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電廠化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的原因、危害及控制方法探討

2016-03-09 23:56:51律景春
科技傳播 2015年24期
關(guān)鍵詞:控制

律景春

摘要 電廠熱力系統(tǒng)水循環(huán)過程中,常常會發(fā)生除鹽水電導(dǎo)率超過標(biāo)準(zhǔn)的情況,使得電廠熱力系統(tǒng)水質(zhì)受到極大的影響,不利于電廠生產(chǎn)工作的順利開展。當(dāng)前我國大多采用化學(xué)除鹽法、電力除鹽法、壓力除鹽法以及熱力除鹽法,對電廠熱力系統(tǒng)水質(zhì)進(jìn)行除鹽處理,避免熱力設(shè)備受到損害,提高生產(chǎn)效率。本文主要分析電廠化學(xué)除鹽水中電導(dǎo)率升高的原因,并闡述化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的危害,提出解決電廠化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高問題的有效措施。

關(guān)鍵詞 電廠;化學(xué)除鹽水;電導(dǎo)率;控制

中圖分類號TM6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號1674-6708(2015)153-0095-02

電廠熱力系統(tǒng)水質(zhì)對電廠的設(shè)備及經(jīng)濟(jì)效益具有重要影響,由于自然界的水中含有很多雜質(zhì),若發(fā)電廠直接使用未經(jīng)過凈化的水,使其進(jìn)入電廠水循環(huán)系統(tǒng)中,將會導(dǎo)致電廠熱力設(shè)施出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢及積鹽等情況,會極大的降低發(fā)電廠熱力設(shè)備使用壽命,使電廠經(jīng)濟(jì)效益得到損害,結(jié)合某電廠除鹽系統(tǒng)實(shí)際情況,探討針對化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的有效處理辦法。

1 電廠化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高情況分析

化學(xué)除鹽法指的是利用離子交換反應(yīng)的工作原理,對電廠熱力系統(tǒng)水資源進(jìn)行除鹽處理,采用化學(xué)除鹽法處理的水被稱作除鹽水。化學(xué)除鹽法的過程主要利用H型陽離子交換器(陽床)及OH型陰離子交換器(陰床)使電廠用水產(chǎn)生離子交換反應(yīng),從而將水中的陰陽離子分離出去,取得純度較高的電廠用水。下面主要介紹除鹽水電導(dǎo)率升高的原因、危害及解決措施。

1.1 陽床漏Na+

陽床漏Na+會導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率升高,主要由于:第一,對電廠熱力系統(tǒng)水質(zhì)進(jìn)行電導(dǎo)率檢測,利用水質(zhì)所含Na+數(shù)量來判斷陽床是否失去作用,若工作人員檢測時間太久,會導(dǎo)致選樣檢測過晚,導(dǎo)致陽床漏Na+隋況發(fā)生;第二,對再生條件操作不當(dāng),會使再生液濃度超標(biāo)及流量過快的情況發(fā)生,從而導(dǎo)致再生液與樹脂的融合反應(yīng)時間不足,使得再生作用發(fā)揮不夠充分,進(jìn)而發(fā)生陽床漏Na+不夠合理、水質(zhì)中所含Na+增加的情況;第三,若發(fā)生正洗不足的情況,將不合標(biāo)準(zhǔn)的陽床置入水箱中,會導(dǎo)致Na+含量增大的情況。

若發(fā)生陽床漏Na+的情況,不僅會導(dǎo)致Ca2+及Mg2+漏失的情況,增加水質(zhì)的硬度,還會導(dǎo)致陰床HSi03吸附作用減弱,導(dǎo)致其除硅作用無法發(fā)揮出原有的效果,從而導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率增大,造成電廠熱力系統(tǒng)及設(shè)備出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢及積鹽等情況,增加電廠生產(chǎn)過程的安全隱患,因此電廠需要加強(qiáng)對陽床漏Na+的有效控制,保證除鹽水電導(dǎo)率的正常水平,具體需要做到:1)選擇適當(dāng)?shù)氖恢茫x取Na+含量小于300ug/L的情況作為失效點(diǎn);2)保證再生條件的經(jīng)濟(jì)性及可靠性,充分發(fā)揮再生作用的功效,采用科學(xué)合理的操作手段,以免出現(xiàn)樹脂保護(hù)層亂層的情況;3)加強(qiáng)對水質(zhì)Na+的檢測,保證水質(zhì)Na+含量符合正常標(biāo)準(zhǔn),在正洗Na+超過300ug/L后,再將陽床置入中間水箱。

