王建剛 歐陽曉理 丁爽



摘 要:分揀、壓實、打包裝置是核電廠用于處理放射性固體廢物的重要設備之一。核電廠產生的劑量率低于2 mSv/h的技術廢物,經初次分揀后,被運輸至廢物處理輔助廠房,通過分揀、壓實、打包裝置進行處置,制成金屬桶餅,并將其固定在400 L金屬桶中。由于該裝置操作較復雜,通過參照、對比同行電廠操作經驗與該裝置標準操作流程,在保證工作現場安全、可控的條件下,總結歸納適用于該電廠的操作方式,提高現場工作效率,保證設備、電廠運行經濟利益最大化。
關鍵詞:壓實 廢物 操作 經濟 利益
中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)05(a)-0068-03
1 概述
1.1 放射性固體廢物處理簡介
核電廠運行和維修過程中產生的放射性固體廢物,可以分為工藝廢物和技術廢物。工藝廢物主要包括放射性廢樹脂、濃縮液和化學廢液、廢過濾器芯子等,技術廢物主要是指雜項干廢物,包括維修活動所產生的抹布、塑料、紙、口罩、衣服等。
由于技術廢物產生量較其他固體廢物產生量多,每年約280 m3,且其中約85%為可壓實的。因此大部分新建電廠均配備了分揀、壓實、打包裝置(以下簡稱SCGP裝置)進行處理,用來對可壓縮的技術廢物和過濾器芯子進行超級壓實,以減少放射性廢物貨包的產生量。
1.2 SCGP裝置操作流程簡介
SCGP裝置主要功能包含分揀、干燥、壓實和打包雜項干廢物,灌漿固定不可壓實雜項干廢物,干燥、壓實和打包表面劑量率≤2 mSv/h的廢過濾器芯子及暫存待處理的放射性廢物及整備后的廢物桶等。
標準處理流程如圖1所示。
具體處理步驟如下。
步驟1:準備200 L、400 L空桶,將其放置于運輸輥道。
步驟2:廢物的分揀。區分濕廢物、可壓實廢物、不可壓實廢物與不可識別的廢物,將各類廢物投放至相應的收集桶中。
步驟3:將濕廢物運輸至兩桶干燥器內進行烘干。
步驟4:裝有可壓實廢物200 L桶進行初級壓實。
步驟5:將200 L桶進行封蓋。
步驟6:將200 L桶進行超級壓實成金屬桶餅。
步驟7:桶餅進入優選臺,結合桶餅高度、重量,被自動分選并裝入400 L桶內。
步驟8:對400 L桶進行水泥灌漿、固定。
步驟9:對400 L桶進行手動封蓋。
步驟10:對400 L桶進行劑量檢查。
步驟11:對400 L桶進行養護、暫存。
1.3 SCGP裝置能力簡介
根據前期調研同行電廠相關設備運行情況,結合福清現場調試經驗,如果按照整條生產線標準工作流程即各工作站同時運行的操作模式,很難滿足技術規格書“一班(8 h)時間內產生8個400 L金屬桶貨包”的要求,生產線運行效率較低,很難滿足電廠放射性固體廢物處理運行需求,并將造成電廠經濟利益的損失。該文將從制約其運行效率的方面進行分析,查找限制因素,優化操作流程,實現電廠經濟利益最大化。
2 SCGP裝置操作優化分析
2.1 制約因素分析
考慮到SCGP裝置設備的運行工藝和耗材貯存期限、人力成本等因素,同時經過前期調研,如果按照上述的整條生產線各工作站同時運行的操作模式,將造成生產線運行效率降低,無法滿足電廠放射性固體廢物處理運行需求,并將造成電廠經濟利益的損失。下面,我們將從制約其運行效率的幾個方面分析,查找限制因素,優化操作流程,規避上述風險。
2.1.1 運行工藝限制
制約SCGP裝置速率的因素,主要有分揀臺的分揀速率,因為該裝置除分揀臺以外,其他設備均為自動或半自動操作,提升設備工作效率空間不大。分揀臺為人工操作,其工作效率的提升受限于現場濕廢物產量、含水量及現場廢物分類投放執行情況的影響較大,提升分揀臺的工作效率,難度也較大。
2.1.2 耗材貯存周期短
根據電廠運行經驗以及設計文件,兩臺機組每年SCGP裝置處理約400個200 L桶的可壓實的廢物。若采用SCGP裝置標準的操作方式,現場調試時該裝置處理速率約為每個工作日2個400 L桶(約6個200 L桶)。處理完成上述廢物量所需時間約:
根據以往采購經驗,耗材水泥的保質期為3個月,且每次采購數量不得少于20 t。若扣除水泥的生產、運輸等時間,水泥到達現場后,用于現場使用的時間約2個月,由于T1>2個月,所以采購的水泥在廢物還未全部處理完成時就已失效,造成水泥的大量浪費。若分批次采購水泥,水泥過期的風險降低,但導致水泥運輸費用的增加,同樣降低電廠的經濟利益。所以,需找到合適的方法、時間,集中采購、使用耗材,防止耗材過期,減少浪費。
