鄭玉忠 侯加文



摘要:文章針對儲絲柜出柜煙絲整絲率下降、碎絲率上升的問題,通過采取調整撥料輥耙釘數量和位置、優化底帶運行速度、優化撥料輥轉速三項措施,使儲絲柜出柜煙絲整絲率降低值由改進前的3.32%降為1.51%,碎絲率由改進前的0.71%降為0.25%,從而提高了卷煙的內在質量。
關鍵詞:儲絲柜;出料煙絲;整絲率;碎絲率;卷煙質量 文獻標識碼:A
中圖分類號:TS452 文章編號:1009-2374(2016)03-0035-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.03.018
1 存在問題
儲絲柜是煙草制絲線上的最后一道生產工序,其工藝任務是平衡前后工序的生產能力,使煙絲各種組分充分混合均勻,并使煙絲充分吸收香精香料,平衡煙絲水分和溫度,滿足卷煙工藝要求。河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠儲絲柜通過5年的運行情況分析來看,基本能夠滿足生產需要,但也存在出柜煙絲整絲率下降、碎絲率上升的問題。通過廠質檢部門現場測試,發現煙絲經過儲絲柜儲存后,出柜時的煙絲整絲率比進儲絲柜之前降低3.32%,碎絲率上升0.71%,對卷煙產品內在質量造成了一定影響。
2 原因分析
在儲絲房溫度、濕度均符合工藝要求的前提下,我們對儲柜出柜煙絲整絲率下降、碎絲率上升的原因進行了論證分析,初步認為儲絲柜撥料輥耙釘數量及位置、儲絲柜底帶速度以及儲絲柜撥料輥轉速是造成出柜煙絲整絲率下降、碎絲率上升的主要因素。
2.1 儲絲柜撥料輥耙釘對煙絲的影響
河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠每個儲絲柜有3根撥料輥,上中下三排呈階梯排列。每個輥上耙釘45根,3排輥上共有135根耙釘,為三排螺旋狀均勻分布,耙釘長170mm,直徑20mm,耙釘間距160mm。撥料輥耙釘數量多、密度過大。在底帶電機頻率一定的情況下,耙釘數量越多、密度越大,煙絲被撥打的次數就越多,也就增加了煙絲機械造碎。
2.2 儲絲柜底帶速度對煙絲的影響
在單位時間內,儲絲柜底帶速度越慢,煙絲被撥料輥撥打的次數就越多。
2.3 儲絲柜撥料輥轉速對煙絲的影響
儲絲柜出料時,在儲絲柜底帶速度不變的條件下,撥料輥轉速越慢,單位時間內煙絲被撥打的次數就越少,整絲率降低值會相應減小,造碎也就越小,但轉速過低又起不到松散煙絲的作用。
3 改進措施
根據以上原因分析,從以下三個方面進行試驗,并根據試驗情況進行了改進:
3.1 優化撥料輥耙釘數量及位置
3.1.1 試驗情況。針對撥料輥耙釘密度過大這一因素,按照一定比例在每根撥輥上去掉6根耙釘,由原來的135根減少至117根。在決定去多少根耙釘的問題上,現場試驗、測試數據見表1:
3.1.2 改進情況。由表1看出,耙釘數由原來的135根減為117根時,既能起到松散煙絲作用,又能使煙絲整絲率降低較小。最后將撥輥耙釘全部去掉,重新均勻分布焊接。改進前、后撥輥耙釘位置示意圖見圖1:
3.2 優化底帶運行速度
3.2.1 試驗情況。為了找出最佳的底帶運行速度,對底帶電機頻率進行了反復調整試驗,統計數據見表2。
3.2.2 改進情況。由表2看出,底帶電機頻率調整為25Hz時,既可避免堵料,又能達到整絲率降低較小的目的。底帶電機頻率大于25Hz時,整絲率降低更小,但出絲量太大,風力送絲吸絲口易堵料。
3.3 優化撥料輥轉速
3.3.1 試驗情況。為了使撥料輥轉速方便可調,找出一個合適的轉速,給撥料輥電機加裝了變頻器,并對變頻器頻率進行了反復調整試驗,統計數據見表3。
3.3.2 改進情況。由表3看出,隨著撥輥電機頻率的減小,煙絲整絲率降低值呈降低趨勢,但頻率低于30Hz時,松散效果較差出現堵料現象,于是將撥料輥電機頻率由原來的50Hz調整為30Hz。
4 改進效果
通過采取調整撥料輥耙釘數量和位置、優化底帶運行速度、優化撥料輥轉速三項措施,儲絲柜出柜煙絲整絲率降低值由改進前的3.32%降為1.51%,碎絲率由0.71%降為0.25%,提高了卷煙的內在質量。
參考文獻
[1] 丁鉞宗.煙機設備修理工(制絲)專業知識[M].鄭州:河南科學技術出版社,2013.
[2] 金大鷹.機械制圖[M].北京:機械工業出版社,2010.
[3] 國家煙草專賣局.卷煙工藝規范[M].北京:中央文獻出版社,2003.
作者簡介:鄭玉忠(1970-),男,河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠制絲車間主任,研究方向:制絲管理;侯加文(1972-),男,河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠電氣工程師,研究方向:設備電氣維護。
(責任編輯:陳 潔)