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加熱爐換熱器的改造與應(yīng)用

2016-05-30 02:03:20王巨川劉陽董光杜勝民
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2016年18期
關(guān)鍵詞:改造

王巨川 劉陽 董光 杜勝民

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.043

摘 要:在過去,國(guó)家一直利用加熱爐換熱器去生產(chǎn)產(chǎn)品,在生產(chǎn)的過程中注重產(chǎn)品的數(shù)量,而忽視了由于加熱爐換熱器的結(jié)構(gòu)不合理所產(chǎn)生的質(zhì)量問題、資源浪費(fèi)以及對(duì)周圍環(huán)境的破壞。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,針對(duì)這些問題,開始著重于從問題的根源去解決,首先就要對(duì)爐內(nèi)的燃燒情況進(jìn)行改善,這樣才能使?fàn)t內(nèi)的溫度和壓力得到不同程度的提高,既解決了燃料浪費(fèi)問題又提高了加熱爐換熱器的效率。

關(guān)鍵詞:受熱器 預(yù)熱空氣 風(fēng)溫 風(fēng)壓 煙氣余熱 改造

中圖分類號(hào):T122 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)06(c)-0043-02

在冶金企業(yè)生產(chǎn)過程中,需要加熱爐換熱器產(chǎn)生大量的熱能去冶煉礦產(chǎn)資源,從而生產(chǎn)出我們需要的產(chǎn)品,而所釋放出來的熱能只有很少的一部分能被充分利用,絕大部分的熱能都被排放到空氣中去,這樣不僅污染了環(huán)境,又讓不少資源被浪費(fèi)掉,面對(duì)這些問題,如何做到充分利用或者進(jìn)行二次回收利用就成了近幾年國(guó)家重要研究的工作。

在加熱爐換熱器未進(jìn)行加工改造之前,其加熱燃料主要以重油和渣油為主,而在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的煙氣將會(huì)帶走高達(dá)總負(fù)荷的43%的物理熱量,盡管在當(dāng)時(shí)在機(jī)器安裝過程中會(huì)安裝換熱器,盡最大的能力去將資源所產(chǎn)生的熱氣進(jìn)行二次利用,但由于當(dāng)時(shí)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、科技條件有限,所以該加熱機(jī)器就會(huì)存在年久失修、地處高溫以及安裝的結(jié)構(gòu)和形式不合理等現(xiàn)象。因此,重新對(duì)換熱器進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,對(duì)其制造和安裝進(jìn)行修改和完善,使其在熱風(fēng)溫度和壓力方面上都得到了很大的提高,在熱量損失和環(huán)境污染方面上也都得到了很大的改善。

1 換熱器的改造及對(duì)煙氣余熱的有效利用

其實(shí)大多數(shù)的冶金廠運(yùn)用的都是片狀的鑄鐵管式換熱器。這樣的機(jī)器不但被積滿灰塵而且還大大損失內(nèi)部熱風(fēng)的阻力,這樣也降低了風(fēng)壓,讓其不能達(dá)到噴嘴的要求。針對(duì)于這類明顯的問題,我們做出了幾套方案,最后在這幾套方案中選擇出認(rèn)為最好的一套,即采用耐熱無縫鋼管,將此鋼管交叉制作成換熱器,該換熱器的換熱面積需要達(dá)到200m2。之后我們對(duì)加熱爐正常運(yùn)行后的實(shí)際狀況進(jìn)行了跟蹤測(cè)試,將數(shù)據(jù)進(jìn)行整理推算,可以得出以下?lián)Q熱器的實(shí)際運(yùn)行計(jì)算驗(yàn)證。

(1)對(duì)Q1進(jìn)行計(jì)算。

Q1=V1C1(t12-t11) kJ/h (1)

其中,Q1為助燃空氣在單位時(shí)間內(nèi)所吸收的熱量;

t12為實(shí)際熱風(fēng)溫度,單位:℃(對(duì)加熱爐進(jìn)行改造后,其實(shí)際熱風(fēng)溫度為450 ℃);

t11為實(shí)際冷風(fēng)的溫度,單位:℃(對(duì)加熱爐進(jìn)行改造后,其實(shí)際冷風(fēng)溫度為18 ℃)。

對(duì)以上的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行帶入,通過公式所得:

Q1=1.119×6×107 kJ/h

如果熱風(fēng)溫度轉(zhuǎn)為200 ℃時(shí),所得結(jié)果:

Q1′=V1C1(t12-t11)=20000×0.31×(200-18)=6×4.7167×106 kJ/h

(2)對(duì)Q2進(jìn)行計(jì)算。

Q2=V2C2(t21-t22) kJ/h (2)

