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煤礦井下中央水泵房自動化排水系統(tǒng)優(yōu)化

2016-06-02 05:56:26李偉峰
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年2期
關(guān)鍵詞:指令煤礦優(yōu)化

李偉峰

(同煤國電同忻煤礦有限責任公司)

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煤礦井下中央水泵房自動化排水系統(tǒng)優(yōu)化

李偉峰

(同煤國電同忻煤礦有限責任公司)

摘要某礦原有中央水泵房排水系統(tǒng)自動化程度較低,隨著礦井開采強度的增加,已不能適應(yīng)礦井正常生產(chǎn)時的排水要求。結(jié)合實際情況,對中央水泵房排水系統(tǒng)進行自動化優(yōu)化,使用1 a以來未出現(xiàn)任何故障,及時排出了礦井水,節(jié)省開支1 700萬元,性能穩(wěn)定、可靠,經(jīng)濟效果顯著,自動化程度進一步提高,排水能力進一步增強,滿足礦井正常生產(chǎn)時的排水要求和突發(fā)事故時的應(yīng)急要求。

關(guān)鍵詞中央水泵房排水系統(tǒng)自動化

在煤礦井下生產(chǎn)過程中,排水系統(tǒng)(尤其是中央水泵房系統(tǒng))安全高效運行對礦井正常生產(chǎn)具有十分重要的意義。排水系統(tǒng)的主要作用有以下3點:及時排出井下正常涌水,處理涌水高峰期的礦井水,有效排出透水事故時的大量礦井水。當前國內(nèi)很多礦井中央水泵房排水系統(tǒng)自動化水平低下,致使其排水能力和應(yīng)對突發(fā)透水事故的能力較差[1-5],因此,結(jié)合某礦井下中央水泵房自動化排水系統(tǒng)實際進行整體優(yōu)化具有重要意義。

1礦井及排水系統(tǒng)概況

某礦建于1988年,1994年正式生產(chǎn),礦井核定生產(chǎn)能力為70萬t/a,具有中等類型地質(zhì)構(gòu)造,主要為奧灰含水層。通過數(shù)據(jù)分析,隨著開采的不斷推進,本礦井涌水量不斷增加(表1),給現(xiàn)有排水系統(tǒng)帶來了較大壓力。

萬m3/d

礦井排水系統(tǒng)存在的問題:

(1)由于水泵距電機啟動裝置較遠,中間設(shè)定太多環(huán)節(jié),水泵的開停需要多人協(xié)調(diào)完成,效率低下且安全隱患較大。

(2)水泵排水過程中,難以實時監(jiān)測水倉水位、水泵等設(shè)備的運行情況。

(3)礦井采用繼電器控制排水系統(tǒng)落后,隨著開采深度的增加,涌水量增加,難以滿足礦井的排水要求和突發(fā)透水事故時的應(yīng)急排水要求。

(4)排水泵房等一部分環(huán)節(jié)的工作仍主要依賴于人工操作,難以針對井下的涌水情況迅速做出相應(yīng)排水操作。

2自動化排水系統(tǒng)功能需求

自動化排水系統(tǒng)首先通過傳遞指令確定中央水泵房的實際情況,而后發(fā)出相應(yīng)的控制指令,以控制水泵房的排水過程。中央水泵房系統(tǒng)的高度自動化的實現(xiàn)必須減少人工操作等中間環(huán)節(jié)。因此,中央水泵房有效排水的關(guān)鍵是具有以下3種連續(xù)性功能:自動監(jiān)測功能、自動控制功能、自動執(zhí)行功能。監(jiān)測功能是指中央水泵房系統(tǒng)能夠?qū)χ醒胨畟}、系統(tǒng)設(shè)備等的實際運行情況進行實時記錄,并通過相關(guān)指令傳輸至系統(tǒng)控制中心;控制功能則是根據(jù)系統(tǒng)中心接收的指令,通過邏輯程序分析而向中央水泵房等發(fā)出相應(yīng)控制指令;執(zhí)行功能則是根據(jù)系統(tǒng)中心發(fā)送的控制指令進行相應(yīng)操作[6-7]。

3自動化排水系統(tǒng)優(yōu)化

3.1系統(tǒng)優(yōu)化原則

(1)盡可能地提高中央水泵房排水系統(tǒng)的機械自動化水平,結(jié)合水泵數(shù)量和性能,進行智能優(yōu)化控制,提高排水效率,節(jié)省電能,減少成本[8]。

(2)增加自動報警模式,以快速確定設(shè)備發(fā)生故障的位置,便于快速修復,提高系統(tǒng)可靠性。

(3)不影響礦井正常生產(chǎn),不對井下環(huán)境造成影響。

(4)加強對水泵等電機設(shè)備的保護,延長其使用壽命。

(5)強化系統(tǒng)應(yīng)對透水等突發(fā)事故的能力,保證礦井安全生產(chǎn)。

3.2系統(tǒng)優(yōu)化

排水系統(tǒng)自動化的高度實現(xiàn)主要取決于及時準確確定水倉的水位、系統(tǒng)設(shè)備的運轉(zhuǎn)等情況,可通過相應(yīng)的傳感器(溫度、液位等傳感器)來確定,并將之轉(zhuǎn)化為相應(yīng)指令傳送至系統(tǒng)控制中心,系統(tǒng)控制中心再發(fā)出執(zhí)行指令。中央水泵房自動化排水系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 中央水泵房自動化排水系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)

