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某型船滑油供給分配不均問題解決方案

2016-05-30 08:23:49張鵬鷹李繼章
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2016年22期

張鵬鷹 李繼章

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.22.065

摘 要:某型船采用兩臺推進(jìn)電機(jī)進(jìn)行動力輸出,推進(jìn)電機(jī)由轉(zhuǎn)子前后兩端的支點(diǎn)軸承支撐固定,在該型船建造后期試驗過程中,出現(xiàn)推進(jìn)電機(jī)的4個支點(diǎn)軸承間存在滑油供給不均、流量調(diào)節(jié)操作復(fù)雜的問題,問題可導(dǎo)致海上停機(jī)的嚴(yán)重事故,存在很大隱患,通過梳理、對原設(shè)計系統(tǒng)原理進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),徹底解決了滑油供給分配不均問題。簡化了操作流程,提升了系統(tǒng)的安全性與可靠性。

關(guān)鍵詞:推進(jìn)電機(jī) 支點(diǎn)軸承 流量 調(diào)節(jié) 滑油供給泵

中圖分類號:U664 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)08(a)-0065-03

某型船采用的是兩臺推進(jìn)電機(jī)進(jìn)行動力輸出,推進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸系兩端的支點(diǎn)軸承,在推進(jìn)系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,承載著電機(jī)動力輸出轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動、船舶搖晃時帶來的力矩。兩臺推進(jìn)電機(jī)的4個支點(diǎn)軸承,由互為備用的兩臺滑油泵及管路系統(tǒng)進(jìn)行滑油供給、潤滑并對軸瓦進(jìn)行冷卻。支點(diǎn)軸承滑油系統(tǒng)出現(xiàn)問題會造成抱軸、推進(jìn)電機(jī)不能運(yùn)轉(zhuǎn)從而失去動力等一系列事故。在該船的系泊及航行試驗過程中,出現(xiàn)了個別支點(diǎn)軸承滑油流量不均衡、不達(dá)標(biāo)和4個軸承滑油分配均衡調(diào)整復(fù)雜的問題。通過對滑油系統(tǒng)原理進(jìn)行分析、對操作流程進(jìn)行梳理,在原滑油系統(tǒng)中加裝一套供油泵組,并對原滑油管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),徹底解決了滑油流量不均、不達(dá)標(biāo)、滑油分配均衡調(diào)整復(fù)雜問題。簡化了操作流程,大幅提升了裝備的安全性與可靠性。

1 問題現(xiàn)象

該型船支點(diǎn)軸承原始設(shè)計采用的是一備一用兩臺滑油供給泵為核心的滑油系統(tǒng),通過滑油管路系統(tǒng)對4個軸瓦進(jìn)行潤滑和冷卻。圖1為軸承滑油系統(tǒng)原理圖。工作時,兩臺軸承滑油泵一臺開啟一臺備用,兩臺油泵互為備用,滑油由軸承滑油泵自循環(huán)滑油艙吸出,經(jīng)過滑油冷卻器冷卻后供給兩臺推進(jìn)電機(jī)的4個支點(diǎn)軸承,對軸承進(jìn)行潤滑和冷卻后的滑油重力流回至循環(huán)滑油艙。該系統(tǒng)從原理來看并無問題,實船系統(tǒng)也是按原理圖進(jìn)行的樣船布置和生產(chǎn)施工,但在實際調(diào)試的過程中出現(xiàn)了4個支點(diǎn)軸承滑油流量不均衡、個別支點(diǎn)軸承滑油流量不達(dá)標(biāo)問題。問題出現(xiàn)后通過測量發(fā)現(xiàn):1#支點(diǎn)軸承處流量最大,3#支點(diǎn)軸承流量最小且流量不達(dá)標(biāo),2#支點(diǎn)軸承流量較3#稍高,但流量也不達(dá)標(biāo);后續(xù)在4個軸承進(jìn)行流量均衡調(diào)定時,發(fā)現(xiàn)需特別細(xì)致和反復(fù)的調(diào)整1~4號閥件,才能使各個支點(diǎn)軸承流量達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn),操作十分復(fù)雜,同時,閥件調(diào)定好后其中某一個閥開合度或油溫發(fā)生變化,流量又出現(xiàn)不平衡,需重新進(jìn)行調(diào)整。船方提出支點(diǎn)軸承滑油流量均衡調(diào)節(jié)流程繁瑣,不便于操作和使用,同時實際使用中很容易出現(xiàn)個別支點(diǎn)軸承流量不達(dá)標(biāo)問題,對裝備存在重大的安全隱患。

