2#底抽巷、高抽巷。

初采期間采用“U+L”通風方式,由13071巷進風,13072巷和切眼底抽巷回風,工作面總配風量約5 500 m3/min。當工作面回采至距開切眼60 m時,對1307切眼底抽巷進行密閉,1307工作面采用一進一回U型通風,配風量提升為6 200 m3/min。

圖1 1307工作面高抽巷布置(單位:m)

2瓦斯治理方案

1307工作面采用“一面四巷”瓦斯治理模式,本煤層主要采用高負壓抽采;鄰近層抽采主要分為高抽巷和底抽巷瓦斯抽采模式,高抽巷抽采裂隙帶及采空區瓦斯,底抽巷布置穿層鉆孔對工作面進行覆蓋抽采[5]。

2.1高抽巷密閉抽采

高抽巷位于3#煤層上方,沿著上部石灰巖底部掘進,主要負責抽采采空區和鄰近層瓦斯,該巷距13072水平距離約25 m,與3#煤層間距約28.26~61.63 m(不包含開口階段)。高抽巷開口位置位于1104巷,在密閉空間里嵌入2條抽放管路,連接到抽放系統當中,進行全程密閉抽放。高抽巷道全程密閉抽采可以保障整個工作面的采空區卸壓抽放。高抽巷布置見圖1。高抽巷采用高負壓抽采,φ1 020 mm 管路,10 kPa左右。具體參數根據現場情況進行試驗調整。

2.2本煤層抽采

回采工作面采用順層鉆孔抽采,雙向交叉布置,工作面兩側順槽相向施工。鉆孔間距為2 m,孔深120 m,傾角與煤層傾角保持一致;所有鉆孔與順槽呈90°夾角布置,終孔直徑為94 mm;設計負壓范圍為13k~20 kPa。封孔材料選用水泥砂漿。

掘進時,在綜掘面向巷道前方及兩側布置鉆場,施工抽采鉆孔,鉆場高3 m,寬3 m,深4 m。鉆場及掘進面迎頭各布置10個鉆孔,呈三花形雙排布置,鉆孔間距為0.5 m,鉆孔長200 m;橫川煤柱施工50~60個鉆孔,呈三花形雙排布置,鉆孔間距為1~2 m,鉆孔深200 m。

2.3底抽巷抽采

1307底抽巷位于工作面下方,采用5 m×5.9 m的網格式穿層鉆孔來掩護1307工作面150 m煤體。每個截面左右幫各布置一組鉆孔,每組6個,2個在掘進巷道內部,其余在巷道兩側,遠孔距巷幫水平距離為20 m。

3本煤層瓦斯抽采分析

目前為止,13072巷共計施工抽放鉆孔2 096個,進尺285 268.5 m,工作面回采前累計抽采時間為1 486 d,抽采量約835萬m3,抽采濃度為8%~10%,日抽放量為1 000 m3左右。

13071巷共施工鉆孔1 664個,進尺176 250 m。工作面回采前累計抽采時間為1 142 d,抽采量約600.5萬m3,抽采濃度為10%~15%,日抽放量在1 300 m3左右。

本煤層預抽主要采用高負壓抽采,由于3#煤層透氣性較差,抽采濃度較低,從日抽放量上來看,也遠沒達到理想的效果。

4鄰近層瓦斯抽采分析

4.1高抽巷抽采情況

截止2015年6月16日,1307工作面機頭已累計推進1 029 m,機尾累計推進1 038 m,1307高抽巷相應層位在52 m左右。高抽巷累計抽采量為1 161.9 萬m3,抽放量為47 000 m3/d左右,抽放濃度為5%~18%,一般為10%左右。從近期檢測效果來看后續回采抽放量還有可能繼續提升。

4.1.1泵站及管路調試優選

高抽巷從2014年9月起已累計抽放約10個月,2014年9月、10月,高抽巷抽采系統與本煤層共用一套系統,接在φ1 020 mm管路上,采用的是高負壓抽采,而高抽巷的位置在采空區的垮落帶邊緣,主采采空區和裂隙帶瓦斯,不僅造成本煤層抽采受影響,高抽巷的抽放量由于與本煤層分配的原因也相對較少。10月末至11月初,井下所有抽采系統全部接到φ1 020 mm管路上,雙泵運行,高抽巷負壓在5 kPa左右,標況混量為160 m3/min,混量較小,抽采效果自然不好。11月對抽采系統進行了3次調整,高抽巷調整到φ560 mm抽采管路上,雙泵運行;高抽巷口雙管路同時打開,560 mm和1 020 mm系統同時帶高抽巷;高抽巷調整到φ1 020 mm抽采管路上,單泵運行;標況混量與負壓同上類似,也沒達到相應要求,效果不是很理想。從2014年12月至今,高抽巷調整為φ1 020 mm抽采管單獨抽采,雙泵運行,該階段抽采混量逐步提升,抽采負壓維持在10 kPa左右,抽采瓦斯量隨著開采速度的不同一般為40 000~60 000 m3,回風巷和上隅角瓦斯濃度滿足要求。綜合分析得出,當采用1 020 mm抽采系統單獨抽采1307高抽巷、地面雙泵運行時,可以實現抽采效果最大化。

4.1.2抽放負壓

圖2和圖3為選取代表性的標況混量和抽采量與抽采負壓關系圖。在外部環境相近的情況下,抽采負壓主要影響高抽巷的混量,抽采負壓逐漸增大,高抽巷的標況混量也逐漸遞增;采用同樣的抽采系統、相近的回采量以及高抽巷層位、通風方式和配風量,由于層位較低,抽采大部分為空氣,可以確定層位較低時高抽巷合理的瓦斯抽放負壓在5k~8 kPa。

