王茂英
摘 要:咬合樁是通過使相鄰樁樁身相交,形成封閉體系,從而做到止水作用。全套管咬合樁的施工順序通常是先施工第一序列樁(A樁),然后施工第二序列樁(B樁),并且使第一、第二序列樁相互搭接,形成一個整體。
關鍵詞:基坑;咬合樁;施工工藝
本工程場地下部分布卵石層,卵石粒徑30~100mm,個別大于150mm,卵石層稍密-中密,局部密實,粘粉粒含量10%~15%,空隙由中粗石英顆粒及少量圓礫充填,級配良好。基坑勘察孔揭示層厚8~11m左右,設計樁底均需穿過卵石層進入巖層。工程臨近晉江,基坑施工將會受潮汐影響,考慮到本地區首次采用咬合樁這種基坑圍護結構形式,且周邊環境復雜,通過試驗性施工,擇優選取,經反復分析和論證,最終本工程咬合樁(灌注樁+砂漿樁)采用全套管護壁成孔的工藝。
1 工程概況
1.1 工程項目概況
本工程位于XX市XX路西側,總建筑面積74064.9m2,其中地下建筑面積約15076m2,為二層現澆鋼筋混凝土框架剪力墻結構地下室;上部建筑面積約58988.9m2,為4層現澆鋼筋混凝土框架結構商場和3幢29、30、31層的現澆鋼筋混凝土剪力墻結構住宅;基礎為沖孔灌注樁基礎。場地地貌為海積平原地貌,場地原為居民住宅地,現場地大部分已拆遷整平,場地地形相對平坦。本建筑紅線東側緊鄰XX道路紅線,西側建筑紅線緊鄰民房,距離約為2m,北側為拆遷后的空地。南側為區間道路,±0.000為黃海高程+5.00,場地整平標高為+5.00,坑底標高為-7.00,基坑開挖深度為12.0m左右,基坑支護采用“咬合樁+兩層鋼筋砼支撐梁”,基坑支護周長392.5m。基坑支護典型剖面如下圖(圖1)所示。
1.2 氣象條件
該地區屬于亞熱帶海洋性季風氣候,氣候溫和,雨量充足且多為臺風雨,夏季高溫多雨,冬季低溫干旱。多年年平均氣溫22.4℃,多年平均濕度79%,常年主導風向為東南風和東北風。每年5-9月為雨季,雨季及中午高溫對本工程施工影響較大。
1.3 工程地質條件情況
根據勘察單位提供的勘察報告,場地上部土層自上而下依次為:雜填土(1);粉質粘土(2);淤泥(3);中砂(4);淤泥夾砂(5);淤泥(6);粉質粘土(7);中砂(8);卵石(9);殘積砂質粘性土(10);全風化花崗巖(11);砂土狀強風化花崗巖(12)1;碎裂狀強風化花崗巖(12)2;中風化花崗巖(13);微風化花崗巖(14)。
1.4 水文地質情況
場地地下水大致以粉質粘土(2)、淤泥(3)、淤泥(6)、粉質粘土(7)為介,可分為上中下三層,粉質粘土(2)、淤泥(3)層之上的雜填土(1)層內地下水為潛水;粉質粘土(2)、淤泥(3)層為相對隔水層;中砂(4)、淤泥夾砂(5)的地下水為承壓水;淤泥(6)粉質粘土(7)為相對隔水層;中砂(8)、卵砂(9)、殘積砂質粘性土(10)~砂土狀強風化花崗巖(12)1,中風化花崗巖(13)、微風化花崗巖(14)中的地下水為承壓水。
2 圍護設計概況
工程場地下部分布卵石層,卵石粒徑30~100mm,個別大于150mm,卵石層稍密-中密,局部密實,粘粉粒含量10%~15%,空隙由中粗石英顆粒及少量圓礫充填,級配良好。基坑勘察孔揭示層厚8~11m左右,設計樁底均需穿過卵石層進入巖層。工程臨近晉江,基坑施工將會受潮汐影響,不僅成樁受影響,甚至有江水通過地下水回灌基坑的風險,且開挖期間還必須充分考慮不利氣候的因素,如臺風季節中,狂風暴雨易引起土體的滑坡等。
