摘 要:設(shè)備性能是企業(yè)效能的最重要基礎(chǔ),很多大中型國(guó)有企業(yè)工業(yè)技術(shù)設(shè)備比較落后陳舊,這些陳舊設(shè)備很多故障率高,同時(shí)原材料及能源消耗高,生產(chǎn)效率及質(zhì)量低,嚴(yán)重影響企業(yè)的企業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)力。大批量引進(jìn)更新設(shè)備又不適宜,那么進(jìn)行設(shè)備改造,把一些實(shí)用技術(shù)對(duì)陳舊設(shè)備進(jìn)行局部改造和革新,改善設(shè)備性能,提高設(shè)備的生產(chǎn)效率和現(xiàn)代化水平,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
關(guān)鍵詞:水泥廠(chǎng);機(jī)械設(shè)備;技術(shù)改造
設(shè)備性能是企業(yè)效能的最重要基礎(chǔ),很多大中型國(guó)有企業(yè)工業(yè)技術(shù)設(shè)備比較落后陳舊,這些陳舊設(shè)備很多故障率高,同時(shí)原材料及能源消耗高,生產(chǎn)效率及質(zhì)量低,嚴(yán)重影響企業(yè)的企業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)力。大批量引進(jìn)更新設(shè)備又不適宜,那么進(jìn)行設(shè)備改造,把一些實(shí)用技術(shù)對(duì)陳舊設(shè)備進(jìn)行局部改造和革新,改善設(shè)備性能,提高設(shè)備的生產(chǎn)效率和現(xiàn)代化水平,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
筆者曾經(jīng)就職某大型國(guó)有水泥業(yè)從事過(guò)多年的設(shè)備管理和技術(shù)維護(hù)工作,就某些設(shè)備改造談?wù)剛€(gè)人的一些體會(huì)。
1 取樣器的技術(shù)改造
水泥廠(chǎng)原料二車(chē)間的生料磨的取樣器采用的是YQ取樣器,在使用過(guò)程中在取樣器的進(jìn)料口經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“篷料”或“蓋帽”的現(xiàn)象,進(jìn)料口出現(xiàn)堵塞,取樣困難的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,非常不利于出磨生料的質(zhì)量監(jiān)控,我們經(jīng)過(guò)多次維修及查找原因終于找出癥結(jié)所在,運(yùn)用“物料在震動(dòng)時(shí)產(chǎn)生流動(dòng)”的原理,將絞刀儲(chǔ)料器外的“固定篩網(wǎng)”制作成“滾筒式套網(wǎng)”,由被動(dòng)受料變?yōu)橹鲃?dòng)清料,從而徹底改善了取樣器卡料或篷料的現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)取樣器的技術(shù)改造,為出磨生料的質(zhì)量控制提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),保證了出磨生料的合格率,為生料磨及回轉(zhuǎn)窯的后續(xù)高效穩(wěn)定的生產(chǎn)提供了有力保障。
2 生料磨磨頭吐料冒灰的技術(shù)改造
水泥廠(chǎng)生料磨因?yàn)楦鞣N各樣的原因吐料冒灰是是車(chē)間維修及技術(shù)人員最為頭痛的事,針對(duì)這類(lèi)問(wèn)題,我們請(qǐng)教相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家,多方查閱資料,借鑒專(zhuān)業(yè)書(shū)籍觀念,對(duì)生料磨實(shí)施了多次的技改:
1)填料密封采用迷宮式密封,減少了物料的竄入,減少冒灰;
2)磨頭進(jìn)料斗處焊接45°角的擋料板,減少物料在進(jìn)料口死角的堆積,從而增加了熱風(fēng)的通風(fēng)量,加速物料的流動(dòng);
3)針對(duì)磨頭反料少,磨尾出料少,過(guò)粉磨的現(xiàn)象,及時(shí)調(diào)整更換蓖篩板的尺寸,避免蓖篩板的堵塞,堵料,物料的出磨流速加快,減少了磨頭的吐料溢料現(xiàn)象。
我們不斷探索與鉆研經(jīng)過(guò)多次的技改,根據(jù)磨頭吐料的不同部位與磨機(jī)工作情況迅速判斷并及時(shí)解決磨機(jī)吐料冒灰的現(xiàn)象,有效的提高了磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,磨頭吐料冒灰的問(wèn)題得到了有效的治理。
3 運(yùn)用單倉(cāng)泵遠(yuǎn)距離輸送生料