圖2 1307高抽巷抽采負壓與標況混量關系

圖3 1307高抽巷抽采負壓與日抽放量關系

4.1.3布置層位

已有研究表明高抽巷布置在裂隙帶內抽采效果最佳[6],從現場來看,1307高抽巷基本處在裂隙帶范圍內。當處在裂隙帶和垮落帶邊緣時(9月5日—11月18日),高抽巷距3#煤約35 m,高抽巷平均日抽采量為28 800 m3,甚至比停采時日平均抽采量還少;而當層位上升至40~50 m(11月18日—4月2日,5月30日—6月16日),高抽巷平均日抽采量分別為46 500和54 000 m3,所以在趙莊礦這種條件下,高抽巷層位宜布置距3#煤層至少40 m以上。

4.1.4回采速度

回采速度關系到工作面產量和工作面瓦斯涌出量,工作面產量提高,涌出量必然增大,高抽巷所抽瓦斯量也自然提升。

4.2底抽巷抽采情況

1307-2#底抽巷從2013年10月27日抽采,截止2015年2月5日,累計抽采量為233.43萬m3。9月5日1307工作面開始回采,2#底抽巷累計抽采量為104.92萬m3,平均日抽采量為6 813 m3。

根據圖4分析可知,1307工作面回采前2#底抽巷日抽采量在5 000 m3左右,回采過程中,隨著工作面的持續穩步推進,2#底抽巷的抽放濃度穩定在30%左右,目前日抽放量在7 500 m3左右,最高時日抽放量達到9 971 m3。根據回采以來觀測的數據情況來看,2#底抽巷穿層鉆孔在距離工作面約30 m左右,由于受工作面采動影響,煤體泄壓,煤層透氣性增加,鉆孔濃度逐步上升,在鉆孔距工作面5~30 m,鉆孔濃度相對較高,但是波動起伏較大,在工作面距鉆孔5 m左右時,大部分鉆孔濃度急劇下降,待工作面推過鉆孔后,鉆孔抽采濃度下降,前期將鉆孔拆除,但是工作面采空區的瓦斯通過頂板裂隙和鉆孔涌入到巷道內,瓦斯較大,隨后退后拆除鉆孔,并將鉆孔進行封堵,確保了巷道內的瓦斯處于0.8%以下。

圖4 1307-2#底抽巷抽采量與時間關系

5瓦斯綜合治理效果

經統計分析,1307工作面回采時,絕對瓦斯涌出量約80 m3/min,而風排瓦斯量約50 m3/min,高抽巷抽采量約38 m3/min,底抽巷約3 m3/min,本煤層預抽約1 m3/min。從瓦斯抽采分布來看,解決瓦斯排放的途徑主要為風排和高抽巷抽采,統計篩選出趙莊礦1307工作面正常產量(8 000~10 000 t/d)無超限的日抽放數據(圖5、圖6)。

圖5 高抽巷日抽放量隨時間關系

圖6 風排瓦斯隨時間關系

從圖5可以看出,除了初期抽采系統調整外,若保證8 000~10 000 t/d產量且上隅角瓦斯不超限,高抽巷抽放量需在40 000~60 000 m3/d,平均為50 000 m3/d,若產量提升日抽放量還需適當提高。

從圖6可以看出,在保證日產煤量達標的情況下,所需風排瓦斯量為40~50 m3/min,瓦斯基本不超限。風排和高抽巷是瓦斯排放的主要途徑,兩者也是相輔相成的,由于受層位、負壓巷內積水等原因影響,高抽巷抽放量不能一直增大,當風排量與高抽巷抽采量同時滿足上述條件時,上隅角以及回風巷瓦斯基本不超限。

6結論

(1)趙莊礦“一面四巷”抽采方式主要以高抽巷和底抽巷抽放為主,本煤層抽采效果較差。

(2)高抽巷抽采效果主要與泵站和管路情況、抽采負壓、層位選擇以及回采速度有關。

(3)趙莊礦高抽巷采用φ1 020 mm抽采系統單獨抽采,并配合地面雙泵運行時,抽采效果最佳。當高抽巷層位較低時其合理抽采負壓為5k~8kPa,高抽巷層位距3#煤層應不小于40 m。

(4)底抽巷在受采動影響時抽采效果較好,平均日抽采量為6 813 m3。

(5)1307工作面正常產量為8 000~10 000 t/d時,需同時滿足風排瓦斯量為40~50 m3/min,高抽巷日抽采量為40 000~60 000 m3,上隅角以及回風巷瓦斯基本不超限。

參考文獻

[1]司瑞江.趙莊煤業礦井瓦斯涌出量預測的實踐與探究[J].山西煤炭,2014(9):23-25.

[2]司瑞江.趙莊煤業井下瓦斯抽采技術優化[J].現代礦業,2013(6):73-74.

[3]王蔚,王筱超,張曉剛.趙莊煤礦煤層瓦斯賦存的影響因素[J].煤炭科技,2012(1):96-97.

[4]胡圣鵬.采煤工作面上隅角瓦斯積聚成因與處理對策[J].煤炭技術,2006(5):62-63.

[5]鄧中.低透氣性煤層群首采關鍵層卸壓瓦斯綜合治理技術[D].合肥:安徽建筑大學,2011.

[6]李青柏,李文洲.高抽巷布置優化設計及分析[J].煤礦開采,2010(10):28-30.

(收稿日期2015-11-12)

錢志良(1987—),男,助理工程師,110016 遼寧省沈陽市。

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