為了盡可能預防和減少對周邊原有建筑物和管線的影響程度,考慮到本地區首次采用該工藝施工,且周邊環境復雜,通過試驗性施工,擇優選取,經反復分析和論證,最終本工程咬合樁(灌注樁+砂漿樁)采用全套管護壁成孔的工藝。砼灌注樁徑φ1000mm,砂漿樁樁徑φ800mm,間距均為1300mm,相互咬合250mm,樁長26~28m,砼樁樁身強度C30MPa,砂漿樁樁身強度2.5MPa。灌注樁(a樁)采用商品砼強度等級為C30,縱向主筋為HRB400,箍筋、加勁筋為HRB335,水泥采用42.5R硅酸鹽水泥,水膠比為0.5,砂率為42%,每1m3材料用量,分別為水泥323kg、碎石1039kg、河砂753kg、水190kg、摻和料57kg、外加劑8kg;砂漿樁(b樁)采用M2.5水泥粘土砂漿,滲透系數≤100mm/S,水泥采用32.5復合水泥,粘土變更為粉煤灰,塑性指數I>17,水泥粘土砂漿稠度取5~7cm,每1m3材料用量,分別為水泥160kg、粉煤灰50kg、河砂1350kg、水300kg。砼采用C30泵送砼灌注,砂漿采用M2.5自拌砂漿。咬合樁布置如下圖(圖2)所示。
3 施工管理重點分析及應對措施
施工管理重點分析:咬合樁施工正值閩南地區雨季及高溫季節,工期影響不利因素多,進度管理是本工程施工管理的重點。
應對措施:(1)合理的分區分段和施工部署是工程順利施工的前提,通過合理組織,實施平行和流水施工;(2)按照關鍵線路優先的原則進行施工安排,保證勞動力、設備及材料等資源按計劃投入;(3)選擇先進設備和工藝,加快施工進度;(4)針對不利因素影響,提前組織安排,做好工作安排和準備;(5)工地現場配備了完善的排水系統,如排水溝、積水坑,并有連通施工樁位的硬化道路,現場備有一定量的石渣,待大雨過后可通過排水系統迅速排除積水,鋪墊石渣后,可在最短時間內恢復施工減小雨季對工程工期的影響。
4 施工管理難點分析及應對措施
施工管理難點分析:工程所在地區地質地下水豐富,支護樁成孔深,需穿透淤泥及粗砂層和卵石層等不良地質,成孔過程易出現塌孔,確保樁基成孔質量是本工程施工質量控制的難點。
應對措施:(1)在設備和工藝選擇上,選用先進的全套筒鉆機進行咬合樁施工,以解決該地質條件下成孔過程中易出現的塌孔現象;(2)成孔后及時完成鋼筋籠的吊放以及后續樁身混凝土的澆筑。endprint
5 施工部署
5.1 施工總體思路概述
本工程采用鉆孔咬合樁,施工內容為鉆孔咬合樁施工,根據鉆孔咬合樁施工特點在場地內部布置了鋼筋堆場、鋼筋加工區、樁材堆場、砂石堆場、泥漿池。配備機械設備有全套筒鉆機、旋挖鉆機、履帶起重機。(1)施工現場整體劃分為兩個施工段,第一施工段共194.3m,施工順序為D-C-B-A。第二施工段198.2m,施工順序為D-E-F-G-A。基坑支護平面布置圖如下圖(圖3)所示。(2)先進行b樁即砂漿樁的施工,砂漿樁采用超流態砂漿樁。(3)待b樁即砂漿樁強度達到可切割硬度時進行a樁即灌注樁的施工,灌注樁采用全套筒鉆機與旋挖鉆機配合成孔灌注成樁。(4)根據現場條件,砂漿樁采用全套筒鉆機超流態砂漿灌注成樁(該鉆機扭矩大,可以勘巖),混凝土灌注樁施工采用全套筒鉆機下護筒,并配備旋挖鉆機成孔、清孔。(5)混凝土灌注樁鋼筋籠使用履帶起重機吊放,采用導管法灌注水下混凝土。
5.2 施工方法
咬合樁施工流程如下圖(圖4)所示:
6 施工工藝
6.1 導墻施工工藝
6.1.1 基礎開挖
場地平整后,根據實際地形標高和樁頂標高確定導墻基礎開挖深度,基礎開挖采用人工配合挖掘機進行,開挖到基底后,清底、夯填、整平。
6.1.2 鋼筋下料
鋼筋的規格性能符合標準規范的規定和設計要求,鋼筋加工下料按圖要求施工。
6.1.3 模板工程
采用定型鋼模,每段長度按3~5m考慮,模型支撐采用方木,具體見下圖(圖7)所示:
6.1.4 混凝土工程
采用C30商品混凝土,人工入模,插入式振動棒振搗,保證頂面高程,在混凝土強度達到70%時拆模,施工中嚴格控制導墻施工精度,確保軸線誤差±20mm,內墻面垂直度0.3%,平整度3mm,導墻頂面平整度5mm。
6.2 咬合樁施工工藝
6.2.1 砂漿樁超流態施工工藝
