







摘 要:文章介紹了直通式隔膜閥的密封結構,針對用戶現場的密封難和操作扭矩大的問題,對其進行了結構特點和原因的分析,并提出了解決方案,根據解決方案對隔膜和閥體的結構修整后,試驗驗證了閥門的密封和操作性能,并在后續的產品中逐步改進。
關鍵詞:直通式隔膜閥;密封;扭矩;分析;優化
1 概述
直通式隔膜閥是目前核電站常用的隔膜閥之一。該閥采用無填料函結構,橡膠隔膜可使流道內的腐蝕介質與所有的驅動部件處于隔離狀態。閥體流道采用直通式縮徑結構,在滿足流通能力要求的前提下,可縮短閥門的行程,但由于其流道平滑,流阻小,可降低系統損耗。文章主要分析解決在實際生產和使用過程中,直通式隔膜閥存在滲漏和操作扭矩大的問題。
2 問題分析
直通式隔膜閥(圖1)屬于軟密封結構,其利用橡膠的變形實現閥門的密封。隨著閥門口徑的增加,密封面會出現滲漏的現象。在某工程項目上應用的≥DN50直通式隔膜閥中,出現關閉扭矩較大,單人操作困難,并存在滲漏問題。
2.1 隔膜存在制造偏差
隔膜的形狀主要分底部半球形狀和半球相切圓錐的球錐形結構。隔膜采用金屬閥瓣和橡膠整體模壓成型,采用槽嵌與閥瓣粘結的方式,確保結合牢固,不會發生因脫開而導致啟閉動作失效;隔膜球面頂部厚度相對較大,保證了球面密封處變形量較大的需求。從隔膜的結構上看,在沿隔膜壁厚的方向上局部壁厚不均勻,主要表現在閥瓣與隔膜的連接槽嵌結構處(圖2)和隔膜球面頂部,其厚度最大。模壓成型后,在隔膜冷卻的過程中有一定的收縮量,厚度越大的部位,其收縮也越大。所以在隔膜槽嵌處可能出現一條環形凹陷,隔膜球面頂部可能出現塌陷現象,導致隔膜密封面與閥體密封面不能完全貼合。為了更好地達到密封效果,就必須加大隔膜的擠壓量,使凹陷處達到必須密封比壓,將導致閥門的操作扭矩會增大。
3 修整方案
3.1 隔膜結構
為了確保閥瓣與隔膜結合牢固,連接的槽嵌結構必須保留,這樣就無法滿足壁厚均勻的要求,針對此問題為了彌補較厚方向收縮較大的問題,在模壓過程中,通過貼肉的方式進行修整(圖6),對模具進行了反復的修整,并對樣品多次檢測后的總結,按照圖的方式對模具進行修整后,模壓出來的產品其密封面的輪廓接近于理想的狀態,從而解決了槽嵌處收縮較大的問題;對于隔膜球面頂部,將去除多余的部分,保證隔膜壁厚的均勻。改進后,確保了整個密封面的輪廓尺寸接近于圖紙要求。
3.2 閥體結構
由于上述密封形式采用與堰式隔膜閥類似的帶狀密封面問題的分析,對閥體進行修模,使閥門通道與中腔交匯處填實(圖7),并與前后密封面保持一致,修整后,隔膜與閥體的配合成圓錐對圓錐的配合,確保了兩者的對中心;在介質的作用下,隔膜受介質的推力有向出口端擠壓的傾向,在出口端形成一環形帶密封,密封形式改為出口端密封,修整前后的密封面對比如圖7,修整后,減小了密封面的面積,在介質的作用下確保了閥門具有良好的密封性能,減小了閥門的操作扭矩(理論計算結果見表1);從密封環與隔膜受壓冷流的兩個部位分析,修整后,隔膜出現冷流的部位在密封環之外,使隔膜的冷流不會影響閥門的密封性能,保證了閥門能夠建立良好的密封。
4 試驗驗證
根據上述的修整方案,對相應的隔膜及閥體修整后,進行了DN80和DN100兩個規格的閥門進行了理論計算,并進行了相應的密封試驗和操作關閉力矩的測量,從修整后的閥門的性能(表1)分析,經過修整后閥門的密封效果得到提高,閥門關閉操作力矩下降明顯。