2 原因分析和流程梳理

對于支點(diǎn)軸承來說,滑油是保證其正常工作的根本,滑油系統(tǒng)供油不足會導(dǎo)致支點(diǎn)軸承潤滑不良、溫度升高及磨損加劇,使推進(jìn)電機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)重時會出現(xiàn)抱軸、船舶失去動力等事故。所以,必須從根本上解決推進(jìn)電機(jī)支點(diǎn)軸承的滑油系統(tǒng)問題,從而保證裝備的安全性與可靠性。

工作人員首先對滑油系統(tǒng)中的軸承滑油泵進(jìn)行了排查。該型船軸承滑油潤滑系統(tǒng)中,軸承滑油泵采用的是排量6 m3/h的泵組,單個支點(diǎn)軸承的滑油需求量為5 L/min,換算后為0.3 m3/h,4個支點(diǎn)軸承理論總用量為1.2 m3/h,理論上來計算泵組的供油量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于4個支點(diǎn)軸承的理論總用量。在對軸承滑油泵的檢查中,發(fā)現(xiàn)其電流、揚(yáng)程、壓力等工作參數(shù)正常,運(yùn)轉(zhuǎn)并無異常,這就排除了泵組造成滑油流量不達(dá)標(biāo)的原因。

排除了泵組的原因后,工作人員又對支點(diǎn)軸承進(jìn)行了拆檢。支點(diǎn)軸承內(nèi)部油槽間隙也是造成滑油供應(yīng)不暢的一個因素,間隙過小時會阻塞滑油的流通,從而造成供應(yīng)不足及4個支點(diǎn)軸承滑油不均衡現(xiàn)象。在拆檢過程中對4個支點(diǎn)軸承的油槽間隙進(jìn)行了測量,4個支點(diǎn)軸承間隙一致,測量數(shù)據(jù)的誤差在允許范圍內(nèi),且內(nèi)部油槽結(jié)構(gòu)暢通,并無阻塞現(xiàn)場,這就又排除了支點(diǎn)軸承本身的原因。

排除了泵組和支點(diǎn)軸承設(shè)備原因后,此系統(tǒng)只剩下了管路部分。在現(xiàn)場檢查管路系統(tǒng)的過程中,工作人員通過測量發(fā)現(xiàn),泵組出口總管距離支點(diǎn)軸承有25 m左右,管路布置在機(jī)艙的底部,由于機(jī)艙底部空間小,為躲避管路及底部設(shè)備基座,布管時有7處采用了彎曲半徑為一倍管徑的成型90°彎頭和機(jī)械彎頭,且主管路經(jīng)過滑油冷卻器后,4個接支點(diǎn)軸承的支管布置走向和長度也不一致。管路長度太長和大量彎頭的使用,會造成管路內(nèi)部流體阻力的增加,當(dāng)滑油流經(jīng)彎曲半徑很小、彎曲角度大的彎頭時,流體能量會大大損失,從而造成個別支點(diǎn)軸承滑油流量不達(dá)標(biāo)的問題,各支管布置走向和長度不一致,導(dǎo)致了各支管的內(nèi)部阻力不一樣,造成4個支點(diǎn)軸承滑油分配不均衡。

對于個別支點(diǎn)軸承滑油流量不均衡、不達(dá)標(biāo)的情況,工作人員現(xiàn)場通過對1~4#支點(diǎn)軸承的4個滑油進(jìn)口閥件進(jìn)行調(diào)整,可以達(dá)到4個支點(diǎn)軸承的滑油均衡供應(yīng),并滿足4個支點(diǎn)軸承的用量,但閥件操作和調(diào)整流程繁復(fù)。通過現(xiàn)場進(jìn)行實際操作和對調(diào)整流程進(jìn)行梳理,要將4個支點(diǎn)軸承的流量調(diào)整到均衡和流量達(dá)標(biāo)的狀態(tài),需要下面的操作。

(1)將圖1中的1~8號閥全部打開,通過支點(diǎn)軸承底部觀察鏡觀察4個支點(diǎn)軸承的滑油流淌情況,找出流量最小軸承進(jìn)油閥,據(jù)觀察,3號閥件處流量最小,1號閥件處流量最大。

(2)將1、2、4號閥件以閥件手輪旋轉(zhuǎn)一圈為單位進(jìn)行關(guān)小操作,同時,觀察3號閥件的供油情況,待其供油量稍大于支點(diǎn)軸承用量時,停止操作較3號閥件前期流量稍高的2號閥件。

