雷濤


摘 要:基于轉爐吹氧曲線,采用多變量分期段控制方式完成對汽包的自動補水過程,根據吹氧曲線計算各段的給水量,并通過對蒸汽流量、液位、給水流量等參數組成整套控制系統實現汽包的自動補水,減少工作強度,增強了設備安全穩定,避免了重大事故發生,節能環保。
關鍵詞:轉爐汽化鍋爐 工藝 自動補水 汽包水位
中圖分類號:TF748 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)06(a)-0034-02
轉爐汽化鍋爐是煉鋼工業生產中用于煙道冷卻的重要動力設備,它是利用接近飽和溫度的軟化水在汽化時大量吸收熱量的原理,使高溫工作下的煉鋼轉爐煙道得以冷卻,產生的蒸汽進行余熱回收發電,因此轉爐汽化鍋爐也叫轉爐煙道余熱鍋爐。汽化鍋爐內的軟化水通過自循環用于冷卻煙道,產生大量的蒸汽,蒸汽被回收,鍋爐內的水量會越來越少,需要工作人員及時地給鍋爐汽包內補水,保證足夠的水量用于煙道的冷卻。鍋爐內水量的多少是通過鍋爐液位來體現的。
1 現狀
目前崗位人員在給水泵長期運轉下,通過控制給水調節閥開度進行補水。只要轉爐煉鋼,崗位就必須時刻操作給水調節閥維持水位在一定范圍內。但水泵長期運轉,耗電量大,泵損壞頻率高。同時轉爐吹煉過程,是一個溫度巨變的過程,鍋爐內是汽水混合物的沸騰狀態,且鍋爐內壓力高低變化不定,檢測液位的儀表不能夠準確地檢測水位,崗位無法準確進行補水,只能根據實際經驗,計算時間進行補水。這樣就造成了每個爐子必須有專人進行補水。而且還需要有經驗的老師傅帶著學徒一起操作。這種補水方法及設備浪費人力物力極其嚴重,影響了成本的運營。
2 新的補水方法
該方法是基于轉爐吹氧曲線,采用多變量分期段控制方式完成對汽包的自動補水過程,根據吹氧曲線計算各段的給水量,并通過對蒸汽流量、液位、給水流量等參數組成整套控制系統實現汽包的自動補水。
具體方案介紹如下。
2.1 主要控制過程理論介紹
理念是根據吹氧過程進行工藝分段,將總的蒸汽消耗量通過PLC計算公式換算成水的質量,通過這個變量控制變頻和PLC系統為汽包進行補水,并根據液位值進行微調,使液位保持在設定值附近。為了保證補水流量的穩定、精確,我們使用變頻閉環調速系統,保證壓力一定的情況下,得到準確的給水流量。當然蒸汽流量的計算,我們不僅依靠理論計算其理論值,還要通過應用自己的經驗值和自己的理論公式去模擬,驗證真正的實際值,減小差距。在吹煉時期,液位會有很大的虛假液位,一般比實際液位要大,就這個問題,我們通過汽包溫度、壓力、平衡器的液位做一個修正、對比,使其能夠做一個有力的參考液位。通過蒸汽質量的計算、液位的比較,實時準確地進行補水,采取實時和累積的雙調節修正,能夠完全在自動的情況下實現水位的穩定。
工藝控制流程的實現如圖1所示。
2.2 工藝過程理論實現介紹
將轉爐煉一爐鋼的過程分為吹煉期和非吹煉期(平衡期)。吹煉期根據吹氧曲線我們將吹煉過程分為一期、二期、三期、四期。注包裝置工藝如圖2所示。
在正常的汽包吹煉期時,當汽包內壓力超過蒸汽回收壓力設定值P1時控制儀表1給余熱回收調節閥F1信號閥門開啟,進行余熱回收,同時通過各儀表測出蒸汽的流量Q1,壓力P1及溫度T1;當汽包內壓力超過放散設定壓力P2時控制儀表2給放散閥信號,閥門開啟,開始進行放散,同時可以測出放散時蒸汽的流量Q2、壓力P2、溫度T2,并將所測出的各種參數傳給PLC,通過計算公式計算出汽包總的蒸汽消耗量,換算成水的質量M,通過對M值的變化趨勢的檢測控制補水調節閥給汽包進行補水,通過補水流量計測得的流量M3與M進行比較快速給汽包進行補水從而保證一定的水位。在對蒸汽質量的計算上我們進行經驗值的修整,從而保證質量計算的準確性。同時我們采用時間段對蒸汽質量不停計算,得到其與給水量的偏差,適當調整給水閥的開度,保證進水質量與蒸汽質量平衡。然后我們通過變頻器控制水泵電機自動運轉,實現實時準確補水。當吹煉結束后汽包內水位將會進入一個相對平穩期,此時的水位與設定水位值進行比較得出偏差,再對補水調節閥進行微調使水位保持在設定值附近,假如液位高于設定值系統將此次超出的水量通過PLC控制程序自動加入下一次的吹煉過程中,保持汽包液位的穩定。
3 實際效果
在吹煉期的4個過程中,我們根據吹氧量的反應劇烈程度、產生的熱量不同,進行給水量的實時修正,這樣就可以真正保證汽包水位的穩定性。該方法所需設備簡單,PLC控制系統、變頻調試系統、轉爐冶煉工藝信號參數即可實現全套過程,安全可靠。
參考文獻
[1] 潘永湘.過程控制與自動化儀表[M].機械工業出版社,2011.
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