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輪胎密煉機加磺控制系統設計

2016-04-22 07:50:19彭軍強于鴻彬靳曉曙天津工業大學機械工程學院天津市現代機電裝備技術重點實驗室天津300160
山東工業技術 2016年1期

彭軍強,于鴻彬,靳曉曙(天津工業大學 機械工程學院 天津市現代機電裝備技術重點實驗室,天津 300160)

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輪胎密煉機加磺控制系統設計

彭軍強,于鴻彬,靳曉曙
(天津工業大學機械工程學院天津市現代機電裝備技術重點實驗室,天津300160)

摘 要:輪胎生產中,密煉機加磺工序對輪胎的質量有重要影響,針對工廠原有的密煉機人工送料,本文利用無線傳輸技術結合PLC控制技術,設計了密煉機加磺控制系統,實現了對膠料和磺料的精確計量和控制,提高了工廠的生產效率,大大減少了人工可能出現的錯誤。

關鍵詞:密煉機;輪胎;無線傳輸

0 前言

網絡技術的發展大大促進了當今工業生產的技術水平,利用無線通信技術對工廠原有的設備或生產線進行改造,對于提高現有設備的易用性,便利性,提高企業的生產效率和水平都具有重要的現實意義。

天津萬達集團是一家專門生產各種輪胎產品的大型企業,目前可生產全規格自行車內外胎、摩托車胎、人力車胎、汽車、農用車輪胎等,擁有大中型專用設備2100多臺,具有年設計50萬套能力的汽車輪胎生產線,隨著集團的發展和壯大,迫切需要結合先進技術對現有的大量設備進行升級改造,進一步提高企業的生產水平和市場競爭力。

1 系統開發背景

配料是生產工藝過程中一道非常重要的工序,配料的準確與否直接影響最終產品的性能。在橡膠生產中,生產不同規格的橡膠需要不同的原料,同種原料的用量不同。實際生產過程中需要上百個配方,每種配方又含有幾種到幾十種不同的原料,因此人工配料是一種重復性高、要求細致的體力勞動,不但效率低,而且容易配錯料。為了保證生產過程中加磺量能達到標準值,防止人工漏加藥料錯誤的發生,對輪胎密煉機加料和加磺過程進行控制,在原有的PLC控制系統上,開發了基于無線傳輸技術的計算機控制系統。

2 方案設計及原理

針對生產中遇到的問題,提出解決方案整體結構如圖1所示。

方案的原理及工作過程如下:

(1)傳送帶上是待加工輪胎,傳送帶下面裝有重力傳感器檢測膠料和磺的重量。

(2)無線數據采集板負責采集重力傳感器的重量信息數據,然后通過無線傳輸傳送到觸摸顯示屏上。

(3)觸摸顯示屏接受采集板發送來的數據并顯示在屏幕上,觸摸顯示屏左側顯示生產過程中需要的額定膠料量和額定加磺量,而中間顯示實際生產中的膠料量和加磺量,在屏幕上能夠實時觀測到生產進程。

(4)控制系統根據采集板采集到的數據,將控制命令發送給無線控制板,無線控制板通過無線網絡將命令發送到PLC控制板,如果實際加磺量達到額定值,則PLC控制傳送帶可以繼續向前傳輸;如果沒有達到額定值,則PLC控制傳送帶不可以傳輸,直到加磺量足夠。工作過程中,投膠時間以及混煉,每一步需要的時間通過PLC控制。

(5)每加工一組,采集板會將母膠重量和加磺量等相關信息匯總,控制系統將其存入數據庫,數據內容可通過U盤讀取。

根據以上方案,可以達到控制加磺量的目的,并且工作人員可以實時監控工作過程中膠料量與加磺量的具體變化,從而控制傳送帶的工作進度,避免錯誤的出現。

3 硬件選擇及設計

3.1硬件選擇

根據系統方案設計,硬件的選擇及設計如下:

(1)觸摸顯示屏:型號NPM—3070G。為了操作方便,選用了工業用觸摸屏來代替傳統的按鈕,該款觸摸屏是專為工業環境下設計的,具有良好的抗干擾能力和可靠性。

(2)PLC:型號:三菱FX3U-48M。三菱FX3U PLC是第三代微型可編程控制器,工作可靠,工業生產中用途廣泛。

(3)稱重傳感器:型號XK3130。此稱重傳感器是德國梅特勒托-托利多公司生產的工業級產品,具有靈敏度高,稱重準確,安全可靠等特點。

3.2數據采集控制板設計

根據控制系統需要,自主開發設計了具有無線數據傳輸功能的數據采集控制板,其結構原理如圖2所示。

開發的數據采集控制板具有如下主要功能:

(1)數據采集功能。1)通過串口采集稱重傳感器發送的重量

信息;2)通過串口讀取PLC的數據存儲器數值。

(2)控制功能。傳輸數據到PLC,控制傳輸帶的運行

4 系統軟件設計

4.1系統模塊化設計

系統軟件采用Visual Studio 2008進行控制系統界面的設計開發,后臺采用SQL Server 2008 數據庫進行數據的存儲和查詢。采用C/S架構進行軟件開發。

為了便于軟件的后期維護,采用了模塊化思想進行設計,根據系統功能,模塊劃分如圖3所示。

系統主要分為三個模塊:重量顯示模塊,數據庫操作模塊和PLC通訊模塊三個主要模塊,其中重量顯示實現重量數據的分析處理和顯示,PLC通訊模塊負責重量數據,控制信息的無線傳輸功能,而數據庫操作模塊完成各種信息的保存和查詢功能,其中為了滿足用戶批量導入數據的需求,增加了數據庫導入模塊完成此功能。

4.2系統主界面

系統開發的主界面如圖4所示。

其中,1為工藝基本信息顯示區,2為工藝數據顯示區,3為產量顯示區,4為命令區,5為重量顯示區

5 系統應用效果

此控制系統已經在天津萬達輪胎廠進行了安裝調試成功,改變了原有的手工計量磺重量的方式,提高了計量準確度,大大避免了原有人工加磺時可能出現的漏加和錯加的現象。同時,由于系統保存了所有的膠料,磺料的重量信息,還有相應的各種工藝參數,工廠對于產品的質量控制和質量追溯都有了基礎和依據。

6 結論

通過對天津萬達輪胎廠原有的密煉機加磺生產線進行改造,設計了輪胎密煉機加磺控制系統,解決了原有生產線的生產弊端,對于工廠輪胎質量的提高具有重要的意義。

參考文獻:

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[4]王亞平.基于PLC的物料定量給料系統的設計[J].自動化儀表,2006,27(08):34-36.

基金項目:天津市高等學校科技發展基金計劃項目,物聯網環境下熱處理過程的優化控制研究及應用,20100405

DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.262

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