(1)套筒鉆機對中就位,采用超流態工藝法施工,用螺旋鉆桿鉆至相對不透水層后,通過空心的螺旋鉆桿邊泵送砂漿邊提升鉆桿直至樁頂成樁。鉆進過程中應根據土層情況調整鉆進速度,一次達到鉆進深度,確保樁長樁徑。首盤砂漿灌注前應用清水或水泥砂漿清洗管路,注意樁底灌注質量,砂漿進入鉆桿后方可壓料提鉆。HBT60S.1613-90型拖式地泵,其理論泵送排量為60m3/h、出口壓力為7.5MPa;根據現場實際多次測算兩臺攪拌機出料方量及泵送時間計算得出,取最長時間兩臺攪拌機出料1.4m3須泵送時間為1min40s,計每分鐘泵送料0.84m3,本工程按0.8m3/min計;并根據地泵泵送量與出口壓力(泵送量為0.8m3/min,提升鉆桿約為1.5m),調整鉆機鉆桿提升速度,防止樁身縮徑;在砂、卵石地層降低提鉆速度(泵送量為0.8m3/min,提升鉆桿速度降低到1-1.3m/min),并保證鉆頭保持在砂漿內,待砂漿超過卵石層后勻速提鉆;根據每一剖面地質勘探報告,確定施工砂漿樁位置地下承壓水水頭深度,再次降低提鉆速度(泵送量為0.8m3/min,提升鉆桿速度降低到0.5-1m/min),保證該位置的砂漿充盈量。(2)設專人對后臺拌站拌料過程及時間進行旁站監管,保證砂漿土攪拌均勻后出罐;隨時檢查泵管密封情況以免漏漿,成孔泵送緊密配合減少砂漿灌注時間,成樁后一定注意保護好樁頭,24h內不能擾動。
6.2.2 混凝土灌注樁施工工藝
待砂漿樁(即b序樁)養護期達到75%強度后(最短時間為7~10d后),套筒鉆機開始施工混凝土灌注樁(即a序樁)。
套筒鉆機帶護筒(根據套筒鉆機桅桿最大帶護筒長度為26m)對中就位,施工前,人工吊線配合鉆機內電腦設置校正護筒垂直度;
施工時,為保證砼灌注樁樁身垂直度及咬合樁咬合尺寸,對中就為后,必須先用外動力頭帶護筒切削鉆進,鉆進至5~8m后,內動力頭螺旋鉆桿鉆進取土;護筒頂下至自然地面0.5~0.8m后,停止鉆進,3612套筒鉆機施工完成;鉆機安裝護筒,進行下一砼灌注樁施工;下設護筒施工完成后,改用旋挖鉆機繼續鉆進;旋挖鉆機鉆進至相對不透水層后,停止鉆進施工;成孔報驗合格后,吊放鋼筋籠,下設導管灌注,拔出護筒成樁。
7 成孔及成孔質量控制
7.1 成孔
(1)鉆機就位后,保證套筒與樁中心偏差小于20mm,隨時監控檢測和調整套筒垂直度,發生偏移及時糾偏調整(垂直度控制用線墜垂直方向控制,同時采用兩臺經緯儀垂直方向監控套筒垂直度)。(2)當孔深度達到設計要求后,及時清孔并檢查沉渣厚度,若厚度大于200mm,則繼續清孔直至符合要求。(3)確定孔深后,及時向監理工程師報檢,檢測孔的沉渣和深度。(用測繩檢查樁孔的沉碴和深度,注意經常進行測繩標定檢查)。(4)鋼筋籠的吊裝。鋼筋籠的吊裝利用履帶吊,采用三點起吊法,首先采用大鉤將鋼筋籠平行吊起,然后利用小鉤和大鉤配合將鋼筋籠慢慢豎起,直至將鋼筋籠垂直吊起,之后將鋼筋籠一次性放入孔中。鋼筋籠下至設計高程后,利用鋼筋籠周圍鋼筋定位環保證鋼筋籠軸線與樁孔中心線重合,并確保主鋼筋的凈保護層滿足設計要求,保護層的允許偏差按±20mm控制。
7.2 成孔質量控制
7.2.1 開孔定位
對每段施工完導墻進行樁孔位基線復核合格后,根據咬合樁施工順序所對應的導墻孔位編號進行鉆機就位,使套筒中心對應定位在導墻孔位中心。為方便套筒入孔,導墻孔直徑一般應大于套筒鉆頭外徑,其直徑為1030mm。因此,套筒入孔后,應嚴格控制孔口定位誤差,盡可能使套筒中心與導墻孔中心重合,以免影響咬合量。在孔口定位過程中,主要由鉆機以導向和導墻孔為依據,前后左右移機,確保護筒和導墻孔上下圓心重合。endprint
7.2.2 垂直度控制與檢驗