隨著不斷的技術(shù)革新與改造,原料二車(chē)間的2#生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由建廠(chǎng)初期設(shè)計(jì)的32t/小時(shí)逐漸提高并穩(wěn)定在了了43t/小時(shí),最高時(shí)可達(dá)48t/小時(shí),所以2#生料磨時(shí)常處于半停機(jī)狀態(tài),根據(jù)市場(chǎng)的需求水泥廠(chǎng)不斷研發(fā)新產(chǎn)品,包括硅酸鹽、中低熱硅酸鹽、復(fù)合硅酸鹽、快硬硫鋁酸鹽、砌筑、低堿、油井、高抗硫、道路等十余個(gè)品種,原料一車(chē)間的1#生料磨也根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要,經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)革新,可以隨時(shí)由磨制生料轉(zhuǎn)產(chǎn)研磨水泥,為了發(fā)揮2臺(tái)生料磨的優(yōu)勢(shì),根據(jù)單倉(cāng)泵可以長(zhǎng)距離氣力輸送粉狀物料的工作特點(diǎn),我們空中架設(shè)輸送管道將兩生料儲(chǔ)庫(kù)聯(lián)通,充分利用兩車(chē)間的空壓機(jī)站作為氣力輸送源,通過(guò)安裝單倉(cāng)泵相互輸送生料的設(shè)想,經(jīng)過(guò)半個(gè)多月加班加點(diǎn)的奮戰(zhàn)并順利試機(jī),達(dá)到了當(dāng)初設(shè)定的狀況,廠(chǎng)里可以根據(jù)磨機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)與生產(chǎn)任務(wù)的需要自主協(xié)調(diào)兩臺(tái)磨機(jī)的運(yùn)行:當(dāng)1#生料磨磨水泥時(shí),通過(guò)單倉(cāng)泵將2#生料磨的生料輸送到一車(chē)間補(bǔ)充窯對(duì)生料的需求,當(dāng)2#生料磨磨礦粉時(shí),可將1#生料磨的生料通過(guò)單倉(cāng)泵輸送到二車(chē)間。這項(xiàng)技改徹底打破了2臺(tái)生料磨2條窯各自獨(dú)立的格局,做到了互相聯(lián)通,互通有無(wú),充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率,特別是在市場(chǎng)旺季滿(mǎn)足了生產(chǎn)的需求,同時(shí)也節(jié)約了以前利用產(chǎn)量運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,節(jié)約了維修費(fèi)用,降低了水泥成本,每年節(jié)約運(yùn)輸成本50多萬(wàn)元。
4 回轉(zhuǎn)窯單冷機(jī)技改
我廠(chǎng)2#回轉(zhuǎn)窯上線(xiàn)時(shí)間是1997年,隨著多次的技改及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),窯的臺(tái)產(chǎn)由當(dāng)初的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量18-20t/小時(shí),提高到了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量20-22t/小時(shí),有時(shí)會(huì)達(dá)到23t/小時(shí),當(dāng)初設(shè)計(jì)的單冷機(jī)無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)單冷機(jī)結(jié)圈,漏風(fēng)漏料嚴(yán)重,工人的工作環(huán)境很惡劣,為了徹底解決設(shè)備存在的問(wèn)題,根據(jù)實(shí)地調(diào)研,認(rèn)為復(fù)合篦冷機(jī)及其密封技術(shù)比較適合2#窯單冷機(jī)的改造,改造中利用窯頭罩下與單冷機(jī)之間的有限空間安裝一臺(tái)小型專(zhuān)用篦冷機(jī),與原有的單冷機(jī)利用專(zhuān)利密封技術(shù)連接密封,以空壓機(jī)站2#小空壓機(jī)作為供氣源在篦冷機(jī)端口接入4組空氣炮,經(jīng)過(guò)10余天的緊張施工,整個(gè)技改制作簡(jiǎn)單,安裝方便,技術(shù)上滿(mǎn)足了防漏料漏風(fēng),防紅河,防堆雪人的生產(chǎn)需求,開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后效果明顯,完全實(shí)現(xiàn)了2#窯的臺(tái)產(chǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)率的提高,熟料的易磨性及強(qiáng)度大大提升,降低了熟料的冷卻溫度,延長(zhǎng)了單冷機(jī)內(nèi)耐火磚的使用壽命,增加了二次熱風(fēng)的收集及利用,工作環(huán)境更加環(huán)保,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
5 窯尾煙室的技改
我廠(chǎng)2#窯窯尾煙室常常因?yàn)榈舸u造成回料堵塞下料斗,工人用鋼釬桶料時(shí)經(jīng)常發(fā)生“紅料”涌出造成人員燙傷事故。大家共同參與并制定了對(duì)煙室的改造。改造方案實(shí)施中是在煙室與配重鎖風(fēng)裝置之間加裝了一個(gè)鋼板倉(cāng),鋼板倉(cāng)內(nèi)以50°的角度安裝一個(gè)Φ10的鋼筋篦子,并在鋼倉(cāng)距離篦子的下半部開(kāi)扣安裝一個(gè)大的下料溜管,當(dāng)物料落下時(shí)窯灰通過(guò)篦子落入到下層的配重鎖風(fēng)裝置并順利進(jìn)入絞刀,磚塊就會(huì)落入篦子的上層,形成磚料分離,堆積在篦子上的磚塊由于自重可以通過(guò)下料溜管裝置排除,或通過(guò)人工清除。通過(guò)此次煙室技改再?zèng)]有出現(xiàn)篷料或堵料的現(xiàn)象,此后再?zèng)]發(fā)生過(guò)此類(lèi)燙傷事故,技改工作取得的效果明顯,保證了職工的人身安全,滿(mǎn)足了窯的喂料需求。
作者簡(jiǎn)介:
王玉萍(1976-),女,漢族,大專(zhuān),研究方向:機(jī)械設(shè)備管理。