表1 閥門性能試驗結果
5 改進優化方案
5.1 仍存在的問題
原結構直通式隔膜閥閥體的中法蘭上端面、密封面及螺栓孔都需進行機加工,并機加工后的密封面存在砂眼,需進行返修,并且機加工表面的防銹也相對困難,防銹液的選擇不能影響隔膜的壽命,在制造成本上相對加大;閥體密封面形式與隔膜密封面形式完全吻合,在關閉時,隔膜壓縮的過程中,底部球面和側邊錐面的變形量是不一致的,達到密封后,底部球面的隔膜有過壓的現象,影響隔膜的壽命,導致扭矩大的原因。
5.2 優化方案及結果
5.2.1 閥體的鑄造形式
直通式隔膜閥屬于軟密封結構,在密封時橡膠能夠填補相對粗糙的表面,并能夠達到密封效果。隔膜閥閥體、閥蓋鑄件形式采用了硅溶膠鑄(圖8),鑄造等級達到CT6級,密封表面的粗糙度達3.2μm,以確保閥門能夠密封。密封面及螺栓孔采用直接鑄造的方式成形,使得整個閥體無需,減免了加工的成本和周期,并從根本上克服了以往密封面機加工后的砂眼及防銹難的問題。
5.2.2 閥體密封面
為了更好地達到密封效果,通過模擬閥門密封面的壓縮情況,確定在閥體在保持α角的基礎上,使閥體球面半徑比隔膜球面半徑小0.5~1.5mm,在關閉閥門的過程中,最初隔膜和閥體接觸時,為錐面先接觸,隔膜球面頂部與閥體球面底部還有一定的間隙;繼續關閉閥門,使得隔膜球面頂部與閥體球面底部接觸,這樣在錐面上隔膜就有一定的變形量Δ1(圖9);再繼續關閉閥門,使得隔膜球面頂部受閥體球面底部的擠壓,使得隔膜有一定的變形量Δ,并達到密封,同時在錐面上隔膜再次被擠壓,在原來的變形量基礎上加了一個增量Δ2;最終使Δ=Δ1+Δ2,這樣隔膜在整個密封面上的變形量基本一致,解決了在關閉過程中,錐面的變形量遠小于隔膜球面變形量的問題,保證了隔膜變形均勻,產生的密封比壓基本一致,避免了過壓現象,保證了隔膜的壽命,并降低了閥門關閉扭矩。
5.2.3 密封面寬度L
通過閥體不同結構的多次密封試驗,閥門通道與密封錐面相交處的尺寸R必須得到保證,應盡量避免鑄造過程中加大圓角或后續打磨圓角,破壞該尺寸,以確保密封面的寬度L(圖10)。在關閉閥門時,因在錐面的變形量調整較小,通過隔膜變形產生對閥體密封面的正壓力有限,實際的密封比壓值相對固定,其值相對較??;根據必須密封比壓的計算公式:qMF=■,密封面的寬度與必須密封比壓成反比,密封面的寬度越窄,則需要的必須密封比壓就越大,當必須密封比壓大于實際密封比壓時,閥門就不密封。所以只有保證密封面的寬度L,使必須密封比壓值保持較小,在最初設定的隔膜錐面處的變形量,就能提供足夠的密封比壓,確保閥門密封效果。
5.3 試驗結果
根據優化方案,對相應的閥體優化后,對DN50閥門進行了理論分析計算,并進行了相應的密封試驗和操作關閉力矩的測量,從優化后的性能(表2)分析,經過優化后閥門的密封效果保持良好,閥門關閉的操作力矩下降,制造成本得到減低。
表2 閥門性能結果
6 結束語
通過對直通式隔膜閥密封結構的逐步改進,保證了閥門的密封效果,閥門關閉操作力矩大大減小,降低了生產的成本,為其產品后續的問題處理積累了經驗。
參考文獻
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