2.1.3 人力資源的限制
按照設備廠家人員建議及調試經驗,SCGP裝置操作時,每班需6~7名熟練的操作員(廠房工藝設計說明書是7人)。考慮到核電現場工作實際情況,需每天抽出7人進行SCGP裝置操作,勢必對其他工作增加壓力,影響工作計劃,增加電廠運營成本。所以,我們需要盡可能尋找減少人力需求的操作方式,降低人力需求,保證現場工作有序開展。
綜上所述,為規避水泥過期的風險,減少人力需求,需統籌優化SCGP裝置操作流程,以便提高該裝置處理效率,減少電廠資源浪費,提高電廠經濟利益。
2.2 操作流程優化
為避免耗材、人力等資源的浪費,通過前期調研并結合現場實際工作經驗,將SCGP裝置操作方式優化為階段性操作,規避水泥等耗材過期的風險,降低人力需求的壓力。
操作流程階段化主要是指將SCGP裝置操作流程劃分為2個階段。第一階段為步驟1~步驟8,包括分揀、壓實、裝桶、暫存,即將放射性固體廢物裝入200 L金屬桶,經過分揀、烘干、初級壓實、超級壓實后,成為金屬桶餅,通過優選臺將其放入400 L金屬桶中,然后將400 L金屬桶通過運輸輥道運至QS130房間暫存。循環上述流程,直至現場廢物處理完畢或金屬桶使用完畢。第二階段為步驟8反運行,包括金屬桶返運、灌漿、檢測、暫存養護,即將QS130房間暫存的裝有金屬桶餅的400 L金屬桶返運至水泥灌漿站進行灌漿固定,然后進行封蓋,檢查輻射劑量,并運至QS130房間暫存、養護,直至該批金屬桶全部固定完畢,養護完成后將所有固定好的金屬桶運至QT廠房。
2.3 適用分析
2.3.1 設備性能
經過分析及現場測試,SCGP裝置操作具備一定的靈活性,在不違背安全運行的基礎上,可根據操作人員的需求,將步驟1~11可調換搭配,且相關輥道具備正反轉運輸的能力。
2.3.2 暫存場地容量
通過SCGP裝置將貯存一段時間的放射性廢物全部進行分揀、壓實,并裝入400 L金屬桶后,此時的400 L金屬桶暫存于QS130房間(房間名稱:鋼桶廢物包暫存間),此時約產生鋼桶數量M1:
由于M2>M1,QS130房間貯存容量可以滿足SCGP裝置操作流程優化后的使用要求。
3 優點分析
SCGP裝置操作方式優化為階段性操作后,其具備以下幾個優點。
3.1 規避水泥等耗材存儲期限
通過SCGP裝置將貯存一段時間的放射性廢物全部進行分揀、壓實,并裝入400 L金屬桶后,此時的400 L金屬桶暫存于QS130房間,可根據QS130房間暫存的金屬桶的數量可以準確計算所需水泥用量。
待水泥等耗材到貨后,可持續對金屬桶進行水泥固定,根據同行電廠經驗,該階段處理速度約20個/d,完成上述廢物量所需時間T2為:
=≈7天
T2遠小于水泥的存儲期限(3個月),故采用該方式SCGP裝置操作,可規避水泥過期的風險,減少電廠資源浪費。
3.2 工作持續時間減少
采用優化流程后,根據調試經驗及其他電廠相關經驗,第一階段每天可完成9個400 L金屬桶的分揀、壓實、裝桶、暫存,所以第一階段持續時間T3為:
第二階段持續時間T2為7天,處理此批廢物所需時間約為T4=T2+T3=2.34月所以SCGP裝置操作方式優化后,處理相同的廢物量所需時間小于優化之前的處理時間,降低工作人員疲勞程度。
3.3 人力資源需求量小
采用優化后的操作流程,第一階段只需5人,第二階段只需4人,而優化前都需要7人。SCGP裝置操作流程優化后,人數節省2~3人。由于SCGP裝置操作流程優化后,工作所需人力資源減少,降低了現場其他工作的壓力。
4 結語
通過上述比對分析,SCGP裝置采用優化后的“階段性操作方式”,未改變單個設備的操作模式,主要是對整套裝置操作流程進行統籌優化,所以該裝置的操作安全、可控,同時可有效規避和降低耗材過期、人力需求量大等制約因素,并且節約大量工作時間,減少二次廢物(工作服、鞋套等)的產生量,節約電廠資源及用人成本,保證電廠運行經濟利益最大化。
參考文獻
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