馮翠平 蘇偉宗


摘 要:本文對某型號發(fā)動機的轉(zhuǎn)速傳感器斷線問題進(jìn)行研究。通過對轉(zhuǎn)速傳感器性能檢測、拆解分析、失效位置點確認(rèn)及失效原因分析,查找轉(zhuǎn)速傳感器斷線產(chǎn)生的原因。結(jié)果表明:該型號發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器斷線原因為受力拉斷所致。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)速傳感器;焊接不良;斷線
1 概述
轉(zhuǎn)速傳感器被用于測試曲軸旋轉(zhuǎn)時的轉(zhuǎn)速和曲軸(活塞)的相對位置,一般為磁電式脈沖信號傳感器。它由繞線、繞線骨架及外殼組成,外殼一般采用復(fù)合材料注塑成型封裝。它是構(gòu)成現(xiàn)代汽車發(fā)動機管理系統(tǒng)之速度密度法空氣計量算法理論和實踐的重要零部件,也是發(fā)動機管理系統(tǒng)中最重要的核心零部件之一。 因此,研究轉(zhuǎn)速傳感器的失效形式和失效原因,對于改善發(fā)動機的整機質(zhì)量有著至關(guān)重要的作用。
2 轉(zhuǎn)速傳感器故障案例
某型號發(fā)動機在整車道路測試后出現(xiàn)無法正常啟動,采用排除法驗證,更換轉(zhuǎn)速傳感器后故障排除,故障零件如圖1所示。
導(dǎo)致轉(zhuǎn)速傳感器失效的主要原因有以下幾方面:
①繞線斷線; ②磁性減弱;
③焊接不良; ④雜質(zhì)短接。
為明確轉(zhuǎn)速傳感器真實失效原因,對轉(zhuǎn)速傳感器性能檢測、拆解分析、失效位置點確認(rèn)及失效原因分析。
2.1 電阻檢測
依據(jù)轉(zhuǎn)速傳感器設(shè)計性能參數(shù),對傳感器初步分析,確認(rèn)初步失效點,使用歐姆表對轉(zhuǎn)速傳感器繞線電阻檢測,其繞線電阻檢測結(jié)果為:0 Ω,平均電阻值為1185Ω,電阻異常。
2.2 拆解分析
委托理化部門對故障傳感器外殼溶解,確認(rèn)轉(zhuǎn)速傳感器繞線如圖2所示,斷線失效,斷線點如圖3所示,在PIN腳浸焊位置。
2.3 斷口分析
在斷口附近進(jìn)行取樣,其斷口形貌如圖4所示。在電子顯微鏡下,其中如圖4.a所示斷口附近呈凹凸?fàn)睿胰鐖D4.b所示有明顯頸縮拉伸現(xiàn)象,為塑形材料拉伸變形的常見形貌,經(jīng)以上分析初步判定轉(zhuǎn)速傳感器繞線失效受力拉斷所致。
3 結(jié)果分析
故障轉(zhuǎn)速傳感器繞線電阻檢測為 0Ω,說明內(nèi)部線路斷路,根據(jù)其結(jié)構(gòu)設(shè)計及繞線工藝,初步判定輸入與輸出PIN腳之間電路斷路。
從斷口分析中可以發(fā)現(xiàn),斷口呈凹凸?fàn)睿矣忻黠@頸縮拉伸現(xiàn)象,為塑形材料拉伸變形的常見形貌,初步可以判定轉(zhuǎn)速傳感器繞線受力拉斷所致。
結(jié)合轉(zhuǎn)速傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)工藝排查及試驗驗證分析,由于繞線在PIN腳浸焊高度偏低,未完全包裹住繞線,PIN腳折彎過程中接觸到塑料鎖扣造成損傷、斷線,因此,可以確定該轉(zhuǎn)速傳感器的流出工藝。
4 結(jié)論
通過此次分析不難發(fā)現(xiàn),造成此次發(fā)動機故障的直接原因為轉(zhuǎn)速傳感器內(nèi)部斷線失效。轉(zhuǎn)速傳感器失效的主要原因為轉(zhuǎn)速傳感器繞線失效受力拉斷所致。
但剖析此次發(fā)動機故障的根本原因,不難發(fā)現(xiàn)是浸焊工藝出現(xiàn)異常。在PIN腳浸焊工序異常狀況時,未采取有效措施,遏制不良品流出,未對異常產(chǎn)品加嚴(yán)管控。
因此,我們在不斷提高轉(zhuǎn)速傳感器本身質(zhì)量的同時,也應(yīng)注意生產(chǎn)工藝的管理,真正做到生產(chǎn)過程不接受、不制造、不流出的三不原則。
參考文獻(xiàn):
[1]張勝賓,孟國強.基于故障樹的電控汽油發(fā)動機無法啟動故障診斷分析[J].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2012.
[2]陳兆俊.轉(zhuǎn)速傳感器在現(xiàn)代汽車維修中的應(yīng)用[J].汽車維修與保養(yǎng),2014.
[3]王蔚鴻,戚連鎖,高申德.PLC檢測柴油機轉(zhuǎn)速的設(shè)計[J].機電工程技術(shù),2015.