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360度對管器的研制

2016-05-14 13:38:13劉相麟楊文學胥新剛李文東段新軍
中國新技術新產品 2016年8期

劉相麟 楊文學 胥新剛 李文東 段新軍

摘 要:新疆油田公司重油開發公司采油作業三區所轄九6區于1989年建成投產,簡230井區于2000年投產,目前作業區管理著轉油站2座、計量站163座。全年產液450萬t左右,年產油量26萬t。

作業區成立至今,對現場存在的安全隱患、不合理點及可優化點進行維修優化。在維修的過程中有大量的管線、法蘭連接操作,由于法蘭、管線受長期埋地、定位或環境溫度變化的影響,使管線、設備產生微移或變形,導致拆卸檢修后安裝的過程中兩管線錯位現象,對設備維修安裝造成一定的困難及安全隱患。

關鍵詞:360度;管線對接;常見缺陷;防止措施

中圖分類號:TE832 文獻標識碼:A

一、前言

壓力管道通常是指一個管道系統,除了管道本身,它還包括各種不同型號規格的閥門、管配件(如:彎頭,三通,法蘭等)、螺栓、墊片、管托、支吊架等,石油化工裝置中的壓力管道施工,具有力量投入多、施工工期長、質量控制難度大等特點。

隨著目前大型和特大行石油化工裝置相繼進入后期維護階段,施工維護工期不合理性導致施工質量控制具有更大難度。部分施工企業為了搶工期,保進度,抱有僥幸心理,甚至以犧牲工程質量為代價,為壓力管道運行留下安全隱患。

在日常過程中法蘭連接、管線焊接連接操作極為普遍,在設備大修及日常管理當中都會有很多次的管線對接,一半以上的存在以下問題:

(1)設備拆卸后安裝,法蘭連接操作存在著兩個法蘭面不易對中,需要用撬杠、鋼絲繩、改錐等工具采取撬、拉、別等措施才能安裝到位。由于撬杠無法固定,螺栓連接的過程中只要操作人員稍有用力不勻法蘭就會發生位移,存在撬杠易打滑、改錐容易變型的現象。操作不規范、工作效率低,甚至會帶來打滑后撬杠傷人的安全隱患。

(2)由于管線的腐蝕和工藝的要求需要我們經常對管匯進行更換。由于安裝焊接拉力的不同,鋼材材質自身微變,溫度、壓力以及回填管溝管線受壓變形等多種原因,使管線錯位。如果遇到錯位嚴重的地方,只有采用撬杠、千斤、倒鏈或卸松其它法蘭螺絲,甚至使用電氣焊進行切割、焊接使之復位。

二、現狀調查

為了安全高效的完成本年度檢修工作任務,對目前大量的管線連接安裝操作中存在管線不易對中、而且,由于管線、法蘭有時兩個對接面的不同,操作過程中一種工具無法完成,改善操作時間長的現狀刻不容緩。

法蘭、管線連接操作更安全可靠、方便快捷、步驟規范,是一個擺在操作員工面前需要切實解決的問題。為此,小組成員對管線對中和法蘭對中進行了對中員工人數,對中時間,管徑,法蘭直徑進行了一次原因調查分析。

(1)法蘭上因為孔多,容易找支點,易對中,連接法蘭需要14min,人員2~3人。平均2.5人,實際3人,屬地員工3人。

(2)管線上是光滑的,不容易找支點,不易對中。連接操作平均總計用時16min完成管線安裝操作,操作員工3~7人。平均為4.5人,實際操作人員為5人。屬地員工4人,一人為電焊工。

(3)管徑越大越不好連接。大管徑錯位后,需要的回復力大,用人多,用時多。

由于管線和法蘭它的錯位性質是一樣的,而且管線對中用人明顯高于法蘭對中人數,如果能徹底解決管線焊接的對正,就能完成法蘭的有效對正。

三、設計新型360度對管器

1 設定目標值

(1)根據前期表6、表7管線連接操作調查表中數據顯示,管線連接平均16min,最短為8min,因此我們確定挑戰這一時間,將活動目標定為:進行管線連接操作時間控制在5min以內。