由圖1可知,控制分站是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),起著承上啟下的作用,即既能實時接收各種傳感器轉(zhuǎn)化來的指令,并發(fā)出控制指令,又能將水泵運行等情況傳輸至上位機,并受上位機的控制。由此可實現(xiàn)對井下中央水泵房的排水遠程控制。

3.2.1系統(tǒng)通信模式及上位機優(yōu)化

優(yōu)化后的系統(tǒng)以O(shè)PC技術(shù)為通訊標準,提高了數(shù)據(jù)的提取和傳送效率;設(shè)置PROFIBUS-DP總線,以實現(xiàn)ET200M與PLC交流信息,采用CPU315-2DP替代原控制單元CPU,同時安設(shè)CP343-1模塊通訊處理器。以工業(yè)以太網(wǎng)方式實現(xiàn)PLC與上位機的連接,傳輸介質(zhì)采用性能優(yōu)越的光纖,PLC端安設(shè)光發(fā)送機,交換機端安設(shè)光接收機。系統(tǒng)設(shè)置2臺上位機,分別為主站和備站,一臺用于客戶端,一臺用作主服務(wù)器,兩者互為備用,大大增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性。在地面設(shè)置上位機系統(tǒng),形成地面控制操作中心,以控制井下水泵的開停[9]。

3.2.2控制箱優(yōu)化

中央水泵房安裝一臺控制箱,采用PLC控制,PLC接收來自傳感器的信息,根據(jù)給定的程序?qū)崿F(xiàn)對水泵的控制,并將其運行情況傳至地面控制中心。此外,控制箱具有隔爆性能。

3.2.3冗余工業(yè)以太網(wǎng)

為安全起見,采用礦用隔爆型以太網(wǎng)交換機。以太網(wǎng)交換機內(nèi)部安設(shè)有2個重要部分:數(shù)據(jù)光端機、視頻光端機,可直接將PLC等設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為光信號,并傳送至地面控制中心(上位機)。以太網(wǎng)交換機采用EDS-728模塊替代原有模塊,增加4個千兆端口,并配置24個快速以太網(wǎng)端口,這種配置有利于后續(xù)的擴容工作。

3.3系統(tǒng)運轉(zhuǎn)

本系統(tǒng)中心控制分站采用PLC,承擔信號的輸入輸出。操作人員可根據(jù)PLC接收的來自于水泵客戶端的指令控制水泵運行。此外,PLC還能通過通信網(wǎng)絡(luò)以指令的形式將水泵機組的運轉(zhuǎn)情況傳輸至地面控制中心系統(tǒng),地面管理人員實時掌握井下各排水設(shè)備運行狀態(tài),還可根據(jù)設(shè)備的具體情況,實現(xiàn)對井下設(shè)備的遙控。

4應(yīng)用效果

本系統(tǒng)采用了較為先進的工業(yè)控制技術(shù)和軟件,能較好承擔井下正常排水工作和處理最大涌水的情況,滿足礦井排水要求。自2014年使用以來,未出現(xiàn)任何故障,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性較高。本系統(tǒng)共計9臺水泵,初期改造成本為1 900萬元,即購置成本1 100萬元,配套工程建設(shè)成本800萬元。系統(tǒng)優(yōu)化后,雖然折舊費和維護費略有上升,但電費和其他費用卻大大減少,年均節(jié)約費用約1 700萬元(表2),經(jīng)濟效益顯著。

表2系統(tǒng)優(yōu)化前后費用對比

萬元/a

5結(jié)論

優(yōu)化后的系統(tǒng)可結(jié)合水倉等實際情況排水,具有較高的自動化水平,簡化了操作,增強了突水等事故應(yīng)急能力;系統(tǒng)安裝了故障報警裝置,提高了系統(tǒng)的檢修效率,具有較高的穩(wěn)定性和可靠性;與原系統(tǒng)相比,優(yōu)化后的自動化排水系統(tǒng)排水能力大大增強,減少了許多中間環(huán)節(jié),耗電量大大降低,極大地節(jié)約了成本,達到了安全、高效、降本的目的。

參考文獻

[1]王志國,郭峰.煤礦中央水泵房自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J].工礦自動化,2011(6):76-77.

[2]尹文波,張魯花,張惠民.煤礦井下中央水泵房自動化控制系統(tǒng)設(shè)計[J].煤礦機電,2010(2):13-16.

[3]王新環(huán),周飛,張宏偉.一種煤礦井下中央水泵房的自動控制系統(tǒng)[J].煤礦機電,2012(3):88-90.

[4]仇安東,李慧.礦井中央水泵房無人值守地面遠程集中控制可行性研究[J].電子世界,2013(10):114.

[5]張杰.邢東礦井下超遠超深距離排水控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究[J].煤炭與化工,2015,38(10):123-125.

[6]齊群.基于PLC的煤礦井下排水泵監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].電子技術(shù)與軟件工程,2015(18):153.

[7]汪順民.井下排水自動化監(jiān)控系統(tǒng)在礦山的應(yīng)用[J].有色金屬文摘,2015,30(4):90.

[8]王光普,陸振新.智能化自動化控制技術(shù)在煤礦井下主排水系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].煤炭科技,2015(3):33-34.

[9]張廣龍,史麗萍.礦井中央水泵房綜合自動化系統(tǒng)的設(shè)計模式[J].煤礦機電,2005(4):8-10.

(收稿日期2015-11-15)

李偉峰(1985—),男,助理工程師,037003 山西省大同市。

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