


摘要:2014年4月,朔黃線組合萬噸列車在同步故障停車后,在解編過程中發生列車溜逸,對線路運輸造成了一定影響,同時存在較大安全隱患。文章就此次溜逸的原因結合相關數據進行了分析,并制定了整改措施,通過實施杜絕了該類故障的發生,為行車安全提供了可靠保障。
關鍵詞:同步故障;解編過程;列車溜逸;線路運輸;鐵路運量 文獻標識碼:A
中圖分類號:U284 文章編號:1009-2374(2016)08-0088-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.08.046
朔黃鐵路自2001年5月18日開通運營,隨著朔黃鐵路運量的逐年遞增,只有不斷開行萬噸列車,才能提高朔黃線運量。2008年起,經朔黃鐵路公司組織大量人力物力為萬噸列車開行做準備,2009年10月15日朔黃線正式開行萬噸列車,從初期每日開行3對到目前每日30對。朔黃線萬噸列車編組為108輛C70或C80,載重7884或8640噸,總重超過10300t,牽引方式采用1+1組合列車模式,即1臺SS4B機車+54輛C70(C80)車輛+1臺SS4B機車+54l輛C70(C80)車輛+普通列尾。朔黃線現使用的機車主要是SS4G及SS4B型電力機車,該機車為我國自主研發的第三代相控調壓交直傳動的重載電力機車。為滿足朔黃線SS4B型電力機車開行萬噸重載組合列車的需要,在原車型的基礎上對SS4B型電力機車進行了升級改造,主要加裝了TEC-TROMS型無線同步操縱控制及對DK-1型電力機車進行了升級改造。
1 提出問題
2014年4月12日,主控6196機車,從控918機車,擔當17134次牽引任務,重車114輛,總重10602噸,計長136.8。列車由神南二場開車后因從控機車無壓無流,司機常用制動停于寧武西至龍宮間區間。停車后,在進行解編作業時,列車向前溜動,以最高5km/h的速度走行44m后,司機及時采取措施,列車重新編組正常后緩解開車。此次停車對線路朔黃線的運輸生產造成了一定影響,并存在較大的安全隱患。本文詳細分析了造成此次停車的原因,并制定了措施。
2 原因分析
2.1 機車記錄數據分析
通過對運行中機車設備故障情況及司乘人員的操作分析,首先在運行中從車出現了無壓無流,在停車后,列車發生了溜逸,結合故障發時的相關數據,對該故障原因進行了分析。
2.1.1 OCE裝置數據分析。從車918操作端(A節)數據波形如圖1所示:
從圖1可以發現,故障時刻從車接收的級位和大閘目標都變為0,由于級位為0,所以無壓無流,最終導致速度持續下降并停車。在這個過程中從車只執行了一次減壓指令,如圖2所示:
導致從車級位為0,大閘目標為0的原因是從車接收到的DTE數據清零了,因此從車不再執行主車的指令,從圖3可以看出故障時刻從車DTE接收數據全清零。
主車數據如圖4和圖5所示,從圖中可以看出主車BCU總共進行了三次減壓,第一次大閘目標值543,第二次大閘目標值450,第三次大閘目標429,如圖4和圖5所示:
從上面分析來看,主車給的空氣制動指令,從車只執行了第一次的543,第二次450和第三次減壓指令429由于處于故障時刻,從車接收到主車所有的命令都為0了,包括大閘目標,因此從車BCU是不會執行第二次第三次的減壓指令的。
2.1.2 機車制動機數據分析。主控6196機車,從控918機車,1+1萬噸編組如圖6所示:
09∶47∶01,因從控機車無壓無流,司機常用制動停于寧武西至龍宮間35km865m處。停車后機車進行解編,09∶51∶50,列車向前溜動,以最高5km/h的速度走行44m后停車。
由于OCE沒有更新數據,主車追加減壓后,從車均衡壓力目標值未跟隨主車均衡壓力目標值變化,維持了主車減壓50kPa后發送的大閘目標值543kPa。從車列車管壓力未從中繼閥排風,而是隨著前部列車管壓力變化,直到機車解編前,從車列車管壓力變為436kPa,從車均衡風缸壓力和列車管壓力差為107kPa。
