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燃煤鍋爐加裝脫硝裝置后對鍋爐的影響

2016-05-26 07:31:30劉慧帆茂名臻能熱電有限公司廣東茂名525000
山東工業(yè)技術 2016年2期

劉慧帆(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525000)

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燃煤鍋爐加裝脫硝裝置后對鍋爐的影響

劉慧帆
(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525000)

摘 要:面對日益嚴峻的環(huán)保排放要求,我國大部分燃煤機組都完成了脫硝改造,以期降低煙氣中NOx的排放。但是增設脫硝裝置后,機組運行的安全性和經(jīng)濟性卻受到了一定程度影響。本文從理論上分析研究了脫硝裝置造成煙道堵塞加劇的機理,也從實際運行中總結了因為煙道堵塞引起風機喘振的實際案例,最后提出了有效降低煙道堵塞的運行調整措施,旨在分析討論如何在運行方面將機組的安全性危害和經(jīng)濟性損失降到最低。

關鍵詞:脫硝;煙道堵塞;喘振;運行調整

0 引言

我國的能源消費主要以燃煤為主,而煤的燃燒會產(chǎn)生SO2、NOx、粉塵等廢棄物。約有90%的SO2、67%的NOx、70%的煙塵排放都來自于煤的燃燒[1]。為了保護環(huán)境,幾乎所有的燃煤機組都裝設了脫硫和除塵裝置,而截至2014年底,我國大部分燃煤機組也應要求基本完成了脫硝裝置的安裝改造,以期達到潔凈排放的目的。可是隨著燃煤機組脫硝裝置投運率的提高,煙道堵塞的問題卻日益加劇了。

1 脫硝裝置加劇煙道堵塞的理論分析

一般鍋爐增加煙氣脫硝系統(tǒng)后煙道的煙氣阻力會增加1kPa左右,空氣預熱器出口段煙氣負壓增加較多,使得空氣預熱器漏風差壓升高,煙溫有所下降。燃料中的硫分在燃燒過程中會產(chǎn)生SO2和SO3,SCR煙氣脫硝裝置在催化劑V2O5的作用下將更多的SO2轉化為SO3,如式1。

一般情況下脫硝效率越高,SO2向SO3的轉換率也越高,導致煙氣中的酸露點溫度有所提高,當排煙溫度低于酸露點溫度時就會使硫酸蒸汽凝結,進而加劇空氣預熱器冷端腐蝕和堵塞的可能性。

催化劑中的氨與煙氣中的NOx反應或者被氧化后,多余的氨被排入下游煙道。煙氣中的氨與SO3接觸在適當?shù)臏囟葪l件(約在230℃左右)下生成硫酸氫銨和硫酸銨,如式2和式3[1]。

硫酸氫銨可能沉積在空氣預熱器中溫段及冷段,由于具有很強的粘附性,會吸附煙氣中的顆粒物,造成大量灰分粘附在換熱器金屬表面和層間,引起換熱元件堵塞,使得空氣預熱器的煙氣阻力增加、換熱效率降低,甚至無法正常運行的現(xiàn)象。

2 舉例煙道堵塞引起的風機喘振事故

茂名臻能熱電有限公司#7機組采用DG1920/25.4-Ⅱ2型鍋爐,選用三分倉回轉容克式空氣預熱器,且煙氣脫硝裝置隨機組建設配套完成[2]。

2015年8月19日#7機組帶負荷585MW時,A送風機發(fā)生喘振,當時電機電流驟降22A左右,風機出口壓力降低了1000Pa,而鍋爐爐膛負壓也立刻驟降200Pa左右,同時還造成了機組風量的波動。現(xiàn)場檢查時,能明顯聽到A送風機風道內聲音增大,風機振動也隨之增加,出現(xiàn)明顯的喘動現(xiàn)象。

事后,通過分析機組各項運行參數(shù),以及結合現(xiàn)場觀察到的情況,判斷這起送風機喘振事故正是因為風道堵塞不暢引起。查詢參數(shù)可以發(fā)現(xiàn),B空氣預熱器進出口壓差已達2600Pa左右,而A空氣預熱器進出口壓差更是高達3000Pa以上。這說明空氣預熱器的堵塞問題已經(jīng)非常嚴重了。