1.2 除碳器效率低

由于電廠所用水來自自然界,水質(zhì)中含有大量HCO3,陽床對水質(zhì)進(jìn)行凈化處理后,水中富含的HCO3會使陰床的除硅作用無法正常發(fā)揮作用,而樹脂對水質(zhì)中離子的吸附作用有限,因此在傳統(tǒng)工業(yè)除鹽過程中,常常首先利用除碳器將水質(zhì)中CO,進(jìn)行清除,再開展陰床除硅工作。除碳器效率低下會導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率升高,主要因?yàn)楹奢d水量過多,使得除碳器超負(fù)荷運(yùn)作,導(dǎo)致除碳器的除碳效果日益降低。同時,在除碳過程中,若風(fēng)壓不足,水體出現(xiàn)水渦,使得水體與風(fēng)力無法有效融合,不僅會導(dǎo)致除碳效果地下,還是得水質(zhì)中CO,無法正常從風(fēng)筒中排出,進(jìn)而與水體重新融合,導(dǎo)致無法有效降低水體CO,含量。

除碳器效率低下,會導(dǎo)致陽床處理后的水體HCO3含量增加,不利于陰床的正常運(yùn)行,使陰離子樹脂對HSi03的吸附作用明顯降低,從而產(chǎn)生漏硅的情況,使電廠熱力設(shè)備遭受腐蝕的損害。因此電廠需要保證除碳器進(jìn)水量的均勻合理性,適當(dāng)降低除碳器的工作符合,使除碳器發(fā)揮最大程度的作用,并保證除碳器工作中的風(fēng)量為4800m3/h。

1.3 陰床漏Na+

由于陰床中摻入陽性樹脂,再生過程中NaOH將其轉(zhuǎn)化為Na+離子,若利用陽床處理的水實(shí)施正洗工作,樹脂被轉(zhuǎn)化為H_,同時釋放出Na+,若再生條件不當(dāng)或者操作失誤,會導(dǎo)致漏Na+情況的發(fā)生。在陰床再生過程中,若未能有效隔絕未再生的陰床,會導(dǎo)致再生堿液摻入陰床之中,導(dǎo)致產(chǎn)生陰床漏Na+的情況。

由于陰床的反應(yīng)條件需要pH值小于5,而陰床漏Na+會導(dǎo)致pH值增高,使得除鹽水電導(dǎo)率大幅增加,使得陰床除硅效果顯著降低,同時會導(dǎo)致陰樹脂強(qiáng)度降低,甚至出現(xiàn)失效的情況,極大的降低了樹脂的有效使用率,給電廠造成經(jīng)濟(jì)損失。因此,電廠需要對陽床的反應(yīng)失效地點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確把握,加強(qiáng)對陽床的監(jiān)督管理,使用耐腐蝕型陽床出水帽,避免出現(xiàn)漏陽樹脂情況的發(fā)生。在再生過程中,需要保證酸、堿再生液的流向正確,防止出現(xiàn)再生液逆流的情況。例如,電廠可以將不符合標(biāo)準(zhǔn)的陰床水進(jìn)行排放,保證除鹽水的水體質(zhì)量,避免出現(xiàn)電廠熱力設(shè)備結(jié)垢、積鹽等情況的發(fā)生。

2 某電廠化學(xué)除鹽水升高具例分析

本文結(jié)合某電廠機(jī)組鍋爐除鹽水電導(dǎo)率無規(guī)律升高情況進(jìn)行分析,探討解決化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的有效處理辦法。

