王志剛

摘 要:通過焦化廠煉焦系統的一次限產,探討分析焦爐煤氣熱值下降的原因,提出相應的解決辦法,避免煤氣熱值下降給后續冶煉系統帶來風險。
關鍵詞:焦爐煤氣;熱值;可燃成分;爐頂空間溫度
1 異常情況過程簡介
2015年中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動期間,因環保壓力,9月1日開始某焦化廠響應某市應急預案實行悶爐限產。結交時間逐步延長到40h以上。9月4日開始逐步恢復生產,9月8日恢復到正常水平。其間,后續用戶都有不同程度的減產停產。
2 焦爐煤氣的取樣成分分析及比較
經煤氣取樣化驗分析(參見表1),悶爐后焦爐煤氣熱值逐漸下降,到9月2日明顯下降。焦爐煤氣中的最主要成分之一甲烷最低值只有標準值的55%,氫氣含量最低值只有標準值的77%。由于兩個高熱值的成分少,焦爐煤氣熱值最低值只有 12222kJ/m3(正常值為17 228kJ/m3)。
3 焦爐煤氣熱值下降的原因分析
正常情況下:從每個炭化室逸出的焦爐煤氣的組分是隨結焦時間的不同而不同的,但因煉焦操作是一個連續過程,所以整座焦爐發生的焦爐煤氣的組分基本上是穩定的,不會有太大變化。但如果煉焦生產操作發生異常,不能正常按計劃出焦、裝煤,其焦爐煤氣組成和發生量也會隨之發生變化。
現在,我們就從悶爐限產的情況來分析一下:
(1)因悶爐限產,不對焦爐進行出焦和裝煤的操作,導致焦爐煤氣在炭化室內停留的時間延長,致使焦爐煤氣中的高熱值成分(如苯族烴、酚等)發生進一步分解,變相增加了焦爐煤氣的發生量。……