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東方汽輪機2× 660MW機組高壓缸脹差安裝及分析

2016-05-30 20:10:21薛宏濤
科技尚品 2016年7期

薛宏濤

摘 要:本文根據東方汽輪機2×660MW汽輪機TSI系統(tǒng)的調試,參考機組實際運行過程中,高壓缸脹差參數的監(jiān)視以及變化趨勢,判斷汽輪機轉子和高壓缸膨脹情況,以及對出現的負脹差的分析,為運行人員提供準確可靠的汽輪機監(jiān)視參數,判斷機組運行狀態(tài),確保機組長期安全運行的可靠性。

關鍵詞:電渦流;探頭;脹差;負脹差;熱力計算書

1 簡介

印度Krishnapatnam(科瑞希納)2×660MW燃煤超超臨界機組,其中汽輪機為東方汽輪機廠生產的半超超界參數、中間一次再熱、三缸四排汽凝汽式N660-24.2/565/600型汽輪機,其中主蒸汽溫度565℃,再熱蒸汽溫度為600℃,該機型為東方汽輪機廠生產的最新型的機組,分別為世界第一、第二臺。因此在機組調試過程當中,汽輪機的各個參數,特別是TSI監(jiān)視的參數,為運行人員以及調試人員提供準確可靠的信息,關系到機組的安全運行。汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)(TSI)采用 MMS6000 監(jiān)控系統(tǒng),安全監(jiān)視裝置由轉速監(jiān)視器、偏心監(jiān)視器、軸位移監(jiān) 視器、脹差監(jiān)視器、蓋振監(jiān)視器、軸振監(jiān)視器和熱膨脹監(jiān)視器組成。

其中,汽輪機轉子與汽缸的相對膨脹的差值,稱為脹差。習慣上規(guī)定轉子膨脹大于汽缸膨脹時的脹差值為正脹差,汽缸膨脹大于轉子膨脹時的脹差值為負脹差。脹差數值是很重要的運行參數,為運行和調試人員提供機組狀態(tài)信息,若脹差超限,則熱工保護動作使汽輪機機跳閘、停機。

2 系統(tǒng)調試

2.1 帶電以及通道檢查

外部電源由主副兩路輸入,任一路工作,其余一路作備用,任何一路或兩路電源故障均有報警指示輸出。外部電源經處理后進入兩塊 24VDC 電源模塊,其中任何一塊電源故障均有報警輸出。根據廠家(設計院)提供的圖紙資料,對系統(tǒng)的柜內電源模塊接線進行逐一檢查核對,柜內接線檢查完成后,檢查從汽輪機就地測點位置到柜內通道的接線以及完成系統(tǒng)輸出到DCS系統(tǒng)進行顯示的測點,在所有的檢查完成后,系統(tǒng)帶電,可以進行下一步具體調試和實驗。

2.2 脹差探頭的安裝調試

(1)傳感器安裝定位

在汽輪機轉子推軸定位以后,根據測量范圍,東方汽輪機量程為-8.5mm至12.5mm,把傳感器調整到適當的位置,確保傳感器探頭斷面和被測量面保持平行。

(2)傳感器調試

理論分析和實驗都已證明,電渦流強度與距離的關系為,當x改變時,電渦流密度也發(fā)生變化,即電渦流強度隨距離x的變化而變化。根據線圈—導體系統(tǒng)的電磁作用,可以得到金屬導體表面的電渦流強度為:

式中: I1——線圈激勵電流;I2——金屬導體中等效電流;

x——線圈到金屬導體表面距離;ras——線圈外徑。

根據上式作出的歸一化曲線如圖所示:

以上分析表明:電渦流強度與距離x呈非線性關系,且隨著x/ras的增加而迅速減小。當利用電渦流式傳感器測量位移時,只有在x/ras<<1(一般取0.05~0.15)的條件下才能得到較好的線性和較高的靈敏度。

鑒于上面的理論分析,由于探頭線圈的尺寸是固定不變的,所以,探頭安到測量面的距離越遠,探頭的測量線性度就會越差,并且測量的響應電流就會越小,所以安裝距離不能太大。而且還存在這種固有的非線性的響應關系,所以脹差探頭在安裝完成后,需要在就地實際走線性,檢查探頭和測量面的垂直度,以及探頭本身的線性度。做好記錄,具體詳細數據,見下表1:

線性度走完成后,固定零位,該機組的零位固定值為,電壓:-10.24V 示數:0mm.