機車進行解編后,如圖7所示,4月12日11∶12∶30,中立電空閥從得電變為失電(由于無線重聯通訊中斷,從控機車OCE將主控機車發送過來的所有數據清零),總風向列車管充風通路開通,因均衡風缸和列車管存在107kPa的壓力差,從而引起總風向列車管充風,列車管壓力在1s內從436kPa升至480kPa,其壓力的變化值為44kPa,導致車輛分配閥緩解(一次緩解型分配閥),使車輛緩解,造成列車向前溜動。
通過對OCE及BCU數據的分析,得出結論為:主車給的空氣制動指令,從車只執行了第一次的543,第二次450和第三次減壓指令429由于處于故障時刻,從車DTE送給OCE的運行記錄數據出現全“0”情況,包括大閘目標,因此從車BCU是不會執行第二次、第三次減壓指令的。機車解編前,從車均衡壓力未跟隨主車壓力,導致從車均衡風缸和列車管形成壓力差。機車解編后,由于無線重聯通訊中斷,導致中立電空閥失電,此時總風向列車管充風,列車管壓力上升,車輛分配閥緩解,造成列車向前溜動。
2.2 DTE數據清零原因分析
DTE送給OCE的運行記錄數據出現全“0”情況,導致從車不跟隨主車指令變化。通過分析DTE軟件發現,數據并非是從空中接收到的全“0”數據,因為如果幀頭不是0xA5標志的情況下數據是送不到OCE去的,只有在DTE軟件編組校驗不通過或編組未完成的情況下才會把交換區清空,送全“0”數據。
通過記錄數據分析發現,操作節DTE送給OCE的“本從車編組信息核對正確”及“編組完成位”都為0,非操作節兩位送的都是1,也就是操作節沒有編組通過,非操作編組通過。此時,記錄軟件記錄的800M、400K通信體現為未知狀態(白燈)。
但又通過數據分析發現,OCE兩節的狀態號都是1000(1000代表編組完成),后經分析OCE軟件發現,當操作節DTE的編組未校驗通過時或通信效果不好時,OCE主動選擇另一節的交換區數據使本節狀態號升到1000,并沒有考慮本節是不是編組校驗通過。
運行中如果操作節的本從車通信狀態為紅色0的情況下,操作節直接取非操作節的數據,機車能夠正常運行,但如果本從車通信狀態變好(1~3)的情況下就會直接選取操作節數據,此數據沒有對數據有效性進行判斷,所以出現數據全“0”的情況,導致從車不跟隨主車變化。
通過分析DTE軟件發現,在操作節沒有編組通過時,只有收到從1自己的應答幀才會送本從車通信狀態,由于操作節沒有編組完成不發送400K數據,只有當非操作節發送400K數據時才會送通信狀態(1~3)。由此可見,當操作節400K通信不好時,轉而有非操作節發送400K應答是本從車通信狀態改變的原因,導致操作節OCE直接選取操作節全“0”數據。
3 制定的改進措施
由于DTE軟件沒有編組成功,導致在操作節電臺400K或800M通信不好的情況下,OCE軟件切換讀取AB節數據時出現全“0”,導致從車不跟隨導致停車或解編。此類現象可以通過以下措施改進:(1)修改DTE軟件,當一節未編上組時永遠不送通信狀態位,即清空,能夠屏蔽到這種問題的發生;(2)修改OCE運行記錄軟件,運行記錄器可以記錄更詳細,更容易找出故障原因;(3)運用部門萬噸列車同步故障分解作業時,減壓停車后要確認機車均衡風缸與列車管壓力顯示是否一致,如不一致須將大閘置于制動位確認中繼閥排完風、列車管與均衡風缸壓力一致后再重新編組。
4 實施效果
通過此方案的實施,在庫內多次模擬相關情景,未再發生類似故障,隨后在線路上進行檢測試驗,歷時一個月,經統計共試驗萬噸列車457列,均再未發現DTE數據清零問題導致的從車不跟隨主車減壓,有效防止了類似事件的發生,消除了一個因機車重聯故障產生的萬噸列車解編溜逸的安全隱患。
參考文獻
[1]劉友梅.韶山4B型電力機車[M].北京:中國鐵道出版社,1999.
[2]劉豫湘,陸縉華,潘傳熙.DK-1型電空制動機與電力機車空氣管路系統[M].北京:中國鐵道出版社,2009.
作者簡介:張煜菲(1988-),女,山西大同人,供職于朔黃鐵路發展有限責任公司機輛分公司,研究方向:機車網絡數據應用分析。
(責任編輯:王 波)