3 問題分析及調整措施

茂名臻能熱電有限公司有3臺在運行機組,舊機組在脫硝改造前,基本沒出現(xiàn)過風道堵塞問題,而且空氣預熱器進出口壓差也能控制在很理想的范圍。但是加裝了脫硝裝置后,空氣預熱器堵塞的問題就明顯加劇了。隨著風道積灰堵塞日益加劇,機組運行容易出現(xiàn)各種安全隱患。發(fā)生堵塞后,主要表現(xiàn)有一次風、二次風風壓增大、爐膛負壓難以維持,并出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,擺幅逐漸加大,且呈現(xiàn)周期性變化。空氣預熱器堵灰后會造成鍋爐排煙溫度升高, 熱風溫度下降,風、煙系統(tǒng)阻力上升,一次風、二次風正壓側和煙氣負壓側的壓差增大,增加了空氣預熱器漏風。另外,由于空氣預熱器的堵灰和低溫腐蝕是互相促進的,空氣預熱器堵灰可加速煙氣中硫酸蒸汽的凝結,加快空氣預熱器的低溫腐蝕,這會使得運行隱患更加增大,同時也會致使空預器換熱元件嚴重損壞[3]。

針對茂名臻能熱電有限公司#7機組出現(xiàn)的風道積灰堵塞問題,提出了以下幾項運行調整措施,以期達到防止堵塞逐漸加劇、避免風機出現(xiàn)不正常運行事故的目的:

(1)嚴格控制脫硝系統(tǒng)的噴氨量,控制脫硝效率不大于85%,盡量控制在80~85%之間,盡量控制氨逃逸率小于3ppm;(2)控制入爐煤硫分,控制原煙氣SO2濃度在1500mg/Nm3以下;(3)加強對空氣預熱器冷端的吹灰,在吹灰系統(tǒng)允許的情況下盡量保持對空氣預熱器冷端進行連續(xù)吹灰,吹灰蒸汽壓力提高至2.0MPa;(4)在磨煤機出力允許的情況下盡量不啟動A、C磨煤機(上層磨)運行,控制脫硝反應器入口NOx濃度在300mg/Nm3以下;(5)運行中注意保證爐膛燃燒氧量充分,參考原煙氣CO濃度,盡量控制其數(shù)值在150mg/Nm3以下;(6)運行中防止風機發(fā)生喘振,保證機組安全運行,注意控制送風機出口壓力不大于3.0kPa、一次風機出口壓力不大于13.0 kPa、引風機入口壓力不小于-6500Pa;(7)對二次風門進行燃燒調整時應注意送風機的運行情況,避免因二次風門開度小造成送風機喘振的現(xiàn)象。

4 調整措施的效果

調整措施嚴格要求控制噴氨量,減小脫硝對空預器積灰堵塞的影響,同時提高吹灰壓力、加強空預器吹灰,而其它方面的配合調整,也都有效抑制了空預器堵塞的加劇、避免了風機的不良運行狀況。至2015年10初的國慶期間,又利用機組臨時檢修的停機機會,用高壓水泵對空預器內部進行了有效清洗。目前,空預器的堵塞問題得到了很好的控制,空預器進出口壓差也能控制在理想范圍內,以前排煙溫度高的問題也得到了一定程度的解決,而且各大風機也控制運行良好,迄今再沒出現(xiàn)過風機喘振等現(xiàn)象。

參考文獻:

[1]西安熱工研究院.火電廠SCR煙氣脫硝技術[M].中國電力出版社,2013.

[2]茂名臻能熱電有限公司.600MW集控運行規(guī)程主機部分[M].茂名:廣東粵電茂名臻能熱電有限公司,2015.

[3]解濤.300MW機組空氣預熱器冷端腐蝕堵灰原因及對策[J].華北電力技術,2010(03):51-54.

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.049

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