2.1 電廠除鹽水異常升高情況概述

某電廠共有8臺機(jī)組,其中一期為6臺350MW機(jī)組,2臺600MW機(jī)組,機(jī)組鍋爐中為100%除鹽水,該電廠化學(xué)除鹽水設(shè)備為一級除鹽+混床模式,包括陽雙室浮床及陰雙室浮床。正常情況下電廠機(jī)組鍋爐除鹽水電導(dǎo)率為0.064us/cm,電導(dǎo)率升高最大為0.25us/cm,超出標(biāo)準(zhǔn)值0. 05us/cm。8臺機(jī)組除鹽水電導(dǎo)率升高值為0.1us/cm~1.203us/cm。由于除鹽水電導(dǎo)率增大會導(dǎo)致電廠熱力設(shè)備出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢以及積鹽等情況,會對熱力設(shè)備造成極大的損害,因此電廠相關(guān)人員分析除鹽水電導(dǎo)率升高的原因,并采取合理措施解決電導(dǎo)率升高問題。

2.2 除鹽水電導(dǎo)率升高原因分析及措施

利用儀表及除鹽系統(tǒng)查漏分析電廠化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的原因,檢測8臺機(jī)組除鹽水電導(dǎo)率表所記錄陽離子樹脂交換柱的運(yùn)行狀態(tài),并對交換柱產(chǎn)生的氣泡進(jìn)行及時處理,保證電導(dǎo)率表計(jì)測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。將混床及除鹽水泵出水端水質(zhì)進(jìn)行檢測分析,檢測結(jié)果見表1。

根據(jù)表1得知,電廠陰床、混床出水一級除鹽水的離子、碳含量對除鹽水電導(dǎo)率不產(chǎn)生影響,因此對除鹽水pH值進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)除鹽水pH值較低,推測除鹽水可能含有空氣,因此對其進(jìn)行系統(tǒng)查漏。

對電廠熱力設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格控制,排除混床設(shè)備操作引起除鹽水電導(dǎo)率升高的可能性。同時,在除鹽水系統(tǒng)(如圖1)查漏過程中,發(fā)現(xiàn)除鹽水系統(tǒng)母管壓力值小于0.2MPa時,2號除鹽水出水端電導(dǎo)率急劇升高,4號除鹽水泵水質(zhì)電導(dǎo)率波動明顯,5號除鹽水電導(dǎo)率明顯升高。由于此時除鹽水系統(tǒng)主干管道壓力值小于0.2MPa,因此對2號除鹽水電導(dǎo)率表處的水質(zhì)進(jìn)行抽樣檢測,當(dāng)水流壓力值低于0.2MPa時,會使得空氣進(jìn)入,發(fā)現(xiàn)其含有大量O2、CO2,說明水體中離子及溶氧量較高,導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率升高。在圖1除鹽水系統(tǒng)中,由于5號除鹽水箱水源自于3號除鹽水箱,使得3號除鹽水箱進(jìn)入空氣,因此5號除鹽水泵補(bǔ)水時,將致使除鹽水電導(dǎo)率增大。

通過除鹽系統(tǒng)中3號除鹽水箱運(yùn)行過程中的壓力值資料,分析除鹽水箱壓力值產(chǎn)生變化的情況,見表2。

根據(jù)圖1與表2可知,正常情況下陰、陽再生泵出口管路壓力值是O,即使考慮到壓力表的誤差,2號陽再生泵出口管路壓力值過大,推斷可能由于陽床酸性水出水滲入,而4號除鹽水泵入口管道壓力值驟降,使得酸性水進(jìn)入除鹽水泵母管,導(dǎo)致電力除鹽水系統(tǒng)電導(dǎo)率增高。

電廠為解決除鹽水電導(dǎo)率升高的情況,采取如下措施:第一,保證除鹽水泵管壓至少超過0.2MPa,以0.3MPa之上為佳;第二,保證出演水泵液位大于6m,避免長時間置放除鹽水的情況發(fā)生;第三,對出現(xiàn)內(nèi)漏情況的熱力設(shè)備進(jìn)行及時更換;第四,加強(qiáng)對電廠除鹽水處理過程的監(jiān)督管理。通過采取上述措施,該電廠的除鹽水電導(dǎo)率降低到0. 061~0.081ug/cm,電導(dǎo)率升高的問題得到有效解決。

3 結(jié)論

總而言之,電導(dǎo)率升高會導(dǎo)致電廠熱力設(shè)施出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢及積鹽等情況,因此電廠需要采取合理措施,對電廠熱力系統(tǒng)中的水進(jìn)行凈化處理,對化學(xué)除鹽水電導(dǎo)率升高的原因進(jìn)行準(zhǔn)確分析,實(shí)施合理的控制辦法,保證電廠生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。

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