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降低煙包苯殘留量成品處理工藝研究

2016-02-25 15:01:46黃裕
印刷技術·包裝裝潢 2016年1期
關鍵詞:產品實驗檢測

黃裕

隨著社會的進步以及人們消費理念的轉變,消費品的安全性、衛生性和環保性日益受到全社會的廣泛關注。同樣,煙用包裝材料的安全性也備受煙草行業關注。煙用包裝材料在印刷過程中需使用大量有機溶劑(即揮發性有機化合物,VOCs),一旦其中殘留的VOCs過量,就會直接影響卷煙產品的質量,甚至影響消費者的健康。

為有效控制卷煙條與盒包裝紙中VOCs的殘留,維護消費者利益,國家煙草專賣局制定了YC/T 207-2006《卷煙條與盒包裝紙中揮發性有機化合物的測定 頂空-氣相色譜法》(雖然目前已經更新為YC/T 207-2014《煙用紙張中溶劑殘留的測定 頂空-氣相色譜/質譜聯用法》,但對于苯的限量的檢出限沒有變化,仍是0.007mg/m2,因此本文基于YC/T 207-2006提出的實驗方案依然有效)和YC 263-2008《卷煙條與盒包裝紙中揮發性有機化合物的限量》兩項煙草行業標準,分別規定了苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙醇、異丙醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸異丙酯、正丁醇、丙二醇甲醚、乙酸正丙酯、4-甲基-2-戊酮、乙酸正丁酯、環己酮16項指標的檢測方法和限量標準。其中規定苯的限量為不得檢出,既此項為否決項。

這兩項標準的實施對煙包印刷企業的生產工藝控制、材料控制及產品質量控制都帶來了巨大挑戰,卷煙條與盒包裝紙中苯殘留量的控制成為煙包印刷企業的控制重點。

控制思路

1.源頭控制

(1)油墨

早在2005年,我公司就已經停止對苯及苯系溶劑的使用和采購,同時于2007年11月向原輔材料供應商宣貫這兩項標準并提出相應要求,尤其對16項指標中的否決項——苯,提出了不得使用和不得檢出的要求。

(2)紙張

根據廈門煙草工業有限責任公司的反饋數據,針對轉移鍍鋁卡紙類產品進行各項原輔材料的排查摸底工作,苯依然為重點排查指標。

(3)檢測時存在的問題

①YC/T 207-2006《卷煙條與盒包裝紙中揮發性有機化合物的測定 頂空-氣相色譜法》適用于卷煙條與盒包裝紙,即成品的檢測。標準規定苯的檢出限為0.007mg/m2。考慮到多色疊印,檢測儀器的檢出限應低于0.007mg/m2才合理,這就對儀器的配備提出了更高要求。

②檢測方法的確定。目前檢測方法主要有直接檢測和刮樣檢測兩種。直接檢測的好處在于能直接反映原輔材料中苯的實際含量,但由于油墨成分復雜,在后期數據處理時有一定的難度和誤判風險;刮樣檢測的好處在于可與成品檢測同時進行,后期數據處理方便快捷,但問題在于較難保證制樣過程的一致性,即油墨涂布面積、墨層厚度、制樣時間等條件無法保持一致,這樣會加大檢測結果的誤差。

2.印刷過程控制

在煙包凹印過程中,油墨的干燥方式主要有揮發干燥和滲透干燥兩種。滲透干燥不利于煙包苯殘留量的降低。而提高印刷烘干溫度,加大抽風量,雖然可以增加揮發干燥減少滲透干燥,但油墨初干太快會給墨層的附著力帶來負面影響,還會對產品的耐折性、印刷套準、網點再現帶來不利影響。

3.成品處理

從上述分析可見,源頭控制和過程控制目前仍存在一定局限,因此成品處理環節就顯得非常重要。建立切實有效的成品處理工藝,以降低產品的苯殘留量,在原輔材料或產品質量出現異常波動時(如原輔材料或生產過程受到外因污染的情況下),能化被動為主動,順利地向客戶交付符合質量要求的產品。

實驗方案

1.實驗條件

(1)烘干溫度:烘干溫度太低不利于產品中苯的逸出,烘干溫度太高則容易導致產品變形,因此選擇35~40℃為宜。

(2)烘干時間:要求溫度能均勻傳遞至各部位產品。綜合考慮各方面因素,最終將烘干時間設定為10小時。

(3)通風時間:經實驗發現,要使產品溫度均勻降至常溫需2小時,因此將通風時間設定為2小時。通風設備采用3臺工業風扇。

2.實驗樣本及樣本數量

實驗樣本選擇工藝最復雜的產品A(轉移鍍鋁卡紙+4色大面積疊印+2色UV油墨印刷)條盒和小盒,樣本數量分別為條盒12萬張、小盒60萬張。

3.檢測儀器

檢測儀器采用Agilent 7697A-7890A頂空-氣相色譜儀,標準規定的苯檢出限為0.007mg/m2,而儀器設定的苯檢出限為0.003mg/m2,完全符合標準要求。

4.實驗結果

如表1和表2所示,樣本經過24小時(循環2次)處理后,苯殘留量得到大幅下降,但仍會出現不合格品。而將處理時間延長至48小時(循環4次)后,樣本合格率提高至100%。

批量測試

為進一步驗證實驗方案的可行性,還需建立專用的通風處理間,進行批量測試。

1.生產條件

批量測試的生產條件與實驗條件基本一致,只是將通風設備更換為軸流風機,處理時間調整為48小時。

2.測試樣本及樣本數量

測試樣本仍采用產品A條盒和小盒,樣本數量分別為條盒100萬張、小盒500萬張。

3.檢測儀器

同實驗方案所用。

4.測試結果

如表3和表4所示,雖然產品苯殘留量的合格率達到100%,但平均值為0.006mg/m2,離檢出限0.007mg/m2太近,風險太高。為此,對原有生產條件進行了改善。

5.改善方法及測試結果

由于原有生產條件的烘干效果基本能夠滿足設計要求,達到了均勻加溫的效果,溫度已無提升空間,而如果再次延長處理時間,則會加重生產瓶頸,因此最終我們選擇對通風條件進行改善,將原有3臺軸流風機增加至6臺。

通風條件改善后的測試結果如表5和表6所示,可見,產品A的苯殘留量有所下降,大大降低了檢出不合格的風險。

6.在其他產品上的應用

如表7所示,這種降低苯殘留量的成品處理工藝亦可適用于其他煙包產品,因此具有比較廣泛的適用性。

經生產測試,采用成品處理工藝降低煙包苯殘留量已經達到預期目標。成品處理工藝作為一種保障性措施,具有一定的可行性與可控性。然而,如果印刷企業產能擴大,僅靠此工藝來保證產品質量會造成一定的生產瓶頸。因此,希望隨著上游工業水平的不斷提高,能早日實現全面的源頭控制。

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