(3)接著對1號、4號閥件以閥件手輪旋轉(zhuǎn)半圈為單位進(jìn)行關(guān)小操作,同時,以閥件手輪旋轉(zhuǎn)1/4圈為單位對2號閥件進(jìn)行開啟操作,觀察3號、2號閥件的供油情況,待3號、2號閥件的供油量基本一致時,停止4號閥件的操作。

(4)標(biāo)記1號閥件開啟位置將其關(guān)閉,待1號閥件處支點(diǎn)軸承內(nèi)油液全部流淌回油艙后關(guān)閉7號閥件,將1號閥件開啟至關(guān)閉前位置,通過底部觀察鏡觀察油液的液面上升情況,同時對1號閥件開啟度進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整到供油量與軸承用量基本一致的開啟位置,然后,打開7號閥件。

(5)保持1號閥件開啟位置不變,對2號、3號、4號閥件按上面步驟進(jìn)行重新調(diào)整,調(diào)整至4個閥件供油量均衡為止。

油量調(diào)整到平衡后,因為滑油受熱后粘度會降低,各支管內(nèi)的滑油阻力減少,各個支點(diǎn)軸承的供油量也會發(fā)生變化,需要經(jīng)常對各個支點(diǎn)軸承的供油量進(jìn)行觀察和調(diào)整。同時,通過對操作流程的梳理可以發(fā)現(xiàn),操作調(diào)整過程繁瑣,操作人員需要有一定的操作經(jīng)驗,且日常需經(jīng)常進(jìn)行調(diào)整操作,這就對使用造成了很大的不便。

3 解決措施

通過分析發(fā)現(xiàn),造成滑油分配不均衡和流量不達(dá)標(biāo)的原因,主要是由于滑油泵的排量不夠,雖然滑油泵的設(shè)計理論用量滿足要求,但沒有充分考慮實船系統(tǒng)管路阻力因素。在對支點(diǎn)軸承供油系統(tǒng)的工作原理、供油均衡分配的操作流程進(jìn)行分析后,提出了兩套解決方案:(1)換裝大排量滑油泵,加大滑油泵組流量;(2)增加一臺滑油備用泵組,將以前的一臺泵組供4個支點(diǎn)軸承,變?yōu)橐慌_泵組對2個支點(diǎn)軸承供應(yīng)滑油的供油方式。

對于第一套將現(xiàn)有兩臺滑油泵組換型加大流量的方案,需要更換兩臺新的滑油泵,油泵基座也要割除更換,雖可解決滑油流量不足的問題,但兩臺泵組要滿足一備一用的配置要求,供油方式還是一臺滑油泵組對4個支點(diǎn)軸承進(jìn)行滑油供給,滑油流量同樣會不均衡,并不能徹底解決滑油分配不均衡的問題。

第二套方案,增加一套滑油備用泵組,優(yōu)化系統(tǒng),將原系統(tǒng)一根總管供4個支點(diǎn)軸承的供油方式,優(yōu)化為一根總管供兩個支點(diǎn)軸承。如圖2所示。

1#、2#軸承滑油泵組分別為1、2#推進(jìn)電機(jī)的兩個支點(diǎn)軸承供應(yīng)滑油,備用滑油泵作為1#、2#軸承滑油泵的備用泵。此方案只需要增加一臺泵組,并對原管路系統(tǒng)中的滑油冷卻器與泵組之間的管路進(jìn)行調(diào)整即可。在流量加大的同時,也能大大簡化操作流程,當(dāng)一臺泵組發(fā)生故障時,備用泵組也可立即啟動供應(yīng)支點(diǎn)軸承的滑油。

4 結(jié)語

在原滑油供油系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,加裝了一套滑油泵組,對原滑油管路系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),在各種工況下進(jìn)行試驗,每臺支點(diǎn)軸承前的供油閥件全開即可,無需流量調(diào)整,免去了以前繁復(fù)的操作流程。經(jīng)測量,各個支點(diǎn)軸承的供油量完全滿足了支點(diǎn)軸承不小于5 L/min的流量要求。優(yōu)化改進(jìn)后的軸承滑油系統(tǒng)工作穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn)行良好,從根本上解決了滑油分配不均、流量調(diào)節(jié)操作繁瑣的問題,簡化了操作流程,提高了裝備的安全性和可靠性。

參考文獻(xiàn)

[1] 張鳴遠(yuǎn).流體力學(xué)[M].高等教育出版,2010.

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