為確保咬合樁底部有足夠的咬合量,除對其孔口定位誤差嚴格控制外,還應對其垂直度進行嚴格控制,這是成孔質量控制的關鍵,咬合樁的垂直度控制標準為3‰。在成孔過程中要控制好樁的垂直度,必須抓好以下2個環節:(1)套筒垂直度檢查和校正。套筒鉆施工前應在平整地面上進行套筒垂直度檢查和校正。26m套筒的垂直度偏差宜小于78mm。(2)成孔過程中樁的垂直度監測和檢查。在成孔過程中通常采用以下方法,對套筒垂直度進行全程監控,以便及時發現和糾正偏差,確保垂直度偏差在規定范圍以內。地面監測即在地面選擇2個相互垂直的方向采用吊線墜監測地面以上套筒的垂直度,吊線墜交差90°于護筒處邊緣線,這項工作在成孔過程中應自始至終堅持,不能中斷。具體操作方法:每臺機都有工人固定看線員,在看線過程中,如有偏差由看線員向班長及時匯報,由班長利用樁機的前后左右的液壓系統進行糾偏,符合標準后方可進行施工。
7.2.3 旋挖鉆終孔后清孔
由于全套筒法成孔是以鋼套筒作護壁,孔內沉渣較少,旋挖鉆機成孔完成后,應測定孔底沉渣厚度,若沉渣厚度大于200mm,須進行清孔。
終孔后對孔深、孔底進行最終檢查和驗收,檢查合格后進行下道工序,吊裝鋼筋籠、下設導管進行混凝土灌注。
8 混凝土灌注及混凝土灌注質量控制
8.1 混凝土灌注
(1)采用導管法澆筑水下混凝土灌注,導管直徑為300mm,導管連接順直、光滑、密閉、不漏水,澆筑混凝土前先進行壓力試驗。(2)在澆筑過程中,隨時檢查是否漏水,剛開始澆筑時,導管底部距孔底300~500mm,澆筑混凝土量要經過計算確定,在澆筑中護筒和導管下端埋深控制在2~4m范圍,首次澆筑約4m3混凝土后,同步提升套筒和導管,采用測繩測量嚴格控制其埋深和提升速度,嚴禁將套筒和導管拔出混凝土面,防止斷樁和缺陷樁的發生。(3)水下混凝土要連續澆筑不得中斷,邊灌注邊拔套筒和導管,并逐步拆除,混凝土灌注至設計樁頂標高以上0.60m,因套筒上拔后樁孔存在一定程度的擴孔。最后一節套筒上拔前應測定當前混凝土面標高,對所需混凝土進行估量,確保滿足樁頂設計標高和超灌要求,完全拔出套筒和導管,要保證設計范圍內的樁體不受損傷,并不留松散層。
8.2 混凝土灌注質量控制措施
8.2.1 鋼筋籠下沉控制措施
由于鋼筋籠懸空至孔底9m,采用鋼筋籠制作吊筋方法進行施工。下放鋼筋籠后,利用鋼筋籠吊筋,吊至護筒邊緣至鋼筋籠頂標高。灌注成樁后將吊筋改吊至螺旋鉆機鉆頭處固定以保證籠頂標高,待護筒拔出后,將鋼筋籠吊筋用鋼管固定到地面,以控制鋼筋籠籠頂標高。待混凝土強度達到設計強度等級,并保證鋼筋籠不下沉后,撤出鋼管。
8.2.2 鋼筋籠上浮的控制措施
由于套筒內壁與鋼筋籠外緣之間的空隙比較小,因此在上拔套筒時,鋼筋籠將有可能被套筒帶著一起上浮。其預防措施主要是:(1)嚴格控制鋼筋籠加工的外徑尺寸;(2)a樁混凝土的骨料粒徑應盡量小些,不宜大于25mm;(3)上拔套筒前,勻速旋轉2-5圈后提拔套筒以減少鋼筋籠與套筒壁間摩擦力。
9 結語
(1)通過試驗性施工擇優選取了全套管護壁成孔,該施工工藝可避免砂、卵石層塌孔,施工速度快,為基坑安全提供了可靠的條件,也為工程的工期目標實現提供了保證。(2)經檢測中心取芯檢測,樁身完整性合格,樁端持力層滿足設計要求,證明了采用全套管護壁成孔施工工藝的可靠性。(3)本工程2014年1月26日樁基工程完成,2014年8月16日地下室底板完成,2014年11月27日地下室頂板全部完成封頂。在基坑開挖及使用期間,支護結構無變形,咬合樁無發生滲漏水現象。根據項目在實際施工過程的監測數據,坡頂沉降、土體側向位移、建(構)筑物沉降、坡頂、冠梁、立柱及圍檁水平位移、道路沉降、支撐柱沉降等均沒超過報警值。(4)該施工工藝為該地區首次采用,本方案可為該地區類似工程提供參考,在該地區這種成孔工藝值得推廣應用。
參考文獻
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