2 目標可行性分析

(1)法蘭在對正的情況下,1人上齊8條螺栓需要1min,而拆裝對管器時間只要低于4min,就能完成目標值。

(2)動火作業要求不超過2人。屬地員工1人,電焊工1人。

(3)小組成員都是富有研發經驗的高技能人才。

(4)作業區領導的大力支持。

3 設計新型對管器

(1)部件加工制作

切割加工制作H形支架,橫板長度為220、寬度為50mm;距離端頭15mm處鉆孔φ9mm。用兩塊相同的懸掛鋼板和支架板焊接在一起。在懸掛鋼板外側鉆孔φ15mm。

研制新型360度對管器,該裝置主要部件有(圖2):主體材料,支架部分、支架與頂絲配合、連接部分,懸掛裝置,加力部分組成。

通過研制新型管線對接裝置,現場操作人員對管線進行對中(圖4),對中操作時間在3~5分鐘完成。

(2)結論

實際操作驗證,360度對管器的研制成功,在檢修中對中管線、法蘭時起到操作省時、省力的作用。并且對接操作的過程中,可以避免以往使用撬杠對中打滑的現象,完全達到活動目標。

四、輸油、氣管線在線焊接時常見的缺陷及防止措施如下:

(1)焊接燒穿

在帶壓管道上施焊時,如焊接熔池下方的金屬不能承受熔池重力或內壓應力時,就會出現燒穿泄漏現象。焊接前需要用超聲波測厚儀檢查焊接部位管道的實際厚度,然后根據需要的熔深確定焊接參數或焊接熱輸入:影響燒穿的因素主要是壁厚、焊接參數、鋼管內壓、焊條藥皮類型、管內介質的種類及流動條件等。通常壁厚增加、管內介質流速增加、管內壓降低均使焊接燒穿的危險減小。

(2)氫致裂紋

管內介質的流動,加速焊接區的冷卻,促使焊接接頭硬化及氫致裂紋的產生。為了避免焊接氫致裂紋的形成,除了采用低氫焊接材料和降低焊接應力外,必須設法降低焊接熱影響區的硬度,并減少淬硬組織的構成比例。為此對焊接熱輸入、焊接預熱溫度以及回火焊道技術的配合應用提出了要求。

五、經濟效益

(1)目前共加工對管器2套,加工成本為500元/套(秦勝公司機械加工廠),總成本為:500×2=1000(元)

(2)連接管線、法蘭時使用360度對管器,節約大量人力及時間。通過數據統計,對管器制作完成后,目前采油作業三區平均每天用2次,按操作員工每人月平均工資4000元,日工作時間為8h計算,平均每個節約操作時間為(原用時16min-現用時3)+16×3=61min,每年用480次,故降低人工操作成本計算為:

節約人工成本=[(月工資/工作時間]×每個節約時間×檢修期間所需要操作個數-制作個數-制作成本=[(4000/20× 8×60)]×61×240×2-1000=11297(元)

六、社會效益

(1)安全可靠,有效的降低了員工的勞動強度,杜絕操作中存在的打滑等安全風險。

(2)在操作過程中,利用對管器可節約操作員工2人。

(3)裝置加工成本:總成本費用500元/個。低成本解決了生產中的管線安裝操作中存在的問題,實用性強,并具有較好的推廣應用前景。

結論

經實際操作驗證,360度對管器的研制成功,在檢修中對中管線、法蘭時起到操作省時、省力的作用。并且對接操作的過程中,可以避免以往使用撬杠對中打滑的現象,減少了對操作中工的傷害,提高了勞動效率。

參考文獻

[1]馬國光.渦流工具在氣田地面集輸上的應用研究[J].油氣田地面工程,2015(11).

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