在式(2)中:Q2為煙氣所排出的余熱在單位時(shí)間內(nèi)所釋放的熱量;

V2為在實(shí)際中所排出煙氣的流量,單位:m3/h(根據(jù)實(shí)際所得,知煙氣的流量為24 500 m3/h);

C2為在實(shí)際中所排出煙氣的熱容量,單位:kJ/m3℃(由實(shí)際所得,選取C2為0.34 kJ/m3℃)。

t21為還未運(yùn)用換熱器前的實(shí)際溫度,單位:℃(對(duì)加熱爐中在未使用到換熱器時(shí)的煙氣進(jìn)行測(cè)量,得其溫度為750 ℃);

t22為加熱爐所處的外界環(huán)境溫度,單位:℃(對(duì)其外界的溫度進(jìn)行測(cè)量,可知其溫度為18 ℃)。

對(duì)以上所得的所有數(shù)據(jù)帶入式中,可得實(shí)際運(yùn)算結(jié)果:

Q2=2.5488×107 kJ/h

(3)對(duì)η進(jìn)行計(jì)算。

眾所周知,在換熱器的實(shí)際運(yùn)行過程中,任何的熱量不可能通過加熱器而全部被系統(tǒng)所吸收利用,因此加熱爐中煙道中所釋放的煙氣,其所排出的實(shí)際熱量,不可能被換熱器給全部吸收,所以在使用換熱器時(shí),不可避免地要考慮熱效率這一問題。

通過使用改造的換熱器,可求得實(shí)際熱效率的具體結(jié)果:

式中符號(hào)的具體含義:

η為使用換熱器后的煙氣使用的熱效率;

Q2為煙氣所排出的余熱在單位時(shí)間內(nèi)所釋放的熱量;

Q1為助燃空氣在單位時(shí)間內(nèi)所吸收的熱量。

改造換熱器之前,所得實(shí)際熱效率的具體結(jié)果:

在以上的實(shí)際運(yùn)算結(jié)果中可以看出,當(dāng)在通過熱換器前所排出煙氣的溫度能達(dá)到750 ℃左右時(shí),其最終的熱風(fēng)溫度可以達(dá)到450 ℃之上,這樣是可以很好地滿足風(fēng)壓和風(fēng)溫的實(shí)際要求的。而且還進(jìn)一步改善了加熱爐內(nèi)火焰的燃燒現(xiàn)狀,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的價(jià)值。

2 對(duì)其所得結(jié)果進(jìn)行分析

雖然當(dāng)前對(duì)余熱資源的使用有很多的設(shè)備,其方式方法也有很多,但不可否認(rèn),使用換熱器對(duì)助燃空氣的預(yù)熱是一種十分有效而且方便的方法之一。

2.1 使用該方法提高了理論的燃燒溫度

運(yùn)用這種方法,可以將加熱爐中煙道所排出的煙氣進(jìn)行再利用,使其預(yù)熱助燃空氣,進(jìn)一步地提高其理論的燃燒溫度。正是因?yàn)橹伎諝忸A(yù)熱溫度的增高,不僅可以使噴嘴的實(shí)際著火條件得到很大的改善,而且可以增高加熱爐爐膛中的溫度,使得火焰變得更加明亮。對(duì)于這一點(diǎn)的驗(yàn)證,可以從噴嘴的實(shí)際燃燒過程中得到答案。

2.2 可以進(jìn)一步節(jié)約使用燃料

由于系統(tǒng)得到進(jìn)一步的優(yōu)化,那么節(jié)約使用燃料就必然是正常的一件事。如果考慮到優(yōu)化前后所使用的燃料種類不發(fā)生變化,而且加熱爐中的有效熱以及爐膛中的各項(xiàng)熱損失不變,那么因?yàn)橹鸁峥諝獾念A(yù)熱量有所提高。

通過計(jì)算我們可以看出,當(dāng)煙氣的溫度能夠達(dá)到750 ℃時(shí),改造后的預(yù)熱可以達(dá)到450 ℃,這樣其節(jié)約燃料可達(dá)到13%左右,如此可以進(jìn)一步驗(yàn)證燃油節(jié)約這一事實(shí)。

2.3 可以優(yōu)化加熱爐的燃燒過程

通過系統(tǒng)優(yōu)化,可以將風(fēng)溫和風(fēng)壓兩者進(jìn)行提高,如此不僅可以使得燃油的霧化效果增強(qiáng),而且可以改善燃油著火條件,加快燃油的燃燒速度,減少不完全燃燒條件的發(fā)生,使得燃燒過程進(jìn)一步優(yōu)化。

參考文獻(xiàn)

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