3 問題以及處理方法

該機組2014年11月21日2點56分首次沖機,沖機方式是中壓缸啟動。盤車狀態(tài)下,高壓缸脹差值為0.33mm;轉速為200rpm時,高壓缸脹差值為0.429mm;轉速為500rpm時,高壓缸脹差為1.35mm;轉速為1500rpm時,高壓缸脹差為1.83mm;進行4個小時的暖機,高壓缸脹差為3.18mm;首次定速3000rpm,高壓缸脹差2.38mm。然后交給電氣做實驗。

11月22日5點51分,機組首次并網完成,整個過程中,高壓缸脹差一直為正的,說明轉子膨脹比高壓缸體膨脹要快,因為采用中壓缸啟動,這時候高壓缸不進汽,所以高壓缸不做功。當機組完成切缸后,高壓缸脹差為2.03mm;機組負荷升到70MW,高壓缸脹差為2.17mm;機組負荷升到92MW,此時高壓缸脹差為2.42mm。首次燃油并網,并網完成后,機組停機消缺。

2015年2月3機組重新啟動,沖機、并網、升負荷;過程中,高壓缸脹差和之前第一次啟動沒有區(qū)別。機組切缸完成,升負荷過程中,高壓缸脹差的變化見下表2:

由表中運行參數不難得出,該汽輪機在完成切缸、升負荷過程中,高壓缸的膨脹一直要比汽輪機轉子的膨脹要快,也就是出現了負脹差;而且在機組達到滿負荷后,脹差一直穩(wěn)定在-4.75mm左右。

為了解決這樣的問題,首先,熱工專業(yè)確認探頭安裝的方向沒有問題,確認TSI卡件內部設置沒有問題;汽機專業(yè)確認在整個沖機、升負荷的過程中的進汽壓力、溫度、流量;軸封供汽,汽缸保溫層的保溫效果;真空變化影響;潤滑油溫度,在整個過程中,對以上會引起脹差變化的原因都進行了實際實驗和分析,都沒有任何問題。

最后再咨詢汽輪機廠家,重新確認汽輪機的熱力計算書;因為是東方汽輪機廠生產的第一臺這種半超超臨界(主蒸汽溫度565℃,再熱蒸汽溫度為600℃)汽輪機,所以汽輪機的參數會和之前型號的機組有不同之處。最后,經過汽輪機廠核算熱力計算書,該型號的機組在正常運行過程中,高壓缸的膨脹比轉子的膨脹要大。鑒于這樣的結論,重新修改高壓缸脹差大停機值和報警值,并且對測量的線性度量程進行了修改,修改后具體值詳見表1;報警值改為10.3mm和-6.3mm,跳機值修改為11.6mm和-8.5mm。

4 總結

印度科瑞希納2×660MW機組TSI系統(tǒng)可以準確可靠地監(jiān)視汽輪機參數,特別是高壓缸脹差參數,在整個試運過程當中,調試人員和安裝人員以及東方汽輪機廠家,對該問題做了深入的分析和提出了最優(yōu)的解決方案,在機組運行中,TSI系統(tǒng)以及脹差信號,安全可靠地監(jiān)視汽輪機參數,為機組完成COD進入商業(yè)運行打下了堅實的基礎。

參考文獻

[1]徐廣喜.東方200MW汽輪機汽缸脹差超限控制方法[J].河南電力,1997,(3):49-51.

[2]丁亮,翟輝.200MW汽輪機組運行時高壓缸脹差增大原因的分析[J].河南電力,2005,(2):33-34.

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